張子朋,王少君
(豫西集團(tuán)河南江河機(jī)械有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467337)
鉻青銅靜觸頭QCr0.5系列產(chǎn)品,是近幾年來工廠開發(fā)的眾多銅型材產(chǎn)品之一。該產(chǎn)品除嚴(yán)格的尺寸要求外,還有硬度、導(dǎo)電率等特殊要求。鉻青銅QCr0.5在室溫及400℃以下具有較高的強(qiáng)度和硬度,導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性好,耐磨性和減摩性也很好,加工成形性能良好。經(jīng)時效硬化處理后,強(qiáng)度、硬度、導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性均顯著提高,廣泛用于電氣設(shè)備的高溫導(dǎo)電耐磨零件,如高溫開關(guān)、電動機(jī)整流子、集電環(huán)、電焊機(jī)的電極、滾輪,以雙金屬形式使用的剎車盤和圓盤及其他要求高導(dǎo)熱、高導(dǎo)電率、高熱強(qiáng)性的零部件。我公司開發(fā)的該鉻青銅靜觸頭系列產(chǎn)品,主要為某高壓開關(guān)廠生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量要求高,需求量大。
鉻青銅固溶處理是指將銅合金加熱到高溫單相區(qū)恒溫保持,使過剩鉻原子充分溶解到固溶體中后快速冷卻,以得到過飽和固溶體的熱處理工藝。主要目的是改善銅合金的塑性和韌性,為時效處理作好準(zhǔn)備,使合金中各種相充分溶解,強(qiáng)化固溶體,并提高韌性及抗蝕性能,消除應(yīng)力與軟化,以便繼續(xù)加工或成型。鉻青銅工件的時效處理是指工件經(jīng)固溶熱處理后加熱到一定溫度長時間保溫,以達(dá)到沉淀硬化目的。
該產(chǎn)品固溶時效后要求硬度≥HB110、導(dǎo)電率≥80%IACS,合格率達(dá)95%以上。傳統(tǒng)固溶時效工藝是,1000℃保溫1.5h后水冷至室溫;時效,460℃保溫4h水冷。利用傳統(tǒng)工藝試制一批工件,共103件抽檢10件結(jié)果見表1。
表1 傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)工件抽檢結(jié)果
從表1可以看出,硬度合格率僅為60%左右,導(dǎo)電率合格率為40%左右。我們針對傳統(tǒng)工藝進(jìn)行認(rèn)真分析后認(rèn)為,影響其固溶時效質(zhì)量的原因有以下幾點:(1)固溶時效的保溫時間不充分,導(dǎo)致鉻元素沒有充分溶解;(2)工件出爐后沒有迅速浸入水中,熱量散失過大,使部分鉻元素從固溶體中析出,影響過飽和固溶體的性能。
針對以上幾種因素,我們制訂了幾套不同的鉻青銅固溶時效方案,從中篩選出符合生產(chǎn)實際的最佳熱處理工藝參數(shù)。(1)方案一。固溶,1000℃保溫1.5h水冷至室溫;時效,460℃保溫6h后出爐空冷至室溫。(2)方案二。固溶,1000℃保溫1.5h后出爐水冷至室溫;時效,460℃保溫8h空冷至室溫。(3)方案三。固溶,1000℃保溫2h后出爐水冷至室溫;時效,460℃保溫10h空冷至室溫。方案一共116件抽檢10件,試驗結(jié)果見表2;方案二共119件抽檢10件,試驗結(jié)果見表3;方案三共110件抽檢10件,試驗結(jié)果見表4。
表2 方案一工件抽檢結(jié)果
表3 方案二工件抽檢結(jié)果
表4 方案三工件抽檢結(jié)果
由方案一可以看出,當(dāng)時效時間延長2h,工件硬度有明顯的提高,抽檢合格率在80%,而導(dǎo)電率變化不是很明顯,有所提高,抽檢合格率在50%,這說明延長時效時間對工件硬度和導(dǎo)電率提高有很大的影響。從方案二可以看出,當(dāng)時效時間延長至8h后,產(chǎn)品硬度及導(dǎo)電率抽檢合格率均已達(dá)到100%,這與時效產(chǎn)生的沉淀強(qiáng)化作用有很大關(guān)系,并且還大大提高了導(dǎo)電性能。當(dāng)把固溶時間延長至2h,時效延長至10h后,產(chǎn)品的抽檢合格率也在100%,但工件性能提高不是很大。因此,從產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性以及提高生產(chǎn)效率的角度綜合考慮,固溶時效時間太短雖然經(jīng)濟(jì)節(jié)能效率高,但是產(chǎn)品合格率卻低;固溶時效時間太長,雖然提高產(chǎn)品的合格率達(dá)100%,但是降低了生產(chǎn)效率,浪費(fèi)能源,還會使產(chǎn)品的組織晶粒度增大,影響其強(qiáng)度和韌性等機(jī)械性能,故方案二是最合理的工藝。為了驗證其可靠性,又經(jīng)過多次大批量的生產(chǎn)驗證,抽檢合格率均達(dá)到100%。
從以上試制過程中可知,影響產(chǎn)品質(zhì)量最主要的因素是固溶時效的保溫溫度和時間,除此之外冷卻方式和工件裝夾方式也很重要。當(dāng)工件從井式淬火爐中吊出后,應(yīng)以最快的速度浸入淬火介質(zhì)中,否則會使最外層工件溫度降低,使鉻元素提前從固溶體中析出,不能形成過飽和固溶體,影響之后的時效強(qiáng)化作用及導(dǎo)電率。為了解決這一問題,在不影響產(chǎn)品性能的基礎(chǔ)上,在工件將要出爐的前20min,把溫度提高至1020℃,同時盡量減少工件在空氣中的熱量散失,在工件出爐前,事先關(guān)閉工房的門窗,以保證產(chǎn)品的固溶質(zhì)量。
通過一系列的工藝改進(jìn)和反復(fù)試驗,終于摸索出一條適合大批量生產(chǎn)的最佳鉻銅固溶時效的新工藝,如圖1所示。
圖1 改進(jìn)后固溶時效工藝Fig.1 Improved solution aging process
為了提高時效后產(chǎn)品外觀顏色的一致性、美觀性,把原時效后的水冷改為空冷。水冷雖然快捷高效,但是產(chǎn)品表面黑色的氧化皮遇水后,形成黑斑,無法清除,影響產(chǎn)品的美觀度;且水冷一個最大的缺點是,水冷后在工件內(nèi)部產(chǎn)生的殘余應(yīng)力較大,影響產(chǎn)品性能。工件變形也是造成工件報廢的一個因素,由于工件裝夾不當(dāng),堆放過高,固溶處理時在高溫下,底層的工件受擠壓容易變形,使產(chǎn)品尺寸超差。為此專門設(shè)計并制造專用料筐,采用耐熱不銹鋼材料整體鑄造而成,增加工件裝夾的合理性,避免了變形的發(fā)生,同時也增加了料筐的使用壽命。
實踐證明,新的固溶時效工藝是合理可行的,降低了工人勞動強(qiáng)度,節(jié)約了成本;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,能夠滿足大規(guī)模、批量化生產(chǎn),得到用戶認(rèn)可。