何光亞 熊 霞 司恩良 閔飛虎 劉 程 程 濤
(安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司,安徽 合肥 230000)
某污水廠建設(shè)規(guī)模為8 萬t/d;工藝采用國內(nèi)成熟的改良型活性污泥氧化溝處理工藝,整個生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了自動化控制。后進(jìn)行升級改造,建設(shè)內(nèi)容對已經(jīng)處理規(guī)模的氧化溝、中心控制室等設(shè)施以及機(jī)電、儀表、自控等設(shè)備進(jìn)行全面改造,并在現(xiàn)有工藝的基礎(chǔ)上改建二次提升泵房、活性砂濾池、紫外消毒池等深度處理構(gòu)筑物;目前出水水質(zhì)能夠穩(wěn)定達(dá)到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
原污泥處置工藝為污水廠二沉池污泥高干脫水后泥餅外運(yùn)制陶粒,污泥處理廠設(shè)計(jì)日處理污泥140 t/d,實(shí)際處理量約60 t/d,生產(chǎn)高峰期能達(dá)到120 t/d。
現(xiàn)在污水處理廠污泥處理工藝調(diào)整為污泥厭氧消化,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為140 t/d(含水率80%),產(chǎn)生的沼氣可供熱、發(fā)電,污泥厭氧消化的沼渣高干脫水干化后用于園林綠化。
污泥處理工藝的變化、污泥脫水原料性質(zhì)的改變及污泥脫水產(chǎn)物去向的變化要求我們在高干脫水過程中對調(diào)理改性藥劑進(jìn)行篩選優(yōu)化,選擇合適的調(diào)理改性工藝,使得脫水產(chǎn)物含水率不高于60%,可降低干化過程能耗。通過篩選新型有機(jī)調(diào)理藥劑代替原調(diào)理工藝的FeCl3+CaO,可使脫水產(chǎn)物pH、有機(jī)質(zhì)等指標(biāo)滿足園林綠化用泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),有利于脫水產(chǎn)物的后續(xù)干化及資源化利用。
污泥處理工藝改變后,污泥高干脫水的工況也發(fā)生了改變,污泥性狀變化參數(shù)見表1。污泥厭氧消化產(chǎn)生一定量的沼氣,污泥量減少了,污泥有機(jī)質(zhì)含量略有降低,堿度值升高十分明顯。污泥脫水原料性質(zhì)的改變及污泥脫水產(chǎn)物去向的變化均要求調(diào)理工藝的改變,篩選新型有機(jī)調(diào)理藥劑以代替原調(diào)理工藝的FeCl3+CaO。
污泥廠脫水設(shè)備采用高壓鋼制板框壓濾機(jī),脫水設(shè)備進(jìn)料壓力為5~6 kg,壓榨壓力分為五段,分別為一段8 kg、二段12 kg、三段16 kg、四段20 kg和五段25 kg。
表1 污泥高干脫水工藝參數(shù)對比
由于污泥性質(zhì)不穩(wěn)定等因素,需要根據(jù)現(xiàn)場污泥實(shí)際情況(污泥含水率、污泥有機(jī)組分特征、沉降性能、粒度),確定藥劑投加量以及攪拌時間等。本次實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)為小試實(shí)驗(yàn)確定藥劑投加量,中試實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證上機(jī)效果,大試實(shí)驗(yàn)根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)節(jié)和生產(chǎn)跟蹤。
(1)藥劑:聚合硫酸鐵(30%含固)、聚硅硫酸鐵、有機(jī)藥劑、季銨鹽混凝劑、PAM、FeCl3、石灰等。
(2)脫水實(shí)驗(yàn)判斷方法采用千斤頂壓濾實(shí)驗(yàn):利用布袋和帶壓力的千斤頂(壓榨壓力1.0 MPa),模擬板框機(jī)通過壓榨壓力擠壓濾布帶而使污泥脫水的過程。污泥比阻和毛細(xì)吸水時間(CST)都能較好地表征污泥脫水性能[1-3]。通過前期實(shí)驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)污泥的比阻由于測定指標(biāo)冗雜,導(dǎo)致不同樣品測試結(jié)果誤差較大,同時,測定時間上的滯后,限制了我司的實(shí)驗(yàn)進(jìn)展;
CST只能表征是無壓狀態(tài)下污泥泥水分離效果,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與我司壓濾設(shè)備壓濾結(jié)果出入較大。結(jié)合我司特種高壓板框壓濾機(jī)的特點(diǎn),我們自制了一臺用于判別污泥脫水性能的設(shè)備,主要原理是將裝有污泥的濾布袋放入設(shè)備中,通過控制設(shè)備壓力和恒壓時間,以同等條件擠壓出來的泥餅含水率、脫水速度可作為評判污泥脫水性能的依據(jù)。
(3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果。污泥厭氧沼渣pH為7.2,偏堿性,含固率較高為6.2%;后端泥餅處理處置方向暫定為干化后園林利用,不能用石灰;本次試驗(yàn)根據(jù)需求,制定了實(shí)驗(yàn)方案,具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖1。
圖1 小試脫水實(shí)驗(yàn)
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以得到以下結(jié)論:
(1)加入PAM的污泥脫水要明顯快于其他調(diào)理方案;
(2)加入一定量的PFS可以改善污泥的脫水性能、調(diào)節(jié)pH;
(3)本次實(shí)驗(yàn)也加入了少量的石灰,石灰有利于出泥含水率的降低、調(diào)節(jié)酸堿度;
(4)根據(jù)上面實(shí)驗(yàn)結(jié)果和實(shí)驗(yàn)室條件,確定中試上機(jī)實(shí)驗(yàn)方案為“PFS+PAM”。
(1)藥劑:聚合硫酸鐵(PFS)、(聚丙烯酰胺)PAM;
(2)調(diào)理:實(shí)驗(yàn)室調(diào)理器皿設(shè)施;
(3)脫水設(shè)備:景津-630隔膜機(jī);
(4)隔膜壓濾機(jī)參數(shù):隔膜機(jī)低壓進(jìn)料壓力為0.5 MPa,進(jìn)料時間800 s;高壓進(jìn)料壓力為0.9 MPa,進(jìn)料時間為1 800 s;壓榨壓力為1.5 MPa,時間為3 600 s;
(5)實(shí)驗(yàn)結(jié)果:中試實(shí)驗(yàn)調(diào)理污泥量為155 kg,其中絕干為9.61 kg;分別投加7.26%PFS和0.73%PAM進(jìn)行污泥調(diào)理;調(diào)理后的污泥酸堿度為中性,進(jìn)入隔膜板框機(jī)進(jìn)行中試實(shí)驗(yàn)。根據(jù)中試實(shí)驗(yàn)參數(shù)與結(jié)果(見表2),我們可以得到以下結(jié)論:
①調(diào)理后的污泥,酸堿度呈現(xiàn)中性,pH滿足后期處置要求;
②調(diào)理后的污泥,絮凝效果較好,脫水較快,前期進(jìn)料速度很快;
③出泥,泥餅不沾布,有一定彈性,取含水率最高的部分測得含水率分別為57.80%和58.90%。
表2 中試實(shí)驗(yàn)參數(shù)與結(jié)果
經(jīng)過充分的小試實(shí)驗(yàn)篩選調(diào)理工藝,中試實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證調(diào)理工藝效果后,調(diào)理好后測定泥餅含水率滿足要求在60%以下,按照實(shí)驗(yàn)的藥劑投加量,按照相同比例進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)。
本次大試實(shí)驗(yàn)分別跟蹤原工藝改性量為354 t,生產(chǎn)板數(shù)44板;新工藝改性量為344 t,生產(chǎn)板數(shù)為45板;原調(diào)理工藝為:18%FeCl3+25%CaO,新調(diào)理工藝為:13%聚合硫酸鐵+5%CaO+7‰PAM;對兩種工藝的脫水效果、成本及產(chǎn)能進(jìn)行了對比分析。
原工藝每板進(jìn)泥量8.04 t,每板處理污泥絕干量為0.44 t,生產(chǎn)一板泥時間為70 min,產(chǎn)能為0.38 t/h;新工藝每板處理量7.64 t,每板處理污泥絕干量為0.41 t,生產(chǎn)一板泥時間為50 min,產(chǎn)能為0.49 t/h;新工藝每板處理量下降(圖2),原因是新工藝調(diào)理后污泥泥性改變,新工藝泥餅有較大的彈性,一次進(jìn)料壓榨完成后隨著油缸的后退泥餅由于自身彈性也會膨脹變大,導(dǎo)致在二次進(jìn)料時無法長時間進(jìn)料并容易噴料,導(dǎo)則處理量下降。但新工藝一次進(jìn)料生產(chǎn)時間只有50 min,產(chǎn)能明顯提高(見圖2),產(chǎn)能提高28.95%。
圖2 兩種工藝板框機(jī)進(jìn)泥量和產(chǎn)能對比
兩種工藝成本分析計(jì)算結(jié)果如表3所示,新工藝脫水效果略好于舊工藝,成本略高于舊工藝。
表3 調(diào)理工藝脫水效果及成本對比分析
新工藝可用于項(xiàng)目生產(chǎn),泥餅含水率55%~59%,滿足脫水產(chǎn)物含水率不高于60%,可降低干化過程能耗。通過篩選新型有機(jī)調(diào)理藥劑代替原調(diào)理工藝的FeCl3+CaO,同時可使脫水產(chǎn)物pH、有機(jī)質(zhì)等指標(biāo)滿足園林綠化用泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),有利于脫水產(chǎn)物的后續(xù)干化及資源化利用。
成本方面新工藝略高于原工藝基本;如果設(shè)備進(jìn)料壓力提高,能減少PAM的投加量,同時提高污泥進(jìn)料量,進(jìn)而提高產(chǎn)能和污泥脫水效果,降低運(yùn)行成本。脫水設(shè)備的性能是降低成本的關(guān)鍵因素,選擇合適的脫水設(shè)備有利于提高新工藝的脫水效果及運(yùn)行成本。