馮 偉,李富磊,劉常春,任 睿
(1.中國中煤能源股份有限公司新疆分公司,新疆烏魯木齊 830000;2.中煤平朔集團(tuán)有限公司煤炭洗選中心,山西朔州 036002)
重介質(zhì)選煤廠的介質(zhì)消耗量是評(píng)價(jià)系統(tǒng)工藝狀況、衡量管理水平的重要標(biāo)志。它不但關(guān)系到原材料消耗量的大小,還影響重介質(zhì)系統(tǒng)的生產(chǎn)能否保持正常和穩(wěn)定[1]。近幾年,安家?guī)X選煤廠從介質(zhì)入庫驗(yàn)收、介質(zhì)研磨系統(tǒng)管理、回收流程優(yōu)化、技術(shù)革新等方面出發(fā),圍繞降低介耗采取了一系列行之有效的措施,取得了一定的成效。
平朔安家?guī)X選煤廠是我國自行設(shè)計(jì)、自行施工的一座特大型現(xiàn)代化動(dòng)力煤選煤廠,始建于1998年,2001年6月試生產(chǎn)運(yùn)行,原設(shè)計(jì)入選能力15.0 Mt/a,經(jīng)后期擴(kuò)能改建,現(xiàn)入選能力已達(dá) 25.0 Mt/a。
洗選部分由3個(gè)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤洗選系統(tǒng)(以下簡稱 “主洗系統(tǒng)”)和2個(gè)一般動(dòng)力煤排矸系統(tǒng)組成(以下簡稱 “排矸系統(tǒng)”)[2]。主洗系統(tǒng)采用塊末分級(jí)全重介質(zhì)主再選工藝,即塊煤淺槽主再洗,末煤重介質(zhì)旋流器主再洗(主洗系統(tǒng)原則工藝流程見圖1);排矸系統(tǒng)采用塊煤淺槽重介質(zhì)分選,末煤重介質(zhì)旋流器分選或不分選(排矸系統(tǒng)原則工藝流程見圖2)。塊原煤入選粒級(jí)為150~13 mm,末原煤入選粒級(jí)為13~0 mm。煤種主要是安家?guī)X露天煤礦生產(chǎn)的氣煤。選后產(chǎn)品煤主要有精煤、中煤、混煤,副產(chǎn)物為矸石,產(chǎn)品煤主要作為電煤銷售,矸石用于礦坑回填。
圖2 排矸系統(tǒng)原則工藝流程
加強(qiáng)介質(zhì)驗(yàn)收管理是降低介質(zhì)消耗的重要措施之一。介質(zhì)驗(yàn)收必須注意水分、磁性物含量、230目通過率等指標(biāo),安家?guī)X選煤廠介質(zhì)入庫驗(yàn)收嚴(yán)格按照選煤廠介質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理,詳見表1。
表1 安家?guī)X選煤廠介質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
通過對(duì)介質(zhì)化驗(yàn)的三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行折算,當(dāng)?shù)截浗橘|(zhì)的技術(shù)指標(biāo)不能滿足表1中驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將按以下辦法調(diào)整到貨數(shù)量,對(duì)磁性物含量、230目通過率、水分分別進(jìn)行單項(xiàng)扣量:
式中,T為驗(yàn)收凈重,t;T1、T2、T3分別為磁性物含量、230目通過率、水分單項(xiàng)扣量后的介質(zhì)凈重,t;Z為接收凈重,t;C為實(shí)測磁性物含量,%;D為實(shí)測230目通過率,%;S為實(shí)測水分,%。
當(dāng)T1、T2、T3全部大于或等于Z時(shí),按實(shí)際接收凈重Z結(jié)算;當(dāng)T1、T2、T3中有一項(xiàng)或多項(xiàng)小于Z時(shí)(即不合格項(xiàng)),驗(yàn)收凈重T按實(shí)際接收凈重Z分別減去T1、T2、T3中不合格項(xiàng)的各單項(xiàng)扣量結(jié)算。
介質(zhì)結(jié)算扣噸見表2。
表2 安家?guī)X選煤廠介質(zhì)結(jié)算扣噸
我國選礦廠生產(chǎn)的磁鐵礦粉普遍較粗,需進(jìn)一步加工磨細(xì)才能保證懸浮液的穩(wěn)定性,從而減輕設(shè)備、管路的磨損,降低介質(zhì)消耗[3]。該廠通過?2100×3000溢流型球磨機(jī)對(duì)介質(zhì)進(jìn)行研磨,要求粒度達(dá)到230目以下。研磨后介質(zhì)經(jīng)過介質(zhì)分級(jí)旋流器的分級(jí),合格的隨溢流通過管道進(jìn)入介質(zhì)濃縮機(jī),底流部分再次進(jìn)入球磨機(jī)進(jìn)行研磨,磨礦流程閉路運(yùn)行。
根據(jù) 《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》[6]要求,用于斜(立)輪、刮板重介質(zhì)分選機(jī)分選塊煤的磁鐵礦粉中,小于0.074 mm粒級(jí)含量應(yīng)占90%以上;用于重介質(zhì)旋流器分選的磁鐵礦粉中小于0.045 mm粒級(jí)含量應(yīng)占85%以上。這樣才更利于懸浮液的穩(wěn)定。
要達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)要求,保證球磨機(jī)電流I工不小于I額(I額為230 A),圓盤給料機(jī)轉(zhuǎn)速合適(6.3 r/min)、分級(jí)旋流器入料壓力(不小于0.05 MPa)穩(wěn)定等幾項(xiàng)工藝參數(shù)是控制關(guān)鍵。
選煤廠在介質(zhì)準(zhǔn)備車間的橋式起重機(jī)(天車)卸料區(qū)滑道處增裝紅外感應(yīng)計(jì)數(shù)器,起重機(jī)主梁每通過感應(yīng)器一個(gè)循環(huán)往復(fù)自動(dòng)記錄一次數(shù)據(jù),依次累加,記錄每班次介質(zhì)研磨數(shù)量,即介質(zhì)添加量,動(dòng)態(tài)掌握介質(zhì)出庫情況。
安家?guī)X選煤廠介質(zhì)回收采用直接磁選凈化流程,即稀介質(zhì)不經(jīng)過濃縮或分級(jí)設(shè)備,直接進(jìn)入磁選機(jī)磁選回收[4]。末精煤磁選機(jī)入料由脫介篩篩下稀介質(zhì)與離心液桶離心液(含系統(tǒng)分流量)兩部分物料組成。由于受廠房空間布置的限制,離心液泵選型偏大,造成生產(chǎn)運(yùn)行中桶位偏低,經(jīng)常出現(xiàn) “拉空”現(xiàn)象,造成磁選機(jī)入料量的波動(dòng),影響磁選機(jī)工作效果。為保障系統(tǒng)運(yùn)行,選煤廠通常采用給離心液桶補(bǔ)加清水予以調(diào)節(jié),不僅收效甚微,不能從根本上解決問題,而且不斷向系統(tǒng)補(bǔ)加清水,導(dǎo)致系統(tǒng)水負(fù)荷明顯增大,不利于洗水系統(tǒng)整體平衡。為有效解決上述問題,選煤廠引入1臺(tái)型號(hào)為HMDA-748DIAX117R磁選機(jī),將其溢流引入離心液桶,達(dá)到穩(wěn)定離心液桶桶位的目的。通過優(yōu)化磁選尾礦處理,不僅有效解決了末精煤磁選機(jī)入料波動(dòng)的影響,而且有效促進(jìn)了洗選系統(tǒng)煤泥水動(dòng)態(tài)平衡。
生產(chǎn)過程中,合格介質(zhì)桶由于檢修、故障等種種原因,往往需要放空介質(zhì)桶內(nèi)所有的合格介質(zhì)。該廠原合格介質(zhì)放桶一般是直接打開放桶閥門,10 min內(nèi)即可放空,然而卻忽略了大量合格介質(zhì)進(jìn)入掃地水系統(tǒng),掃地磁選機(jī)負(fù)荷陡增所帶來的介質(zhì)損失的負(fù)面影響。在選煤廠精細(xì)化管理要求日益提升的當(dāng)下,安家?guī)X選煤廠加強(qiáng)內(nèi)部管理,通過制度手段控制無謂的介質(zhì)損失,要求生產(chǎn)班組合理控制合格介質(zhì)桶放桶速度,一般要求控制在1.0~1.5 h,以保證掃地磁選機(jī)工況穩(wěn)定,達(dá)到提高介質(zhì)回收效果,降低介耗的目的。
當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生較大變化,尤其是末煤量偏大時(shí),介質(zhì)消耗勢必會(huì)增加,選煤廠通過變頻器控制振動(dòng)給料機(jī)的振幅參數(shù),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)入選原煤瞬時(shí)量自動(dòng)跟蹤控制。譬如設(shè)定給料機(jī)帶量為750 t/h,若膠帶秤顯示數(shù)據(jù)連續(xù)2 min在設(shè)定值以上,則集控操作畫面會(huì)自動(dòng)發(fā)出 “系統(tǒng)超量”報(bào)警,提示集控操作員及時(shí)調(diào)整給料機(jī)頻率,限定時(shí)間內(nèi)若未做出對(duì)應(yīng)調(diào)整,則給料機(jī)將自動(dòng)停止10 min。通過上述改造,一方面避免生產(chǎn)班組不根據(jù)煤質(zhì)變化、僅僅為 “搶量”而盲目組織生產(chǎn),造成系統(tǒng)負(fù)荷過重而增加介質(zhì)消耗;另一方面可及時(shí)提醒集控操作崗位人員根據(jù)給料機(jī)頻率變化動(dòng)態(tài)掌握入選原煤塊、末比例狀況,主動(dòng)合理優(yōu)化調(diào)整系統(tǒng)小時(shí)帶煤量,避免因末煤量過大,造成末煤系統(tǒng)介耗增加。
目前,重介質(zhì)選煤廠普遍采用直線振動(dòng)篩進(jìn)行脫介,噴水是脫介過程的必要條件,作用是促進(jìn)介質(zhì)顆粒與產(chǎn)品顆粒分離,從而幫助介質(zhì)顆粒透篩[5],噴水方式有有壓噴嘴式與無壓水幕式等。安家?guī)X選煤廠末煤振動(dòng)篩采用3道有壓噴水脫介,塊煤振動(dòng)篩(雙層)采用后段1道無壓水幕噴水脫介與前段2道有壓噴水脫介配合的脫介方式。其中合格介質(zhì)段交界處偏向稀介質(zhì)段設(shè)置一排,日常管理以后段噴水不向合格介質(zhì)段竄水為原則,稀介質(zhì)段連續(xù)設(shè)置2道噴水;安家?guī)X選煤廠重點(diǎn)對(duì)塊煤篩篩板布置進(jìn)行優(yōu)化,在二層篩板塊煤合格介質(zhì)與稀介質(zhì)分界處設(shè)置一排擋水堰篩板,避免合格介質(zhì)竄段而增加磁選機(jī)負(fù)荷,影響介質(zhì)回收。
選煤廠塊煤采用重介質(zhì)淺槽分選,其上升流管路由于設(shè)計(jì)缺陷與現(xiàn)場管理等原因,經(jīng)常會(huì)發(fā)生堵塞現(xiàn)象,尤其是再洗分選槽更為突出,停泵后合格介質(zhì)不能順利回流至合格介質(zhì)桶,一方面不利于保障分選設(shè)備的分選效率、分選精度,另一方面現(xiàn)場疏通管路必須將分選槽內(nèi)介質(zhì)全部放空, 7~8 m3的合格介質(zhì)(密度大于1.75 g/cm3)需要經(jīng)過掃地系統(tǒng)對(duì)介質(zhì)進(jìn)行回收,不可避免地造成了介質(zhì)損失。
選煤廠通過多次論證,對(duì)分選槽上升流管路進(jìn)行技術(shù)改造,加大管道傾斜角度,使介質(zhì)回流速度加快,大大減少了管路堵塞的次數(shù),降低了介質(zhì)損失,有效控制了選煤廠介質(zhì)消耗。
安家?guī)X選煤廠深挖內(nèi)部潛能,狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié),重點(diǎn)通過上述幾項(xiàng)管控措施,介耗指標(biāo)呈現(xiàn)逐年下降趨勢,選煤廠2016—2018年介耗對(duì)比見表3。
表3 安家?guī)X選煤廠2016—2018年介耗對(duì)比
由表3可以看出,選煤廠介耗由原來的1.12 kg/t降低至現(xiàn)在的 0.98 kg/t。
以2018年為例,安家?guī)X選煤廠入洗原煤1870萬t,對(duì)比2016年介質(zhì)單耗,年節(jié)約介質(zhì)消耗費(fèi)用為: (1.12-0.98)kg/t×1870 萬 t×650 元/t=170.17萬元,經(jīng)濟(jì)效益較為顯著。
隨著選煤技術(shù)的發(fā)展,目前國內(nèi)多數(shù)重介質(zhì)選煤廠噸煤介耗較以前有明顯降低,但仍然有很大的降耗空間,安家?guī)X選煤廠在介質(zhì)消耗方面的管控措施值得同行借鑒。