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        降低延遲焦化裝置石油焦揮發(fā)分的優(yōu)化措施

        2019-11-08 10:57:50牛小娟孔繁韜薛金召
        石油石化綠色低碳 2019年5期
        關(guān)鍵詞:汽量石油焦牌號

        牛小娟,孔繁韜,薛金召

        (1.中國石油烏魯木齊石化公司,新疆烏魯木齊 830019;2.湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院,湖南岳陽 414012)

        關(guān)鍵字:石油焦 揮發(fā)分 工藝優(yōu)化 分析準確性

        延遲焦化是將重質(zhì)原油(如減壓渣油等)以較高流速通過加熱爐爐管加熱,在高熱強度條件下,短時間內(nèi)達到所需溫度,在爐管內(nèi)基本上不進行焦化反應,而是延遲至焦碳塔內(nèi)靠自身帶入的熱量進行熱裂化和縮合反應的過程。目前延遲焦化已經(jīng)成為煉廠提高輕質(zhì)油收率和生產(chǎn)石油焦的主要加工工藝[1]。

        石油焦主要用于煉鋁行業(yè)、碳素行業(yè)、石墨電極的生產(chǎn)或作為燃料等[2-3],用途十分廣泛,素有“黑金”美譽,其質(zhì)量直接影響裝置經(jīng)濟效益。

        1 現(xiàn)狀

        根據(jù)硫含量、揮發(fā)分、灰分的不同,NB/SH/T 0527—2015將石油焦分為1號、2A、2B、3A、3B五個牌號,具體質(zhì)量指標見表1。

        表1 普通石油焦(生焦)的質(zhì)量指標

        烏石化共有兩套延遲焦化裝置,產(chǎn)能分別為60萬t/a和120 萬t/a,其中120 萬t/a延遲焦化裝置建于2011年,主要處理原油蒸餾裝置產(chǎn)生的渣油,生產(chǎn)焦化汽油、柴油、蠟油和石油焦等產(chǎn)品。

        2018年7月之前,烏石化生產(chǎn)的各牌號石油焦產(chǎn)品分布和石油焦質(zhì)量情況見圖1和表2。不難看出,該公司生產(chǎn)的石油焦主要為3A、3B、協(xié)議品1號甚至有部分協(xié)議品2號,石油焦牌號普遍偏低。制約石油焦牌號的主要因素是揮發(fā)分含量高,因此降低石油焦的揮發(fā)分是提升石油焦牌號的關(guān)鍵。

        圖1 2018年1-6月石油焦牌號分布

        表2 2018年1-6月石油焦質(zhì)量情況

        近年來,石油焦市場前景較好,尤其是對高牌號石油焦的需求越來越大,為了提質(zhì)增效,企業(yè)從工藝技術(shù)優(yōu)化、質(zhì)量管理兩方面同步進行攻關(guān),以生產(chǎn)2級高牌號石油焦。

        2 影響石油焦揮發(fā)分的因素及改進措施

        石油焦揮發(fā)分高意味著焦化不完全,影響裝置的液體收率。揮發(fā)分的多少和裝置的原料性質(zhì)、操作條件、吹汽量等都有一定關(guān)系[4]。結(jié)合裝置實際情況,主要通過提高加熱爐出口溫度、控制合適的三泥回煉量、增大焦炭塔大吹汽量來降低石油焦的揮發(fā)分。

        2.1 提高加熱爐出口溫度

        焦化裝置操作溫度的可調(diào)節(jié)范圍很窄,溫度過高會導致爐管結(jié)焦、轉(zhuǎn)油線結(jié)焦、開工周期短,同時易生成硬質(zhì)石油焦;溫度過低導致熱量不足,反應深度不夠,輕油收率低。因此,實施變溫操作,在盡量不影響開工周期的前提下,有利于提高液體收率和有效降低焦炭揮發(fā)分。

        根據(jù)華東院對120 萬t/a焦化裝置原料渣油的分析,裝置加熱爐溫度適宜控制在494~496℃范圍內(nèi),因此裝置通過調(diào)整1#、2#、3#、4#分支加熱爐的溫度,進而提高加熱爐出口溫度。從表3中的測定數(shù)據(jù)來看,提高加熱爐出口溫度對降低石油焦揮發(fā)分有明顯作用,原因是加熱爐出口溫度高時,更利于揮發(fā)性的油蒸氣與固相脫離而進入液相,使得固相(石油焦)中揮發(fā)性油蒸氣減少,揮發(fā)分降低。

        表3 加熱爐出口溫度對石油焦揮發(fā)分的影響

        2.2 控制三泥回煉量

        烏石化凈化水廠在處理煉油廠各裝置含硫污水過程中不可避免產(chǎn)生了三泥,所謂三泥主要是指隔油池底泥、浮渣及剩余活性污泥,為解決三泥帶來的環(huán)保壓力,焦化裝置對三泥進行回煉[5],回煉方式采用間歇性大流量集中回煉,由于三泥性質(zhì)較差,對石油焦質(zhì)量產(chǎn)生一定影響,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表4。

        由表4可以看出,石油焦的揮發(fā)分隨著三泥回煉量的增加而呈現(xiàn)增長趨勢,如果將回煉量控制在10 t/塔以內(nèi)(此工況只是延長了三泥的回煉時間,仍能保證污水處理過程中三泥被完全處理),依然可確保揮發(fā)分滿足2級石油焦的要求。

        表4 三泥回煉量對石油焦揮發(fā)分的影響

        2.3 增大焦炭塔大吹汽量

        在加熱爐出口溫度保持在487℃的前提下,將焦炭塔中大吹汽量由12~13 t/h增大至14~15 t/h,石油焦揮發(fā)分平均值由12.17%下降至11.74%,說明增大焦炭塔大吹汽量有益于降低石油焦的揮發(fā)分。因為大吹汽量更易于石油焦中油蒸氣脫離,而且吹汽量越大,石油焦下落速度越慢(汽流由下向上,石油焦由上向下),石油焦與蒸汽接觸時間長,油蒸氣脫離更徹底。吹汽量對石油焦揮發(fā)分的影響見表5。

        表5 吹汽量對石油焦揮發(fā)分的影響

        2.4 其他影響因素及調(diào)整

        降低焦炭塔壓力和提高循環(huán)比也可以降低石油焦揮發(fā)分,但焦炭塔設(shè)計操作壓力為0.10 MPa,調(diào)整幅度極小,且極易引起焦炭塔泡沫層升高。提高循環(huán)比雖然可以改善原料性質(zhì),提高液收,降低揮發(fā)分,但是會大大降低裝置運行負荷,打破全廠重油加工平衡。因此,在實際生產(chǎn)過程中,沒有將二者作為調(diào)節(jié)石油焦揮發(fā)分的手段,其影響程度也未進行定量研究。

        3 規(guī)范揮發(fā)分質(zhì)量分析

        3.1 嚴格按照規(guī)范取樣

        按照SH/T0313—1992標準要求應在焦堆表面各距底和頂0.5 m和焦堆半高處的三條圓周線上,分別等間距的取3、5、8個點進行取樣,在各采樣點表層(長期堆放后應在焦堆層下0.2~0.3 m處)取不少于0.5 kg的石油焦,試樣總量不少于8 kg。

        3.2 分析過程要準確

        石油焦的揮發(fā)分測定是在無空氣通入的情況下,將試樣加熱至(850±10)℃,并保持7 min,損失總質(zhì)量與蒸發(fā)水分損失之間的差即為石油焦的揮發(fā)分。需要注意的是試樣煅燒溫度和煅燒時間,規(guī)程要求放進試樣關(guān)閉爐門后,爐溫要在3 min內(nèi)達到(850±10)℃,而且從放進試樣立即計時,7 min后迅速取出,此步驟非常關(guān)鍵[6]。

        3.3 效果驗證

        圖2和圖3分別統(tǒng)計了2018年10月至2019年3月石油焦的揮發(fā)分數(shù)據(jù)和各牌號石油焦分布。由圖2、3可以看出,石油焦的揮發(fā)分有了明顯降低,且集中在12%以下,滿足2級焦的要求。2級石油焦量占58%,協(xié)議品1號產(chǎn)量由原來的31%降至3%,杜絕了協(xié)議品2號的出現(xiàn),石油焦質(zhì)量有了整體提升,石油焦牌號明顯提高,提升了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

        圖2 2018年10月至2019年3月石油焦揮發(fā)分含量

        圖3 2018 年10 月至2019 年3 月石油焦牌號分布

        4 結(jié)論

        通過提高加熱爐出口溫度、控制三泥回煉量、增大焦炭塔吹汽量都有助于降低石油焦的揮發(fā)分,其中焦化溫度對揮發(fā)分的影響十分顯著,在調(diào)整過程中,需要同時兼顧裝置的長周期運行及液體收率。為減少質(zhì)量分析誤差,必須規(guī)范質(zhì)量分析管理,一要保證采取的樣品具有代表性;二在分析過程中,保證試樣煅燒溫度和煅燒時間,確保分析過程的規(guī)范性。

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