張?zhí)炱妫杰S峰,賈 凡,侯加文
(1.河南中煙洛陽(yáng)卷煙廠,河南洛陽(yáng) 471003;2.河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南鄭州 450016;3.河南中煙駐馬店卷煙廠,河南駐馬店 463000)
為提升卷煙產(chǎn)品均質(zhì)化水平,提高降本增效工作效果,洛陽(yáng)卷煙廠在行業(yè)率先采用異地供絲模式。目前由許昌卷煙廠供應(yīng)煙絲,運(yùn)輸距離為196 km。煙絲經(jīng)過(guò)貯絲柜儲(chǔ)存后,通過(guò)喂絲機(jī)和風(fēng)力輸送系統(tǒng),向卷煙機(jī)供應(yīng)。采用異地供絲模式后,卷煙機(jī)堵絲停機(jī)頻次增加、煙絲結(jié)構(gòu)下降,影響卷煙機(jī)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
經(jīng)過(guò)觀察,發(fā)現(xiàn)煙絲經(jīng)過(guò)喂絲機(jī)和風(fēng)力輸送系統(tǒng),到達(dá)卷煙機(jī)后,煙絲中的結(jié)塊成為卷煙機(jī)堵絲停機(jī)頻次增加的主要因素,直接影響卷煙機(jī)的有效作業(yè)率和卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。異地供絲模式下,造成煙絲結(jié)塊增加的主要原因在于煙絲在長(zhǎng)距離運(yùn)輸過(guò)程中,車輛出現(xiàn)顛簸,直接導(dǎo)致煙絲凝結(jié)成塊狀。雖然煙絲在進(jìn)入洛陽(yáng)卷煙廠貯絲柜的過(guò)程中進(jìn)行了一次松散,但無(wú)法徹底解決遠(yuǎn)程運(yùn)輸造成的煙絲結(jié)塊問(wèn)題,加之煙絲進(jìn)入貯絲柜后重新進(jìn)行疊壓,造成二次結(jié)塊?,F(xiàn)有裝置無(wú)法對(duì)出柜后的結(jié)塊煙絲進(jìn)行徹底松散。
為充分松散結(jié)塊的煙絲,在儲(chǔ)絲柜出口與下方皮帶間加裝激振式煙絲松散裝置,如圖1 所示,在煙絲下落過(guò)程中,首先落在激振板上,通過(guò)激振板電機(jī)與彈簧座的作用對(duì)煙絲進(jìn)行振蕩,達(dá)到充分松散的效果,再經(jīng)過(guò)旋轉(zhuǎn)作用落入下方皮帶上,進(jìn)入喂絲機(jī)和風(fēng)送系統(tǒng)。
激振式煙絲松散裝置主要包括左側(cè)板、右側(cè)板、輸送帶、電機(jī)、傳動(dòng)軸、激振板和彈簧座等部件,左側(cè)板和右側(cè)板之間形成的輸送空間,起到固定、隔離和控制流量的作用;輸送空間的上部按物流方向依次設(shè)置進(jìn)料翻蓋、中間蓋板和出料翻蓋。激振板設(shè)置在中間蓋板的下方,右側(cè)板的上部焊接有螺紋軸座,螺紋軸座上設(shè)有螺紋軸,螺紋與激振板上的軸承相連接,左側(cè)板上裝有電機(jī),電機(jī)軸與激振板上的鍵孔相驅(qū)動(dòng)連接。激振式煙絲松散裝置的左側(cè)板、右側(cè)板、輸送帶、電機(jī)、傳動(dòng)軸和激振板均位于儲(chǔ)絲柜外部,激振板位于儲(chǔ)絲柜出口煙絲落料正下方,距離儲(chǔ)絲柜底部為0.9 m。為達(dá)到更好的分散效果及供絲流量,激振式煙絲松散裝置的電機(jī)功率設(shè)計(jì)為5.5 kW,轉(zhuǎn)數(shù)為960 r/min,激振式煙絲松散裝置的速度顯示裝置、電機(jī)調(diào)節(jié)裝置均與儲(chǔ)絲柜的控制系統(tǒng)相連接。
圖1 激振式松散裝置
表1 儲(chǔ)絲柜改進(jìn)前后卷煙物理指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
(1)材料。“紅旗渠銀硬”卷煙成品煙絲(河南中煙許昌卷煙廠提供)。
(2)設(shè)備。GPT28 儲(chǔ)絲柜(秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn))。
(3)測(cè)試儀器。煙絲振動(dòng)分選篩(型號(hào):YQ-2,中國(guó)煙草總公司鄭州煙草研究院)、綜合測(cè)試臺(tái)(型號(hào):MTS-III,成都瑞拓公司)、煙絲含末率測(cè)定儀(型號(hào):JMZ-V,中國(guó)科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所)、天平(上海機(jī)電企業(yè)有限公司,準(zhǔn)確度III級(jí))等。
(4)實(shí)驗(yàn)方法。批次投料10 000 kg(“紅旗渠銀硬”卷煙成品煙絲),混絲加香后均分成兩部分,分別進(jìn)入試驗(yàn)柜(采用激振式松散裝置)供煙絲和對(duì)照柜(采用激振式松散裝置)供煙絲進(jìn)行測(cè)試,待設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定正常生產(chǎn)30 min 后開(kāi)始取樣。在卷煙機(jī)煙絲落料口取風(fēng)送煙絲10 次,每次500 kg,按照YC/T 178—2003《煙絲整絲率、碎絲率的測(cè)定方法》要求,檢測(cè)整絲率、碎絲率;在卷煙機(jī)輔聯(lián)裝置入口處每間隔10 m 取適量煙支10次,按照GB/T 22838.7—2009《卷煙和濾棒物理性能的測(cè)定 第七部分:卷煙含末率》的要求,檢測(cè)卷煙空頭率、含末率、質(zhì)量標(biāo)偏與吸阻標(biāo)偏。
使用激振式煙絲松散裝置后,卷煙機(jī)設(shè)備有效作業(yè)率由原來(lái)88.6%提高到92.3%,提高3~7 個(gè)百分點(diǎn)。煙絲結(jié)構(gòu)明顯改善,相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。改進(jìn)后煙絲整絲率提高了1.43 個(gè)百分點(diǎn),碎絲率降低了0.35 個(gè)百分點(diǎn);煙支空頭率降低了0.11 個(gè)百分點(diǎn),含末率降低了0.25 個(gè)百分點(diǎn);煙支質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)偏差降低了5 mg,吸阻標(biāo)準(zhǔn)偏差降低了5.7 Pa。
通過(guò)加裝激振式松散裝置,較好地解決了煙絲結(jié)塊問(wèn)題,大大降低了由于結(jié)塊煙絲導(dǎo)致的卷煙機(jī)停機(jī)率,而且較好地解決了煙絲造碎和煙絲分層等問(wèn)題,產(chǎn)品合格率和物理指標(biāo)得到明顯提升。
采用激振式煙絲松散裝置,對(duì)出柜的煙絲進(jìn)行二次松散,有效解決了異地供絲模式下煙絲結(jié)塊問(wèn)題,煙支空頭、含末、單支克重、吸阻標(biāo)偏等指標(biāo)得到優(yōu)化,達(dá)到了提質(zhì)降耗、減少浪費(fèi)、增加效益的目的。