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        超超臨界塔式鍋爐燃燒優(yōu)化試驗研究

        2019-10-26 03:50:24
        設備管理與維修 2019年17期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化

        顧 偉

        (徐州華潤電力有限公司,江蘇徐州 221000)

        0 引言

        隨著我國電力行業(yè)的飛速發(fā)展,燃煤鍋爐的發(fā)電容量不斷增大,在現(xiàn)階段超臨界與超超臨界大型高參數(shù)機組已經(jīng)成為發(fā)電生產(chǎn)的主力軍[1]。與此同時,燃煤機組的運行方式?jīng)Q定了發(fā)電過程中不可避免地會產(chǎn)生大量污染物,對此國家也制定了新的環(huán)保標準。因此,如何在達到嚴格環(huán)保標準的基礎上不斷保持高參數(shù)機組的燃燒運行效率,成為目前燃煤發(fā)電行業(yè)亟需解決的重要問題。

        針對大型高參數(shù)機組鍋爐的燃燒優(yōu)化問題,許多學者通過數(shù)值模擬或者現(xiàn)場試驗的方式對其進行了研究。應明良等[2]以及袁宏偉等[3]對于600 MW 超臨界對沖燃燒鍋爐進行了低氮燃燒器的改造以及運行調(diào)整研究,有效降低了其NOx的排放濃度并優(yōu)化了運行參數(shù);鄒磊等[4]對于某1000 MW 超超臨界Π 型鍋爐進行了低氮燃燒技術(shù)改造并進行了性能優(yōu)化試驗,能夠降低NOx排放濃度的同時兼顧減少CO 排放和飛灰含碳量導致的運行損失;張曉宇[5]對某600 MW 超臨界四角切圓燃燒鍋爐進行試驗數(shù)據(jù)分析,并采用數(shù)值模擬方法優(yōu)化燃燒器工況。然而,以上學者對于1000 MW 超超臨界塔式鍋爐的燃燒優(yōu)化研究較少,故當前此類型機組鍋爐的燃燒優(yōu)化缺乏一定技術(shù)參考。

        通過對某1000 MW 超超臨界塔式鍋爐開展燃燒優(yōu)化試驗,考慮了運行氧量、配風方式、CCOFA(緊湊燃盡風)風門開度和SOFA(分離燃盡風)風門開度等運行參數(shù)對于鍋爐熱效率以及NOx排放濃度的影響,研究尋找出適合于超超臨界塔式鍋爐燃燒運行的優(yōu)化參數(shù)。

        1 設備簡介及存在問題

        1.1 試驗對象

        以某1000 MW 超超臨界直流塔式鍋爐為試驗研究對象,鍋爐型號為SG-3050/27.46-M53X,變壓運行、螺旋管圈,采用單爐膛塔式布置形式、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊構(gòu)造、露天布置。采用6 臺ZGM133 中速輥式磨煤機、正壓直吹式制粉系統(tǒng),5 臺磨運行帶鍋爐BMCR(鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)工況,1 臺磨備用。主要設計參數(shù)如表1。

        表1 鍋爐主要設計參數(shù)

        1.2 鍋爐燃燒存在問題

        為了對對象鍋爐進行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,首先進行了1000 MW 負荷下的摸底試驗。在摸底試驗工況中,A 磨~F 磨運行,表盤運行氧量顯示為3.75%,SOFA 風門開度為95%,CCOFA 風門開度為85%,NOx排放濃度為271 mg/m3,排煙溫度為132.0 ℃,排煙熱損失為5.98%,底渣含碳量為0.5%,飛灰含碳量為1%,鍋爐熱效率為93.14%。

        從摸底試驗中可以看出,對象鍋爐的燃燒情況并不理想,主要表現(xiàn)在:①NOx排放濃度較高,為271 mg/m3;②排煙溫度和排煙熱損失較高,均超過了設計值;③鍋爐效率不高,低于設計值93.77%。

        因此,為提高機組的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益,對象鍋爐的燃燒過程需要進行優(yōu)化。

        2 試驗方法

        針對以上對象鍋爐燃燒中存在的問題,筆者開展現(xiàn)場試驗,進行燃燒運行參數(shù)的調(diào)整與合理搭配,從而改善鍋爐的NOx排放濃度以及鍋爐熱效率,尋找出鍋爐燃燒優(yōu)化運行方式。

        根據(jù)與NOx排放濃度及鍋爐熱效率相關(guān)的鍋爐燃燒參數(shù)[6],主要開展了變氧量、變配風方式、變CCOFA 風門開度、變SOFA 風門開度特性試驗。試驗過程嚴格遵從電廠熱工試驗規(guī)程[7-9]。

        整理試驗數(shù)據(jù),NOx計算公式結(jié)果修正依據(jù)文獻[10]進行,而鍋爐熱效率的計算方法依據(jù)標準ASME PTC4 執(zhí)行。

        3 試驗結(jié)果與分析

        3.1 變氧量特性試驗

        一般來說,鍋爐運行氧量調(diào)整的目標是使排煙熱損失q2、化學未完全燃燒熱損失q3、機械未完全燃燒熱損失q4三者之和較小的同時,也要保證較低的NOx濃度濃度和較高的安全運行水平。

        變氧量試驗在對象鍋爐1000 MW 負荷下進行,維持主要運行參數(shù)穩(wěn)定不變,分別控制運行氧量為2.5%、3.0%、3.5%。

        試驗結(jié)果表明,隨著運行氧量的增加,排煙熱損失升高,分別為5.22%、5.28%、5.61%;飛灰可燃物含碳量為1.3%、1.1%、1.0%,底渣含碳量為1.7%、1.6%、0.5%,運行氧量低于3%時的灰渣含碳量較高。

        如圖1 所示,運行氧量為2.5%、3.0%、3.5%時,鍋爐熱效率分別為93.63%、93.57%、93.31%,呈先緩后急的下降趨勢;NOx排放濃度呈顯著升高趨勢,分別為136 mg/m3、167 mg/m3、183 mg/m3。NOx排放濃度升高是由于運行氧量是由總風量來控制的,而總風量變化一般不改變各級燃燒空氣的比例,所以增加運行氧量也就增加了燃料型NOx的生成量,運行氧量的增加也會使燃燒區(qū)域的中心溫度增加,熱力型NOx生成量進而增加,因此總的NOx排放濃度隨運行氧量升高而顯著增加。

        圖1 氧量對鍋爐熱效率和NOx排放濃度的影響

        從試驗結(jié)果分析,低運行氧量運行下排煙熱損失較小,抵消了飛灰、爐渣含碳量升高帶來的負面影響,其鍋爐熱效率也較高。從風機電耗來看,送、引風機電流隨著運行氧量的降低呈下降趨勢。低運行氧量時送引風機電流較小時,輔機電耗也較小,但運行氧量過低容易在鍋爐水冷壁附近形成強烈的還原性環(huán)境[11],加劇水冷壁高溫腐蝕,增加鍋爐運行風險。運行氧量過低也容易導致爐內(nèi)還原性氣氛強烈,熔點較高的Fe2O3還原為熔點較低的FeO[12],大大降低灰熔點,加重受熱面的結(jié)渣和積灰。

        因此,綜合考慮鍋爐運行的安全性、經(jīng)濟性和環(huán)保性,在1000 MW 負荷,應該將運行氧量控制在3.0%~3.2%。此時,NOx排放濃度在167 mg/m3左右,符合環(huán)保要求且能夠減少水冷壁高溫腐蝕影響。

        3.2 變配風方式試驗

        燃煤鍋爐的主要二次風配風方式有均布、束腰、鼓腰、正塔式、倒塔式等。其中均布配風能夠保證爐內(nèi)熱負荷均勻且燃燒穩(wěn)定,適用于燃燒穩(wěn)定的大負荷工況;束腰配風有利于提高局部斷面熱負荷,適用于燃燒不穩(wěn)定或小負荷燃燒;而正塔配風有利于煤粉和空氣充分混合,適用于多種工況[13]。但是不同方式的配風對鍋爐熱效率和NOx排放濃度的影響也不同,需要通過試驗來確定。

        表2 試驗工況下二次風風門開度設置 %

        表2 為試驗工況下二次風風門開度設置。試驗通過改變各燃燒器層直吹風、偏轉(zhuǎn)二次風風門開度來實現(xiàn)配風方式的改變。3 個試驗工況的配風方式依次為均布、束腰、正塔。試驗期間,維持負荷、蒸汽參數(shù)及磨煤機運行工況穩(wěn)定,SOFA 風門開度均為70%,CCOFA 風門開度均為55%左右,運行氧量為3.0%,保持其他運行參數(shù)基本一致。

        如圖2 所示,均布、束腰、正塔方式下的鍋爐熱效率分別為93.86%、93.62%、93.38%,NOx排放濃度分別為122 mg/m3、96 mg/m3、136 mg/m3。三種配風方式下,均布配風方式的鍋爐熱效率最高。正塔方式下NOx排放濃度最高,束腰配風方式下NOx排放濃度最低。從試驗結(jié)果分析,由于塔式切圓燃燒鍋爐主燃燒區(qū)高度較大,可以確保燃燒噴嘴之間有足夠的間距[14],主燃燒區(qū)風量分配的改變對該區(qū)域內(nèi)分級燃燒效果影響顯著,而本對象鍋爐的燃燒器設計又體現(xiàn)了較為突出的分級配風機理,因此,均布配風較為均勻的供風方式與燃燒器的分級配風進行了柔性對接,可以兼顧較好的鍋爐熱效率和較低的NOx排放濃度。

        圖2 配風方式對鍋爐熱效率和NOx排放濃度的影響

        因此,1000 MW 負荷下,建議采用均布配風方式。

        3.3 變?nèi)急M風量試驗

        燃盡風的設計是為了實現(xiàn)空氣分級燃燒,抑制燃燒過程中的NOx的生成量,其中又分為緊湊燃盡風(CCOFA)和分離燃盡風(SOFA),兩者的風量對于空預器出口的CO 體積濃度、鍋爐熱效率、NOx排放濃度有重要影響[15]。

        3.3.1 CCOFA 風門開度試驗

        變緊湊燃盡風試驗期間,將CCOFA 風門開度由80%降低至65%。兩個工況下運行氧量控制在3.2%,SOFA 風門開度為95%,其余運行參數(shù)均保持基本一致。

        如圖3 所示,CCOFA 風門開度80%和65%兩個工況下鍋爐熱效率分別為93.78%、93.54%,風門開度為80%時的鍋爐熱效率較高;CCOFA 風門開度為80%時NOx排放濃度為103 mg/m3,開度為65%時NOx排放濃度為126 mg/m3,CCOFA 風門開度減小NOx排放濃度上升。

        圖3 CCOFA 對鍋爐熱效率和NOx排放濃度的影響

        隨著CCOFA 風量的增加,鍋爐熱效率升高明顯,NOx排放濃度則下降顯著。主要原因是在此燃燒系統(tǒng)中CCOFA 位于主燃燒器區(qū)域,總風量不變時,CCOFA 風門開大,主燃燒器區(qū)域內(nèi)運行氧量增加,燃燒加強,鍋爐熱效率提高。由于CCOFA 位于主燃燒器區(qū)域的上部,CCOFA 風量增加后,主燃燒器區(qū)域下部風量相對減少,該區(qū)域內(nèi)分級燃燒效果加強,而CCOFA 又距離SOFA 風較遠,對SOFA 風的分級燃燒效果幾乎沒有減弱的影響,因此NOx排放濃度下降。

        因此,1000 MW 負荷時CCOFA 風門開度應盡可能開大,宜設置在80%開度以上,有利于進一步提高鍋爐熱效率,并從一定程度上降低NOx 排放濃度。

        3.3.2 SOFA 風門開度試驗

        變SOFA 風門開度試驗共3 個工況,各工況SOFA 風門開度依次為各層100%、各層80%、上兩層50%其余層80%。試驗期間,維持負荷、蒸汽參數(shù)及磨煤機運行工況穩(wěn)定,運行氧量控制在3.2%左右,保持其他運行參數(shù)基本一致。

        如圖4 所示,SOFA 風門開度各層100%、各層80%、上兩層50%其余層80%三個工況的鍋爐熱效率分別為93.84%、93.32%、93.94%,NOx排放濃度分別為237 mg/m3、261 mg/m3、265 mg/m3。

        SOFA 風門開度上兩層50%其余層80%時鍋爐熱效率最高,其次是各層100%。對于NOx排放濃度則是SOFA 風門開度越大,NOx排放濃度越低。

        圖4 SOFA 對鍋爐熱效率和NOx排放濃度的影響

        NOx排放濃度隨SOFA 風比例的增加而下降,原因是總風量不變時,SOFA 風量增加后,主燃燒區(qū)域風量相對減少,從而加強了爐內(nèi)分級燃燒的效果,燃料型NOx的生成受到限制,鍋爐熱效率的變化則正好相反。

        綜合考慮,SOFA 風可結(jié)合CCOFA 風門同步調(diào)整,在開大SOFA 風門的同時也應提高CCOFA 風量,從而兼顧鍋爐熱效率和NOx排放濃度的雙收益。1000 MW 負荷時,建議控制SOFA風門開度在80%以上。

        3.4 1000 MW 負荷綜合優(yōu)化試驗

        根據(jù)上述變氧量、變配風方式、變CCOFA 風門開度、變SOFA 風門開度特性試驗結(jié)果,綜合調(diào)配試驗獲得的燃燒運行參數(shù),對本文對象鍋爐進行1000 MW 負荷綜合優(yōu)化試驗。優(yōu)化工況中,控制運行氧量在3.2%左右,SOFA、CCOFA 風門開度分別設置在95%左右,采用均布配風方式,對于制粉系統(tǒng)則采取了開大熱風門關(guān)小冷風門操作。優(yōu)化試驗和摸底試驗工況對比結(jié)果見表3。

        表3 優(yōu)化試驗和摸底試驗工況對比

        通過優(yōu)化,鍋爐熱效率為93.92%,較摸底工況熱效率提高0.78%,且超過了鍋爐設計熱效率;NOx排放濃度為216 mg/m3,較摸底工況下降55 mg/m3;排煙溫度為114.4 ℃,較摸底工況下降17.6 ℃,且小于鍋爐設計排煙溫度。

        綜上所述,按照筆者開展的變氧量、變配風方式、變CCOFA 風門開度、變SOFA 風門開度特性試驗所提出的燃燒運行優(yōu)化參數(shù),所進行燃燒優(yōu)化綜合試驗的結(jié)果好于鍋爐原先工況,NOx排放濃度和排煙溫度大幅下降,鍋爐熱效率顯著提高。

        4 結(jié)論

        (1)在1000 MW 負荷,將機組鍋爐運行氧量控制在3.0%~3.2%,此時的NOx排放濃度較低,能夠符合環(huán)保要求。

        (2)對于本文對象鍋爐而言,均布配風方式的熱效率最高,正塔方式下NOx排放濃度最高,束腰配風方式下NOx排放濃度最低??傮w來說,1000 MW 負荷下采用均布配風方式,可以兼顧鍋爐較好的熱效率、較低的NOx排放濃度。

        (3)在1000 MW 負荷,將CCOFA 風門開度設置在80%~100%之間,SOFA 風門開度在80%以上,可保持較高的鍋爐熱效率和較低的NOx排放濃度。

        (4)根據(jù)開展的運行氧量、配風方式、CCOFA 風門開度、SOFA 風門開度特性試驗所獲得燃燒運行優(yōu)化參數(shù),所進行的燃燒優(yōu)化綜合試驗的結(jié)果好于鍋爐原先工況,NOx排放濃度和排煙溫度大幅下降,鍋爐熱效率顯著提高。因此,通過分析試驗數(shù)據(jù)提出的1000 MW 塔式爐燃燒運行參數(shù)能夠為該類型鍋爐的運行和設計提供試驗數(shù)據(jù)支撐。

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