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        煉鋼轉(zhuǎn)爐返渣回收利用的工藝探究

        2019-10-23 03:00:00張春輝
        新疆鋼鐵 2019年2期
        關(guān)鍵詞:磷率堿度鋼渣

        張春輝

        (新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鋼廠)

        1 前言

        八鋼煉鋼廠鋼渣的處理采用熱悶工藝。其技術(shù)特點(diǎn)是利用水與熱悶坑中熱態(tài)鋼渣接觸產(chǎn)生的蒸汽在一定壓力下充分與鋼渣接觸,促使鋼渣中的f-CaO、f-MgO發(fā)生消解,產(chǎn)生的膨脹應(yīng)力使鋼渣開裂、粉化,實(shí)現(xiàn)渣鋼分離[1]。鋼渣熱悶工藝由于具有渣鋼分離效果好、處理過(guò)程污染相對(duì)少等優(yōu)點(diǎn)。鋼渣的綜合利用不但可以消除環(huán)境污染,還能夠變廢為寶創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。八鋼煉鋼現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,加尾渣可以降低石灰消耗量,對(duì)少渣冶煉有利。但在八鋼現(xiàn)有鐵水及原輔料條件下生產(chǎn)成品[P]含量小于0.015%的鋼種,轉(zhuǎn)爐渣料消耗高,造成煉鋼成本升高。為此在八鋼120t轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了試驗(yàn)探索,確定經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)爐爐渣返渣利用的工藝措施。

        2 返渣加入對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉影響的試驗(yàn)

        試驗(yàn)?zāi)康模横槍?duì)鐵水Si≤0.5%,鐵水溫度T>1320℃的實(shí)際條件,利用轉(zhuǎn)爐返渣具有TFe含量高、堿度高、有害元素低的特性,通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐渣進(jìn)行回收,取代部分冷料和石灰,達(dá)到進(jìn)一步降低白云石和石灰用量的目的。

        表1 返渣成分

        2.1 返渣加入量及加入時(shí)間

        根據(jù)前期堿度1.2~1.5,理論計(jì)算鐵水裝入量為115t時(shí),加入廢鋼量12~14t,控制轉(zhuǎn)爐前期溫度在1450℃以下。加料方案如表2所示。

        表2 返渣與輔料加入量 kg/t

        渣料加入時(shí)間如表3所示,在吹煉中后期根據(jù)實(shí)際情況小批量多批次加入,槍位底吹與終點(diǎn)控制與脫磷實(shí)驗(yàn)方案相同。

        表3 返渣加入時(shí)機(jī)的設(shè)計(jì)

        2.2 返渣加入對(duì)轉(zhuǎn)爐脫磷的影響

        返渣屬于預(yù)熔渣,加入返渣有利于前期化渣和脫磷[2],對(duì)單渣法冶煉和爐渣法配加返渣進(jìn)行對(duì)比,表4為單渣法冶煉終渣成分,表5為留渣法配加返渣成分。

        表4 單渣法冶煉終渣成分 wt.%

        表5 留渣法配加返渣渣成分 wt.%

        對(duì)比表 4、表 5、可知,加入返渣后,渣中(FeO)含量增高,堿度升高,有利于脫磷,渣中(CaO)含量與單渣法相比降低,但是(SiO2)含量降低,堿度有所增加?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果也證明了留渣法配加返渣脫磷率更高。

        由表1可知,返渣成分基本接近轉(zhuǎn)爐渣成分,堿度為2.88、(FeO)含量為14.85%,可以使轉(zhuǎn)爐前期爐渣中的(FeO)迅速提高,促進(jìn)石灰的熔化,促使初期渣的形成,有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行。

        由于八鋼鐵水的特殊性,在鐵水Si含量較低P含量較高時(shí),僅以Si含量作為參照計(jì)入石灰,會(huì)導(dǎo)致渣量不足,難以脫磷。因此需要根據(jù)不同情況進(jìn)行配加渣料的計(jì)算。

        (1)按鐵水中Si%計(jì)算:

        (1)按鐵水中P%計(jì)算:

        表6 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)爐次加料情況

        從表6中可以看出,鐵水[Si]≤0.5%,終點(diǎn)溫度<1630℃,加入返渣后,脫磷率平均值為92.1%。

        2.3 返渣加入對(duì)渣料消耗的影響

        針對(duì)鐵水Si≤0.5%時(shí),鐵水溫度高于1320℃時(shí),試驗(yàn)過(guò)程采用三種方法進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn):?jiǎn)卧戳粼卧粼?、留渣法配加返渣。現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表7所示。

        試驗(yàn)爐次脫磷率統(tǒng)計(jì),如圖1中所示。

        表7 三種不同操作形式平均消耗(單渣、單渣留渣、留渣法配加返渣)

        圖1 入爐鐵水硅含量與鋼水脫磷率

        由圖1可以看出:采用單渣未留渣操作方式,[Si]<0.53%時(shí),可以實(shí)現(xiàn)脫磷率大于85%;當(dāng)[Si]>0.53%,脫磷率不穩(wěn)定。采用留渣操作發(fā)生,脫磷率達(dá)到90%以上。采用留渣法配加返渣操作發(fā)生,在入爐鐵水[Si]<0.5%時(shí),脫磷率達(dá)到90%以上,當(dāng)鐵水[Si]>0.5%時(shí),脫磷率達(dá)到88%以上。

        試驗(yàn)爐次的石灰消耗情況如圖2所示。

        由圖2(B)可知,留渣法配加返渣會(huì)使石灰消耗量降低。在0.4%<[Si%]<0.5%的鐵水條件下,采用單渣未留渣操作,石灰消耗量平均為45.95kg/t;單渣留渣操作,平均為38.62kg/t;采用留渣法配加返渣操作,在入爐鐵水溫度在1330℃~1360℃、入爐鐵水[P]<0.20%時(shí),石灰平均消耗為36.11kg/t。增加返渣加入量,可降低石灰消耗。冶煉過(guò)程中返渣的使用不但有利于脫磷,而且可以減少石灰、白云石及螢石的加入,有效降低渣料消耗,節(jié)約轉(zhuǎn)爐煉鋼成本[3]。

        圖2 入爐鐵水硅含量與石灰消耗量

        2.4 返渣循環(huán)利用的次數(shù)

        終渣返回下一爐使用,出鋼溫度1660℃、爐渣(P2O5)含量為2.5%時(shí),出鋼磷含量為0.009%~0.025%,計(jì)算不同留渣量條件下,加入噸鋼石灰量如圖3所示。

        圖3 留渣量對(duì)石灰加入量的影響

        滿足終點(diǎn)磷含量為0.015%的條件下,連續(xù)留渣爐數(shù)對(duì)造渣料加入以及堿度的影響如圖4所示。

        圖4 留渣次數(shù)對(duì)新加造渣料影響

        由圖4可見,滿足脫磷需要的理論新渣料加入量,留渣次數(shù)的增加在不斷增加,但是新渣料的加入量依然是小于不留渣爐次的新渣料加入量,由于隨著連續(xù)留渣爐數(shù)的增加,爐渣磷含量在不斷提高,堿度在不斷下降,因此,需要通過(guò)不斷提高新渣料的加入量來(lái)削弱這些不利于脫磷的條件,但是當(dāng)留渣爐數(shù)超過(guò)一定爐次,也會(huì)導(dǎo)致新渣料的加入量達(dá)到或超過(guò)正常未留渣爐次的渣料加入量,而此時(shí),連續(xù)留渣就失去其意義,必須采取重新造渣的操作,由圖5可見,連續(xù)留渣爐次可以穩(wěn)定在4~5爐,之后再進(jìn)行重新造渣。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        在120t轉(zhuǎn)爐采用鐵水Si≤0.5%,鐵水溫度T>1320℃生產(chǎn)[P]含量小于0.015%的鋼種,配加尾渣的試驗(yàn)表明:

        (1)隨著返渣加入量的逐步增加,渣中FeO含量呈上升趨勢(shì),脫磷率逐步升高,脫磷率平均值為92.1%。

        (2)加入返渣后,在 0.4%<[Si%]<0.5%,采用單渣未留渣操作,石灰消耗量大于單渣留渣操作的石灰消耗量;留渣法配加返渣在入爐鐵水溫度在1330~1360℃、入爐鐵水[P%]<0.20%較為有利的條件下進(jìn)行時(shí),石灰平均消耗為36.11kg/t。渣料消耗呈下降趨勢(shì),可以有效降低石灰消耗且對(duì)少渣冶煉極為有利。

        (3)返渣連續(xù)使用可以有效降低新石灰的加入量,但隨著循環(huán)利用次數(shù)增加,終渣(P2O5)含量增加,在鐵水[Si]含量小于0.6%情況下,返渣循環(huán)利用次數(shù)不應(yīng)超過(guò)5次。

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