秦宏偉 易遵勇
摘 要:介紹了我公司電石法制造PVC工藝中,乙炔電石灰氣力輸送系統(tǒng)工藝流程,輸送系統(tǒng)存在的問題及原因分析,對(duì)輸送系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)處理措施,改造后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:電石灰;氣力輸送;優(yōu)化改造;電石單耗;經(jīng)濟(jì)效益
1 概述
新疆圣雄氯堿有限公司(以下簡(jiǎn)稱氯堿公司)50萬噸/年P(guān)VC項(xiàng)目(二)配套建設(shè)電石除塵灰氣力輸送裝置,以解決電石除塵灰輸送、集中收集再利用問題。
該裝置共由四個(gè)主功能單元和三個(gè)輔助功能單元組成。
四個(gè)主功能單元分別為電石灰輸送單元、電石灰回收倉單元、氮?dú)鈨艋厥諉卧?、氮?dú)鈮嚎s單元。
三個(gè)輔助單元分別為儀表控制單元、電力配電單元、儀表氣動(dòng)力單元組成。
2 氣力輸送系統(tǒng)流程簡(jiǎn)介
輸送系統(tǒng)內(nèi)所有輸送泵均處于等待階段,待除塵器灰斗內(nèi)沉積灰量達(dá)到低料位時(shí),或等待時(shí)間達(dá)到各輸送泵設(shè)置的設(shè)定時(shí)間值時(shí),各輸送泵開始排氣、進(jìn)料過程,進(jìn)料過程結(jié)束后進(jìn)入排隊(duì)過程,輸送泵排隊(duì)按輸送線的性質(zhì)、優(yōu)先原則和聯(lián)動(dòng)原則進(jìn)入加壓流化過程,結(jié)束后進(jìn)入輸送過程。
輸送過程中監(jiān)控防堵條件、清堵條件,滿足防堵條件時(shí)則對(duì)應(yīng)進(jìn)行邊輸送邊防堵;滿足清堵條件時(shí),則進(jìn)行清堵后再輸送,輸送結(jié)束進(jìn)入等待過程,待倉泵等待時(shí)間到再次進(jìn)入排氣、進(jìn)料階段,如此循環(huán)往復(fù)將電石灰輸送至回收倉,通過回收倉加至發(fā)生器進(jìn)行綜合利用。
氮?dú)饨?jīng)過一、二級(jí)布袋除塵器將凈化后的氮?dú)馑椭翂嚎s機(jī)循環(huán)使用。
3 系統(tǒng)存在問題及原因分析
該系統(tǒng)設(shè)計(jì)只供一臺(tái)發(fā)生器加灰使用,若發(fā)生器故障檢修須停止氣力輸送系統(tǒng);由于編程不合理,氮?dú)鈨艋厥諉卧獨(dú)饣爻涕y在壓縮機(jī)啟動(dòng)狀態(tài)下自動(dòng)關(guān)閉,致使回收倉憋壓防爆膜爆破,不利于安全生產(chǎn);輸送系統(tǒng)長時(shí)間運(yùn)行,無法查看一、二級(jí)過濾器濾袋完好情況,濾袋堵塞嚴(yán)重或破損時(shí)無法及時(shí)發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致電石灰進(jìn)入壓縮機(jī)損壞設(shè)備;除塵器倉底蓬灰倉泵無法正常進(jìn)料,需要工作人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行敲擊;輸送系統(tǒng)與除塵系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)行,以至于除塵器倉底積灰無法正常輸送;倉泵輸送循環(huán)時(shí)間設(shè)置不合理,輸送過程管道積灰不能全部輸送導(dǎo)致管道堵塞,輸送系統(tǒng)“癱瘓”。破碎工序正常生產(chǎn)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)灰塵彌漫污染環(huán)境、原料流失能耗增加、現(xiàn)場(chǎng)人員工作量大。
4 優(yōu)化改進(jìn)處理措施
針對(duì)系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行改造,在原輸送系統(tǒng)基礎(chǔ)上新增2#發(fā)生器加灰管道,單臺(tái)發(fā)生器檢修時(shí)輸送系統(tǒng)可以正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了兩臺(tái)發(fā)生器加灰互相切換,保證輸送系統(tǒng)長周期運(yùn)行,同時(shí)也減少了單臺(tái)發(fā)生器加灰負(fù)荷,延長了電石加料閥膠餅的使用壽命,降低了膠餅更換頻次;
在輸送系統(tǒng)一級(jí)、二級(jí)過濾器進(jìn)出口新增壓力變送器,將點(diǎn)位傳送至PLC控制系統(tǒng),微機(jī)工直觀地通過進(jìn)出口壓差判斷過濾器濾袋是否完好,避免了因?yàn)V袋破損未能及時(shí)處理致使氮?dú)饣厥展芫€堵塞;
新增氮?dú)饣爻涕y與氮?dú)鈮嚎s機(jī)聯(lián)鎖,回程閥關(guān)增壓機(jī)停?;厥諅}壓力與壓縮機(jī)聯(lián)鎖,回收倉壓力大于80kPa壓縮機(jī)停,待壓力小于80kPa后方可啟動(dòng)。聯(lián)鎖的投用避免了防爆膜爆破事故,保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行;
將除塵器震打器與輸送系統(tǒng)作自控,待倉泵進(jìn)料時(shí)除塵器刮板機(jī)、卸料閥、震打器啟動(dòng),保證除塵器灰室無蓬灰現(xiàn)象,提高了裝置自動(dòng)化;
將卸灰閥與刮板機(jī)從除塵系統(tǒng)切出,與輸送系統(tǒng)進(jìn)行自控,保證輸送系統(tǒng)在除塵器不啟動(dòng)前提下可以單獨(dú)運(yùn)行;
最后經(jīng)過計(jì)算論證,對(duì)四條輸送線設(shè)置合理的循環(huán)輸送時(shí)間,達(dá)到輸送量與消耗量平衡。
5 節(jié)能降耗核算
經(jīng)過以上改造后氣力輸灰正常投用,自7月份到12月份2#裝置電石單耗持續(xù)下降0.047t/t.PVC。與同期相比平均電石單耗降低了0.031t/t.PVC,按年產(chǎn)25萬噸PVC計(jì)算,故每年節(jié)約成本1860萬元左右。
6 結(jié)語
通過對(duì)乙炔氣力輸送系統(tǒng)進(jìn)行改造,在其他條件不變的情況下,以較少的資金投入使電石單耗降低了3.3%左右,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)減少了破碎工序現(xiàn)場(chǎng)飛灰,改善了工作環(huán)境,提高了裝置的自動(dòng)化程度,這充分顯示了技術(shù)進(jìn)步對(duì)企業(yè)節(jié)能降耗的巨大作用。
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作者簡(jiǎn)介:
秦宏偉(1993- ),男,籍貫:甘肅平?jīng)?,回族,學(xué)歷:本科,職稱(職務(wù)):技術(shù)員,研究方向:化工工藝改造創(chuàng)。