莊里華 江宋坤
摘要:本文是通過對人工操作的半自動化的橡膠輥磨床進(jìn)行增設(shè)自動上下料裝置以完成全自動化的改造,使得Cycle Time 由原來的9秒降至5秒,為企業(yè)提高效率。實(shí)施改造的上下料裝置通過采用差動式管料送料機(jī)構(gòu),結(jié)合氣動元件組成的機(jī)械手、PLC、觸摸屏和主體設(shè)備一體化聯(lián)動的工作方式。
關(guān)鍵詞:半自動橡膠輥磨床、自動上下料裝置、差齒結(jié)構(gòu)、觸摸屏
引言
隨著辦公自動化的快速發(fā)展,使得打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的橡膠輥這一消耗件的使用量劇增,而且價格日趨低廉化發(fā)展。但目前仍有半自動化的橡膠輥磨床在企業(yè)使用廣泛,再者全自動的橡膠輥磨床企業(yè)投資較大,致使在半自動橡膠輥磨床進(jìn)行全自動化的改造,實(shí)現(xiàn)全自動工作模式,將是半自動化橡膠輥磨床得以延長使用壽命、減少人力成本、減少企業(yè)投資的首選之路。
一、半自動橡膠輥磨床設(shè)備介紹
(一)磨床的主要用途和特征
本機(jī)床適用于橡膠滾輪制造廠的車間磨削各種規(guī)格的橡膠輥。機(jī)床采用半自動循環(huán)成批加工膠輥,在半自動磨削時,能自動完成。
(二)機(jī)械傳動部件的說明
機(jī)床的主要運(yùn)動有:工件旋轉(zhuǎn)、工作臺移動、砂輪旋轉(zhuǎn)、砂輪架手動進(jìn)給、尾座套筒運(yùn)動等構(gòu)成。
(三)設(shè)備運(yùn)動過程的流程
由于是成批磨削膠輥,工作時為半自動循環(huán)(單向或雙向循環(huán)磨削),機(jī)床操作步驟為:
手動試磨達(dá)到圖紙標(biāo)準(zhǔn)尺寸后進(jìn)行基本參數(shù)的設(shè)定,在實(shí)現(xiàn)人工操作:
2、半自動運(yùn)行程序
砂輪座位于頭架側(cè)→砂輪轉(zhuǎn)動→磨頭離合→自動運(yùn)行→尾座啟動→尾座正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)(帶動工件轉(zhuǎn)動)→開始磨礪工件→工作臺向右移動→工作臺左移(按設(shè)定次數(shù)往復(fù))→中心規(guī)手動下料(按設(shè)定停車時間卸下工件)→進(jìn)入下一循環(huán)。
正因?yàn)槿绱?,在此半自動化的橡膠輥磨床上增裝自動上下料的機(jī)械手以實(shí)現(xiàn)全自動化工作模式,成為實(shí)施這一改造課題的目的。
二、橡膠輥進(jìn)料方式的比較及優(yōu)化
管料工件進(jìn)料方式有以下兩類:料倉式和料斗式,現(xiàn)就其工作特點(diǎn)進(jìn)行說明:
根據(jù)這兩種送料方式的工作特點(diǎn)來看,管式排料易于采用定向排列的料倉式上料方式實(shí)現(xiàn)上料和收料的過程;所以結(jié)合管類零件外圓加工的特點(diǎn)和料倉式工作方式,開發(fā)出經(jīng)濟(jì)優(yōu)化型的差齒運(yùn)行的進(jìn)料方式。差齒結(jié)構(gòu)的工作模式如下圖所示:
此結(jié)構(gòu)的工作原理為:齒形的托料機(jī)構(gòu)分為固定齒和活動齒,固定齒靠兩側(cè)、固定不動;活動齒靠內(nèi)側(cè)由構(gòu)件支撐氣缸推動做上下運(yùn)動;活動齒和固定齒之間相差1/2的齒距,運(yùn)動時構(gòu)成差動工作模式;并且工件有一定的重力,會在兩個齒形的斜線部分重合時滾動到下一個齒,實(shí)現(xiàn)定向運(yùn)動、不停地向前跳齒的平移運(yùn)動;同時在收料側(cè),由于齒形相反,工件會伴隨氣缸的上下運(yùn)動向后退的方向運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)收料的功能。
四、橡膠輥機(jī)械手的制作和工裝介紹
采用兩排跳齒結(jié)構(gòu)的裝置即可完成工件的上下料運(yùn)動;在上下料的節(jié)點(diǎn)處采用機(jī)械手上料和收料就可以完成全自動化加工的運(yùn)行模式。
五、改造裝置的工作原理說明
現(xiàn)將其工作原理按照氣缸的動作簡述如下:
按下啟動按鈕X23(M23)--Y0分料氣缸得電動作,并且循環(huán)動作--直至X27送料檢測傳感器(電感式傳感器檢測金屬)檢測到有物料--Y1上料氣缸得電動作,將料水平推送到前限位傳感器X3--Y3尾座氣缸得電動作,將料頂至磨床的工裝上待加工--Y2托料氣缸得電向下運(yùn)動至下限位X6,Y1上料氣缸失電縮回至后限位X4--Y2托料氣缸失電后復(fù)位至頂出狀態(tài),X27未檢測到物料則循環(huán)到“Y0分料氣缸動作,并且循環(huán)動作”的狀態(tài)。同時Y1上料氣缸到達(dá)后限位X4時,通過延時后磨床啟動Y10得電,磨床按照機(jī)器的原有動作進(jìn)行磨削,并且在磨床上增設(shè)了行程開關(guān)可以監(jiān)控磨床的運(yùn)行狀況--當(dāng)磨床運(yùn)行一個來回時,即行程開關(guān)X12(磨床砂輪右限位)閉合--Y11停止磨床的繼電器得電,使磨床停止運(yùn)行實(shí)現(xiàn)一個磨削的循環(huán);同時Y4收料伸出氣缸動作向前伸出--X13收料伸出氣缸前限位檢測到,Y5收料氣缸得電向下運(yùn)動,Y3尾座氣缸得電支撐工件--X16收料氣缸下限位檢測到,Y6取料氣缸得電動作,夾爪抓住工件并延時--X17取料氣缸夾緊傳感器檢測到工件被夾緊后,Y3失電,尾座退出--X10尾座控制氣缸的后限位感應(yīng)到,則Y7平移氣缸得電,工件脫離磨床的工裝--Y7、Y6、Y4保持得電,Y5失電--X15收料氣缸上移至上限位,Y4再失電,工件被收回至收料區(qū)域--X14收料伸出氣缸后限位檢測到,Y6取料氣缸失電,工件落到收料的斜齒裝置上--X21平移氣缸在前限位時,讓Y7平移氣缸復(fù)位--X22平移氣缸在后限位時,程序再跳轉(zhuǎn)到“Y0分料氣缸動作,并且循環(huán)動作”的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)連續(xù)加工。
如上所述,此種結(jié)構(gòu)包含三種單元的組合:
(一)送料單元(上料單元)
由分料氣缸、上料氣缸、托料氣缸和尾座氣缸組成,實(shí)現(xiàn)橡膠管料的料倉式運(yùn)輸,待尾座氣缸裝夾好工件后執(zhí)行磨削加工。
(二)機(jī)械手單元
由收料伸出氣缸、收料氣缸、取料氣缸和平移氣缸組成,加工完成后,磨床停止工作,機(jī)械手實(shí)現(xiàn)取料回收,將料回收到收料倉。
(三)收料單元(下料單元)
由于分料氣缸是與送料單元聯(lián)動的結(jié)構(gòu),且運(yùn)輸管料的方向相反進(jìn)行,當(dāng)料置于收料倉時,分料氣缸的動作會同時實(shí)現(xiàn)送料和收料的動作,因此單元在整個結(jié)構(gòu)中是能耗最低、功能最少的,同時是實(shí)現(xiàn)全自動化不可或缺的一個環(huán)節(jié)。
六、三菱的觸摸屏的應(yīng)用
由于手動的按鈕較多,所以采用GOT1050型5.7英寸的觸摸屏較為經(jīng)濟(jì)。如下自動模式和手動模式的效果圖。
七、經(jīng)濟(jì)型分析
此自動上下料裝置在實(shí)現(xiàn)管類工件的全自動加工方面有較強(qiáng)的優(yōu)越性,比起料斗型和工業(yè)機(jī)器人型的效率更高,幾乎達(dá)到送料和收料的同步,現(xiàn)以下表對改造前后的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行比較。
1、改造前的月度人工成本為:3000*10=30000元/月
2、改造后的月度成本消耗為:3000*2+1417+255=7672元/月
從以上的數(shù)據(jù)可以分析得出:4個月基本上可以收回所有的投資并實(shí)現(xiàn)盈利,效益相當(dāng)可觀;并且在節(jié)省人力的同時,也降低了工人的勞動強(qiáng)度。
九、結(jié)束語
對此半自動化的橡膠輥磨床上進(jìn)行的全自動化改造,使得半自動化橡膠輥磨床得以繼續(xù)在市場競爭中發(fā)揮余熱,既減少企業(yè)人工成本同時,也提高了設(shè)備效率;同時這款差齒送料機(jī)械手結(jié)構(gòu)簡潔、便于維護(hù),非常適合中小企業(yè)實(shí)施全自動化改造上加以應(yīng)用。
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作者簡介:
莊里華,1983-09,男,漢,廣東珠海,本科,研究方向:電氣工程及其自動化
江宋坤,1981-10,男,漢,廣東珠海,本科,研究方向:機(jī)電一體化