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        特鋼50t電爐冷卻水系統(tǒng)改造

        2019-10-26 09:20:46
        設(shè)備管理與維修 2019年12期
        關(guān)鍵詞:板片電爐過濾器

        李 偉

        (山東萊蕪鋼鐵集團有限公司,山東濟南 271104)

        0 引言

        山東萊蕪鋼鐵集團有限公司特鋼事業(yè)部(本部)計劃2018年對電爐內(nèi)泵系統(tǒng)進行改造,其中關(guān)鍵項目為50 t 電爐水冷系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要依靠內(nèi)泵房循環(huán)泵主體工作,內(nèi)泵系統(tǒng)主要由過濾器及換熱器組成,現(xiàn)內(nèi)泵換熱器經(jīng)常因流量問題下線維修,工作量較大,而現(xiàn)用過濾器使用效果較差,反沖效果不好。因此,檢修部決定自主承擔內(nèi)泵系統(tǒng)整體改造,在保證過濾器使用效果的同時,降低換熱器維修頻次。

        1 改造的主要措施

        1.1 攻關(guān)措施

        檢修部成立項目攻關(guān)小組,由部長親自牽頭,針對該項目存在的難點,制定相應的解決措施與方案。具體內(nèi)容如下:

        (1)利用檢修前對圖紙及現(xiàn)場情況進行確認,確認保安裝尺寸及安裝精度要求。

        (2)項目開始前,提前落實備件,并在安裝現(xiàn)場進行找平,確保安裝精度。

        (3)提前完成相關(guān)改造用工器具,專用吊裝工具,測量工具設(shè)計與準備。

        檢修部技術(shù)人員與生產(chǎn)單位相關(guān)人員進行協(xié)調(diào)研討,在對所有檢修項目進行研討同時,對檢修用專業(yè)工器具,吊裝工具、測量工具等都進行了詳細的整理并提報計劃。

        1.2 實施過程

        (1)成立施工管理、技術(shù)、安全、作業(yè)小組:①分別設(shè)項目施工總指揮、項目副指揮各1 人;②任命2 位項目具體技術(shù)負責人,負責項目施工指揮、布置、機械技術(shù)指導、環(huán)境督察、安全監(jiān)督、檢查工作;③由專人負責項目施工的安全指導、督察工作,并有1 位具體施工作業(yè)負責人;④其他組員負責項目的具體施工作業(yè)。

        (2)全面掌控安全措施與危險源辨識。由于內(nèi)泵改造及連鑄過濾器改造安裝作業(yè),主要涉及到電氣焊等作業(yè),因此在檢修過程中,在安全措施方面,必須做到以下7 點:①嚴格按照各項安全管理制度,在焊接施工前進行安全技術(shù)交底并有記錄;②作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽,穿工作服。高空作業(yè)必須系好安全帶,安全帶必須高掛低用,掛點牢固;③電焊把鉗線、切割用皮管不得亂拉亂放,高空作業(yè)必須系牢固定;④施工現(xiàn)場保持整潔,及時將焊條頭、保溫棉等丟棄到指定位置,做到“工完料凈,場地清”;⑤施工用的電焊機、切割機等電器產(chǎn)品外殼接地必須設(shè)置且有專人負責。正確使用工器具,電動工具使用前必須檢查接地是否良好,且必須配備漏電保護器,否則不得使用;⑥打磨人員、氣割人員必須帶好防護眼鏡;⑦電火焊作業(yè)時,要觀察作業(yè)點下方周圍有無易燃易爆物品,如有必須采取隔離措施。

        (3)確定項目名稱為更換“內(nèi)泵換熱器”,作業(yè)時間為2018年8月。該項目的關(guān)鍵質(zhì)量控制點為:通過更換,清洗,緊固,保證換熱器不漏水。質(zhì)量管控措施有:①調(diào)整每片換熱片之間的間隙,采用一邊調(diào)整一邊測量的方法,保證每片散熱片定位誤差;②邊緊固邊注意檢查各個位置的尺寸,保證間隙合理;③注意檢查密封圈是否有壓偏,整體試水后檢查是否漏水。

        2 項目實施具體過程

        特鋼老區(qū)50 t 電爐內(nèi)泵系統(tǒng)換熱器采用了3 臺BR120 鈦制板式換熱器(圖1)。經(jīng)過十幾年的使用,效果基本可以,但是近幾年來,換熱器故障頻發(fā),檢修頻次大大增加,主要問題有2個:換熱器各板片間易發(fā)生內(nèi)漏和外漏;換熱器各板片之間的流體通道易出現(xiàn)堵塞。

        造成內(nèi)外漏原因主要有3 個:①板片變形;②密封墊老化;③板片定位誤差大。

        圖1 換熱器結(jié)構(gòu)

        首先把板片送到制造廠進行重新壓制,更換新密封墊,裝配后,仍出現(xiàn)內(nèi)外漏現(xiàn)象。最后把研究重點放到了板片定位上,板片主要是靠上下支撐梁定位的。上梁采用工字鋼制成,寬度為110 mm,當板片自由掛在工字鋼上時,工字鋼下表面與板片AB 面之間的間隙為8 mm。下梁采用槽鋼制成,其寬度也為110 mm,而板片定位槽寬度為112 mm。因此,板片與上梁在上下方向的裝配間隙為8 mm,與下梁的在左右方向裝配間隙為2 mm。當將活動壓板壓向固定壓板時,由于板片與上下梁的裝配間隙過大,且每臺換熱器的板片數(shù)量為208 片,這樣就會引起板片在上下、左右方向上出現(xiàn)錯位,造成密封面減小,從而發(fā)生換熱器的內(nèi)漏和外漏。

        為消除換熱器的內(nèi)外漏現(xiàn)象,采取如下措施:在換熱器的上梁的下表面焊接1 塊長1 m、寬60 mm、厚8.5 mm 的鋼板;在下梁的上表面焊接1 塊長1 m、寬101.5 mm、厚6 mm 的鋼板,使板片與上下梁的裝配間隙均控制在0.5 mm(圖2)。

        圖2 改造前后的換熱器

        電爐內(nèi)泵系統(tǒng)是承擔電爐水系統(tǒng)的樞紐,所有雜物都要經(jīng)過電爐內(nèi)泵系統(tǒng)來重新進行循環(huán),而內(nèi)泵換熱器又是循環(huán)水的必經(jīng)之地,因此,水質(zhì)問題和雜物問題是影響換熱器流量的關(guān)鍵因素。

        鑒于此原因,檢修部技術(shù)人員積極與生產(chǎn)單位人員進行協(xié)商:

        (1)電爐內(nèi)泵補水系統(tǒng)須進行改造,原電爐內(nèi)泵缺水后補給自來水,硬度較高,水垢較多,現(xiàn)對其進行改造,新上一套軟化水補水系統(tǒng)(圖3),水量補給也采用軟化水進行補給,提高水質(zhì)。

        (2)對過濾器進行重新改造,過濾網(wǎng)進一步加密,在保證水流量的前提下,提高過濾網(wǎng)的過濾能力,避免雜物落入過濾器。

        圖3 改造后的電爐補水系統(tǒng)

        3 成果展示

        改進后的換熱器,消除了板片間的內(nèi)外漏現(xiàn)象,同時因水垢或異物堵塞的情況也大大減少,既減輕了檢修人員的勞動強度,又提高了換熱器的使用壽命,還降低了電爐系統(tǒng)因換熱器流量不足、漏水等情況引起的故障停機,在實際使用中獲得了生產(chǎn)單位的一致好評。

        (1)技術(shù)亮點。在換熱器更換過程中,檢修人員對檢修用工裝進行了進一步改造,使用空心千斤頂保證散熱片不發(fā)生分散,然后再進行拆卸,效率大大提升。該方法具有較強推廣性,可推廣至其他類似設(shè)備的拆裝,能大大降低人工勞動強度和人力資源(圖4)。

        (2)經(jīng)濟效益。項目實施之后,換熱器維修頻率由每月3 次延長至每2月1 次,原來每次需要6 人、8 h 完成,現(xiàn)在僅需4 人、4 h 完成,同時換熱器壽命大大提高,由原來每年2 套降至現(xiàn)在的預計每2年更換1 套;最后因內(nèi)泵原因?qū)е碌墓收贤C也大大減少,自改造后未出現(xiàn)因內(nèi)泵系統(tǒng)引起的故障停機。由此帶來的經(jīng)濟效益主要有兩部分。人工成本:6 人×8 h×3 次/月×12月×75 元/h-4 人×4 h×0.5 次/月×12月×75 元/h=12.24 萬元。備件成本:1.5萬元×(2-0.5)=2.25 萬元。合計每年節(jié)約人工成本+備件成本=14.49 萬元,同時故障停機時間大大縮短,保障了煉鋼區(qū)域設(shè)備穩(wěn)定順行。

        圖4 空心式液壓千斤頂

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