蔣華峰 董國軍 李華
摘要:針對(duì)中石油某分公司120萬噸/年延遲焦化裝置的能耗分析,采用了加熱爐在線清焦、增設(shè)蠟渣換熱器提高分餾塔進(jìn)料溫度等手段降低燃料氣消耗;減少焦炭塔大、小吹汽量、改造伴熱線來降低蒸汽消耗;利用變頻及加強(qiáng)管控控制電量消耗;凈化污水代替新水降低用水消耗;接收外來物料,減少加工損失等一系列節(jié)能措施在工作中實(shí)踐應(yīng)用,節(jié)能效果顯著。優(yōu)化措施應(yīng)用后,裝置能耗降低了8.67kg標(biāo)油/t,增加經(jīng)濟(jì)效益約5.6×103萬元/年。
關(guān)鍵詞:延遲焦化 能耗 節(jié)能降耗 措施
中石油某分公司120萬t/a延遲焦化裝置由北京石化設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),裝置采用一爐兩塔工藝路線,設(shè)計(jì)綜合能耗為35.86kg標(biāo)油/t。自2011年11月投產(chǎn)以來,裝置能耗為38.15kg標(biāo)油/t,高于設(shè)計(jì)值。本文針對(duì)裝置存在的問題進(jìn)行分析總結(jié),提出降低能耗措施,創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)為同類裝置提供了借鑒。
1 裝置能耗分析
120萬噸/年延遲焦化裝置由于建設(shè)工期短,存在諸多儀表失靈、設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)備故障等影響生產(chǎn)的問題,因此在運(yùn)行第一年裝置能耗遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,造成企業(yè)效益流失。焦化裝置的能耗主要包括燃料氣、電、蒸汽、水等消耗,因此對(duì)以上各單耗進(jìn)行針對(duì)性降低是裝置節(jié)能降耗的重點(diǎn)。
1.1 燃料氣消耗
燃料氣單耗高主要原因是開工初期加熱爐4支進(jìn)料量波動(dòng)、注汽量指示不準(zhǔn)確、加熱爐管結(jié)焦嚴(yán)重等。
1.2 蒸汽消耗
焦化用蒸汽主要有兩種:一種是3.5MPa蒸汽,主要用于加熱爐注汽與為穩(wěn)定塔中部提供熱源;另一種是1.0MPa蒸汽,主要用于焦炭塔吹汽、閥門汽封、管線伴熱線等幾個(gè)方面。
2 節(jié)能改造措施
2.1 減少燃料氣消耗
2.1.1加熱爐進(jìn)行在線清焦
由于裝置開工初期4支加熱爐進(jìn)料量顯示不準(zhǔn)確,加熱爐出口溫度靠規(guī)定燃料氣用量來指導(dǎo)操作,造成加熱爐各分支爐管結(jié)焦,2012年9月對(duì)加熱爐4支爐管進(jìn)行在線清焦,加熱爐爐管貼片溫度明顯下降,燃料氣消耗降低約9%。
2.1.2增設(shè)蠟渣換熱器提高分餾塔進(jìn)料溫度
提高加熱爐進(jìn)料溫度可以降低加熱爐的負(fù)荷。根據(jù)研究,加熱爐進(jìn)料溫度提高10℃,加熱爐負(fù)荷會(huì)降低約5%。因此,2013年停工期間,增設(shè)一組蠟渣換熱器E-104EF,投用后原料渣油換熱后進(jìn)分餾塔溫度由285℃提高到305℃,極大地降低了加熱爐負(fù)荷,燃料氣消耗降低約10%。
2.2 減少蒸汽消耗.
2.2.1降低焦炭塔大、小吹汽量
開工初期焦炭塔冷焦過程中大、小吹汽量分別為20t/h和8t/h。通過一段時(shí)間運(yùn)行觀察,大、小吹汽都過大,因此將小吹汽量調(diào)整到2t/h,并將小吹氣時(shí)間由2小時(shí)縮短到1.5小時(shí),大吹汽量由20t/h降低到14t/h。吹汽量調(diào)整后,油氣攜帶焦粉量減少,分餾塔底部結(jié)焦?fàn)顩r及分餾系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量有所改善,且每周期(按28小時(shí)計(jì)算)可節(jié)省蒸汽26t,全年可節(jié)省蒸汽約8100t。
2.2.2改造伴熱線、停用A-104/A-106蒸汽伴熱盤管
一方面加強(qiáng)管控,通過安裝疏水器、及時(shí)堵漏等措施減少現(xiàn)場蒸汽直排點(diǎn),部分蒸汽分支進(jìn)行總閥隔斷處理;另一方面,停用柴油出裝置空冷A-104和柴油冷回流空冷A-106蒸汽伴熱盤管,既避免了空冷開啟后蒸汽伴熱管線水擊,又降低了蒸汽消耗。
2.2.3優(yōu)化操作,停用穩(wěn)定塔重沸器熱源
穩(wěn)定塔充分利用底部重沸器進(jìn)行取熱,滿足操作條件,因此將中部重沸器熱源3.5MPa蒸汽停用,約節(jié)省蒸汽3t/h。
2.3 降低裝置電耗
2.3.1機(jī)泵節(jié)電
原料泵在設(shè)計(jì)上采用變頻技術(shù),充分利用該技術(shù)可有效降低裝置電耗;另外,對(duì)間歇使用機(jī)泵進(jìn)行操作規(guī)定,避免長期啟動(dòng)造成電量消耗。
2.3.2空冷與風(fēng)機(jī)節(jié)電
根據(jù)操作條件的變化,及時(shí)調(diào)整分餾塔空冷A-103、柴油空冷A-104、蠟油空冷A-105等運(yùn)行臺(tái)數(shù);接觸冷卻塔頂空冷只在冷焦時(shí)啟運(yùn),規(guī)定只在焦炭塔大吹氣后先啟運(yùn)變頻空冷,再啟運(yùn)工頻空冷。
2.4 降低水消耗
2.4.1凈化污水替代新水對(duì)冷焦系統(tǒng)補(bǔ)水
由于冷切焦水補(bǔ)充水對(duì)水質(zhì)要求較低,可以用凈化污水代替新水作為補(bǔ)充水,可大大降低新水的消耗。因此在2013年進(jìn)行流程改造,增設(shè)一條凈化污水直接到焦池補(bǔ)水線。
從表-4看,凈化污水水質(zhì)優(yōu)于冷焦水及切焦水,不會(huì)對(duì)除焦水力系統(tǒng)設(shè)備造成損壞,因此將凈化污水代替新水完全可行。裝置1.2Mt/a處理規(guī)模,平均每天節(jié)約新水量約80t,全年節(jié)約新水消耗約140萬元。
3結(jié)束語
通過對(duì)現(xiàn)有流程的優(yōu)化改造,為同類裝置降低能耗措施方面提供了借鑒,并得出以下結(jié)論:1通過對(duì)加熱爐定期進(jìn)行在線清焦、提高原料進(jìn)分餾塔溫度,可有效提高加熱爐熱效率,降低裝置能耗;2通過優(yōu)化操作和技術(shù)改造,可減少蒸汽消耗,極大降低裝置能耗;3加強(qiáng)管控和合理安排各機(jī)泵、空冷風(fēng)機(jī)啟運(yùn)時(shí)間,是降低裝置電耗的有效措施。
(作者單位:中石油烏魯木齊石化分公司)