夏雷雷
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
近幾年,隨著環(huán)保工作的深入推進,焦爐煤氣下游用戶的外排標準日趨嚴格,八鋼公司為保證下游用戶(如軋鋼)外排達標,對焦化濕法脫硫工藝進行了優(yōu)化,濕法脫硫效率提高至85%,并投建了深度脫硫工程,焦爐煤氣采用濕法脫硫+干法脫硫工藝,八鋼6m焦爐外送焦爐煤氣含硫達到控制要求。通過試驗焦爐試驗及硫平衡理論預測,探索使用高硫煤煉焦,最終達到工業(yè)生產(chǎn)時焦炭質(zhì)量與煤氣含硫均達到控制要求,進而降低焦炭成本。
在60kg試驗焦爐開展配加高硫煤煉焦試驗,通過硫平衡理論預測焦爐煤氣含硫,在實驗室條件下,探索焦炭質(zhì)量與焦爐煤氣同時達到標準要求,為開展工業(yè)焦爐生產(chǎn)試驗提供技術參考。
試驗用高硫煤質(zhì)性能見表1,高硫煤煉焦質(zhì)量指標見表2,試驗焦爐配加高硫煤的煤氣含硫情況見表3。
表1 高硫煤煤質(zhì)性能
表2 高硫煤煉焦質(zhì)量指標 %
(1)通過試驗數(shù)據(jù)可以看出,高硫煤屬于中等粘結(jié)性、結(jié)焦性較好的主焦煤。
(2)高硫煤比例從5%逐漸提高至30%后,焦炭強度相對比較穩(wěn)定,焦炭含硫明顯升高。按照2500m3高爐用焦需求,焦炭含硫需控制在1.30%以內(nèi).考慮工業(yè)生產(chǎn)存在一定波動,因此,高硫煤配加至30%。理論計算可知,塔前硫、深脫后含硫均明顯升高,且當配加5%高硫煤后,預測深脫后含硫已達到199mg/m3。濕法脫硫率按65%計算,即常規(guī)配比后脫硫最高排放狀況計算。
表3 試驗焦爐試驗數(shù)據(jù)與煤氣含硫預測
隨著八鋼深度脫硫工程的投產(chǎn)運行,在穩(wěn)定焦炭質(zhì)量前提下,焦爐煤氣含硫已達到控制要求。6m焦爐焦炭質(zhì)量及含硫指標見表4。
表4 焦炭質(zhì)量與焦爐煤氣含硫數(shù)據(jù)
雖然焦炭質(zhì)量與焦爐煤氣現(xiàn)階段均已達到控制要求,但在鋼鐵業(yè)整體低迷的大環(huán)境下,需進一步降低焦炭成本。
(1)濕法脫硫工藝。6m焦爐配套采用濕法脫硫工藝。自鼓風機出來的焦爐煤氣先后進入預冷塔、兩臺并聯(lián)操作的脫硫再生塔脫硫段的下部,自下而上與頂部噴灑的脫硫液逆流接觸,進行液相催化氧化的化學吸收過程,將煤氣中的大部分H2S吸收在脫硫液中。由溶液循環(huán)泵打至脫硫段頂部,通過自吸式噴射再生器與空氣接觸,進行氧化再生,再生的溶液經(jīng)液位調(diào)節(jié)器自流到脫硫段頂部與煤氣逆流接觸,循環(huán)使用。
(2)深度脫硫工藝。為進一步控制焦爐煤氣硫排放,6m焦爐新建深度脫硫。投產(chǎn)后的深度脫硫單元處理焦爐煤氣量為120000Nm3/h,包括8臺筐式脫硫塔并聯(lián)操作。與濕法脫硫串聯(lián)。濕法脫硫+干法脫硫串聯(lián),實現(xiàn)焦爐煤氣二級脫硫后硫化氫含量小于50mg/Nm3。煤氣中焦油首先被脫硫塔內(nèi)焦炭吸附,煤氣中H2S再與塔內(nèi)的脫硫劑中氧化鐵發(fā)生化學反應,生成單質(zhì)硫、水、硫化亞鐵、二硫化鐵或多硫化鐵。
一直以來,濕法脫硫效率僅約為65%,嚴重偏低。為提高脫硫效率,對現(xiàn)場工況及操作進行了梳理分析:(1)預冷后煤氣溫度。預冷后煤氣溫度24~32℃,現(xiàn)場實際達37℃。對脫硫預冷塔換熱器更換,并對初冷器管束內(nèi)部水垢進行高壓水沖洗。(2)副鹽含量。按照工藝控制要求,副鹽含量應控制在250g/l內(nèi),現(xiàn)場實際已達到400g/l。通過改進將提鹽工序恢復正常生產(chǎn)。(3)煤氣含氨。按照工藝控制要求,煤氣含氨應大于7g/l,現(xiàn)場實際在4.5g/l因此,使用罐車拉運濃氨水進行補氨作業(yè),后期計劃增設補濃氨水管道。(4)設備腐蝕。檢查發(fā)現(xiàn)脫硫液循環(huán)槽與泡沫槽之間的隔板腐蝕、竄漏嚴重影響到脫硫效果。現(xiàn)場對脫硫液循環(huán)槽與泡沫槽腐蝕泄露處臨時處理。
改進措施實施后,濕法脫硫效率提高至85%。深度脫硫由于投產(chǎn)初期,運行比較穩(wěn)定,脫硫效率達到預期要求。通過計算分析,目前八鋼6m焦爐煤氣脫硫率年可以滿足配比高硫煤的排放條件。
通過對濕法脫硫攻關,效率提高至85%后,按照高硫煤配加的試驗方案開展工業(yè)煉焦生產(chǎn),高硫煤配加比例由10%逐漸提高至30%,見表5。
在高硫煤配加期間,A高爐處于年修階段,其它高爐使用自產(chǎn)干焦比例在80%~85%。B高爐使用配加高硫煤焦炭的生產(chǎn)指標見圖1及表6。
表5 工業(yè)焦爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)與煤氣含硫數(shù)據(jù)
圖 B高爐使用配加高硫煤焦炭生產(chǎn)指標
表6 B高爐生產(chǎn)相關數(shù)據(jù)
(1)濕法脫硫效率提高后,工業(yè)生產(chǎn)時,高硫煤配加比例由10%逐漸提高至30%,焦炭質(zhì)量比較穩(wěn)定,而且,外送煤氣含硫均達到控制要求。由于工業(yè)生產(chǎn)存在一定波動性,30%高硫煤配加后,焦炭含硫最高達到1.42%,對下道工序仍會造成一定影響。因此,最終6m焦爐高硫煤比例調(diào)整至28%。高硫煤理論上按照焦煤市場價格升高0.1%硫含量,價格可降低15元/t。本次工業(yè)生產(chǎn)使用高硫煤較前期升高達到0.5%,噸煤價格預計可降低75元/t,大大降低焦炭成本。
(2)深度脫硫投產(chǎn)至今運行穩(wěn)定,指標較好,后期生產(chǎn)過程中需對深度脫硫數(shù)據(jù)總結(jié)分析,不斷總結(jié)深度脫硫生產(chǎn)經(jīng)驗。
(3)高硫煤配加后,B高爐爐況整體穩(wěn)定,各項指標波動均在正在范圍內(nèi)。
(1)高硫煤屬于中等粘結(jié)性、結(jié)焦性較好的主焦煤。硫平衡預測數(shù)據(jù)與化驗數(shù)據(jù)仍存在一定偏差,仍需繼續(xù)完善。深度脫硫剛剛投產(chǎn),運行正常,后期需時刻關注深度脫硫效率。
(2)對濕法脫硫攻關,脫硫效率提高至85%,為配加高硫煤降低焦炭成本提供技術支撐。最終,在保證焦炭質(zhì)量前提下,最大可以配加至30%,但根據(jù)實際生產(chǎn)情況,最終高硫煤配加比例控制在28%。
(3)生產(chǎn)過程中需不斷統(tǒng)計分析深度脫硫生產(chǎn)數(shù)據(jù),尋找脫硫劑使用周期與煤氣含硫關系,做好脫硫劑含硫飽和前預警工作。
(4)配加高硫煤工業(yè)生產(chǎn)實踐中,B高爐使用自產(chǎn)干焦比例在 80%~85%,B高爐利用系數(shù)1.91~1.98t/m3.d,煤比在 9~109 kg/t,K 值 4.08~4.21,壓差在133~141 kPa,B高爐爐況處于穩(wěn)定狀態(tài)。
(5)6m焦爐配加高硫煤生產(chǎn)實踐降低了焦炭成本,焦爐煤氣達標排放,滿足了高爐生產(chǎn)需求。