許雄文,鄒會彥,張圖偉
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠,河南漯河 462000)
漯河卷煙廠梗處理工藝流程設(shè)置:浸梗機→浸梗機網(wǎng)帶(兩條)→斜皮帶輸送機→DM 行車→一次儲梗→振動輸送機→斜皮帶輸送機(兩條)→電子皮帶秤→振動輸送機→刮板回潮,通過浸梗、刮板回潮處理,對煙梗進(jìn)行增溫增濕,提高煙梗的耐加工性。
(1)刮板回潮處理后煙梗內(nèi)部有大量干芯現(xiàn)象。
(2)一次儲梗柜進(jìn)完后二次儲梗才能啟動,生產(chǎn)時間長,生產(chǎn)效率低。
(3)工藝路徑比較長,一次儲梗至刮板回潮有10 臺電機運行,增加設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)強度和維修費用,造成能源消耗大。
(4)切梗后梗頭量較大,每4000 kg 煙梗經(jīng)過處理后,梗絲風(fēng)選后平均梗頭量為68.51 kg,梗絲水分合格率偏低,梗絲干燥出口水分平均CPk 值為1.31,造成煙梗利用率較低,原料消耗較大。
(1)煙梗經(jīng)浸梗處理后進(jìn)入一次儲梗柜,溫度散失后經(jīng)過刮板回潮處理,造成煙梗內(nèi)部有大量干芯現(xiàn)象。
(2)煙梗表面未吸收的水分滴落在一次儲梗柜DM 行車,DM行車支架銹蝕嚴(yán)重,同時積聚的水滴入煙梗,出現(xiàn)煙梗水分不均勻。
針對存在的問題,主要是對工藝路線進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整工藝參數(shù),具體技術(shù)路線如圖1 所示。
改進(jìn)后工藝流程:浸梗機→浸梗機網(wǎng)帶(兩條)→斜皮帶輸送機→皮帶輸送機→振動輸送機→斜皮帶輸送機(兩條)→電子皮帶秤→振動輸送機→刮板回潮,取消一次儲梗工序,消除設(shè)備銹蝕和磨損現(xiàn)象,降低維保強度和維修費用;煙梗溫度來不及散失,直接進(jìn)入刮板回潮,提高增溫增濕效果;設(shè)備開動少,降低能源消耗。
浸梗機水溫由60 ℃提至65 ℃;浸梗機刮板轉(zhuǎn)速由45 Hz降到35 Hz;刮板回潮轉(zhuǎn)速由34 r/min 降到13 r/min。優(yōu)化調(diào)整后煙梗在65 ℃水溫的作用下,水分充分滲透到煙梗內(nèi)部,溫度還來不及散失,煙梗直接進(jìn)入刮板回潮,進(jìn)一步增溫增濕,提高煙?;爻毙Ч瑹煿8尤彳?,切梗后梗頭量明顯降低。
圖1 技術(shù)路線
投料電子皮帶秤狀態(tài)信息同步到停用設(shè)備,二次儲梗柜接收浸梗機前電子秤信息,浸梗機前電子皮帶秤累計量運用堆棧傳送至儲柜,同時取秤運行信號和秤占用信號,不改變操作模式,仍使用原來的選柜信號。
中間環(huán)節(jié)多臺設(shè)備停用,運行狀態(tài)不連續(xù),造成信息傳輸中斷;二次儲梗柜狀態(tài)信息以電子秤為基礎(chǔ),通過堆棧等技術(shù)實現(xiàn)信息傳遞,該電子秤停用對儲柜狀態(tài)造成影響。二次儲梗柜不顯示牌號、工單、批次、物料狀態(tài)等信息。
(1)精益生產(chǎn),提升生產(chǎn)效率。通過取消一次儲梗工序,簡化了工藝流程,儲梗時間可縮短50%,縮短了煙梗預(yù)處理時間。原二次儲梗與浸梗機采取聯(lián)運控制,操作穩(wěn)定可靠,保證了信息傳遞有效。
(2)優(yōu)質(zhì)保供,提升質(zhì)量管控水平。優(yōu)化調(diào)整后每生產(chǎn)4000 kg 煙梗平均梗頭量為52.61 kg,比調(diào)整前降低了15.9 kg,按30 萬箱年產(chǎn)量計算,每年節(jié)約煙梗128 79kg。CPk 平均值為1.48,比調(diào)整前提高0.17,CPk 大于1.33,占90%。
(3)精益管控,提升降本增效水平。取消原一次儲梗工序,縮短工藝路線,減少工作電機8 臺,每小時節(jié)約電能12 kW·h,每天按10 h 計算,一年按270 個工作日計算,電價0.85 元/(kW·h),全年節(jié)約電費27 540 元。
一次儲梗至電子秤等設(shè)備不用進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),根據(jù)全年維修統(tǒng)計,更換刷輥、軸承、輸送帶、傳動輥、托輥等每年可節(jié)約維修費用10 多萬元,降低維保強度。