王文,劉志信,郭金妹
一種智能物料溶解溫控系統(tǒng)的研究與設(shè)計
王文1,劉志信1,郭金妹2
(1.江西金世紀新材料股份有限公司,江西 南昌 330000;2.江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院,江西 贛州 343000)
為了有效提高物料溶解系統(tǒng)的溫度控制精度,在研究傳統(tǒng)冶煉技術(shù)和現(xiàn)有控制方法的基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種智能物料溶解溫控系統(tǒng),利用DCS控制系統(tǒng)不斷采集系統(tǒng)的水位信號和溫度信號,通過設(shè)置水位和溫度的閾值控制切斷閥的開和關(guān),實現(xiàn)對物料溶解系統(tǒng)的溫度和水量的智能控制。相較于企業(yè)目前常規(guī)控制方法,該設(shè)計有效保持物料溶解溶度的一致性,實現(xiàn)智能控制,大大提高了物料利用率和產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
物料溶解系統(tǒng);DCS控制系統(tǒng);智能控制;系統(tǒng)設(shè)計
在傳統(tǒng)濕法物料冶煉中,由于工藝要求,在進行沉淀工序時通常需要溶解不同的沉淀劑與沉淀物反應(yīng),溶解過程使用反應(yīng)釜通過不斷燒熱水通蒸汽進行配制。在通蒸汽溶解沉淀劑的過程中,對溫度控制十分重要,溫度過高會使得某些物料分解且易揮發(fā),而溫度低于某一臨界值時又不能使物料完全溶透。當蒸汽溫度無法精準控制時,容易造成物料浪費,從而導致整體的生產(chǎn)成本上升,因此,將物料控制在不揮發(fā)且可以完全溶解的溫度范圍內(nèi)是業(yè)界一直以來的難題。
針對上述難題,較多企業(yè)采用的解決方法是,在溶解物反應(yīng)鍋內(nèi)加裝一個熱電阻并在現(xiàn)場放置一個溫控儀表實時顯示溫度,在溶解物料時,工人們根據(jù)儀表顯示進行手動調(diào)節(jié)水溫,但由于是人工操作,水溫和水位都不易控制,且在生產(chǎn)過程中由于是人工進行操作,工人們很容易因為工作忙碌等原因?qū)е路磻?yīng)釜(反應(yīng)鍋)內(nèi)放水過多或過少。水量隨意調(diào)節(jié),水溫不易控制,導致溶解物濃度不受控,從而使溶解物濃度的一致性較差,最終影響沉淀工序的冶煉質(zhì)量。同時,手動控制水溫和水量,增加了工人的工作量,大大降低了產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
因此,本文立足于當前企業(yè)現(xiàn)狀,解決現(xiàn)有技術(shù)的不足,提出了一種智能物料溶解溫控系統(tǒng)。系統(tǒng)采用DCS控制系統(tǒng),不斷采集系統(tǒng)的水位信號和溫度信號,通過設(shè)置水位和溫度的閾值控制切斷閥的開和關(guān),實現(xiàn)對物料溶解系統(tǒng)的溫度和水量智能控制,提高了物料利用率和產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
濕式冶煉的物料溶解設(shè)備主要包括了物料溶解的反應(yīng)釜和給反應(yīng)釜供應(yīng)熱水的熱水桶,熱水桶的出水管連接于反應(yīng)釜,水管上設(shè)有控制輸水管開關(guān)的熱水切斷閥和PPR閥,反應(yīng)釜上插入安裝有檢測釜內(nèi)液位的電子液位計,熱水切斷閥的開與關(guān)通過電子液位計反饋的液位信號來控制,其設(shè)備原理如圖1所示。
圖1 設(shè)備原理圖
水箱蒸汽管上安裝有蒸汽切斷閥和檢測箱內(nèi)溫度的熱電阻,蒸汽切斷閥通過熱電阻反饋的水溫信號來控制閥體的開關(guān)。蒸汽切斷閥、熱電阻、熱水切斷閥以及電子液位計均設(shè)置在DCS控制電路上,且該DCS控制電路上還設(shè)置有監(jiān)測水箱壓力的壓力變送器,根據(jù)壓力變送器傳送的壓力信號和溫度信號來控制熱水切斷閥的開關(guān),從而實現(xiàn)對熱水桶內(nèi)水位和水溫的控制。為了保證檢修切斷閥時不影響生產(chǎn),設(shè)備的每一管路用于檢修的閥均設(shè)置為3個。
本文設(shè)計的溫控系統(tǒng)采用了自動化的控制系統(tǒng)來控制反應(yīng)釜添加的熱水量,蒸汽加入管通過通入蒸汽給熱水桶內(nèi)進行水溫控制。蒸汽切斷閥和熱電阻構(gòu)成一個蒸汽控制單元,工作時,熱電阻將測量出的水箱溫度的溫度信號不斷地反饋發(fā)送給蒸汽切斷閥,蒸汽切斷閥上設(shè)置有兩個臨界閥值,分別是高溫閥值和低溫閥值,當溫度的數(shù)值信號低于低溫閥值,則蒸汽切斷閥打開;當溫度的數(shù)值信號高于高溫閥值,則蒸汽切斷閥關(guān)閉,從而實現(xiàn)對水箱內(nèi)熱水的溫度控制。同時,通過控制熱水桶內(nèi)的水溫也可以控制后續(xù)輸送到反應(yīng)釜內(nèi)的水溫。
蒸汽電動閥DCS控制原理如圖2所示。
圖2 蒸汽電動閥DCS控制
設(shè)備的熱水切斷閥和電子液位計構(gòu)成了一個熱水控制單元,電子液位計可以不斷地將反應(yīng)釜內(nèi)的水位信號發(fā)送給熱水切斷閥,熱水切斷閥上設(shè)置有臨界的水位閥值,當水位超出臨界的水位閥值時,熱水切斷閥自動的關(guān)閉;反之,當水位低于臨界的水位閥值時,熱水切斷閥則為打開。
在生產(chǎn)過程中,開始投料時關(guān)閉切斷閥上PPR閥,以免所溶物料在輸送至沉淀用時因水位變化而補水。每輪工作結(jié)束時應(yīng)關(guān)閉反應(yīng)釜上PPR閥,以防電子液位計低閥值而進水。
熱水電動閥DCS控制原理如圖3所示。
圖3 熱水電動閥DCS控制
DCS控制電路根據(jù)水位信號和溫度信號控制切斷閥開關(guān),進而實現(xiàn)對水位和水溫的智能控制,從而保證水位和水溫在正常范圍內(nèi),實現(xiàn)了自動智能控制,不僅使得物料濃度一致性得到保障,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,還有效提高了生產(chǎn)效率。
本設(shè)計采用了DCS控制系統(tǒng),不斷采集系統(tǒng)的水位信號和溫度信號,通過設(shè)置水位和溫度的閾值控制切斷閥的開關(guān),實現(xiàn)對物料溶解系統(tǒng)的溫度和水量的智能控制。相較于企業(yè)常用方法,本設(shè)計增加了熱水桶,結(jié)合反應(yīng)釜,實現(xiàn)水位和水溫的雙重控制,保持沉淀劑溶度的一致性,提高了物料利用率,節(jié)約了能源,生產(chǎn)效率得到有效提高。同時,物料溶解系統(tǒng)引入DCS智能控制,使得在實際生產(chǎn)時工人們只需進行開關(guān)PPR閥和投料作業(yè)即可,極大地減少了工作量,提高了工作效率,具有一定的推廣應(yīng)用價值。
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TP273
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2019.20.031
2095-6835(2019)20-0076-02
〔編輯:王霞〕