汪至冬
(安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司蚌埠卷煙廠,安徽蚌埠 233010)
隨著新版《卷煙工藝規(guī)范》的宣貫,各卷煙廠逐漸將自身指標(biāo)與先進指標(biāo)進行對比,發(fā)現(xiàn)其中的短板。其中提到要深化過程控制,做到3 個轉(zhuǎn)變:控制指標(biāo)向控制參數(shù)轉(zhuǎn)變、結(jié)果控制向過程控制轉(zhuǎn)變、人工控制經(jīng)驗決策向自動控制科學(xué)決策轉(zhuǎn)變,提高過程質(zhì)量的穩(wěn)定性、均勻性、協(xié)調(diào)性和一致性。
卷接設(shè)備生產(chǎn)速度快,煙支缺陷主要靠檢測裝置檢出并剔除,故卷接機檢測裝置的參數(shù)設(shè)置是保障產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段。以產(chǎn)品質(zhì)量控制為基礎(chǔ),識別出卷接設(shè)備重要的剔除參數(shù)。下面以重量剔除系統(tǒng)及空頭漏氣剔除系統(tǒng)為例,展開論述。
2.1.1 目標(biāo)重量標(biāo)準(zhǔn)的確定
(1)廢品高限與廢品低限是將煙絲束超過范圍的煙支進行剔除,而檢測基準(zhǔn)是卷接機設(shè)定的目標(biāo)重量。因此項目組第一步對在制品的目標(biāo)重量進行了研究,以滿足成品煙支重量控制范圍為標(biāo)準(zhǔn)。將車間在制牌名標(biāo)準(zhǔn)重量進行歸類,每個牌名隨機取樣100 支,對煙柱段進行稱重,測試每個牌名的煙柱段平均重量。
(2)為了方便參數(shù)控制,項目組根據(jù)煙柱平均重量和標(biāo)準(zhǔn)重量設(shè)置了各牌名的目標(biāo)重量。并利用取樣功能,對目標(biāo)重量進行驗證,確保目標(biāo)重量能夠滿足重量控制的要求(表1)。
表1 目標(biāo)重量設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)
2.1.2 檢測剔除裝置有效性驗證
對過輕、過重、空頭、漏氣檢測的剔除有效性進行驗證,在關(guān)閉其他檢測的情況下,對某一單項檢測進行驗證。驗證這4 項檢測是否能對缺陷煙支進行剔除,系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確等。同時現(xiàn)場實驗空頭、漏氣檢測參數(shù)的設(shè)置范圍,是否能達到質(zhì)量控制的要求。
(1)過輕、過重剔除準(zhǔn)確性驗證及參數(shù)選定。過輕過重剔除準(zhǔn)確性驗證,首先固定其中一個的參數(shù)值,再逐步降低另一個參數(shù)設(shè)置值,在正常運行速度下,通過觀察剔除煙支是否符合設(shè)置值,并計算剔除準(zhǔn)確率。同時在卷煙機過道上取煙支測試重量標(biāo)偏,測試標(biāo)偏合格率。匯總統(tǒng)計見表2。
表2 過輕、過重剔除范圍實驗情況統(tǒng)計
從剔除準(zhǔn)確性上來看,設(shè)置(±50~±80)mg,剔除準(zhǔn)確性能達到90%以上,在設(shè)置到±40 mg 時,剔除準(zhǔn)確性反而下降,是由于剔除的數(shù)量增加,剔除閥無法準(zhǔn)確快速反應(yīng),導(dǎo)致準(zhǔn)確性下降。
從重量標(biāo)偏合格率上看,設(shè)置(±40~±70)mg,重量標(biāo)偏的合格率可以達到80%以上,滿足考核標(biāo)準(zhǔn)。
從剔除支數(shù)上看,剔除參數(shù)過嚴(yán)會導(dǎo)致剔除支數(shù)成倍的增加,導(dǎo)致煙支消耗的增加。
綜上所述,廢品重量剔除上下限在(50~70)mg 范圍內(nèi),剔除合格率、重量標(biāo)偏合格率和剔除支數(shù)均能滿足生產(chǎn)的需要。
(2)空頭剔除準(zhǔn)確性驗證及參數(shù)選定。針對空頭檢測驗證,由于空頭煙支量本身較少,項目組通過降低針輥轉(zhuǎn)速、降低吸絲負(fù)壓等手段,人為制造較多量的空頭煙支,觀測剔除情況。首先要確定剔除的煙支確定為空頭煙支通過驗證過道內(nèi)的煙支有無空頭煙,來逐步確定空頭檢測剔除參數(shù)。
項目組在對17 臺卷接設(shè)備進行準(zhǔn)確性驗證及參數(shù)范圍實驗后,發(fā)現(xiàn)空頭檢測單元由于系統(tǒng)曾做過升級改造,有2 種不同的設(shè)置系統(tǒng),參數(shù)設(shè)置較為混亂。以黃山(新一品)為例,1 組五部設(shè)備,空頭參數(shù)設(shè)置差異(表3)。
表3 空頭剔除參數(shù)統(tǒng)計
為了方便現(xiàn)場管理,項目組通過對A8 板上空頭電位器進行調(diào)整,以達到絕對門坎設(shè)定值的相對統(tǒng)一,然后重新實驗確定門坎數(shù)值能夠滿足剔除要求。
(3)漏氣剔除準(zhǔn)確性驗證及參數(shù)選定。針對漏氣檢測驗證,項目組利用2.5 mm 鉆頭對盤紙進行打孔處理,人為制造漏氣煙支。對過道煙支中漏剔煙支和實際剔除的漏氣煙支進行檢查,確定滿足剔除率超過80%要求的參數(shù)設(shè)置。
為了防止在驗證過程中,缺陷煙支與正常產(chǎn)品混淆,造成質(zhì)量缺陷,項目組在驗證時利用其他牌名的接裝紙進行標(biāo)記,對實驗期間的質(zhì)量風(fēng)險進行防控。由于每部機臺的漏氣差值平均值不同,導(dǎo)致每部機臺的漏氣絕對門坎設(shè)置值不同,不利于現(xiàn)場管理。
為了方便現(xiàn)場管理,項目組通過對A8 板上漏氣電位器進行調(diào)整,以達到絕對門坎設(shè)定值的相對統(tǒng)一,然后重新實驗確定門坎數(shù)值能夠滿足剔除要求。
(1)在確定了卷接設(shè)備相關(guān)參數(shù)的剔除范圍之后,項目組對缺陷產(chǎn)品剔除率,尤其是空頭、漏氣缺陷的剔除情況進行調(diào)研。通過收集PROTOS70 設(shè)備在生產(chǎn)非打孔產(chǎn)品時的剔除情況和PROTOS1-8 設(shè)備在生產(chǎn)打孔產(chǎn)品時的剔除情況,作為剔除率的參考范圍(表4)。
表4 剔除率參考范圍
(2)項目組通過跟蹤一個月內(nèi)車間換牌時,參數(shù)更改情況,和班內(nèi)剔除率數(shù)據(jù)顯示,發(fā)現(xiàn)過程中影響剔除的情況較多,多數(shù)機臺在過輕、過重的控制上機司的主觀性較大,且受來料、風(fēng)壓的影響較大。同時對消費者的影響程度相對較小,故將過輕、過重的剔除范圍適當(dāng)放寬;而空頭、漏氣對消費者影響較大,故未對該范圍進行調(diào)整。
(3)根據(jù)機臺可觀測的顯示數(shù)據(jù),修正了相關(guān)剔除范圍。將過輕、過重、漏氣、空頭的剔除支數(shù),根據(jù)不同的產(chǎn)量進行劃分。
(1)項目通過參數(shù)估計法以確定剔除范圍。參數(shù)估計(Parameter Estimation)是根據(jù)從總體中抽取的樣本估計總體分布中包含的未知參數(shù)的方法。其中區(qū)間估計是通過從總體中抽取的樣本,根據(jù)一定的正確度與精確度的要求,構(gòu)造出適當(dāng)?shù)膮^(qū)間,以作為總體的分布參數(shù)(或參數(shù)的函數(shù))的真值所在范圍的估計。
(2)選擇PROTOS70 設(shè)備在生產(chǎn)非打孔產(chǎn)品時的剔除率數(shù)據(jù),選擇PROTOS1-8 設(shè)備在生產(chǎn)預(yù)打孔產(chǎn)品時的剔除率數(shù)據(jù),利用MINITAB 中的平均值區(qū)間估計,作為剔除率的參考范圍(圖1)。
圖1 區(qū)間估計
(1)操作工在更換牌名時,及時調(diào)整目標(biāo)重量,確保成品煙支重量。過程重量標(biāo)偏達標(biāo)率上升(圖2)。
(2)建立卷接機質(zhì)量剔除三級管控模式(圖3)。
圖2 過程重量標(biāo)偏達標(biāo)率變化趨勢
圖3 三級管控模式