周彬
摘要: 酒鋼二高線是2002年投資建設(shè)的項目,控制系統(tǒng)主要配置為西門子設(shè)備。計算機系統(tǒng)為S7–400PLC、傳動系統(tǒng)為6SE70系列,集卷區(qū)配置OP27操作面板,用于集卷板收集位置的選擇、分離爪打開延時時間的設(shè)置、運卷小車收集散卷后停止位的定位、集卷板低速運行速度控制參數(shù)的設(shè)定等;在OP27操作面板進(jìn)行用戶程序編輯時,由于數(shù)據(jù)設(shè)置沒有對輸入數(shù)據(jù)的范圍進(jìn)行限制,通過面板輸入超范圍的控制參數(shù),將會造成集卷板、運卷小車發(fā)生設(shè)備事故。
關(guān)鍵詞: 集卷;西門子OP27控制板;技術(shù)改造;效果
工藝流程
酒鋼二高線的集卷區(qū)包括斯太爾摩風(fēng)冷輥道、集卷站、PF線、打包機、稱重掛牌、卸卷站等設(shè)備,其中單體最復(fù)雜的就是集卷站的控制。集卷站包括集卷筒、雙臂芯軸(包括內(nèi)心軸)、布線器、分離爪、浮筒、集卷板、集卷板抱臂、運卷小車、小車抱臂等設(shè)備,其作用是將散卷收集成盤卷,并掛在PF線的C型勾上,然后由C型勾運往下一道工序。
集卷站工作過程:散卷進(jìn)人集卷筒,當(dāng)散卷堆積到設(shè)定高度時分離爪打開,散卷落在集卷板抱臂上;集卷板抱臂慢速下降,當(dāng)散卷末端完全進(jìn)入集卷筒后,延時0.5秒分離爪閉合。這時,集卷板抱臂開始快速下降,內(nèi)心軸下降,浮筒落下。集卷板抱臂下降到低位后打開,打開到位后,雙臂芯軸開始旋轉(zhuǎn),同時集卷板抱臂上升;芯軸旋轉(zhuǎn)到位后,當(dāng)集卷板抱臂已升到最高位時,內(nèi)芯軸將浮筒升起,集卷板抱臂閉合。運卷小車從卸卷位行至PARK位等待,有盤卷的芯軸轉(zhuǎn)至水平時,運卷小車從PARK位運行至芯軸位接卷,盤卷筐升到最高位,接住盤卷,接著小車抱臂閉合,扶住盤卷,運卷小車行至卸卷位置;小車抱臂打開,盤卷筐下降,完成一個循環(huán)。
系統(tǒng)組成
從工藝流程可以看出,集卷站的控制主要包括:分離爪的打開/閉合控制;雙臂芯軸旋轉(zhuǎn)控制;內(nèi)芯軸升降的控制。集卷板抱臂開合和升降控制;運卷小車行走控制;集卷板抱臂升降控制;小車抱臂壓緊裝置的控制。
根據(jù)以上工藝要求,主要是邏輯和順序控制,控制系統(tǒng)選用了西門子公司的S7–400PLC。還配置了兩個ET-200遠(yuǎn)程站,用于聯(lián)接操作臺和現(xiàn)場操作箱上的操作信號,采集現(xiàn)場的檢測信號。OP27通過與操作臺之間建立通訊,實現(xiàn)對集卷站設(shè)備的控制。系統(tǒng)組成如圖所示,所有控制信號、設(shè)備狀態(tài)等信息通過PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)與主站系統(tǒng)進(jìn)行通信。
技術(shù)改造的必要性
集卷OP27操作面板用于集卷板收集位置的選擇、分離爪打開延時時間的設(shè)置、運卷小車收集散卷后停止位的定位、集卷板低速運行速度控制參數(shù)的設(shè)定等。
如表1,崗位操作人員在OP27操作面板畫面進(jìn)行用戶程序編輯時,由于數(shù)據(jù)設(shè)置沒有對輸入數(shù)據(jù)的范圍進(jìn)行限制,操作者通過面板可以輸入任一數(shù)值,當(dāng)輸入數(shù)值超出控制參數(shù)范圍,將會造成運卷小車故障跳閘、集卷板拉斷鏈條、運卷小車脫離軌道的重大設(shè)備事故。此類事故投產(chǎn)以來已發(fā)生過5次,每次事故處理不僅耗時耗力,還要投入大量的設(shè)備費用,制約著產(chǎn)量和效益的提高。
例如:分離爪延時時間設(shè)定為60秒,當(dāng)散卷末端完全進(jìn)入集卷筒后,延時60秒后分離爪才會閉合,導(dǎo)致下一控制環(huán)節(jié)的動作延時。
技術(shù)改造步驟與方法
在集卷區(qū)控制程序中增加實數(shù)、整數(shù)類型數(shù)據(jù)的限定功能。通過對OP27操作面板輸入控制參數(shù)的上下限予以限定,使參數(shù)超出有效值后,輸入?yún)?shù)不能執(zhí)行。限制前后的參數(shù)對比結(jié)果見表2所示。
通過對參數(shù)輸入值的范圍進(jìn)行限定,達(dá)到控制輸入值的目的,然后將從PLC中讀到的OP27控制參數(shù)值連接至PDA數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)中,實現(xiàn)對控制參數(shù)的實時記錄、監(jiān)控,并分析存在的疏漏。表3為某次生產(chǎn)過程中的實際輸入值。
對控制程序和WinCC用戶程序進(jìn)行優(yōu)化,達(dá)到了控制人為事故發(fā)生的目的,通過PDA監(jiān)控分析,建立較為完備的控制方案,為設(shè)備的預(yù)知維修提供技術(shù)支撐。下圖為PDA監(jiān)控記錄。
效益計算
發(fā)生一次此類事故,造成的損失計算如下:
設(shè)備損壞后進(jìn)行恢復(fù)的備件費用:軸承座(SN520)2套,需要0.028萬元;編碼器(ZE115M Art Nr.173–00001)一個,需要0.94萬元,介質(zhì)拖鏈(TL180-R350*9.36)一套,需要1.3萬元,油管(32/4SA),需要0.078萬元。合計備件損失為0.028+0.94+1.3+0.078=2.35萬元。
設(shè)備修復(fù)將耗時3小時,其中人工費用:恢復(fù)集卷板鏈條需要鉗工3人,其工時為3*3=9h;恢復(fù)運卷小車掉道和損壞的油管需要起重工1人,天車工1人,鉗工3人,其工時為(1+1+3)*3=15h;恢復(fù)編碼器和運卷小車損壞線路,需要電工3人,其工時為3*3=9h。每個人的工時價格按照68元/h計算,所有人員的工時費用合計為(9+15+9)*68=0.22萬元。按照搶修1.5倍工時計算為0.22*1.5=0.33萬元。
影響軋線3小時(180min)造成的高爐煤氣和電耗損失為(5.4+95.94)*180=1.82萬元。
影響軋線生產(chǎn)3小時產(chǎn)量按照當(dāng)班生產(chǎn)HPB300 ∮8.0,班產(chǎn)量2400噸,損失的產(chǎn)量為2400/8*3=900噸,按照目前價格2000元/噸計算,其產(chǎn)量損失為900*2000=180萬元。
因此,出現(xiàn)此類事故后,造成的直接損失為2.35+0.33+1.82=4.5萬元,間接損失180萬元,合計損失184.5萬元。
結(jié)束語
操作人員在通過西門子OP27操作面板畫面進(jìn)行用戶程序編輯時,由于沒有對輸入數(shù)據(jù)的范圍進(jìn)行限制,存在漏洞。當(dāng)操作者通過面板誤輸入超范圍的控制參數(shù),將會造成重大設(shè)備事故,影響生產(chǎn)秩序。對輸入?yún)?shù)進(jìn)行限制后,杜絕了由人為誤操作引起的重大設(shè)備及人生傷害事故發(fā)生的因素。建立了較為完備的生產(chǎn)控制方案,在生產(chǎn)中發(fā)揮了一定的作用,使操作者因誤操作引起的重大設(shè)備事故為零。