趙樂剛
(中鐵一局集團第二工程有限公司)
空心墩是目前客運專線鐵路高墩常用的一種墩身設計結構型式,因其剛度大、穩(wěn)定性好、節(jié)約圬工等特點,主要用于墩高≥15m的地段。由于其結構設計特點,施工中需分段澆筑,加之截面較小,鋼筋密集,混凝土入模、振搗等方面均難以控制,施工中易出現(xiàn)接茬部位錯臺、漏漿現(xiàn)象,嚴重影響外觀質(zhì)量。當澆筑節(jié)段過高時,易出現(xiàn)新老混凝土接觸面振搗不密實、存在氣泡、蜂窩及砂線等缺陷,澆筑節(jié)段過低,模板的倒用效率不高,勞動生產(chǎn)率低下。
新建鐵路牡丹江至佳木斯客運專線站前八標段安邦村特大橋、小安邦河1號、2號特大橋、哈達密河特大橋共有空心墩66個,根據(jù)地形和承臺埋置深度,墩高20.5m~30.5m,模數(shù)為50cm。墩身采用圓端形空心截面,空心段內(nèi)壁采用35:1坡度,外壁采用75:1坡度,墩頸部位縱向?qū)挾?40cm,橫向?qū)挾?80cm,頂帽厚度300cm??招亩战Y構(見圖 1)。
圖1 空心墩平面圖
本項目4座橋66個空心墩,總高度1641m根據(jù)總體施組安排,要求在2018年4月開工,2019年7月完工。日歷施工日期16個月??紤]10月份至次年4月份氣溫較低,采取冬施措施投入大,質(zhì)量不易保證,實際施工時間僅按9個月考慮。
由于內(nèi)外截面變化,不同高度部位的模板不能通用,施工方案采用翻模法施工。為提高模板使用效率,采用一套模板施工固定一段墩身,相鄰墩身間同步施工,平行梯次推進的施工方法,即每節(jié)段模板使用完成后立即倒運至下一墩身相同部位使用。同時,在澆筑段混凝土終凝前保留下部一節(jié)模板。墩身施工關鍵線路為模板的倒運,頂帽為定型鋼模板,鋼筋為綁扎吊裝,因此,鋼筋、支架等非重點工序不單獨考慮時間。
目前,混凝土拌和已采用拌和站自動拌和、統(tǒng)一供應的方式,混凝土生產(chǎn)運輸能力滿足施工需要,因此工裝配置僅考慮現(xiàn)場入模和模板按拆設備。根據(jù)墩身總高度和工期要求,計劃投入6套模板,模板按照2m/節(jié)高度設置,每套模板承擔11個墩身施工,即模板倒用次數(shù)11次。每套模板按照本段內(nèi)最高墩身設置,自上而下按照2m節(jié)長,不足2m的做調(diào)整節(jié)補齊?,F(xiàn)場配備混凝土汽車泵一臺,吊車3臺,混凝土入模串筒及振搗器視需要設置。
1)水泥、粉煤灰用量
膠體用量是決定混凝土早期凝結強度、外觀質(zhì)量的決定因素。為保證混凝土外觀質(zhì)量,提高水泥的物理性能指標,根據(jù)工程進展,提前進場水泥,適度延長儲存時間,以提高安定性,減少水泥標準稠度用水量。根據(jù)《鐵路混凝土結構耐久性設計暫行規(guī)定》鐵建設[2001]157號文規(guī)定,膠材總量為320kg/m3~400kg/m3,水膠比不大于0.45。為提高混凝土耐久性,改善施工性能和抗裂性,采用粉煤灰和礦粉雙摻技術。經(jīng)試驗對比,并經(jīng)經(jīng)濟技術比較,選定的配合比為:P.O42.5水泥280kg/m3,Ⅱ級粉煤灰86 kg/m3。礦粉64kg/m3時可以達到混凝土外觀控制需要的最優(yōu)效果。
2)砂率控制
根據(jù)施工過程對混凝土的流動性、保水性和粘聚性需求,結合地材級配分析和外加劑性能試驗,減少氣泡,兼顧施工條件,經(jīng)對照試驗選擇砂率為32%,即756kg/m3。
3)坍落度選擇
按照組份材料性能,配置混凝土小樣,檢測坍落度損失,主要目的在于不同運距條件下混凝土入模坍落度的保證;同時,結合混凝土澆筑速度、振搗時側壓力及外觀質(zhì)量如氣泡、離析導致水線的情況,兼顧泵送要求,取允許范圍靠下限即到場時90mm,混凝土外觀可以達到最佳。
4)外加劑摻量
根據(jù)客專高性能混凝土施工經(jīng)驗,外加劑的摻量對混凝土工作性能及外觀質(zhì)量較膠體率、砂率更明顯。因此,在選擇前除與水泥的適應性對比試驗外,充分考慮了施工環(huán)節(jié),經(jīng)對照分析,選用LSC高效緩凝聚羧酸減水劑,摻量為1.3%。同時考慮結構的特殊性,,摻入0.12%的引氣劑,取得較好效果。
5)配合比確定
經(jīng)過上述大量試驗,通過現(xiàn)場不同配比試驗墩澆筑,驗證施工性能,檢測混凝土外觀,最終選定空心墩C40混凝土配合比為:水泥:粉煤灰:礦粉:砂:碎石 :水 :外加劑 =1:0.31:0.23:2.71:3.73:0.56:0.012,水膠比為 0.36。
1)分段澆筑原則
由于墩身下部實體段高度3.0m,為了板縫美觀一致,模板排布采用了自上而下的型式。因此,實體段澆筑高度并非與板縫重合,在澆筑中極易出現(xiàn)施工縫。為解決這一矛盾,實體段按照模板排布需求,必須同與之相連的上一節(jié)墩身同時澆筑,其高度取決于墩身高度和模板排布。在分段澆筑后,頂面與模板邊緣平齊,在鋼筋保護層以外人工抹平,保證下次接高時,混凝土接茬與板縫重合。
根據(jù)墩身厚度、模板剛度、混凝土澆筑速度和支撐剛度,按照最不利情況計算模板側壓力,經(jīng)技術經(jīng)濟比較,每次澆筑高度以6m為宜。過高易產(chǎn)生過大側壓力,同時每段鋼筋、模板占用較多工序時間。每節(jié)段澆筑完成后,留存一節(jié)模板作為下一階段的基礎,有利于模板的循環(huán)倒用。
2)模板接縫控制
墩身采用大塊模板拼裝,其豎縫易因連接螺栓受力不勻產(chǎn)生錯臺;水平接縫在混凝土澆筑中因布料不勻、澆筑不對稱產(chǎn)生側向位移,造成局部錯縫錯臺?,F(xiàn)場施工中,首先對進場的模板兩兩進行預拼,消除模板在加工和運輸中的變形,同時對接縫部位編號,施工中嚴格對號入座。在豎向接高時,水平法蘭螺栓按照四角定位、間隔安裝、逐步擰緊的方式施擰,消除因安裝次序造成的模板內(nèi)應力。同時,混凝土澆筑中嚴格對稱,采用人工平倉后再振搗,防止混凝土側壓力造成模板不可逆的非彈性變形。
3)混凝土控制
一般來說,只要嚴格按照混凝土施工技術規(guī)范操作,外美內(nèi)實的標準很容易達到。由于空心墩截面尺寸較小,護面鋼筋較密,在振搗中干擾較多,易造成局部過振、漏振現(xiàn)象。過振時混凝土表面易出現(xiàn)翻砂現(xiàn)象,漏振除混凝土露骨、不密實之外,振搗半徑未嚴格重合,作用半徑與模板之間存在“三角區(qū)”時,易產(chǎn)生豎向的砂線。克服辦法是“嚴格分層、對稱布振、層層穿透、點點重合、先內(nèi)后外”的原則振搗。對在振搗中由于混凝土性狀偏差而出現(xiàn)的表面析水或因混凝土不勻質(zhì)產(chǎn)生的浮漿,及時清理出模具以外。
4)混凝土拆模及養(yǎng)護
根據(jù)氣候條件和同養(yǎng)試件強度,確定拆模時機。根據(jù)現(xiàn)場實踐證明,過早或過晚拆模對混凝土的外觀質(zhì)量都是不利的。拆模時間選擇在早晚混凝土溫度與大氣溫度接近的時候進行,拆模前先對模板及頂部混凝土灑水濕潤,每拆除一塊模板及時灑水濕潤,每拆除一節(jié)模板立即采用土工布包裹蓄水,最后在已拆除模板的節(jié)段噴淋灑水充分濕潤,外覆塑料包裹嚴密,使得混凝土在養(yǎng)護期內(nèi)不致失水開裂。
影響薄壁空心墩施工質(zhì)量的因素很多,相應的控制措施也是多方面的。根據(jù)可能出現(xiàn)質(zhì)量問題,對其逐項逆向分析追溯,采用過程控制的方式,以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量,以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量。通過牡佳客專66個空心墩的施工,從施工組織、工藝控制方面總結出了一系列的控制措施,并在現(xiàn)場得到了很好的驗證。所有空心墩在施工中一次成優(yōu),克服了空心墩常見的表面蜂窩氣泡、錯臺錯縫、色差較大等外觀缺陷,成型墩身表面平整光滑、色澤一致,保證了混凝土施工質(zhì)量。