張泉華
(中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315207)
中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司(以下簡稱鎮(zhèn)海)乙烯裝置采用中國石化和魯姆斯合作開發(fā)的順序分離流程專利技術(shù),年生產(chǎn)聚合級乙烯100 萬t、聚合級丙烯46 萬t。該乙烯裝置采用富乙烷、煉廠干氣、液化氣、C5烴、石腦油和加氫尾油作為原料,生產(chǎn)聚合級乙烯、聚合級丙烯、混合C4、裂解汽油、裂解柴油和裂解燃料油。
能耗是衡量乙烯裝置的主要經(jīng)濟技術(shù)指標之一。隨著裝置大型化發(fā)展趨勢,單臺設(shè)備的能量消耗均有較大的增加,提高乙烯產(chǎn)量和降低每一臺設(shè)備的能量消耗,對于降低裝置能耗都有較大的貢獻。乙烯三機能耗是乙烯裝置的主要能耗之一,2014年檢修改造中部分運行瓶頸得以消除,裝置綜合能耗還有降低空間。
2014年鎮(zhèn)海乙烯裝置進行了檢修改造,部分瓶頸得以消除,特別是乙烯三機,修復了裂解氣壓縮機(GB-201)透平抽汽閥MP1和MP2開關(guān)順序,機組性能進一步得到提高,裝置的各項指標基本達到設(shè)計值。2014年全年能耗542.464 kgEO/t乙烯,比設(shè)計能耗546.7 kgEO/t乙烯低4.236 kgEO/t乙烯。但乙烯三機部分性能參數(shù)與設(shè)計值還有一些差距。
2014年全年能耗與設(shè)計能耗對比如表1所示,乙烯裝置綜合能耗主要是燃料、蒸汽和水這3項,而對于乙烯三機來說,能耗介質(zhì)主要為蒸汽。由表1可知,蒸汽設(shè)計為輸出,而實際運行為輸入,因此優(yōu)化三機操作,平衡公司蒸汽管網(wǎng),對于降低裝置綜合能耗至關(guān)重要。
綜合考慮裝置實際運行存在的問題,在目前工況下,影響鎮(zhèn)海乙烯三機能耗的因素主要有以下幾個方面。
GB-201防喘閥因設(shè)計原因,在100%負荷下,“三返一”防喘閥開度15%~20%,“五返四”防喘閥開度0~10%,超高壓蒸汽消耗相對防喘閥全關(guān)狀態(tài)下增加約4.22 t/h,能耗增加3.09 kgEO/t乙烯。
表1 2014年能耗分析
2014年GB-201抽汽閥開關(guān)順序修復后,超高壓蒸汽消耗量為365.46 t/h,高壓蒸汽抽出量為209.47 t/h,透平凝液為155.99 t/h。如果按照設(shè)計100%負荷下,超高壓蒸汽消耗量為417.5 t/h,高壓蒸汽抽出量為301.3 t/h,透平凝液為116.2 t/h,GB-201透平抽汽量未達到設(shè)計值,使裝置能耗約增加24.49 kgEO/t乙烯。
2014年裝置檢修后,由于丙烯制冷壓縮機(GB-501)機組CCS抽汽程序存在問題,抽汽一直未投用,GB-501超高壓蒸汽消耗量為185.8 t/h,中壓蒸汽抽出量為90.7 t/h,透平凝液為95.1 t/h,中壓蒸汽為輸入。如果按照設(shè)計100%負荷下,超高壓蒸汽消耗量為216.6 t/h,中壓蒸汽抽出量為161 t/h,透平凝液為55.6 t/h,GB-501透平抽汽量未達到設(shè)計值,使裝置能耗約增加20.58 kgEO/t乙烯。
二元制冷壓縮機(GB-651)一方面因裝置原料輕質(zhì)化要求,輕組分偏多,造成機組運行負荷相對偏高;另一方面受乙烯精餾塔塔頂冷凝器(EA-411A/B/C,GB-501的主要用戶之一)偏流影響,為了穩(wěn)定乙烯精餾塔(DA-402)正常運行,GB-501一段吸入壓力、吸入溫度較設(shè)計值偏高,造成GB-501的部分運行負荷轉(zhuǎn)移至GB-651,造成機組運行負荷相對偏高。2014年GB-651高壓蒸汽消耗量為110.5 t/h。如果按照設(shè)計100%負荷下,高壓蒸汽消耗量為96.2 t/h,GB-651透平蒸汽使用量超過設(shè)計值,使裝置能耗約增加2.45 kgEO/t乙烯。
2014年擴能改造中DA-402新增一臺塔頂冷凝器EA-411C,但因設(shè)計原因,新增EA-411C容易發(fā)生偏流,造成GB-501波動。為確保DA-402塔的平穩(wěn)操作,提高了GB-501一段入口壓力,一段吸入罐汽化線開度14%~25%,由于汽化線未關(guān)閉,GB-501超高壓蒸汽的消耗量增加約13 t/h,能耗增加約9 kgEO/t乙烯。
GB-201和GB-501復水器因機組抽汽量小均超負荷運行,GB-201設(shè)計復水量116.2 t/h,2014年實際為155.99 t/h;GB-501設(shè)計復水量55.6 t/h,2014年實際為95.1 t/h,造成循環(huán)水流量與設(shè)計值相比增加約2 000 t/h,使裝置能耗約增加1.51 kgEO/t乙烯。
為了防止高溫導致GB-201葉輪結(jié)焦,壓縮機各段間冷后溫度均控制較低,設(shè)計38℃,實際32~36℃,此項操作造成循環(huán)水流量比設(shè)計值增加約1 000 t/h,使裝置能耗約增加0.76 kgEO/t乙烯。
2014年檢修改造過程中,為了解決公司蒸汽管網(wǎng)平衡的問題,將GB-201原透平抽汽閥MP1和MP2開關(guān)順序修復,機組開工后,高壓蒸汽由輸入變成輸出。經(jīng)過多方討論,落實事故防范措施(防止關(guān)小抽氣閥導致閥門突然關(guān)閉)后,繼續(xù)對抽汽閥進行調(diào)整,抽汽閥開度由原來的39.88%關(guān)至31.3%,各級蒸汽量發(fā)生了變化,超高壓蒸汽消耗量由365.46 t/h增加至421.72 t/h,高壓蒸汽抽汽量由209.47 t/h增加至289.47 t/h,透平凝液量由155.99 t/h降至132.25 t/h,基本接近設(shè)計值,機組的綜合能耗降低了約13.83 kgEO/t乙烯。
丙烯制冷壓縮機GB-501抽汽閥,由于設(shè)計沒有考慮手動功能,2014年檢修改造后運行初期,中壓蒸汽管網(wǎng)波動大,未投用GB-501抽汽閥,抽汽量只有約80 t/h。為了保證機組的安全運行,鎮(zhèn)海乙烯聯(lián)系壓縮機廠家對抽汽程序進行了技術(shù)攻關(guān),將GB-501抽汽閥投用,SS消耗量由185.8 t/h增加至225.89 t/h,MS抽汽量由90.7 t/h增加至161.8 t/h,透平凝液量由95.1 t/h降至64.09 t/h,裝置蒸汽能耗降低了約14.67 kgEO/t乙烯。
針對GB-651機組運行負荷高,一方面在高負荷工況下,通過優(yōu)化前冷各換熱器的運行負荷,適當降低前冷系統(tǒng)至二元冷劑換熱器前的裂解氣溫度,達到降低GB-651運行負荷的目的。另一方面,綜合考慮乙烯產(chǎn)品用戶實際情況,決定增加氣相乙烯外送流程,降低低溫乙烯至低溫罐的外送量,節(jié)約二元冷劑用量,降低GB-651負荷。
外送流程改造前,乙烯自裝置產(chǎn)出后經(jīng)冷箱使溫度驟降至-100℃,再進低溫罐區(qū)貯存,出廠前通過汽化器加熱到常溫。期間既消耗了乙烯裝置的二元冷劑冷量,造成機組負荷及能耗偏高,又增加了低溫罐區(qū)的能耗??紤]現(xiàn)有的條件,決定新增冷箱出口常溫氣相乙烯管線支路,并接至外輸管道。該項目投用后約增加8 t/h的氣相外送乙烯量,GB-651高壓蒸汽消耗降低約6 t/h,裝置蒸汽能耗降低約1.03 kgEO/t乙烯。
針對EA-411A/B/C易偏流,裝置運行工況不穩(wěn)定,邀請國內(nèi)乙烯專家進行技術(shù)攻關(guān),決定手動控制EA-411A/B/C的冷劑液位、底部加熱控制閥自動控制,同時要求GB-501入口壓力控制在40~45 kPa范圍內(nèi),以上措施實施后,DA-402和GB-501系統(tǒng)波動逐漸趨于穩(wěn)定。通過4年多的操作調(diào)整,逐漸摸索出了更優(yōu)更可行的操作方案,并以操作指令的形式傳達至崗位,要求操作人員嚴格執(zhí)行。目前已取得了良好效果,偏流次數(shù)明顯降低,從2014年四季度的8次降為2015年全年的6次、2016年3次、2017年2次,2018年裝置檢修前未曾發(fā)生過偏流。偏流次數(shù)的降低,有效降低了乙烯裝置綜合能耗,裝置運行的穩(wěn)定性、可靠性也得到了顯著提高。2018年裝置檢修期間,EA-411C乙烯側(cè)出口管線經(jīng)重新配管后,EA-411A/B/C偏流問題得以徹底解決。
裝置開車正常以來,循環(huán)水溫度對GB-501四段出口壓力影響一直較大。夏季GB-501出口壓力受循環(huán)水溫度影響更大,從1.71 MPa升至1.80 MPa,而出口壓力的聯(lián)鎖值為1.84 MPa,如果不及時調(diào)整,極有可能因出口壓力高高聯(lián)鎖造成裝置停車。最初在操作上的調(diào)整思路是將GB-501出口冷卻器的進出口閥全開,當出口壓力升高后,通過排丙烯積聚罐頂?shù)牟荒龤鈦斫档蛪毫?。該操作一方面增加了循環(huán)水的消耗,另一方面排放不凝氣造成大量丙烯冷劑的浪費,同時由于經(jīng)常性排放不凝氣導致排放閥門內(nèi)漏,增加裝置物料損耗[1]。
為了解決這個問題,參考同類企業(yè)乙烯裝置操作經(jīng)驗,在操作調(diào)整思路上進行改進。
1)摸索壓縮機出口壓力與溫度對應(yīng)關(guān)系以及操作安全區(qū),在相同工況下,通過適當關(guān)小GB-501出口冷卻器循環(huán)水出口閥,提高丙烯冷劑的溫度。
2)在循環(huán)水溫度變化大的季節(jié),提前做好循環(huán)水預(yù)調(diào)工作,保證GB-501出口壓力緩慢升高。
3)與循環(huán)水場加強聯(lián)系,及時開停風機,穩(wěn)定進裝置循環(huán)水溫度。積極推進循環(huán)水場風機增上變頻項目,以提高循環(huán)水溫度控制的穩(wěn)定性。
4)將丙烯積聚罐頂排不凝氣調(diào)整至乙烯精餾塔再沸器液體丙烯累積罐頂排不凝氣(通過分析,因換熱器存在泄漏此處不凝氣較多),并增設(shè)回收流程,將GB-501系統(tǒng)不凝氣回收至GB-201系統(tǒng)。
改變調(diào)整思路后,GB-501的操作工況得到有效的改善,同時降低了循環(huán)水用量約1 700 t/h,降低能耗1.36 kgEO/t乙烯。
通過優(yōu)化,乙烯三機的能耗逐年下降。蒸汽能耗由2014年的38.005 kgEO/t乙烯降至2018年的8.475 kgEO/t乙烯,優(yōu)化效果明顯,見如表2。
表2 優(yōu)化前后蒸汽能耗情況 kgEO/t乙烯
通過優(yōu)化三機操作,投用或增加透平抽汽量,增加氣相乙烯外送流程等措施,對降低乙烯三機能耗作用明顯,為企業(yè)降本增效做出了貢獻。同時,在生產(chǎn)實踐中總結(jié)出來的優(yōu)化措施,為日后裝置能耗水平的進一步提升創(chuàng)造了有利條件,并為大型新建乙烯裝置三機的節(jié)能降耗提供了很好的思路。