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        蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化控制措施探討

        2019-10-28 06:43:42
        化肥設(shè)計(jì) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:甲銨加熱器消耗

        (中國(guó)石油大慶石化分公司化肥廠(chǎng),黑龍江 大慶 163714)

        中國(guó)石油大慶石化分公司化肥廠(chǎng)尿素裝置于1973年建成投產(chǎn),該裝置采用荷蘭斯塔米卡邦公司的二氧化碳汽提工藝,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1 620t/d,根據(jù)市場(chǎng)供需平衡的需要,2005年完成裝置擴(kuò)能改造,生產(chǎn)能力提至2 300t/d,成為東三省的主要尿素供應(yīng)商。

        但在近幾年,隨著尿素新建裝置的集中投產(chǎn),造成市場(chǎng)供大于求,產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,尿素價(jià)格日益下滑,市場(chǎng)持續(xù)低迷,化肥行業(yè)面臨寒冬。為了有效控虧,尿素裝置只能長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),在這種形勢(shì)下,通過(guò)節(jié)能降耗來(lái)降低產(chǎn)品成本成為當(dāng)前工作重點(diǎn)。在散裝尿素單位成本中,液氨及蒸汽所占比例較高,液氨的消耗控制相對(duì)容易,通過(guò)提高各個(gè)吸收系統(tǒng)效率,控制住尾氣放空,氨損耗不大。雖然個(gè)別時(shí)間段控制不好,只會(huì)增加該時(shí)段的氨耗,但整體氨耗平衡不會(huì)出現(xiàn)太大偏差,低負(fù)荷期間氨耗控制均在0.570t/t ur左右;而蒸汽則不然,消耗高了會(huì)增加產(chǎn)品成本。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能挖潛,節(jié)省蒸汽用量,車(chē)間對(duì)蒸汽消耗進(jìn)行了一整套優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間觀(guān)察,效果顯著。

        1 蒸汽系統(tǒng)工藝流程

        尿素裝置的高壓蒸汽由熱電廠(chǎng)供給,壓力為4.0MPa,溫度為385℃,共分3路進(jìn)入尿素裝置:第1路為驅(qū)動(dòng)CO2壓縮機(jī)透平用蒸汽;第2路為水解塔用蒸汽;第3路是驅(qū)動(dòng)高壓甲銨泵透平用蒸汽。正常生產(chǎn)時(shí),從壓縮機(jī)透平抽出的背壓蒸汽進(jìn)入尿素蒸汽系統(tǒng),分別轉(zhuǎn)化成2.0MPa、0.9MPa蒸汽,供尿素正常生產(chǎn)使用,蒸汽最終冷凝液回收至蒸汽冷凝液槽中,通過(guò)泵外送至水汽車(chē)間進(jìn)行回收。

        2 控制措施

        2.1 4.0MPa優(yōu)化控制

        2.1.1壓縮機(jī)組用氣控制

        (1)優(yōu)化壓縮機(jī)ITCC系統(tǒng)防喘振控制線(xiàn),在保證機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行的情況下,適當(dāng)降低防喘振控制預(yù)留度,避免機(jī)組打回流造成的蒸汽消耗。

        (2)適當(dāng)提高原料二氧化碳進(jìn)口壓力,進(jìn)而降低蒸汽消耗。

        (3)操作人員認(rèn)真監(jiān)控系統(tǒng),及時(shí)根據(jù)負(fù)荷、溫度、壓力等參數(shù)變化,調(diào)整機(jī)組參數(shù),確保機(jī)組在最優(yōu)工況下運(yùn)行。

        2.1.2水解塔用氣控制

        水解塔用主蒸汽將工藝?yán)淠荷郎刂?00℃以上,使尿素發(fā)生水解反應(yīng)生成氨和二氧化碳,然后去解吸塔中將氨和二氧化碳解吸出來(lái),接著去回流冷凝器進(jìn)一步回收氨和二氧化碳。水解塔用汽優(yōu)化主要是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),適當(dāng)降低蒸發(fā)一、二段真空度,減少蒸發(fā)閃蒸汽中尿素含量,進(jìn)而減少水解蒸汽用量。

        在保證解吸排液合格的情況下,適當(dāng)降低水解蒸汽。

        2.2 2.0MPa蒸汽優(yōu)化控制

        (1)裝置2.0MPa蒸汽主要用于提供汽提塔汽提所需要的熱量,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),摸索出合理的物料氨碳比以及水碳比,提高了合成反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,降低汽提蒸汽用量。

        (2)適當(dāng)提高汽提氣(二氧化碳)溫度,增加汽提氣自身熱量,蒸汽消耗也有所降低。

        優(yōu)化調(diào)整后的數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 2.0MPa蒸汽優(yōu)化前后控制指標(biāo)對(duì)照

        2.3 0.9MPa蒸汽優(yōu)化控制

        0.9MPa蒸汽主要用于二段蒸發(fā)加熱器加熱尿液,以及用作高壓系統(tǒng)伴熱管線(xiàn)的熱源。在保證尿素產(chǎn)品質(zhì)量合格、安全生產(chǎn)的情況下,適當(dāng)降低二段蒸發(fā)尿液溫度,由原來(lái)的138℃降至137℃,蒸汽消耗也有所降低。

        2.4 0.4MPa蒸汽優(yōu)化控制

        0.4MPa蒸汽主要由高壓甲銨冷凝器內(nèi)部甲銨冷凝釋放熱量副產(chǎn),供給解吸塔、部分加熱器及系統(tǒng)伴熱,以下列舉其優(yōu)化控制措施。

        2.4.1適當(dāng)提高產(chǎn)汽量

        合理配比系統(tǒng)物料,適當(dāng)提高進(jìn)入高壓甲銨冷凝器的甲銨溫度以及液氨溫度,增加內(nèi)部物料熱量,進(jìn)而增加產(chǎn)汽量。

        2.4.2解吸蒸汽控制

        合理控制裝置系統(tǒng)排放廢水量(中壓系統(tǒng)沖洗水以及部分泵體預(yù)熱水),降低解吸系統(tǒng)處理量,在保證排液指標(biāo)的情況下,降低蒸汽用量。

        2.4.3蒸發(fā)蒸汽控制

        (1)適當(dāng)調(diào)節(jié)蒸發(fā)一、二段蒸汽噴射器開(kāi)度,在產(chǎn)品質(zhì)量合格的情況下,要適當(dāng)關(guān)小開(kāi)度,降低蒸汽消耗。

        (2)充分利用二段加熱器換熱后蒸汽冷凝液的熱量對(duì)一段加熱器進(jìn)行加熱,實(shí)現(xiàn)熱量的綜合利用,對(duì)降低蒸汽消耗有一定作用。

        2.4.4輔助蒸汽控制

        尿素裝置另有部分蒸汽用于設(shè)備管線(xiàn)伴熱以及安全閥吹掃,雖然單點(diǎn)用量不大,但因使用點(diǎn)較多,累計(jì)起來(lái)也能造成一定蒸汽消耗。因此,應(yīng)采取以下措施,包括根據(jù)季節(jié)加強(qiáng)對(duì)各加熱器、疏水器副線(xiàn)閥開(kāi)度控制,在非防凍期內(nèi)盡量關(guān)閉,同時(shí)關(guān)小安全閥吹出氣等。0.4MPa蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化前后控制指標(biāo)對(duì)照見(jiàn)表1。

        表2 0.4MPa蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化前后控制指標(biāo)對(duì)照

        3 取得成效

        通過(guò)采取以上措施優(yōu)化調(diào)整蒸汽系統(tǒng),系統(tǒng)蒸汽消耗明顯降低,與之前55%負(fù)荷運(yùn)行數(shù)據(jù)相比,裝置蒸汽單耗由原來(lái)的1.40t/t ur下降至1.35t/t ur(裝置的蒸汽單耗等于每天電廠(chǎng)來(lái)的4.0MPa蒸汽總質(zhì)量與尿素產(chǎn)量的比值,蒸汽總量包括壓縮機(jī)蒸汽用量、水解塔蒸汽用量和高壓甲銨泵蒸汽用量),以蒸汽128.97元/t的平均價(jià)格計(jì)算,尿素成本可降低6.45元/t。

        4 結(jié)語(yǔ)

        在今后的生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,繼續(xù)抓好節(jié)能減排工作,加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的優(yōu)化控制,同時(shí)也從點(diǎn)滴做起,合理利用每一處熱能,盡可能降低蒸汽消耗。

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