劉艷麗,趙志龍,劉峰彪,王志國,王永文
(北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100160)
某粉體材料廠生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生三股含鹽廢水。一是氯化銨廢水(原液1),年度排放總量為900 m3,其中,氯化銨含量≤9.7 g/L(NH4+濃度≤3.3 g/L、Cl-濃度≤6.4 g/L),pH 值為7~9,生產(chǎn)用氨水調(diào)pH,用水為自來水。二是硫酸銨廢水(原液2),年度排放總量為353 m3,廢水中各物質(zhì)平均含量為:硫酸銨≤81 g/L(NH4+濃度≤22 g/L、SO42-濃度≤59 g/L)。生產(chǎn)使用氨氣,氨氣使用量≤1.34 g/L,用水為自來水。三是混鹽廢水(原液3),其含有Mg2+、Na+、Cl-、硼酸根離子,Mg2+、Na+、Cl-、硼酸根的混合鹽類溶液,其總離子濃度為5.5%,年度處理量為 3 000 t,其中濃水年處理量為1 850 t,濃度為5%~6%,稀水年處理量為1 150 t,濃度為0.3%。
實(shí)際取水后進(jìn)行水樣分析,水質(zhì)分析結(jié)果如表1所示。
由表1可見,該廠的廢水水質(zhì)特點(diǎn)為:三股廢水間歇排放,水質(zhì)波動較大;pH 值跨度大,含鹽量高、氨氮含量高,主要污染物是氨氮。
處理后需依據(jù)《北京水污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 11307—2013)達(dá)到B 級需求,即氨氮<1.5 mg/L,總氮小于15 mg/L,硼<2.0 mg/L。設(shè)計(jì)處理量為1 t/h,溫度為30℃(預(yù)計(jì))。
表1 廢水水質(zhì)
三股廢水采用間歇式處理,首先將不同來源的廢水進(jìn)行調(diào)質(zhì)等預(yù)處理,去除廢水中的硬度、懸浮物等,之后將預(yù)處理后的廢水打入脫鹽系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽處理[1-3]。本工程采用了技術(shù)成熟度較高的雙效蒸發(fā)工藝進(jìn)行脫鹽,脫鹽后的半固態(tài)混合鹽交給有資質(zhì)的固廢回收企業(yè)處理,冷凝液中殘留的氨氮用吸附法進(jìn)行進(jìn)一步的后處理,工藝流程如圖1所示。
圖1 廢水處理工藝流程
原液1 氯化銨廢水采用玻璃鋼儲罐儲存,然后送至雙效蒸發(fā)結(jié)晶器進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶,分離成氯化銨晶體及冷凝水。原液2 硫酸銨廢水采用玻璃鋼儲罐儲存,然后送至雙效蒸發(fā)結(jié)晶器進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶,分離成硫酸銨晶體及冷凝水。
原液3 含有氯化鎂且pH 低,投加氫氧化鈉,生成氯化鈉及氫氧化鎂沉淀,同時(shí),氫氧化鎂絮狀沉淀吸附硼酸鹽,并形成沉淀物。氫氧化鎂沉淀被高壓隔膜廂式壓濾機(jī)壓縮成泥餅,然后進(jìn)行外運(yùn)處置。反應(yīng)后的氯化鈉溶液進(jìn)入玻璃鋼儲罐,然后送至蒸發(fā)器進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶,分離成氯化鈉晶體及冷凝水[4]。
1.2.1 雙效蒸發(fā)系統(tǒng)
初始蒸汽進(jìn)入一效加熱室將料液加熱,經(jīng)一效加熱室頂部的噴管噴入一效蒸發(fā)室,料液從蒸發(fā)分離室底部經(jīng)循環(huán)泵流到加熱室底部,再次受熱又經(jīng)一效加熱室頂部的噴管以切線方式噴入蒸發(fā)室形成循環(huán),水分迅速被蒸發(fā),物料不斷被加熱蒸發(fā)。一效蒸發(fā)出來的二次蒸汽在真空作用下迅速進(jìn)入二效加熱室給二效料液加熱,二效蒸發(fā)出來的二次蒸汽進(jìn)入預(yù)熱器和冷凝冷卻器列管殼程,冷卻循環(huán)水進(jìn)入冷凝冷卻器管程內(nèi),從冷凝冷卻器頂部管程出來,可回流至冷卻塔,經(jīng)冷卻塔后進(jìn)入冷卻水池,形成循環(huán),料液不斷被濃縮?;驹砣鐖D2所示。
圖2 雙效蒸發(fā)原理
1.2.2 結(jié)晶分離系統(tǒng)
過飽和濃縮液進(jìn)入結(jié)晶罐冷卻降溫,析出晶體,形成黏稠溶液;然后進(jìn)入三足式刮刀下卸料全自動操作離心機(jī),分離出含水率約為10%的晶體。特點(diǎn)為結(jié)晶罐與蒸發(fā)器分開布置,便于易結(jié)垢設(shè)備蒸發(fā)器、結(jié)晶器的清洗,同時(shí)操作簡便。
清洗系統(tǒng)流程為:停機(jī)排殘?jiān)疀_洗→加藥劑→循環(huán)→清洗1.5 h →排污→水洗→完成。
停機(jī)排渣是指先將蒸發(fā)器停機(jī),將殘余物料全部排出;水洗的目的是清除系統(tǒng)中的泥沙及疏松污垢,水洗1 h 后,排放系統(tǒng)中的污水;進(jìn)行藥劑清洗時(shí),先把一定量的藥液放在清洗槽內(nèi),混合均勻后用泵把清洗液打入清洗系統(tǒng)內(nèi),清洗時(shí)間約為1.5 h。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),雙效蒸發(fā)系統(tǒng)冷凝水中的氨氮含量可達(dá)200 mg/L 左右,其氨氮含量遠(yuǎn)超過北京市地方排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過脫氨工藝技術(shù)對比,筆者發(fā)現(xiàn),生化法運(yùn)行費(fèi)用低,但是占地大,而且需要碳源;化學(xué)法運(yùn)行費(fèi)用高,容易產(chǎn)生二次污染,出水很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過技術(shù)比選和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證,本工程采用了新型耐高溫吸附工藝,可將氨氮含量降至低于排放標(biāo)準(zhǔn)。樹脂再生產(chǎn)生的少量濃鹽水返回雙效蒸發(fā)工藝,蒸發(fā)結(jié)晶可制得固體鹽,不會引起二次污染[5-6]。冷凝水除氨氮系統(tǒng)工藝流程如圖3所示。
圖3 冷凝水除氨氮系統(tǒng)工藝流程
預(yù)處理系統(tǒng)主要設(shè)備及構(gòu)筑物規(guī)格參數(shù)如表2所示。
表2 預(yù)處理系統(tǒng)主要設(shè)備及構(gòu)筑物參數(shù)
雙效蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)主要設(shè)備及構(gòu)筑物規(guī)格參數(shù)如表3所示。
表3 蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)主要設(shè)備及構(gòu)筑物參數(shù)
氨氮處理系統(tǒng)設(shè)備配置如表4所示。
表4 氨氮處理系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
廢水處理系統(tǒng)自2019年3月安裝調(diào)試完畢并驗(yàn)收合格后正式投入運(yùn)營,出水各項(xiàng)指標(biāo)可以達(dá)到《北京水污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 11307—2013)的B 級要求。
本工程采用“物化法預(yù)處理+雙效蒸發(fā)結(jié)晶+冷凝液吸附法脫氨氮”工藝對該粉體材料生產(chǎn)企業(yè)高鹽氨氮廢水進(jìn)行處理,處理后,氨氮可以達(dá)到《北京水污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 11307—2013)的B 級要求,緩解了企業(yè)的環(huán)保壓力,減少了企業(yè)對周邊水體中SS、鹽類和氨氮等污染物的排放,具有良好的社會效益和環(huán)境效益。