于登博,昌盛勇,焦金峰
(1.山東綠霸化工股份有限公司,山東 濟南 250100;2.濰坊綠霸化工有限公司,山東 濰坊 262737;3.南京泰斯普化工工程有限公司,江蘇 南京 211100)
氯甲烷 (CH3Cl),又名甲基氯,相對分子質(zhì)量50.95,液體密度0.92 g/cm3,氣體密度1,785 g/L,沸點-23.76℃,為無色易液化的氣體,是有機合成的重要原料,普遍應(yīng)用于我國化工行業(yè)中,主要用于生產(chǎn)甲基氯硅烷、甲基纖維素等,在異丁橡膠生產(chǎn) 中用作溶劑甲基化劑。氯甲烷易燃燒、易爆炸、高度危害、無腐蝕性。高溫時 (400℃以上)和強光下與水反應(yīng)生成和鹽酸,加熱或遇火焰生成劇毒性物質(zhì)--光氣。因此一旦發(fā)生爆炸或毒氣泄漏事故,將嚴(yán)重危害人體生命健康和環(huán)境安全。
在我國工業(yè)氯甲烷產(chǎn)品主要是甘氨酸法生產(chǎn)除草劑草甘膦的副產(chǎn),每噸草甘膦原藥回收副產(chǎn)氯甲烷約500 kg,草甘膦是全球最大的農(nóng)藥產(chǎn)品,中國產(chǎn)能將近70萬t,草甘膦產(chǎn)量和使用量占世界60%,幾乎三分之二,其中70%采用甘氨酸法生產(chǎn)。草甘膦副產(chǎn)氯甲烷回收研究較早,國內(nèi)技術(shù)基本成熟,已有多套裝置成功運行,并創(chuàng)造了非常好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,但是精細(xì)化工生產(chǎn)使用氯甲烷過程中產(chǎn)生的尾氣處理技術(shù)卻很少見到有研究和報道,特別是精細(xì)化工間歇生產(chǎn)工藝中氯甲烷尾氣排放不連續(xù)、成分復(fù)雜、處理困難,環(huán)保設(shè)施難于正產(chǎn)運行,造成環(huán)境污染和安全隱患。本文就烷基化生產(chǎn)中氯甲烷尾氣的處理工藝與措施進(jìn)行研究,開發(fā)了一種吸收反應(yīng)耦合工藝,設(shè)計了一臺吸收反應(yīng)耦合塔裝置,有效的解決了氯甲烷尾氣的處理排放問題,取得了顯著的經(jīng)濟和環(huán)保效益。
根據(jù)上述分析和生產(chǎn)情況,氯甲烷尾氣處理工藝流程設(shè)計需要采取如下措施:
(1)烷基化反應(yīng)釜反應(yīng)系統(tǒng)為反應(yīng)物A與溶劑B配成溶液,升溫攪拌,通入氯甲烷氣體,氯甲烷過量,保證反應(yīng)物A完全轉(zhuǎn)化,氯甲烷經(jīng)反應(yīng)釜氣相出口溢出進(jìn)入氯甲烷尾氣收集管道;
(2)氯甲烷尾氣經(jīng)管道進(jìn)入緩沖罐,緩沖罐保證偶和塔要穩(wěn)定運行正常;
(3)氯甲烷經(jīng)緩沖罐進(jìn)入耦和塔氣相進(jìn)口,逆流上升;塔底循環(huán)液反應(yīng)物A和溶劑B用泵打循環(huán)至偶和塔反應(yīng)段頂部,自上而下噴淋,雙股物料逆流連續(xù);
(4)塔底設(shè)計再沸器,保證反應(yīng)溫度;
(5)塔底定量采出,物料回反應(yīng)釜回收利用;
(6)塔頂設(shè)雙回流冷凝器,冷卻溶劑B,吸收逃逸氯甲烷,控制吸收液全回流;
(7)塔頂冷凝器尾氣為空氣和溶劑B不凝氣,尾氣進(jìn)入水洗塔,吸收掉溶劑,尾氣達(dá)標(biāo)排放。吸收液泵至生化系統(tǒng)處理。
工藝流程框圖如圖1。
圖1 工藝流程框圖
首先根據(jù)生產(chǎn)需要繪制工藝原則流程圖(PFD),將各個進(jìn)料確定,為了得到出料及塔內(nèi)的各種物性數(shù)據(jù)必須進(jìn)行工藝模擬核算,目前市場上主要的化工流程模擬軟件有美國SimSci-Esscor公司的PRO/II,美國AspenTech公司的Aspen Plus,Hysys,英國PSE公司的gPROMS,美國Chemstations公司ChemCAD,一般認(rèn)為,PROII在煉油、粗分工業(yè)應(yīng)用更為準(zhǔn)確些,因其數(shù)據(jù)庫中有不少經(jīng)驗數(shù)據(jù);我們要設(shè)計的耦合塔,對精餾分離要求不高,而且設(shè)計該塔還需要很多經(jīng)驗數(shù)據(jù),所以我們選用PRO/II進(jìn)行工藝核算,具體流程圖如圖2。
圖2 塔流程圖
由于該塔為分為反應(yīng)和吸收段,在反應(yīng)段氯甲烷與反應(yīng),生成新的物質(zhì)鹽,而進(jìn)料一直連續(xù)進(jìn)入,所以塔內(nèi)的物料平衡始終為動態(tài)平衡,根據(jù)分析核算塔的進(jìn)出物料及塔內(nèi)氣液相負(fù)荷、物料性質(zhì)密度,黏度,表面張力等。
PRO/II進(jìn)行工藝核算如表1。
表1 工藝核算
偶和塔分為吸收段和反應(yīng)段兩部分,對于逆流氣液接觸吸收或者反應(yīng)過程,采用填料塔和板式塔都是可行的,但是板式塔和填料塔各有優(yōu)缺點不盡相同,設(shè)計過程必須要根據(jù)具體應(yīng)用情況進(jìn)行選型。
(1)填料塔操作范圍較小,特別是對于液體負(fù)荷的變化更為敏感。當(dāng)液體負(fù)荷較小時,填料表面不能很好地潤濕,傳質(zhì)效果急劇下降 ;當(dāng)液體負(fù)荷過大時。則容易產(chǎn)生液泛。設(shè)計良好的板式塔,則具有更大的操作范圍;
(2)填料塔不宜于處理易聚合或含有固體懸浮物的物料,而某些類型的板式塔(如大孔徑篩板、泡罩塔等)則可以有效地處理這種物系。另外。板式塔的清洗亦比填料塔方便;
(3)關(guān)于板式塔的設(shè)計資料更容易得到而且更為可靠,因此板式塔的設(shè)計比較準(zhǔn)確,安全系數(shù)可取得更小,設(shè)計成功率高、操作穩(wěn)定性更大;
(4)當(dāng)塔徑不是很大時,填料塔因結(jié)構(gòu)簡單而造價便宜;
(5)對于易起泡物系,填料塔更合適,因填料對泡沫有限制和破碎作用;
(6)對于腐蝕性物系,填料塔更合適,因可采用瓷質(zhì)或塑料填料;
(7)填料塔的壓降比板式塔小。因而對真空操作更為適宜。
結(jié)合氯甲烷和反應(yīng)物A溶劑B 及產(chǎn)物的物系性質(zhì)。綜合考慮填料塔和板式塔在生產(chǎn)過程的特點,偶和塔反應(yīng)段采用多層塔盤,吸收段采用分段填料。生產(chǎn)實踐表明,塔體、內(nèi)件、填料及連結(jié)管道均可用搪瓷、316L不銹鋼制作,并塔外保溫保證反應(yīng)溫度,可獲得很好的吸收效果。
(1)再沸器的作用是給反應(yīng)物料提供熱量,保證溶劑沸騰,因為生成物對鐵有一定腐蝕性,316L不銹鋼列管壁厚比較薄,使用壽命較短,所以采用耐蝕性好2205不銹鋼或鈦材列管換熱器;
(2)塔頂換熱器分為循環(huán)水冷和0~5℃冷凍水冷兩級,目標(biāo)是降低冷凍水消耗,并保冷處理,獲得良好的冷凝效果,防止溶劑逃逸。此兩種換熱器中物料為溶劑B ,溶劑對金屬沒有腐蝕性,綜合性價比選用304不銹鋼列管換熱器。
對于規(guī)整填料來說,250Y及350Y在眾多項目中表現(xiàn)出很優(yōu)異的性能,該耦合塔由于對分離效率要求不高,所以選用250Y填料,對于該填料在常規(guī)體系內(nèi)F因子一般≤2.6,為了安全起見我們設(shè)計該塔選定F因子1.8,我們知道F-factor=(superficial gas velocity)*(gas density)0.5,這樣就可以求出氣速,再根據(jù)氣相負(fù)荷求出預(yù)設(shè)塔徑,經(jīng)圓整塔徑可取1000,再根據(jù)實際塔徑反算操作公開F因子為1.74,符合設(shè)計要求。
填料壓降校核,在化工填料塔設(shè)計中,計算散堆填料壓降和液泛點時廣泛應(yīng)用Eckert通用關(guān)聯(lián)圖,80年代已有不少學(xué)者試圖將此圖用于規(guī)整填料,但并不成功,主要因為規(guī)整填料的壓降隨液相負(fù)荷變化較陡,Kister和Gill對此作了修正,得出新的壓降關(guān)聯(lián)圖,我們的耦合塔基于此圖設(shè)計填料,見圖3。
橫坐標(biāo)為流動參數(shù),即:
縱坐標(biāo)為通量參數(shù),即:
而
圖3 Kister等壓降關(guān)聯(lián)圖
通過以上設(shè)計計算塔盤壓降近為0.901 mbar/m,符合設(shè)計要求。
塔盤段的設(shè)計,塔盤段主要是吸收,為了塔體一致,塔盤段也選用1000的塔徑,通過軟件進(jìn)行校核設(shè)計CS計算公式為:
CS=operating capacity factor
通過計算CS=0.075(通常控制在0.11以下),在設(shè)計中我們選用F148微型閥高效塔盤,該塔盤經(jīng)過美國精餾公司測試,具有良好的性能(效率高壓降低等特點),考慮到該塔進(jìn)料變化大,所以要有大的操作彈性,因此選用浮閥和固閥1∶1進(jìn)行設(shè)計,保證了低負(fù)荷塔盤不會漏液。塔盤設(shè)計圖4。
圖4 塔盤圖
(1)設(shè)計了一臺吸收反應(yīng)耦合塔,開發(fā)了一種環(huán)境友好的氯甲烷尾氣處理工藝,徹底解決了生產(chǎn)中氯甲烷尾氣的排放問題,保護(hù)環(huán)境,社會效益顯著;
(2)實現(xiàn)氯甲烷尾氣零排放,降低了氯甲烷消耗,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品競爭力,經(jīng)濟效益顯著;
(3)對類似低沸點、高蒸汽壓尾氣處理設(shè)備和工藝提供了一種非常好的借鑒;
(4)按此方案設(shè)計的吸收反應(yīng)偶和塔,結(jié)構(gòu)緊湊,投資經(jīng)濟,操作方便 ,長期安全、穩(wěn)定、正常運行。實踐證明精細(xì)化工間歇生產(chǎn)氯甲烷尾氣也可實現(xiàn)以采用連續(xù)處理設(shè)備連續(xù)處理,對精細(xì)化工單元操作實現(xiàn)設(shè)備耦合、連續(xù)化生產(chǎn)提出新的思路,具有一定借鑒意義。