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        提高預(yù)制空心梁混凝土外觀優(yōu)良率

        2019-10-24 07:20:40彭志雄胡文豪
        水利建設(shè)與管理 2019年10期
        關(guān)鍵詞:混凝土質(zhì)量

        彭志雄 胡文豪

        (湖南興禹建設(shè)有限公司,湖南 常德 415100)

        1 工程概況

        青山水閘樞紐工程是以灌溉為主,結(jié)合防洪、發(fā)電等綜合利用的大型骨干水利工程。本工程原設(shè)計(jì)灌溉農(nóng)田50.00萬畝,實(shí)際灌溉農(nóng)田53.02萬畝,防洪人口1000萬,水閘分主、副水閘,主壩水閘最大過閘流量為13520m3/s,青山主壩水閘為大(1)型水閘,主壩水閘為Ⅰ等工程,主要建筑物(水閘)為1級建筑物,次要建筑物為3級建筑物。

        臨澧縣青山主壩水閘工作橋?yàn)楹鲜∨R澧縣青山主壩水閘除險(xiǎn)加固工程的一個(gè)分部工程,該工作橋?yàn)槎嗫绨鍢蚪Y(jié)構(gòu),橋梁全長262.9m,橋?qū)?.6m(含人行道),上部結(jié)構(gòu)跨徑組成為:(14.35m+3×12.6m)+3×(13.1m+2×12.6m+13.1m)+(13.1m+2×12.6m+13.1m+5.15m),全橋共分為5聯(lián)21跨,其中5.15m跨徑為現(xiàn)澆鋼筋混凝土實(shí)心板橋,其余跨徑14.35m、12.6m、13.1m均為空心預(yù)制板橋,共80榀梁,采用C50防水混凝土。

        2 選擇課題

        2.1 選題理由

        理由一:臨澧縣青山主壩水閘工作橋?yàn)閮砂段ㄒ唤煌ㄒ?,載重車流量較大,對于當(dāng)?shù)亟煌敖?jīng)濟(jì)有著重要的意義,故工程本身就對質(zhì)量要求高,項(xiàng)目部質(zhì)量管理目標(biāo)為“爭創(chuàng)大禹獎(jiǎng),創(chuàng)優(yōu)良工程”。

        理由二:查看目前項(xiàng)目已生產(chǎn)的預(yù)制空心梁普遍存在外表面氣泡多、蜂窩麻面、裂紋、光潔度差、爛根控制合格率低等質(zhì)量缺陷,影響了梁外觀質(zhì)量和耐久性,并且目前預(yù)制空心梁混凝土外觀優(yōu)良率為80%,達(dá)不到公司要求的優(yōu)良率為90%的要求。

        理由三:預(yù)制空心梁為本項(xiàng)目重要單元,且項(xiàng)目工程本身計(jì)劃為臨澧縣青山景區(qū)的重要組成部分,外觀質(zhì)量要求較高。

        2.2 課題確認(rèn)

        通過各方面分析考慮,本次開展QC小組活動的課題確定為“提高預(yù)制空心梁混凝土外觀優(yōu)良率”。

        3 設(shè)定目標(biāo)

        3.1 現(xiàn)狀調(diào)查

        因項(xiàng)目現(xiàn)場施工條件限制,主閘交通橋預(yù)制空心梁場設(shè)立在下游河灘,空心梁預(yù)制時(shí)氣溫較低,晝夜溫差較大,2017年汛期較早,需在2017年3月31日前全部預(yù)制、吊裝完成;2017年1月25日小組對前期預(yù)制的20榀空心梁存在的質(zhì)量缺陷等問題進(jìn)行了調(diào)查,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。

        由表1可以看出,預(yù)制空心梁質(zhì)量存在的主要缺陷為氣泡、光潔度、蜂窩、麻面等。

        針對現(xiàn)有質(zhì)量缺陷采取了一系列補(bǔ)救措施,麻面、蜂窩、氣泡等處理采取鑿除孔洞周圍松散的混凝土,用高壓水沖洗干凈,戳毛后丙乳砂漿抹平壓光的方法進(jìn)行修補(bǔ),已完成的20榀梁質(zhì)量補(bǔ)救費(fèi)用約為1.2萬元,質(zhì)量補(bǔ)救費(fèi)用約為600元/榀,外觀質(zhì)量優(yōu)良單元工程共7榀,優(yōu)良率為35.0%。

        表1 實(shí)施前空心梁預(yù)制質(zhì)量情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

        3.2 設(shè)定目標(biāo)

        從表1可以看出,預(yù)制空心梁以光潔度、氣泡、蜂窩、麻面居多,占到質(zhì)量缺陷的85%,小組成員經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查分析、認(rèn)真研究,一致認(rèn)為只要解決了光潔度、氣泡、蜂窩、麻面這四個(gè)問題,預(yù)制空心梁制作外觀質(zhì)量就會有很大提高。因此小組設(shè)定目標(biāo)為爭取將光潔度、氣泡、蜂窩、麻面目標(biāo)質(zhì)量缺陷控制在10%以下,其他目標(biāo)質(zhì)量缺陷控制在5%以下。實(shí)現(xiàn)整體預(yù)制空心梁混凝土外觀優(yōu)良率達(dá)到90%及以上優(yōu)良率的目標(biāo)。

        4 原因分析

        小組成員對存在的這些質(zhì)量缺陷,進(jìn)行了認(rèn)真的分析總結(jié),見圖1。

        5 要因確認(rèn)

        QC小組針對找出來的14條末端因素,明確了要因確認(rèn)內(nèi)容、確認(rèn)方法、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)、負(fù)責(zé)人、時(shí)間,編制了要因確認(rèn)表,見表2。

        根據(jù)表2中的14條末端因素,QC小組成員深入施工現(xiàn)場進(jìn)行了要因確認(rèn)。經(jīng)過施工現(xiàn)場確認(rèn)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后,確定影響梁板預(yù)制整體質(zhì)量的主要要因:?技術(shù)交底不到位;?混凝土振搗方法錯(cuò)誤;?模板清理不到位。

        圖1 混凝土外觀質(zhì)量缺陷原因分析魚刺圖

        表2 要因確認(rèn)表

        序號末 端 因 素確 認(rèn) 內(nèi) 容確 認(rèn) 方 法確 認(rèn) 標(biāo) 準(zhǔn)地 點(diǎn)負(fù)責(zé)人時(shí) 間1無熟練技術(shù)工人,責(zé)任心差人員施工經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)場調(diào)查法3年以上經(jīng)驗(yàn)人 >70%現(xiàn)場×××2017.1.262技術(shù)交底不到位項(xiàng)目技術(shù)交底情況現(xiàn)場調(diào)查法對每個(gè)人進(jìn)行交底現(xiàn)場×××2017.1.263拌和設(shè)備計(jì)量精度不準(zhǔn)材料用量是否在允許偏差范圍之內(nèi)調(diào)查分析法拌和設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)送相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)檢定辦公室×××2017.1.264檢修不及時(shí)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)故障情況調(diào)查分析法故障率<30%辦公室×××2017.1.265混凝土配合比不合格混凝土配比現(xiàn)狀現(xiàn)場調(diào)查法配比符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場×××2017.1.266原材料檢驗(yàn)不合格查看相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告調(diào)查分析法檢驗(yàn)合格率100%辦公室×××2017.1.267混凝土振搗方法錯(cuò)誤振搗方法現(xiàn)場調(diào)查法振搗方法符合規(guī)范要求現(xiàn)場×××2017.1.268混凝土材料供應(yīng)不足供料是否及時(shí)現(xiàn)場調(diào)查法不能超過混凝土初凝時(shí)間現(xiàn)場×××2017.1.269鋼模板安裝、拆除及支撐不符合要求模板安裝是否滿足要求現(xiàn)場調(diào)查法模板不走模及漏漿現(xiàn)場×××2017.1.2610模板清理不到位模板表面處理情況現(xiàn)場調(diào)查法模板表面處理符合規(guī)范要求現(xiàn)場×××2017.1.2611工序銜接,倉面處理不符合規(guī)范要求工序銜接、倉面處理是否滿足要求現(xiàn)場調(diào)查法工序正確,倉面處理符合要求現(xiàn)場×××2017.1.2612施工季節(jié)氣溫較低施工現(xiàn)場環(huán)境現(xiàn)場調(diào)查法適合預(yù)制梁養(yǎng)護(hù)條件現(xiàn)場×××2017.1.2613測量儀器沒檢定測量儀器是否合格調(diào)查分析法測量儀器達(dá)到精度要求辦公室×××2017.1.2614測量、精度定位不準(zhǔn)確測量方法及人員是否滿足要求調(diào)查分析法具備相應(yīng)證書及經(jīng)驗(yàn)辦公室×××2017.1.26

        6 制定對策

        QC小組針對以上三項(xiàng)主要要因,召開會議,集體討論,制定對策和方案,見表3。

        7 對策實(shí)施

        7.1 對策一

        針對混凝土振搗方法錯(cuò)誤,由組長組織召集小組全體成員及空心板預(yù)制梁技術(shù)工人,開展了技術(shù)培訓(xùn)兩次,召開工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流會一次,對產(chǎn)生氣泡、蜂窩、麻面及光潔度不良等現(xiàn)象的原因進(jìn)行分析和總結(jié)。

        表3 QC小組制定的對策表

        a.澆筑前檢查模板拼縫,對可能漏漿的縫,進(jìn)行封堵。

        b.澆筑前澆水濕潤模板以免混凝土的水分被模板吸去。

        c.振搗工具的性能必須與混凝土的工作度相適應(yīng);振搗工人必須按振搗要求精心振搗,尤其加強(qiáng)模板邊角和結(jié)合部位的振搗。

        d.混凝土拌制時(shí)間應(yīng)足夠、拌和均勻,坍落度適合;澆灌分層下料,分層振搗,防止漏振:模板縫應(yīng)堵塞嚴(yán)密,澆灌中,應(yīng)隨時(shí)檢查模板支撐情況,防止漏漿。

        e.除不易排氣泡的結(jié)構(gòu)(如倒角等)外,形成氣泡缺陷的原因常見的是澆筑分層厚度過大,氣泡溢出表面的距離大,此時(shí)振搗稍有不足,便容易形成氣泡。

        實(shí)施效果驗(yàn)證:糾正了混凝土振搗錯(cuò)誤方法,提高了混凝土外觀質(zhì)量。

        7.2 對策二

        針對技術(shù)交底不到位,監(jiān)管不到位,由組長組織召集小組全體成員及空心板預(yù)制梁技術(shù)工人,對預(yù)制空心梁工藝流程所有技術(shù)工種按系統(tǒng)分別進(jìn)行安全及技術(shù)交底,未交底清楚前不準(zhǔn)施工,所有技術(shù)人員和梁場工人必須參加,技術(shù)交底內(nèi)容張貼在現(xiàn)場宣傳欄中供隨時(shí)觀閱。小組派專人對預(yù)制空心梁生產(chǎn)活動進(jìn)行旁站監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

        實(shí)施效果驗(yàn)證:提升了技術(shù)工人的施工水平,加強(qiáng)了監(jiān)督責(zé)任。

        7.3 對策三

        針對模板清理不到位,由組長組織召集小組全體成員及空心板預(yù)制梁技術(shù)工人,召開工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流會一次,對產(chǎn)生的問題的原因進(jìn)行分析和總結(jié)。

        a.模板脫模劑更換原有廢機(jī)油,采用消泡型注塑脫模劑,模板表面打磨清理干凈后,脫模劑要涂刷均勻,控制在2度即2層。

        b.裝模、拆模時(shí)要講究方法,不能蠻干,防止定型模板變形、損壞。

        c.模板拼裝前現(xiàn)場技術(shù)人員先自檢,自檢合格后QC小組成員再復(fù)檢。

        實(shí)施效果驗(yàn)證:提高了模板質(zhì)量,提升了混凝土外觀質(zhì)量。

        8 效果檢查

        8.1 實(shí)施后效果檢查

        梁板預(yù)制鑒于工期緊迫,在QC小組活動期間,預(yù)制生產(chǎn)過程也從未停止,自2017年1月25日實(shí)施相應(yīng)措施以來,至2017年3月15日約7周共計(jì)生產(chǎn)了60榀梁,對存在的質(zhì)量缺陷等問題的梁板數(shù)量再次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),見表4。

        表4 實(shí)施后梁板預(yù)制質(zhì)量情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

        8.2 實(shí)施前后質(zhì)量缺陷對比

        實(shí)施前后質(zhì)量缺陷對比見圖2、表5。

        圖2 對策實(shí)施后的效果

        表5 實(shí)施前后發(fā)生頻率對比

        序號存 在 的 問 題榀數(shù)發(fā)生頻率/%目標(biāo)頻率/%備 注1光潔度實(shí)施前315—20榀實(shí)施后46.71060榀2氣 泡實(shí)施前420—20榀實(shí)施后58.31060榀3蜂 窩實(shí)施前525—20榀實(shí)施后46.71060榀4麻 面實(shí)施前525—20榀實(shí)施后58.31060榀5其 他實(shí)施前315—20榀實(shí)施后23.3560榀

        從表5可以看出,采取相應(yīng)的改善措施后,存在缺陷比例的預(yù)制梁板的數(shù)量百分比明顯下降了。

        通過QC小組的共同努力,通過開展多次PDCA循環(huán),預(yù)制空心梁質(zhì)量有了明顯的提升,質(zhì)量缺陷率都控制在了目標(biāo)范圍之內(nèi)。

        8.3 效益分析

        開展QC活動后的60榀預(yù)制空心梁消除了大面積外觀質(zhì)量缺陷,大大降低了預(yù)制空心梁質(zhì)量維護(hù)成本,加快了施工進(jìn)度,降低質(zhì)量缺陷維修成本約80%,單元工程外觀質(zhì)量優(yōu)良共有54榀,優(yōu)良率為90.0%,QC小組活動取得了階段性的成績,對于改善預(yù)制空心梁外觀質(zhì)量起了推動性的作用。

        9 鞏固措施

        為使活動成果有效保持,2017年3月18日,QC小組制定了以下鞏固措施:

        a.嚴(yán)格用人制度,使用責(zé)任心強(qiáng)、素質(zhì)高的操作工人。

        b.嚴(yán)格管理制度,做到誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé),不能把驗(yàn)收當(dāng)作走過場。

        c.加強(qiáng)過程控制程序,使質(zhì)量管理切實(shí)做到:全員參與、全面展開、全過程控制。

        d.細(xì)節(jié)確定品質(zhì),每個(gè)工序前后相互檢查、相互監(jiān)督,落實(shí)好交接班制度。

        e.對所取得的成果、措施及對策等,匯編成冊,為公司以后類似工程建設(shè)提供借鑒。

        10 總結(jié)與展望

        通過此次QC小組活動,進(jìn)一步改善了預(yù)制空心梁外觀質(zhì)量差、質(zhì)量缺陷多的問題,提高了預(yù)制空心梁混凝土的外觀優(yōu)良率,并且掌握了相關(guān)的控制要點(diǎn)及要求,總結(jié)出了很好的施工經(jīng)驗(yàn),大大提高了工程質(zhì)量和公司管理水平。同時(shí),項(xiàng)目部技術(shù)人員的質(zhì)量意識、改進(jìn)意識、參與意識都得到了很大提高,也使小組成員的個(gè)人能力得到了提高,增強(qiáng)了解決問題的信心,充分認(rèn)識到開展QC小組活動的重要性和必要性。小組成員會針對相關(guān)問題,繼續(xù)開展QC小組活動,提高隊(duì)伍的素質(zhì),從而進(jìn)一步提高工程質(zhì)量。

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