唐會(huì)龍
(湖南婁底華菱漣鋼冷軋板廠,湖南 婁底 417009)
冷軋4輥軋機(jī)在生產(chǎn)過程中,時(shí)常出現(xiàn)板型不受控的現(xiàn)象,其中最主要最常發(fā)生的就是傾斜異常的問題。傾斜異常是指操作側(cè)與傳動(dòng)側(cè)的壓力差值很大或者不穩(wěn)定突變,此值如果較大,對(duì)于操作人員來說無疑增加了操作難度;如果傾斜值發(fā)生突變,產(chǎn)生的后果更加惡劣,輕則傷輥、廢鋼,重則斷帶等,存在很大的安全隱患。本文以?shī)W鋼聯(lián)4輥平整機(jī)壓下軋機(jī)為例,分析傾斜產(chǎn)生的機(jī)理,找出解決傾斜異常的方法。
搞清軋制力差值的原因,需從軋機(jī)內(nèi)部的受力分析出發(fā)。圖1是作用在帶鋼上的受力示意圖。
F-軋制力;DS-傳動(dòng)側(cè);OS-操作側(cè);TOP_BUR-上支承輥;TOP_WR-上工作輥;G_SP-主軸和主軸頭的重力;G-重力;H-液壓測(cè)量值;R-軋制力測(cè)量;BAL-平衡缸壓力;BEN-彎輥力;Apist-活塞面積;Arod-活塞桿面積圖1 軋機(jī)軋制力測(cè)量圖Fig.1 Rolling force measurement diagram of rolling mill
油缸液壓壓下力的計(jì)算公式:傳動(dòng)側(cè)壓下油缸壓力,F(xiàn)H.DS=Ppist.DS×Apist-Prod×Arod;操作側(cè)壓下油缸壓力,F(xiàn)H.OS=Ppist.OS×Apist-Prod×Arod。通過軋機(jī)內(nèi)部安裝的壓力傳感器測(cè)量的壓力值來計(jì)算軋制力,傳動(dòng)側(cè)軋制力,F(xiàn)R.DS=FH.DS+0.5×FGTOP.BUR+0.5×FGTOP.WR+FG,SPTOP_WR-FBAL.DSTOP_BUR-0.5×FBENWR;操作側(cè)軋制力,F(xiàn)R.OS=FH.OS+0.5×FGTOP.BUR+0.5×FGTOP.WR-FBAL.OSTOP_BUR-0.5×FBENWR;那么軋制力差值DIFF_ROLL_FORCE= FR.DS-FR.OS。從上面的公式可以看出傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè)的壓力值只有一個(gè)區(qū)別,就是傳動(dòng)側(cè)需要加上工作輥支承軸的重力。從以上幾個(gè)公式來分析,影響軋制力差值的因素主要有以下幾個(gè)方面:
(1)壓下油缸泄露引起傾斜異常
壓下油缸泄漏會(huì)明顯影響壓下的速率和響應(yīng)速度,導(dǎo)致明顯的傾斜差值。壓下油缸泄露的情況分為內(nèi)泄和外泄。通常外泄很容易發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)明顯的漏油或者滲油現(xiàn)象,這種情況下必須把油缸解體更換密封或者修復(fù)磨損缸體才能解決;內(nèi)泄就比較隱蔽,也不能通過點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)。通常解決內(nèi)泄的方法就是根據(jù)廠家提供的油缸說明書,到了年限必須進(jìn)行解體檢查。筆者碰到過壓下油缸有直接嚴(yán)重漏油的現(xiàn)象,表現(xiàn)的現(xiàn)象就是軋機(jī)傾斜值很大,不受控,板型很難調(diào)節(jié);更換油缸之后,傾斜異?,F(xiàn)象立即消失。
(2)彎輥系統(tǒng)異常引起傾斜異常
從傳動(dòng)側(cè)軋制力公式和操作側(cè)軋制力公式得知,彎輥系統(tǒng)的問題也會(huì)造成傾斜值異常。彎輥系統(tǒng)由2個(gè)伺服閥控制4個(gè)彎輥油缸來完成,油缸動(dòng)作通過彎輥滑塊來調(diào)節(jié),滑塊是容易出問題的一個(gè)部件,軋機(jī)內(nèi)部經(jīng)常清洗,加上乳化液等各類混合物會(huì)堆積在滑塊與牌坊的間隙里,造成滑塊動(dòng)作卡阻。
(3)伺服控制系統(tǒng)異常引起的傾斜異常
軋機(jī)內(nèi)部的壓下系統(tǒng)、彎輥系統(tǒng)等全是靠伺服閥來控制執(zhí)行的,一旦伺服控制閥死區(qū)偏大或者液壓系統(tǒng)油質(zhì)油品不好也會(huì)造成傾斜異常。
(4)軋機(jī)內(nèi)部傳感器異常造成的傾斜異常
軋機(jī)內(nèi)部在傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè)分別安裝了壓下油缸壓力傳感器和位置傳感器,彎輥油缸也安裝了壓力傳感器。位置傳感器精度很高,其分別率可達(dá)5μm。位置傳感器通常在穿帶、校輥、輥縫開閉合的過程起到控制反饋?zhàn)饔?,在軋鋼過程中主要起到監(jiān)視作用。圖2(a)是1個(gè)位置傳感器異常時(shí)的曲線圖,從圖中可知在穿帶過程中,位置控制POS_ON起作用,但是傾斜值dRf_ACT成震蕩狀態(tài),導(dǎo)致伺服閥的輸出也出現(xiàn)震蕩情況。圖2(b)是正常情況下的曲線圖,兩個(gè)曲線的參數(shù)設(shè)置一樣,從兩個(gè)圖形的對(duì)比可以明顯看出圖2(a)情況下位置控制已經(jīng)嚴(yán)重失效。更換位置傳感器之后故障現(xiàn)象立即消失。
(a) 異常情況 (b)正常情況 圖2 位置傳感器曲線圖Fig.2 Position sensor curve
(5)軋輥軸承間隙偏大造成傾斜異常
影響板材控制精度的因素不僅有來料板厚、板寬的偏差,還有如軸承間隙、油膜厚度、軋輥偏心等軋機(jī)方面的干擾因素。當(dāng)一邊軸承間隙慢慢變大時(shí),軋機(jī)兩側(cè)軋制力差也變大,且是一種加速度變大的趨勢(shì),所以當(dāng)兩邊軸承間隙不同時(shí),對(duì)兩邊軋制力的影響也越來越嚴(yán)重。圖3表明了軋輥軸承間隙與軋制力差的一種關(guān)系圖,間隙越大,軋制力差值成加速度趨勢(shì)增大。通常情況下要求軋輥軸承間隙值保證在0.03mm以內(nèi)。
(6)輥縫異常打開造成的傾斜異常
高速軋鋼的過程中,如果出現(xiàn)輥縫打開的現(xiàn)象,將直接會(huì)切換到位置控制模式,同時(shí)延伸率閉環(huán)控制轉(zhuǎn)為開環(huán)。傾斜控制會(huì)出現(xiàn)一個(gè)階躍響應(yīng),這個(gè)階躍響應(yīng)會(huì)造成傾斜值在短短幾秒內(nèi)從正偏差直接跳到負(fù)偏差,極易傷輥。圖4為高速軋制過程中出現(xiàn)的異常情況。
圖3 軋輥軸承間隙與軋制力差關(guān)系圖Fig.3 Relationship between roller bearing clearance and rolling force difference
(1)壓下油缸泄漏的問題,對(duì)于外泄現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)比較容易,主要解決方案是加強(qiáng)日常點(diǎn)檢。內(nèi)泄則需要經(jīng)過分析,筆者的經(jīng)驗(yàn)是通過一定的過程分析軟件(比如IBA在線監(jiān)測(cè)分析軟件),分析兩邊油缸的動(dòng)作情況是否同步等綜合來判斷。
(2)彎輥系統(tǒng)輸出的彎輥力是總軋制力的一部分,如果彎輥系統(tǒng)出現(xiàn)問題也會(huì)造成傾斜偏大,彎輥的作用主要用來調(diào)整板型以及在位置控制過程中用來調(diào)整輥縫。彎輥出問題有幾個(gè)方面,最多的是銅滑塊起毛或者潤(rùn)滑不好造成卡阻,這樣在開閉輥縫的過程中勢(shì)必造成操作側(cè)和傳動(dòng)側(cè)壓下不一致,解決方法就是每個(gè)換輥周期對(duì)滑塊進(jìn)行打油潤(rùn)滑,每隔半年更換滑塊一次;另外彎輥伺服系統(tǒng)也會(huì)造成傾斜偏大,主要解決方案就是對(duì)伺服閥系統(tǒng)進(jìn)行清洗,濾芯及時(shí)更換必要時(shí)更滑伺服閥。
(3)液壓伺服控制系統(tǒng)也會(huì)造成傾斜變大,主要是對(duì)壓下油、油缸的伺服控制系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)點(diǎn)檢定修。主要包括壓下油缸伺服閥按年限更換,密封要保持良好,濾芯要及時(shí)更換。
(4)軋機(jī)內(nèi)部壓力傳感器和位置傳感器異常造成傾斜異常的情況。壓力傳感器用來測(cè)量壓下油缸的輸出力,一旦異常,整個(gè)軋制力控制閉環(huán)將會(huì)失效,影響傾斜變化是肯定的。壓力傳感器安裝的油缸上,通常無外力作用下不容易損壞,所以日常需要加強(qiáng)點(diǎn)檢,但壓力傳感器損壞有個(gè)明顯的特點(diǎn)就是一旦損壞將沒法進(jìn)行軋鋼生產(chǎn)。另外位置傳感器的損壞也會(huì)造成傾斜異常,但和壓力傳感器損壞表現(xiàn)的故障現(xiàn)象是完全不同的,位置傳感器的作用主要用于位置控制,而位置控制主要起作用是在換輥過程和軋機(jī)開閉輥縫過程中,軋鋼的時(shí)候位置控制是沒有起作用的,所以位置傳感器失效的時(shí)候主要就是在穿帶過程或校輥過程中傾斜異常。筆者所處理的位置傳感器問題是由于位置傳感器采用的PROFIBUS通訊協(xié)議來傳輸數(shù)據(jù),所以網(wǎng)絡(luò)通訊電纜、屏蔽、終端電阻、接口板等都有可能發(fā)生異常,從而導(dǎo)致傾斜異常。
(5)軋輥軸承間隙偏大也是造成傾斜變大的原因,這是個(gè)系統(tǒng)工作,解決的方案就是日常軋輥管理精度要可控,數(shù)據(jù)能夠追溯,超過范圍的淘汰,軋機(jī)的精度管理務(wù)必到位落實(shí)。
(6)軋鋼過程中傾斜異常突變,這種情況最為復(fù)雜,主要是發(fā)生時(shí)間、持續(xù)時(shí)間很短,操作人員無法做有效處理,只能任其傷輥甚至斷帶。此問題主要原因是軋制過程中突然從軋制力控制切換到位置控制,延伸率控制瞬間失效,位置傾斜會(huì)有一個(gè)短時(shí)間的大波動(dòng)。軋制力控制突然切換到位置控制的根源在于軋制力突然變得很小(小于50t),或者是個(gè)誤信號(hào)導(dǎo)致開輥縫,持續(xù)時(shí)間很短(約0.1s),在0.1s之后系統(tǒng)又恢復(fù)到軋制力控制。在這個(gè)過程中,傾斜控制的策略是從“ramp”控制變成了“balance”控制,從而在這幾秒內(nèi)發(fā)生了幾次控制切換,造成傾斜值從正幾十kN到負(fù)幾十kN(圖4)。
主要解決方案就是完善控制程序,盡可能的解決現(xiàn)場(chǎng)對(duì)壓力油缸、彎輥油缸等信號(hào)的干擾,主要包括更換線路和傳感器,伺服閥檢查更換,EMC檢查等。若完成上述方法仍出現(xiàn)傾斜突變現(xiàn)象,只能從完善工藝控制程序上來規(guī)避。對(duì)延伸率控制、軋制力控制、位置控制的信號(hào)做低通濾波,排除干擾因素。對(duì)傾斜控制來說,發(fā)生此種現(xiàn)象不能直接從“ramp”控制直接切到“balance”控制,因?yàn)檫@兩種控制的初始值不一樣,一旦直接切換,勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生突變。筆者的做法是廢掉“balance”控制,從“ramp”到“ramp”,這樣就會(huì)有個(gè)緩沖,程序完善后的效果如圖5,和圖4明顯不同。
近幾年我廠反反復(fù)復(fù)出現(xiàn)傾斜異常的問題,每次都會(huì)給生產(chǎn)造成很大的困擾。特別是高速軋鋼過程中,傾斜異常突變給我們?cè)斐闪朔浅4蟮睦_,經(jīng)過此番研究,目前已經(jīng)解決了傾斜異常突變的問題。