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        某660MW上汽西門子汽輪機組ATT試驗時故障跳閘原因分析 及優(yōu)化措施

        2019-10-21 10:28:30陳豪
        名城繪 2019年6期

        陳豪

        摘要:本文主要介紹某660MW超超臨界機組上汽西門子汽輪機運行中ATT試驗時故障跳閘事故過程、原因分析及優(yōu)化措施。期望能為同類型機組提供一定參考和借鑒意義。

        關鍵詞:超超臨界 上汽西門子 ATT試驗

        某火力發(fā)電廠660MW超超臨界上汽西門子汽輪機組某次汽門ATT試驗時發(fā)生因EH油泵過載保護跳閘EH油壓低機組跳閘事故,通過故障現(xiàn)象對比分析故障跳閘原因,并提出優(yōu)化措施。

        1 設備概況

        1.1 設備情況簡介

        本機組汽輪機是由上海汽輪機有限公司和SIEMENS公司聯(lián)合設計制造的660MW超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、反動凝汽式汽輪機。其采用全周進汽加補汽閥的配汽方式,高、中壓缸切向進汽。高、中壓閥門布置在汽缸兩側(cè),與汽缸直接連接。蒸汽由兩只高壓主汽門及高壓調(diào)門進入單流的高壓缸,從高壓缸下部的兩個排汽口進入再熱器,經(jīng)再熱器加熱后,由兩只中壓主汽門及調(diào)門進入雙流的中壓缸,由中壓外缸頂部的中低壓連通管進入兩只雙流的低壓缸。

        1.2 西門子汽輪機ATT試驗簡介

        上汽西門子ATT試驗指汽機閥門自動測試程控(Automatic turbine tester for valves),也即汽門活動性試驗,運規(guī)要求運行機組每兩月進行一次,其主要目為驗證汽輪機各汽門能正常開關以保證發(fā)生故障跳閘時能快速關閉而不卡澀,以防發(fā)生汽輪機超速事故及汽門液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)電磁閥動作正常無卡澀。

        1.2.1 ATT試驗原理及步驟(以A側(cè)高壓汽門組為例)

        如圖1中1為高壓調(diào)門油動機,2為電液伺服閥,3、4為跳閘電磁閥1、2,5為單向截止閥(共四個)。如圖1正常運行時跳閘電磁閥1、2均得電使跳閘電磁閥左側(cè)模塊導通油動機卸油回路隔絕,調(diào)門開度由電液伺服閥調(diào)節(jié)進回油量控制。而主汽門與調(diào)門油動機區(qū)別主要在于主汽門無電液伺服閥而是控制電磁閥,其失電進油得電卸油但無法控制進回油量,故主汽門只能全開全關。

        ATT試驗步驟:

        1、穩(wěn)定負荷在400MW以下,確認DEH系統(tǒng)正常,各汽門動作正常,主機運行工況穩(wěn)定,各輔助系統(tǒng)運行正常。

        2、通過A側(cè)調(diào)門閥限緩慢關閉調(diào)門,此時圖1中電液伺服閥右側(cè)模塊導通油動機右側(cè)腔室卸油,調(diào)門緩慢關閉,同時B側(cè)高調(diào)門緩慢開啟,維持機組參數(shù)穩(wěn)定。

        3、A高壓調(diào)門關閉后,進行A高壓主汽門試驗,確認A高壓主汽門兩個跳閘電磁閥依次失電且控制電磁閥得電,此時油動機右側(cè)腔室卸油加上閥門外加彈簧力使A高壓主汽門快速全關。按照西門子汽輪機說明書主汽門關閉時間應小于300ms后給出試驗成功反饋,A高壓主汽門試驗完成。

        4、同理,在A高壓主汽門關閉的情況下,進行A高壓調(diào)門試驗,將A高壓調(diào)門通過閥限開至100%,確認A高壓調(diào)門兩個跳閘電磁閥依次失電且電液伺服閥右側(cè)模塊導通,相應的A高壓調(diào)門快速關閉,確認ATT“OK”,A高壓調(diào)門試驗完成。

        5、在A高壓調(diào)門跳閘電磁閥1、2均得電恢復后,A高壓調(diào)門仍通過閥限保持全關位置。

        6、A高壓主汽門跳閘電磁閥2得電且控制電磁閥失電使A高壓主汽門全開,A高壓調(diào)門通過閥限開始緩慢打開,B高壓調(diào)門開始緩慢關小,直到恢復到試驗前的狀態(tài)。

        同理,其他汽門組試驗重復步驟2至5。

        2 事件經(jīng)過

        事故前工況:機組負荷410MW,DEH壓力控制在“限壓方式”,兩臺汽泵運行,主機B EH油泵運行,電流23A,油泵出口壓力為16.3MPa,EH油母管壓力16.26MPa。

        12:47 開始ATT試驗。

        13:11:30 當試驗進行到B側(cè)中壓汽門組時(程控走步至52步),發(fā)現(xiàn)B中壓調(diào)門跳閘電磁閥1得電后,B中壓調(diào)門指令為100%,而反饋指示仍為0%;且備用A EH油泵自啟, 母管壓力最低跌至11.2MPa(備泵自啟為小于11.5MPa)。二臺EH油泵運行時母管油壓為14.3MPa, A EH油泵出口油壓為14.7MPa,電流56A;B EH油泵出口油壓為14.7MPa,電流60A。

        13:14 巡檢確認B中壓調(diào)門全關。

        13:16 操作員手動退出ATT試驗及設置B中壓調(diào)門閥限指令到零均無效(被屏蔽)。

        13:20 聯(lián)系檢修人員強制關閉B中壓汽門組,準備關閉B中壓汽門組EH油隔離閥。

        13:27:20 A EH油泵電機跳閘。

        13:28 B EH油泵電機跳閘。

        13:28:16 汽機跳閘(首出EH油壓低)、MFT動作及發(fā)電機跳閘。

        3 原因分析

        此次事故發(fā)生在B中壓調(diào)門跳閘電磁閥1失電調(diào)門全關后恢復過程,此時電液伺服閥油動機右側(cè)腔室進油B側(cè)中壓調(diào)門開啟,但實際由于該跳閘電磁閥閥門卡而未完全回座(更換該閥后B中壓調(diào)門能正常開關),而伺服閥指令又開,從而導致油動機進回油導通造成 EH 油壓泄去。該類型汽輪機組調(diào)速汽門油動機油管路較主汽門粗,進回油導通后油流量(150L/min左右)約為主汽門的8倍左右,且遠超單臺EH油泵最大設計流量(45L/min)致使EH油壓低備用油泵自啟,兩臺EH油泵運行仍發(fā)生電機過載,造成EH油壓低跳機。

        4 優(yōu)化措施

        1、ATT試驗EH油壓低由調(diào)門引起時,通過人工強制退出走步,將調(diào)門閥限設置為零,使油路切斷。2、ATT試驗EH油壓低由主汽門引起時,通過人工強制退出走步,將主汽門控制電磁閥得電,使油路切斷。3、ATT 試驗一旦發(fā)生 EH 油壓下降,閥門開度異常,作為后備手段,巡檢就地關閉該汽門組 EH 油隔離閥。4、在調(diào)門邏輯中增加:當調(diào)門跳閘電磁閥均得電,閥位指令大于8%且閥門關閉時且EH母管壓力<150bar,則延時10s將試驗調(diào)門指令清零(此優(yōu)化已包含跳閘電磁閥卡澀、斷線、插裝閥卡澀等各種情況)。

        5 結(jié)束語

        本次跳閘原因主要為ATT試驗時B中壓調(diào)門跳閘電磁閥雖得電但發(fā)生卡澀,而電液電磁閥由于該調(diào)門指令100%與反饋0%的偏差而開啟,造成油泵過載保護,EH油壓低跳閘。通過優(yōu)化后機組ATT試驗故障時均未發(fā)生類似故障,說明該優(yōu)化措施有效。

        參考文獻:

        [1] 西門子汽輪機ATT試驗說明書,上海汽輪機廠.

        [2] 鄭渭建,謝尉揚,顧偉飛,西門子超超臨界機組汽輪機ATT試驗存在的問題及其防范措施.

        (作者單位:浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司)

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