何偉,胡言,譚正云
(華能瀾滄江水電股份有限公司集控中心,昆明 650214)
某水電站裝機容量1750 MW(5×350MW),500 kV、220 kV系統(tǒng)各有兩條線路接入地區(qū)變電站。使用PAFR-2000H 型微機調(diào)速系統(tǒng),有頻率調(diào)節(jié)、開度調(diào)節(jié)兩種控制模式。機組并網(wǎng)前空載狀態(tài)采用頻率調(diào)節(jié),跟蹤頻率給定值,穩(wěn)定機組轉(zhuǎn)速在額定轉(zhuǎn)速附近。機組并網(wǎng)后采用開度調(diào)節(jié),跟蹤導葉開度給定值,機組并網(wǎng)后默認采用開度控制模式。
1)機組:1、2、4號機并網(wǎng)運行,3、5 號機備用。全廠AGC、AVC均投入閉環(huán)控制;全廠實發(fā)總有功1170 MW。
2)500 kV系統(tǒng):第一、二、三、四串合環(huán)運行;#1、#2母線運行;雙回線運行;6號聯(lián)變運行。
3)220 kV系統(tǒng):220 kV母線運行,雙回線運行。
圖1 某水電站電氣主接線圖
某水電站5號機經(jīng)051 斷路器同期并網(wǎng),隨后進行有功功率調(diào)整,5號機及全廠有功出現(xiàn)波動,波動幅值±24 MW左右。
07:16,退出5號機單機AGC,發(fā)現(xiàn)5號機及全廠總有功波動仍然存在。其中:5號機有功功率在一次調(diào)頻未動作的情況下,單機波動幅值±21 MW左右;1、2、4號機有功功率出現(xiàn)波動,全廠有功功率波動幅值±45 MW左右。07:46,投入5 號機單機AGC,隨后1、2、4號機有功功率波動平息,5 號機有功功率繼續(xù)波動,波動幅值±24 MW 左右。
07:54,退出全廠AGC功能及1、2、4、5號機調(diào)速器一次調(diào)頻功能后,發(fā)現(xiàn)5號機有功功率繼續(xù)波動,波動幅值±20 MW 左右。
08:26,將5號機解列停機,單機及全廠有功功率波動現(xiàn)象消失。
該水電站邀請調(diào)速器廠家、中試所專業(yè)技術人員赴現(xiàn)場對調(diào)速器進行檢查、測試。在靜態(tài)條件下,檢查機端PT采樣、頻率環(huán)控制參數(shù)(PID參數(shù)、調(diào)頻死區(qū)0.05 Hz、調(diào)差系數(shù)Bp=4%等)均正常。檢查導葉位移傳感器、主配位移傳感器均無異常。進行導葉階躍試驗、模擬并網(wǎng)試驗(模擬并網(wǎng)后增減功率試驗)試驗結果均正常(圖2、3、4),通過上述試驗,排除調(diào)速器故障導致事件發(fā)生的可能。
圖2 靜態(tài)試驗副環(huán)擾動導葉開度
圖3 模擬自動開機導葉開度
圖4 模擬監(jiān)控增減功率導葉開度
分析PMU錄波圖(圖5)發(fā)現(xiàn):機組功率波動周期約40 s且呈階梯臺階狀。調(diào)速器導葉波動或抽動周期遠小于該波動周期,且增減脈沖幅度與調(diào)速器脈沖增減步長基本對應,說明調(diào)速器收到監(jiān)控系統(tǒng)有功調(diào)節(jié)增減信號并執(zhí)行調(diào)整導葉開度。
圖5 5號機有功波動期間PMU錄波圖
查看5號機有功測量源測值曲線(圖6)發(fā)現(xiàn):5號機開機并網(wǎng)后00:20:57至停機后08:27:21期間,機組單機有功測量源為交采裝置。分析有功變送器、交采裝置功率數(shù)據(jù)曲線(圖7)可知,交采裝置有功測值曲線滯后變送器有功測值曲線約4 s。
圖6 5號機功率波動過程有功測量源曲線
圖7 5號機變送器、交采裝置有功曲線
初步推斷,5號機有功功率波動直接原因是單機有功調(diào)節(jié)脈沖增減引起,調(diào)節(jié)脈沖不斷增減的根本原因是監(jiān)控單機有功調(diào)節(jié)功率反饋采樣滯后。在負反饋采樣滯后失真的情況下會引起控制不穩(wěn),出現(xiàn)周期性波動現(xiàn)象。
接著,開展5號機有功波動驗證試驗。為避免5號機試驗可能對其余運行機組造成影響,試驗期間退出全廠AGC及1-5號機單機AGC、一次調(diào)頻。
3.3.1 單機有功測量源切換驗證
11:31,上位機開啟5號機至空轉(zhuǎn)。調(diào)速器控制方式切為“現(xiàn)地”、“自動”;11:39解除5號機單機有功測量變送器輸出接線(模擬變送器測點品質(zhì)壞),測量源切換至交采裝置;恢復變送器輸出接線60 s后,測量源切換至變送器。驗證結果:單機有功測量源切換邏輯功能正常。
圖8 5號機有功測量源切換曲線
單機功率測量源切換邏輯:①正常以變送器為主,交采裝置為備,變送器品質(zhì)壞自動切換交采裝置。②變送器有無功品質(zhì)壞判據(jù):變送器正常輸出4-20 mA電流信號,當輸出電流信號小于3.2 mA或大于20.8 mA時,認為變送器品質(zhì)壞,否則認為變送器品質(zhì)好。③變送器有/無功測量品質(zhì)壞,則將有/無功測量源對應切換至交采裝置。④有/無功信號采集源由交采裝置切換至變送器判據(jù):變送器與交采裝置測值的差值在10 MW/10 Mvar以內(nèi)并持續(xù)1分鐘,則測量源應切至變送器。
3.3.2 調(diào)速器獨立控制穩(wěn)定驗證
12:07,5號機并網(wǎng),確認單機有功測量源為變送器,調(diào)整5號機有功功率至280 MW。12:31退出5號機有功PID,5號機有功無波動。驗證5號機調(diào)速器自身獨立控制穩(wěn)定正常。
12:31調(diào)速器現(xiàn)地自動控制方式下,手動調(diào)節(jié)增加/減少有功20 MW,5號機有功功率無波動。驗證調(diào)速器獨立控制擾動穩(wěn)定正常。
圖9 調(diào)速器現(xiàn)地自動運行功率增減錄波圖
3.3.3 有功波動現(xiàn)象復現(xiàn)
3.3.3.1 增加有功20 MW
12:34恢復5號機調(diào)速器遠方自動運行,投入5號機有功PID功能。12:37解除單機有功測量變送器輸出接線,測量源切換至交采裝置。12:39有功功率增加20 MW,5號機有功功率出現(xiàn)幅度約±8 MW、周期約40 s的兩個周波波動,隨后功率穩(wěn)定(圖10中A部分)。
分析可知:單機有功測量源為交采裝置時,若進行小功率調(diào)整,在經(jīng)過若干周期波動后,機組功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)有自行恢復功率穩(wěn)定的可能。
圖10 增加20 MW(A部分)、減少30 MW(B部分)、減少50 MW(C部分)有功波動曲線
3.3.3.2 減少有功30 MW
12:42有功功率減少30 MW,有功功率出現(xiàn)幅度約±14 MW、周期約40s的波動。12:47恢復單機有功測量變送器輸出接線,變送器測點品質(zhì)正常。因波動過程中,變送器與交采裝置測值差值小于10 MW(交采裝置采樣滯后變送器約4s,對應圖11中功率差值約8 MW),維持1分鐘后,12:48單機有功測量源切換至變送器,隨后功率恢復穩(wěn)定(圖10中B部分、圖11)。
分析可知:單機有功測量源為交采裝置時,若功率小幅度周期波動過程中,變送器測量源品質(zhì)恢復正常,變送器與交采裝置采樣差值小于10 MW并保持1分鐘,單機有功測量源可切換至變送器,機組有功功率可恢復穩(wěn)定。
圖11 減少30 MW波動過程(PMU,圖10中B部分)
圖12 減少50 MW波動過程PMU錄波圖(PMU)
3.3.3.3 減少有功50 MW
12:56,解除單機有功測量變送器輸出接線,測量源切換至交采裝置。13:01,單機有功減少50 MW,有功功率出現(xiàn)幅度約±23 MW、周期約40 s的波動。13:05恢復變送器接線,測點品質(zhì)轉(zhuǎn)為正常,因波動過程中,變送器與交采裝置測值差值大于10 MW(交采裝置采樣滯后變送器約4 s,對應圖12中功率差值約11.2 MW),單機有功測量源無法切換至變送器。13:06退出5號機有功PID,功率穩(wěn)定。13:07單機有功測量源切至變送器。
分析可知:單機有功測量源為交采裝置時,若進行大功率調(diào)整,機組功率大幅度周期波動,即使變送器測量源品質(zhì)恢復正常,也無法將測量源切換至變送器,機組功率將持續(xù)波動直至人為干預(退出機組有功PID功能或調(diào)速器切換至現(xiàn)地控制方式),機組有功功率方可恢復穩(wěn)定。
事件發(fā)生時有功測量源切換至交采裝置后,00:21:21至00:24:07為快速穿越機組振動區(qū),5號機有功調(diào)節(jié)由0調(diào)節(jié)至設定值211 MW,其累積調(diào)節(jié)幅度遠大于本試驗中的50 MW調(diào)節(jié)幅度。50 MW功率調(diào)整試驗現(xiàn)象重現(xiàn)了當時5號機有功波動現(xiàn)象。
綜上,本次事件直接原因為5號機有功變送器測量源品質(zhì)壞,有功測量源切換為交采裝置,交采裝置測量采樣回路存在延時造成有功調(diào)節(jié)反饋延遲,導致在大幅度有功調(diào)整情況下5號機有功功率周期性波動。
4.1.1 有功測量源采集設備校驗情況
該水電站每年均結合檢修開展變送器、交采裝置校驗工作,設備校驗數(shù)據(jù)合格。
4.1.2 事件過程中有功測量源切換情況
從圖6可知,00:20:57,5號機有功變送器測點品質(zhì)壞,有功測量源自動切換為交采裝置,隨后波動過程中,變送器與交采裝置測值差值大于10 MW,不滿足有功信號采集源由交采裝置切換至變送器判據(jù),直至機組停機一分鐘后,有功測量源才由交采裝置切換至變送器。
4.1.3 事件過程中變送器測點品質(zhì)壞分析
變送器輸出4-20 mA電流至模擬量采集模件,模件將電流值轉(zhuǎn)換為4000-20000的碼值,當碼值小于3200或者大于20800時,變送器采集到的有功測值會被強制為0,并判斷變送器有功測點品質(zhì)壞。
從圖13可知,00:20:53:83(該時標為PMU時標,與監(jiān)控時標存在偏差)5號機同期并網(wǎng)瞬間,機組有功測值最小為-30.7 MW(對應碼值3037),且有功測值低于-24.94 MW(對應碼值3200)的持續(xù)時間約160 ms。監(jiān)控系統(tǒng)PLC采集到低于3200碼值點,所以判斷變送器有功測點品質(zhì)壞。變送器測點品質(zhì)判斷條件設置不完善,未避開機組正常合閘并網(wǎng)時有功功率沖擊值。
圖13 機組并網(wǎng)合閘有功測值及波形(PMU)
圖14 該水電站監(jiān)控系統(tǒng)功率采樣邏輯簡圖
該水電站監(jiān)控系統(tǒng)功率采樣邏輯簡圖如圖14所示。交采裝置將采集的電氣參數(shù)通過串口通訊方式送入SJ30通信管理裝置,再經(jīng)SJ30裝置轉(zhuǎn)接后送入機組PLC。SJ30裝置接入多個串口(串口接入設備包括交采裝置、勵磁系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)、輔機系統(tǒng)、保護系統(tǒng),其中僅交采裝置數(shù)據(jù)用于控制,其余數(shù)據(jù)僅用于報文信息顯示),多個串口信息輪循處理,導致用于監(jiān)控系統(tǒng)有功控制的交采數(shù)據(jù)存在約4秒延時?;诂F(xiàn)場硬件及網(wǎng)絡結構條件,交采裝置信息無法直接接入PLC,需全面改造監(jiān)控系統(tǒng)下位機網(wǎng)絡結構、更換相應設備方可消除交采裝置采集回路通訊延時。
為佐證負反饋控制引入延遲環(huán)節(jié)導致功率周期波動的情況,進行了建模模擬。人為在有功調(diào)節(jié)功率反饋中加入滯后環(huán)節(jié)后仿真計算結果如圖15。分析可知,負反饋控制引入延遲環(huán)節(jié)可能造成功率波動。
圖15 人為在有功調(diào)節(jié)功率反饋中加入滯后環(huán)節(jié)后仿真計算結果
另從并網(wǎng)模擬試驗數(shù)據(jù)分析可知,20 MW、30 MW、50 MW功率調(diào)整對應的功率波動周期基本一致(周期大致在40 s至48 s之間),可判斷該波動周期與波動幅度關系不大。對照圖15可看出:反饋延時2 s時,波動周期約8 s;反饋延時4 s時,波動周期約16.6 s。綜合分析,反饋延時導致的功率波動周期與監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速器系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能及采集信號的反饋延遲時間有關。
4.4.1 一次調(diào)頻動作情況分析
該水電站調(diào)速器為普通型,永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)Bp值為4%。各臺機組調(diào)速器最近的一次調(diào)頻試驗結果顯示一次調(diào)頻功能均正常。其中:5號機有功變化速率分別為0.29 MW/s(50-50.2 Hz)、0.23 MW/s(50-49.8 Hz)。
07:10至07:50系統(tǒng)頻率出現(xiàn)小幅度波動,在頻率上、下限超過一次調(diào)頻動作死區(qū)(0.05 Hz)的時間段,1、2、4、5號機一次調(diào)頻均正常動作,動作/復歸時間基本一致。期間系統(tǒng)頻率最大值為50.117 Hz,持續(xù)時間2秒;最小值為49.873 Hz,持續(xù)時間7秒。
系統(tǒng)頻率最大值對應一次調(diào)頻產(chǎn)生的機組功率最大減小目標值:△P減=[(50.117 Hz-50.05 Hz)/(4%*50 Hz)]*350 MW=11.725 MW
系統(tǒng)頻率最小值對應一次調(diào)頻產(chǎn)生的機組功率最大增加目標值:△P增= [(49.95 Hz-49.873 Hz)(/4%*50 Hz)]*350 MW=13.475 MW
結合電網(wǎng)頻率超出死區(qū)的持續(xù)時間和一次調(diào)頻動作引起的有功變化速率,一次調(diào)頻產(chǎn)生的機組功率最大減小值:0.29 MW/s*2s=0.58 MW,一次調(diào)頻產(chǎn)生的機組功率最大增加值:0.23 MW/s*7s=1.61 MW。
綜上,在07:10至07:50時間段內(nèi),系統(tǒng)頻率最大/小值所能導致變化目標值較?。ú怀^11.7 MW/13.5 MW),系統(tǒng)頻率最大/小值所持續(xù)時間對應機組功率變化量極?。?.58 MW/1.61 MW)。機組調(diào)速器一次調(diào)頻動作造成的功率調(diào)整量遠小于機組功率波動量,故機組一次調(diào)頻動作不是引起機組有功功率波動的原因。
4.4.2 AGC動作情況分析
07:16至07:46,5號機退出AGC運行期間,運行中的1、2、4號機也出現(xiàn)有功功率的變化。由圖16可知:①機組實發(fā)有功值與AGC分配有功值曲線波形基本接近,可認為1、2、4號機有功功率的變化主要由AGC分配導致。②機組AGC有功值分配符合AGC分配策略。
圖16 5號機AGC投入/退出期間其他運行機組有功設定值曲線
5號機AGC退出階段(07:16至07:46)1、2、4號機有功變化的原因為:在全廠總有功設定值不變的條件下,“AGC未控實發(fā)有功”(退出AGC調(diào)節(jié)的5號機有功功率)波動,造成“AGC分配全廠有功”變化,AGC動作不停調(diào)整1、2、4號機功率分配值。5號機AGC投入后,1、2、4號機有功停止變化的原因為:“AGC分配全廠有功”等于全廠有功設定值維持不變,5號機AGC分配值不再跟蹤實發(fā)值而是一個固定值,因此1、2、4號機AGC分配值也是固定值,功率停止變化。
1)監(jiān)控系統(tǒng)交采裝置采集經(jīng)SJ30通信管理裝置接入PLC導致采樣數(shù)據(jù)存在延時,設計存在缺陷。
2)變送器測量源品質(zhì)壞判斷條件不完善。
3)監(jiān)控系統(tǒng)缺乏針對功率波動的處置功能。
根據(jù)上述分析,提出如下優(yōu)化措施:
1)新增一個FPWK-301H型有無功組合變送器作為測量源1(原變送器作為測量源2),交采裝置測量數(shù)據(jù)僅用作監(jiān)視。新增變送器與原有變送器的輸入信號來自不同組的TA/TV。
2)優(yōu)化調(diào)整變送器品質(zhì)壞判斷條件。
3)完善監(jiān)控系統(tǒng)報警信息和監(jiān)視畫面,以提醒運行人員在發(fā)生類似功率波動情況時及時進行人工干預。具體切換邏輯如下:
a. 正常時以變送器1為主、變送器2為備,當變送器1有/無功品質(zhì)壞時自動將對應的有/無功采樣源切換為變送器2;變送器有功品質(zhì)壞的判據(jù):變送器輸出斷線或變送器測量值超出正常范圍>380 MW或<-50 MW;變送器無功品質(zhì)壞的判據(jù):變送器輸出斷線或變送器測量值超出正常范圍>170 Mvar或<-170 Mvar。
b. 測量源自動恢復:測量源切為變送器2后,自動檢測變送器1與變送器2的有/無功差值,若差值在10 MW/10 MVar以內(nèi),延遲10s,自動切回變送器1。
c. 變送器1、變送器2的切換均做報警:“有功測量源自動(或手動)切為變送器1”、“有功測量源自動(或手動)切為變送器2”、“無功測量源自動(或手動)切為變送器1”、“無功測量源自動(或手動)切為變送器2”。
d. 當有功設定值和實發(fā)值相差大于20 MW報警“有功實發(fā)值與設定值偏差過大,請注意!”,當無功設定值和實發(fā)值相差大于20 MVar報警“無功實發(fā)值與設定值偏差過大,請注意!”。
e. 增加兩個變送器的測值實時比較,當有功差值超過10 MW時報警“變送器1與變送器2有功差值超過10 MW,請注意”;當無功差值超過10 MVar時報警“變送器1與變送器2無功差值超過10 MVar,請注意”。
在全廠AGC及一次調(diào)頻退出的條件下,進行了5號機功率測量源完善后的空轉(zhuǎn)態(tài)下單機有功測量源切換、并網(wǎng)狀態(tài)下故障重現(xiàn)試驗,試驗結果均正常。新裝變送器與原有變送器采樣值一致,不存在滯后和延遲。至此,5號機有功功率波動缺陷處理正常。驗證性試驗過程中兩個變送器的采樣曲線見圖17。
圖17 驗證性試驗過程中新裝變送器與原有變送器采樣值曲線
有功功率控制是水電站自動控制的核心環(huán)節(jié),為了預防有功頻繁或者大幅度的波動,需要對功率采集裝置與通訊管理裝置、通訊管理裝置與機組PLC、機組PLC與調(diào)速器的有功功率控制邏輯進行深入的分析,每一個環(huán)節(jié)都進行嚴格的把關。最終制定有針對性的優(yōu)化和防范措施,以保證機組長期安全穩(wěn)定運行。