王澤南
(山西沁和能源集團(tuán)南凹寺煤業(yè)有限公司,山西 沁水 048200)
為了控制高瓦斯礦井采煤工作面風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛?,工作面多采用U+U型的通風(fēng)方式,但該通風(fēng)方式回采巷道掘進(jìn)量大,且留設(shè)保護(hù)煤柱,造成資源浪費(fèi)。因此,為了減少巷道掘進(jìn)工程量,提高經(jīng)濟(jì)效益,山西沁和能源集團(tuán)南凹寺煤業(yè)有限公司將工作面通風(fēng)方式確定為U型通風(fēng),U型通風(fēng)方式帶來的最大問題是上隅角容易積聚瓦斯。為此,必須結(jié)合礦井開采實(shí)際,研究應(yīng)用適宜的瓦斯治理技術(shù)方法。
南凹寺煤業(yè)有限公司為高瓦斯礦井,生產(chǎn)能力60萬t/a,現(xiàn)主采3號煤層,煤層厚度5.79~6.99m,平均6.25m。30405上分層綜采工作面走向長度1140m,切眼長度170m,布置有運(yùn)輸順槽和回風(fēng)順槽兩條巷道,通風(fēng)方式采用 “U”型通風(fēng),運(yùn)輸順槽進(jìn)風(fēng),回風(fēng)順槽回風(fēng)。頂板為(灰)黑色粉砂巖、砂質(zhì)泥巖?;夭晒に嚥捎肕G160/375--WD型交流電牽引雙滾筒采煤機(jī)、SGZ-630/220型刮板輸送機(jī)、ZPG4000/17/35型過渡液壓支架ZP4000/17/35型液壓支架實(shí)現(xiàn)破、裝、運(yùn)、支環(huán)節(jié),架后鋪底網(wǎng)作為下分層假頂,采空區(qū)處理采用全部垮落法(30405綜采工作面布置如圖1所示)。
該工作面初始瓦斯含量為15~17m3/t,經(jīng)前期順層鉆孔預(yù)抽后,殘余瓦斯含量為4.22~6.29m3/t,回采期間工作面的配風(fēng)量為650m3/min,經(jīng)檢測回風(fēng)風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛葹?.17%~0.5%,順層鉆孔抽采和風(fēng)排瓦斯量分別約為3m3/min 、2.5m3/min,工作面瓦斯抽采率約為55%。
南凹寺礦30405綜采工作面回采初期采用U+U型的通風(fēng)方式,在初采推進(jìn)25m之前,工作面回風(fēng)巷及專用排瓦斯巷的瓦斯?jié)舛榷荚?.3%左右,推進(jìn)至29m時(shí),專用排瓦斯巷瓦斯?jié)舛仍黾又?.9%。后根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2016)其中取消專用排瓦斯巷設(shè)置的相關(guān)規(guī)定,南凹寺礦對回采工作面通風(fēng)方式進(jìn)行調(diào)整,并進(jìn)行上隅角瓦斯治理試驗(yàn),先后采取了在上隅角埋管抽采、采空區(qū)貫眼埋管抽采和頂板高位鉆孔抽采的方式。在將回采工作面調(diào)整為U型通風(fēng)方式后,上隅角瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.3%,采取上隅角埋管抽采和采空區(qū)貫眼埋管抽采后,上隅角瓦斯?jié)舛热匀辉?.0%左右,因此,確定采取頂板高位鉆孔抽采方式進(jìn)行試驗(yàn)。
圖1 30405綜采工作面布置圖
煤層開采后,煤層上方的頂板隨著煤層開采從縱向上會形成“三帶”,從上到下分別為冒落帶、裂隙帶、緩慢下沉帶。冒落帶一般為采高的2~5倍;裂隙帶在冒落帶之上,一般為采高的10~20倍;裂隙帶之上直至地表為緩慢下沉帶。因此,高位鉆孔的終孔位置設(shè)計(jì)向采空區(qū)裂隙帶進(jìn)行施工。
30405 綜采工作面高位鉆孔施工利用30409回風(fēng)順槽巷道向30405回風(fēng)順槽上隅角方向施工。在巷幫間隔45m向上隅角施工一組扇形鉆孔,鉆孔孔徑為94mm,孔深110~135m,傾角27~32°。頂板高位鉆孔實(shí)施過程中不斷優(yōu)化布置方案,先后將鉆孔終孔高度從15m、25m調(diào)整到40m,最后確定終孔高度距3號煤層最大垂距為60m,即煤層采高的20倍左右。每組鉆孔施工6個(gè),開孔間距1m,終孔間距8m,每組鉆孔重疊10m,高位鉆孔施工采用ZDY-2300型液壓坑道鉆機(jī)。高位鉆孔隨工作面推進(jìn)終孔高度始終處于采空區(qū)的裂隙帶,當(dāng)工作面推進(jìn)至此組鉆孔時(shí),該組鉆孔同時(shí)進(jìn)行抽采,形成抽采條帶,發(fā)揮抽采作用。高位鉆孔布置圖如圖2所示。
南凹寺礦地面建有永久抽采泵站,運(yùn)行兩套抽采系統(tǒng),其中一套為2BEC42型水環(huán)式真空泵擔(dān)負(fù)的高負(fù)壓抽采系統(tǒng),主要進(jìn)行本煤層順層鉆孔預(yù)抽,一套為2BEC60型水環(huán)式真空泵擔(dān)負(fù)的低負(fù)壓抽采系統(tǒng),主要進(jìn)行采空區(qū)抽采。該區(qū)域布置有兩趟抽采管路,其中一趟為Φ159mm的抽采支管,接入高負(fù)壓325mm抽采主管路;另一趟為Φ219mm的抽采支管,接入426mm低負(fù)壓抽采主管路。每組高位鉆孔施工完成后,首先接入礦井高負(fù)壓抽采系統(tǒng)進(jìn)行高濃度瓦斯的抽采,待采空區(qū)垮落,鉆孔濃度衰減后將其接入低負(fù)壓抽采系統(tǒng)進(jìn)行抽采。
圖2 30405工作面上隅角高位鉆孔布置圖
通過日常對鉆孔的數(shù)據(jù)分析,高位鉆孔抽放瓦斯?jié)舛葹?0%~80%左右的持續(xù)時(shí)間由7d提高到近30d,每組鉆孔的瓦斯抽采純量為5.5~8.5m3/min。經(jīng)監(jiān)測數(shù)據(jù),30405工作面上隅角瓦斯?jié)舛仍谏a(chǎn)班最大為0.35%,檢修班最大為0.1%,回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛仍?.16%~0.38%。
通過高位鉆孔進(jìn)行瓦斯抽采:(1)解決了U型通風(fēng)方式下30405綜采工作面上隅角瓦斯超限的問題;(2)為礦井瓦斯利用提供了新的瓦斯源,使瓦斯利用濃度提高了20%,延續(xù)了礦井可利用瓦斯的時(shí)間;(3)為今后的工作面布置優(yōu)化提供依據(jù),可以有效地減少工作面巷道掘進(jìn)量,將原U+U型工作面需掘進(jìn)3條或4條巷道減少為U型工作面掘進(jìn)2條巷道,緩解了高瓦斯礦井采掘接替緊張的問題,也進(jìn)一步提高了資源回收率。
30405 綜采工作面將通風(fēng)方式由“U+U”型調(diào)整為U型通風(fēng)后,在采取設(shè)置導(dǎo)風(fēng)障、上隅角埋管抽采和采空區(qū)貫眼埋管抽采等方式達(dá)不到效果的情況下,研究采用頂板高位鉆孔抽采的方式進(jìn)行工作面上隅角瓦斯治理,取得了良好效果。通過加大本煤層順層鉆孔抽采力度,降低煤層瓦斯含量,再輔以頂板高位鉆孔抽采瓦斯,可以有效地解決綜采工作面上隅角瓦斯超限問題。