蔡國杏
摘 要:為了解決某新能源乘用車起步時后懸置異響問題,給出了底盤關(guān)鍵部位連接點的軸向力校核規(guī)范;采用理論分析和試驗研究相結(jié)合的方法,分析了后懸置異響與緊固力矩、懸置軟墊襯套表面殘膠、支架螺母間隙、支架孔(配合)、支架同軸度、螺栓問題(螺距、螺栓螺紋中徑、螺栓螺紋摩擦系數(shù)、螺栓端面摩擦系數(shù))及整車運動載荷的關(guān)系,給出了后懸置異響的解決方案。結(jié)果表明:后懸置異響與多種因素有關(guān),合理的螺栓選型、零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計、力矩設(shè)計及裝配工藝是保證整車良好品質(zhì)的前提。
關(guān)鍵詞:異響;緊固力矩;軸向力;后懸置
1 概述
(1)根據(jù) J.D.Power公司最新調(diào)查研究顯示,中國市場中汽車客戶抱怨最多的 IQS(新車質(zhì)量研究)問題之一就是不正常雜音(即異響)。車輛運行過程中,異響的來源種類繁多,包括制動、轉(zhuǎn)向、換擋、啟動、倒車、空調(diào)等各種操作中產(chǎn)生的異響。本文主要討論起步時(前進或倒退)所產(chǎn)生的后懸置異響。
(2)發(fā)動機懸置作為發(fā)動機與車身或副車架之間的過渡單元,其主要功能是對發(fā)動機的慣性力及力矩進行解耦,同時隔振、降噪。本文討論的發(fā)動機后懸置與后懸置支架之間的螺紋副連接為中性連接,按 ISO5393規(guī)定,中性連接是在從緊配位轉(zhuǎn)動緊固件大于 -30°,小于720°時達(dá)到終結(jié)力矩的連接。通常情況下,材料、結(jié)構(gòu)、剛度、硬度對擰緊力矩起著決定性影響。在所有作用在擰緊的扭矩中,大約有 10%的扭矩被夾緊力所消耗,剩下的 90%的扭矩被用來克服整車運動過程中摩擦力的影響。整車運行過程中,保證各系統(tǒng)的功能穩(wěn)定發(fā)揮的主要前提之一就是螺紋副之間的可靠連接。
2 問題來源
江淮大眾公司某即將投產(chǎn)的新能源乘用車,純電驅(qū)動,三點懸置。主要問題為,調(diào)試反饋新車路試后,起步時掛前進檔或倒檔, 快速踩油門,會聽到一聲清晰的金屬撞擊聲。經(jīng)排查,異響來源于后懸置與后懸置支架連接點。
3 后懸置連接點設(shè)計分析
根據(jù)上述問題描述,初步判斷為后懸置與后懸置支架之間的連接力矩松動或者設(shè)計夾緊力不夠。為保證整車運行的耐久可靠性,設(shè)計時,該連接螺栓所產(chǎn)生的夾緊力必須能夠足以克服其所受外力的合力。
3.1 軸向夾緊力 Ft計算
根據(jù)公式Ft=MA/【0.16P+0.58d2·μth+0.5Dkm·μb】,可以在規(guī)定緊固力矩情況下求得夾緊力:
Ft=MA/【0.16P+0.58d2·μth+0.5Dkm·μb】=36.9-81KN
式中:緊固力矩MA=110N.m;螺距P=1.25mm;螺紋中徑d2=d-0.6495P=11.19mm;螺紋摩擦系數(shù)μth=(0.15±0.03),支撐面摩擦系數(shù)μb=(0.15±0.03);支撐面的摩擦直徑Dkm=(dw3-dh3)/(dw2-dh2)×2/3=1.79mm;注:支撐面或墊圈直徑dw=22mm,螺栓通孔直徑dh=13mm。
根據(jù)計算可知,至少需要36.9KN的軸向力才可滿足此處連接要求。
4 異響原因分析
(1)根據(jù)軸向力的計算公式及涉及的因素可以確定軸向力不足導(dǎo)致異響發(fā)生,據(jù)此進行頭腦風(fēng)暴,繪制樹圖:
(2)制定潛在要因分析計劃:
根據(jù)原因分析階段識別出重要的6個重要潛在因子,對要因進行分析:
5 確定主要原因
X1、裝配打緊扭矩小分析:
1)水平對比分析:小組對乘用車其它車型的打緊扭矩設(shè)定與該車型進行了對比,發(fā)現(xiàn)扭矩設(shè)定一致。
2)裝配工藝檢查:現(xiàn)場使用檢驗扳手進行30臺抽查驗證,扭矩全部達(dá)標(biāo)。
結(jié)論:綜合上述分析確認(rèn)裝配扭矩合格,對癥結(jié)無影響,故判定為非要因。
X2、后懸置軟墊襯套表面有殘膠分析:
1)原理分析:
①現(xiàn)場查看來件狀態(tài),發(fā)現(xiàn)普遍存在后懸置軟墊襯套表面有殘膠問題;
②支架與后懸置連接時,若后懸置表面存在殘膠,會出現(xiàn)軟墊未被夾緊導(dǎo)致松動的隱患。
2)故障再現(xiàn)——試裝:
試裝:挑選50套件后懸置軟墊襯套表面無膠件進行試裝驗證,記錄底盤號如下,發(fā)現(xiàn)18臺異響,異響故障率36%,未下降,說明非要因。
結(jié)論:P值大于0.05,說明改善無顯著效果,故判定為非要因。
X3、支架螺母間隙過小分析:
1)故障件分析:
①圖紙要求六角螺母壓裝后各邊間隙保證在0.1-0.3mm;②間隙要求是為了打緊同軸度保證及Y面與支架完全貼合,確保足夠的夾緊力。
2)零部件抽檢:
①對來件進行20件抽檢間隙測量,量具使用0.1塞片進行檢測,全部合格;
②選取5臺故障車,拆下故障車后懸置支架,將支架切開,測量螺母與支架貼合間隙,結(jié)論合格。
結(jié)論:通過對來件抽檢間隙檢測均合格,對故障車支架切割,測量間隙也合格,確認(rèn)對癥結(jié)無影響,故判定為非要因。
X4、懸置支架孔(匹配)過大分析:
1)懸置支架孔徑尺寸分析:
該支架過螺栓孔的孔徑為,螺栓外徑尺寸M,最大間隙可達(dá)1.7mm,孔徑較大時,螺栓軸向力較小,則可能導(dǎo)致螺桿與支架孔內(nèi)壁碰撞產(chǎn)生異響。抽檢的6個支架孔的孔徑處于中值上方(>13.25mm),螺栓外徑處于中值(11.9mm),全部合格。
2)縮孔支架試裝——雙比率分析:
臨時制作48個縮孔支架(支架孔由φ13mm變更為φ12.5mm,公差不變),進行試裝,跟蹤故障率。
結(jié)論:P值大于0.05,說明改善無顯著效果,故判定為非要因。
X5、支架同軸度過大分析:
1)水平對比分析:小組對乘用車其它車型的同軸度進行普查,發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求大于本車,但無異響問題。
2)尺寸檢測分析——同軸度:現(xiàn)場挑選四個支架進行送檢,檢測合格(圖5-7)。
3)裝車驗證——故障驗證:
對 4個件進行裝車,2個出現(xiàn)異響,驗證結(jié)果見表5-14。
結(jié)論:經(jīng)確認(rèn)同軸度嚴(yán)于其它車型,經(jīng)檢測同軸度OK,但是此件裝車驗證2個異響,故判定為非要因。
X6、螺栓不達(dá)標(biāo)不良分析:
按照原理分析,螺栓影響扭矩和扭矩衰減的兩個關(guān)鍵參數(shù)為法蘭面直徑和摩擦系數(shù)。
1)水平對比:與其他車型使用螺栓進行對比分析,并從標(biāo)準(zhǔn)件庫里選擇標(biāo)準(zhǔn)法蘭面的同樣等級和牙距、軸距、合適長度的新螺栓進行對比、試裝驗證。
結(jié)論:根據(jù)水平對比分析及測試確認(rèn),本車型使用螺栓的螺紋摩擦系數(shù)(μth)、端面摩擦系數(shù)偏大(μb)高于其他車型。
2)新螺栓(摩擦系數(shù)0.15±0.03)試裝:
①根據(jù)對比,臨時確定選擇螺栓螺紋摩擦系數(shù)(μth)和螺栓端面摩擦系數(shù)偏大(μb)為0.15±0.03的汽標(biāo)件Q1851280TF61進行裝車驗證;
②對50臺車進行試裝,車輛無異響故障,雙比率檢驗P=0.000<0.05,確認(rèn)改善效果明顯。
結(jié)論:螺栓不達(dá)標(biāo)對癥結(jié)有影響,故判定為要因。
通過測量分析、驗證,找到造成JV01起步時后懸置異響故障的要因是:X6、螺栓不達(dá)標(biāo)。
6 驗證效果
根據(jù)前述分析,將連接螺栓重新選型,更換為汽標(biāo)件后,實車驗證,異響消除,同時,搭載底盤強化路試驗證,未見變形開裂等故障,可靠性滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
同時對新螺栓的軸向力進行測量,確認(rèn)軸向力可以達(dá)到40KN,滿足設(shè)計要求。
說明:通過對新老螺栓軸向力測試,可以看到,在同樣的110N.m安裝扭矩下,老螺栓軸向力只有30KN左右,新螺栓的軸向力達(dá)到40KN,提升明顯。
7 總結(jié)
針對底盤關(guān)鍵部位的螺紋副連接,在設(shè)計之初就應(yīng)該從以下幾個方面進行分析:
(1)被連接件的尺寸精度控制(包括開檔尺寸、上/下連接孔位置度、同軸度);
(2)標(biāo)準(zhǔn)件的合理選型設(shè)計(防松結(jié)構(gòu)、性能等級、摩擦系數(shù)等);
(3)螺栓螺母的端面及螺紋摩擦系數(shù)控制(建議控制在0.12-0.18,并在 二維圖紙中體現(xiàn));
(4)安裝力矩的合理設(shè)計;
(5)總裝車間裝配工藝的控制(推薦采用扭矩+轉(zhuǎn)角法)。
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