常瑞坤
摘要: 濟鋼自主設(shè)計的第一套國產(chǎn)化干熄焦系統(tǒng)投產(chǎn)后,其提升機在橫移變速時,鋼結(jié)構(gòu)框架晃動嚴重,設(shè)備定位不準,機械、電氣故障頻發(fā),給生產(chǎn)帶來嚴重影響。對其采用ABB公司的ACS600主從式變頻器進行了電控改造,改造實施后,滿足了干熄焦生產(chǎn)工藝要求,降低了維護人員的勞動強度,帶來了良好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞: 干熄焦;提升機橫移系統(tǒng);ACS600變頻器;主從式控制
前言
干熄焦(干法熄焦)過程中,橫移系統(tǒng)負責將載有赤紅焦罐的提升機,從提升井中心位置牽移至熄焦爐爐頂,待紅焦裝入熄焦爐后,再將載有空焦罐的提升機牽移至提升井中心位置。提升機加紅焦罐重達兩百多噸,整個過程運行在距水平面四十八多米的鋼結(jié)構(gòu)框架上,因而,要求機電設(shè)備可靠性高,橫移過程中運行平穩(wěn),到位能夠?qū)崿F(xiàn)精確定位。
現(xiàn)狀
濟鋼70噸干熄焦橫移系統(tǒng)改造前,提升機橫移時受兩臺冶金起重用變極調(diào)速電機(YZR200L-16/4,4/16KW)驅(qū)動,電機通過減速機驅(qū)動齒輪,齒輪在固定于鋼結(jié)構(gòu)上的鏈條上運行,系統(tǒng)靠鏈條作用于齒輪的反作用驅(qū)動載荷移動。由于整個系統(tǒng)慣性極大,提升機在啟動和高、低速度變換時,振動嚴重,電機伴有異常制動聲音,隨后多次出現(xiàn)橫移減速機底座、絞合齒輪底盤以及相連的主令控制器等設(shè)備被拉壞,軌道上的鏈條兩端巨大螺栓被拉斷,電機經(jīng)常燒損,又由于橫移設(shè)備損壞不易修復,類似事故頻繁發(fā)生,同時電氣故障頻發(fā),設(shè)備的維修恢復大大增加了職工的勞動強度,嚴重影響了生產(chǎn)的正常進行。
改造方案的確定
橫移系統(tǒng)機械設(shè)備的損壞,一方面是由于設(shè)備的較重慣性太大,再一個原因是由于速度的變化太大,速度變化不平穩(wěn)沒有過度造成的。
改造前,提升機在橫移時速度的切換是由電機的變極實現(xiàn)的,電機的同步轉(zhuǎn)速從1500轉(zhuǎn)/分變?yōu)?75轉(zhuǎn)/分,由于設(shè)備的慣性較大,實際轉(zhuǎn)速降不下來,使電機運行瞬間由電動狀態(tài)過渡到在發(fā)電制動狀態(tài),電機的壽命大大降低,電機經(jīng)常燒損。
同時電機的運行由接觸器的斷開閉合來控制,由于需要電機反復起動變速,動作頻繁,經(jīng)常出現(xiàn)繼電器機械動作不良,觸點接觸不良及損壞、粘點,配線松脫等現(xiàn)象,至使電氣控制的故障率較高。
原電氣系統(tǒng)采用一套設(shè)備拖兩臺電機,由于機械、電機等設(shè)備的原因,有時出現(xiàn)兩臺電機不同步的現(xiàn)象。
兼于上述幾種原因決定對提升機橫移系統(tǒng)采用ACS600主從式變頻器對其實施改造。
因而我們決定采用兩臺ACS600變頻器,一臺變頻器驅(qū)動一臺變頻電機(型號:YVP200–4 30KW),兩臺變頻器之間實現(xiàn)主從控制。通過變頻器參數(shù)的設(shè)定,既可以實現(xiàn)電機的無級調(diào)速,又可實現(xiàn)速度的平滑過渡;兩臺變頻器采取主從控制可實現(xiàn)同步運行,又使負載能在變頻器之間實現(xiàn)均勻分配。
改造方案的實施
兩臺橫移電動機同時工作。其中一臺變頻器設(shè)為主工作狀態(tài),另一臺為從工作狀態(tài),外部控制信號只與主變頻器連接,主機經(jīng)由光纖控制從機、主傳動是典型的速度控制,另一臺變頻器跟隨主傳動的速度給定。變頻器控制原理圖如圖1所示。
橫移電動機變頻控制,操作方式設(shè)為自動和手動兩種方式,但這兩種方式都是通過PLC實現(xiàn)主變頻器的控制。
變頻器主回路由接觸器合閘,變頻器啟動時,除滿足工藝聯(lián)鎖允許啟動條件外,還需滿足條件:變頻器運行準備好,橫移電機冷卻風機及抱閘回路接觸器閉合。
變頻器在滿足下列任意條件時停止運行:1、滿足工藝聯(lián)鎖應(yīng)停止條件。2、變頻器故障。3、橫移電機冷卻風機和抱閘回路的斷路器、接觸器跳閘。
橫移裝置為雙電機并聯(lián)工作,提升裝置橫移位置后,兩臺電機同時動作,以低速、高速、再低速三個階段橫移,變速信號由橫移過程中主控制器發(fā)出,橫移到提升中或熄室中心線時,定位信號停車,抱閘抱緊。速度的變化見圖2。
變速信號由主令控制器(手動時由手動主令控制器)發(fā)出,由PLC輸出形成變頻器的輸入控制點:0:001/10控制“啟∕?!?,0:001/11控制電機轉(zhuǎn)動方向“正轉(zhuǎn)∕反轉(zhuǎn)”,0:001/12控制“加速∕減速”(時間長短可由參數(shù)設(shè)定),0:001/13控制電機的運行速度“低速∕高速”(大小可由參數(shù)設(shè)定)。
當要求由提升井向熄焦室橫移時,變頻器“啟∕?!奔啊罢D(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)”輸入點0:001/11一直處于閉合,“加速/減速”和“低速∕高速”輸入點0:001/12斷開,變頻器正向加速,最后輸出低速。運行到變速點時,0:001/10及0:001/11仍保持閉合,0:001/12、0:001/13接通,變頻器正向加速,變頻器最后輸出高速。繼續(xù)運行到下一個變速點時:0:001/12、0:001/13斷開,變頻器正向減速,最后輸出低速,運行至停車信號到來后,O:001/10斷開,正向減速直至速度為零,并實現(xiàn)精確定位。當提升裝置由室向井時速度變化和各控制點情況幾乎完全相同,只是“正轉(zhuǎn)∕反轉(zhuǎn)”控制點由0變1,其它不變。為了使運行速度切換時平穩(wěn),達到最佳運行效果,經(jīng)反復試車對原始的加減速時間及低速高速參數(shù)經(jīng)行了修改調(diào)整。
變頻器端子塊X25繼電器輸出R012R013輸出到PLC的I:045/06表示橫移變頻器就緒;
變頻器端子塊X26繼電器輸出RO22RO23輸入到PLC的I:O45/07表示橫移變頻器運行;
變頻器端子塊X27繼電器輸出R032R033輸入到PLC的I:045/10表示橫移變頻器故障。
同時I:045/11、I:045/12、I:05/13分別表示從機的就緒、運行和故障。這六個輸入點用作司機室內(nèi)就地指示,同時經(jīng)DH+網(wǎng)傳入主控室上位機在工藝流程中用作集中監(jiān)控。
兩臺主從變頻器安裝于通風防塵好、振動小的提升機平臺配電室內(nèi),在控制現(xiàn)場僅安裝控制變頻器啟動/停止和變速的手動主令控制器;自動/手動轉(zhuǎn)換開關(guān)和轉(zhuǎn)速表,選用帶屏蔽的控制電纜并做好接地措施,控制電纜與動力電纜分槽敷設(shè),以提高抗干擾的能力。
實施改造效果
改造后,設(shè)備運行平穩(wěn)、定位精確,電氣、機械設(shè)備故障大幅降低,大大提高了提升機橫移運行的穩(wěn)定性和可靠性,達到了改造目的,每年節(jié)約備件及維修費用十幾余萬元,同時由于提高了干熄率,發(fā)電量及蒸汽產(chǎn)量穩(wěn)步增加,生產(chǎn)每年增創(chuàng)經(jīng)濟效益幾十萬元。