王業(yè)廣
摘 要:空分裝置主要原料為空氣,空氣中CO2高低影響空分裝置穩(wěn)定運行的主要因素之一。本文從環(huán)境中CO2超過設(shè)計指標(biāo)后,運行過程中出現(xiàn)分餾塔、板式換熱器凍堵現(xiàn)象后的處理措施。
關(guān)鍵詞:空分設(shè)備;分子篩純化器;CO2含量;超標(biāo);凍堵;處理措施
1 概述
本廠空分設(shè)計為3套KDON-52000/30000空分裝置,采用全低壓內(nèi)壓縮,氮水預(yù)冷系統(tǒng),分子篩凈化流程??辗盅b置的純化器吸附容量按照大氣環(huán)境中CO2<600ppm設(shè)計。實際運行中,大氣中CO2在線分析儀經(jīng)常超標(biāo)并達到1000ppm(量程最高1000ppm),超過純化器吸附容量的CO2穿透分子篩,導(dǎo)致純化器出口CO2超標(biāo),進入空分板式換熱器,造成換熱器阻力升高,造成空分裝置氧氣產(chǎn)量下降被迫停車。
2 純化器出口CO2超標(biāo)處理措施
調(diào)整純化器運行時間,減少吸附時間。純化器加熱時控制污氮氣出蒸汽器加熱器溫度在160~165℃,加熱末期根據(jù)蒸汽壓力高低“選擇暫停程控”控制純化器污氮氣出純化器溫度在0~10℃,使冷吹峰值達到110~125℃。當(dāng)冷吹結(jié)束后純化器出口溫度達到40℃以下時提前切換純化器,縮短運行時間。
補充裝填分子篩,增加吸附容量。空分裝置低壓板換阻力高,氣體偏流原因是大氣環(huán)境CO2不規(guī)律性嚴(yán)重超標(biāo),超出了純化器設(shè)計吸附能力,CO2穿透分子篩在低壓板換空氣通道凍結(jié)形成凍堵,為提高吸入空氣質(zhì)量、提高純化器清除能力等,來消除和減輕大氣環(huán)境CO2超標(biāo)對空分裝置的不利影響,補充高效分子篩,增加分子篩吸附容量。通過查閱分子篩純化器圖紙,及現(xiàn)場打開人孔確認分子篩距離純化器氣體分布管有25cm有富裕空間,經(jīng)計算每臺吸附器可以補充裝填12t高效(Ⅲ型)分子篩,將空分裝置6臺純化吸附器補充高效III型分子篩。
3 分子篩純化器填裝前技術(shù)性能參數(shù)
結(jié)構(gòu):臥式容器,分子篩吸附床是由支撐柵架承托的,在不銹鋼孔板上部有80mm惰性氧化鋁和420mm活性氧化鋁,在分隔板上部有1000mmUOP13X分子篩,純化器距離純化器氣體分布管有25cm。
4 分子篩補填內(nèi)步驟
①前期準(zhǔn)備:工具、材料等;②停車過程中通過將空氣再生氣導(dǎo)入分子篩純化器,對施工純化器進行空氣置換,并將純化器停車步驟控制在冷吹結(jié)束或并行階段,防止純化器內(nèi)殘留氮氣或處于加熱階段,導(dǎo)致受限空間氧分析不合格或純化器內(nèi)溫度過高人員無法進;③聯(lián)系化驗室進行多次取樣化驗,純化器內(nèi)取樣合格后聯(lián)系電氣在純化器內(nèi)及外面施工場地接好照明;④待取樣化驗合格后方可進入純化器內(nèi)工作,并隨身攜帶四合一,以防分子篩內(nèi)有殘留氮氣釋放(進入純化器內(nèi)施工時發(fā)現(xiàn)四合一報警或有不適時及時停止施工,人員退出純化器)。純化器內(nèi)人員施工時,外面必須有專人監(jiān)護,以防發(fā)生意外事故;⑤吊車到位,純化器東西兩側(cè)各站一臺,將分子篩倒入專用工具內(nèi)(專用漏斗),按需倒入。2臺吊車將裝有分子篩的漏斗分別起吊至純化器東西兩側(cè)人孔口,打開閘板進行裝填;⑥純化器兩側(cè)人孔口分子篩堆積較多時停止裝填,施工人員進入純化器進行分子篩拔平。分子篩拔平后,按需繼續(xù)裝填;⑦以此循環(huán),按每臺純化器裝填數(shù)量裝填(12t/臺,共計96桶);⑧分子篩裝填完后刮平,由技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)部工程師檢查確認。
5 補填裝后技術(shù)性能參數(shù)
容器類別:Ⅰ類 分子篩型號:高效Ⅲ型
安裝型式:臥式 分子篩規(guī)格:8×12目球形
主體結(jié)構(gòu)型式:單層 補充填裝量:12t ×6臺
支座型式:鞍型 補充填裝量:約18m3/臺
總長:24278mm 幾何容積:326m3
6 施工過程質(zhì)量保證
①拆除人孔螺母時注意螺絲的完好性,檢查墊片完好性,擺放整齊;②補裝過程中不得有其他物品帶進純化器,人員進入純化器前對衣褲口袋進行清理,且不得穿戴帶油污衣物手套進入純化器;③裝填完后,分子篩用木扒板刮平整;④檢查手套、口罩、眼鏡、鍬把、鍬頭等物品是否有遺留;⑤施工過程中選擇晴天,防止分子篩吸潮。
7 補填裝后效果驗證
高效III型分子篩吸附劑補填加后,為使分子篩吸附劑具備最佳的吸附能力,所以對分子篩進行高溫再生,即活化。加熱期間將純化器污氮氣出空氣進口溫度加溫至25℃,冷吹峰值達到140℃以上,每臺分子篩活化周期為2個周期,分子篩活化完畢,吸附劑經(jīng)高溫再生后,進入正常工作狀態(tài),當(dāng)大氣中CO2含量達到1000ppm時純化器出CO2含量<0.5ppm。2016年6月補充裝完畢后空分裝置運行至2018年5月,未再出現(xiàn)分餾塔、板式換熱器凍堵現(xiàn)象。
8 結(jié)束語
空分裝置分子篩純化器出口空氣中CO2超標(biāo)的問題處理, 要針對不同的現(xiàn)象進行分析, 及時制定相應(yīng)控制措施, 把損失降低到最低??辗衷O(shè)備設(shè)計、制造、安裝之初就應(yīng)全面考慮周圍環(huán)境,將空分裝置設(shè)置在遠離化工裝置火炬、各種氣體放空處或提高分子篩純化器吸附器吸附容量,以確保空分裝置長期穩(wěn)定運行。
參考文獻:
[1]毛紹融.現(xiàn)代空分設(shè)備技術(shù)與操作原理[M].杭州:杭州出版社,2005(08).