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        核電站裝卸料機(jī)抓具脫扣功能失效分析1)

        2019-10-16 08:58:54
        中國(guó)核電 2019年4期
        關(guān)鍵詞:套筒法蘭氣缸

        (中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

        裝卸料機(jī)是壓水堆核電站停堆換料的關(guān)鍵設(shè)備之一,它的基本功能是在反應(yīng)堆首次裝料或換料大修時(shí)裝卸燃料組件,以及在堆芯與燃料轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)之間運(yùn)輸燃料組件。裝卸料機(jī)類(lèi)似于移動(dòng)式起重機(jī),包括一臺(tái)移動(dòng)橋架、一臺(tái)運(yùn)行小車(chē)和一套帶抓具的伸縮套筒,抓具連接在伸縮套筒下端,通過(guò)氣動(dòng)回路控制燃料組件的抓取和釋放[1]。由于操作對(duì)象是燃料組件,裝卸料機(jī)抓具必須對(duì)中準(zhǔn)確、自鎖可靠、脫扣嚙合靈活,其可靠性對(duì)于核電站裝換料的安全性具有重要意義。

        根據(jù)核電站運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)反饋信息,國(guó)內(nèi)核電站曾發(fā)生過(guò)多次燃料組件無(wú)法脫扣的故障,直接影響了機(jī)組的換料大修。本文以秦山核電站M310機(jī)組的裝卸料機(jī)抓具及驅(qū)動(dòng)回路為例,對(duì)歷次大修出現(xiàn)的脫扣功能失效故障進(jìn)行原因分析,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

        1 裝卸料機(jī)抓具脫扣原理

        1.1 氣動(dòng)控制脫扣[2]

        為了實(shí)現(xiàn)可靠的抓具控制,裝卸料機(jī)在功能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上采用氣動(dòng)控制和應(yīng)急手動(dòng)兩種操作方式,正常操作方式為氣動(dòng)控制,該控制回路由驅(qū)動(dòng)氣缸、雙位控制閥、雙軟管氣管卷筒等部件組成,見(jiàn)圖1。伸縮套筒內(nèi)部氣缸是往復(fù)式結(jié)構(gòu),兩端設(shè)置進(jìn)/出氣孔連接氣管,由雙位控制閥切換進(jìn)出氣方向,驅(qū)動(dòng)氣缸中的活塞桿運(yùn)動(dòng),并通過(guò)連接管將氣缸的動(dòng)作傳遞給下方的抓具。

        操作員按下抓具脫扣按鈕,進(jìn)氣電磁閥打開(kāi),壓縮空氣通過(guò)供氣管進(jìn)入氣缸,驅(qū)動(dòng)活塞向上運(yùn)動(dòng)。當(dāng)氣缸動(dòng)作時(shí),控制桿帶動(dòng)抓具控制套筒向上運(yùn)動(dòng),爪鉤向內(nèi)收縮完成抓具與燃料組件脫扣。

        圖1 裝卸料機(jī)抓具驅(qū)動(dòng)回路結(jié)構(gòu)圖

        1.2 手動(dòng)應(yīng)急脫扣

        手動(dòng)應(yīng)急脫扣工具在裝卸料機(jī)正常運(yùn)行時(shí)不需要安裝,只有在氣動(dòng)無(wú)法正常實(shí)現(xiàn)抓具釋放燃料組件時(shí),將工具從塔架下層檢修窗口安裝于伸縮套筒內(nèi),齒輪輪廓的工具頭部與連接管的齒輪配合,通過(guò)扭轉(zhuǎn)工具帶動(dòng)套筒內(nèi)的齒輪機(jī)構(gòu),驅(qū)使連接管及抓具驅(qū)動(dòng)叉桿旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)抓爪控制套筒的向上運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)抓具的手動(dòng)脫扣。

        1.3 抓具脫扣動(dòng)作原理

        裝卸料機(jī)將燃料組件移動(dòng)至指定位置,通過(guò)伸縮套筒將燃料組件降至支承物上。只有在燃料組件放置平穩(wěn)無(wú)歪斜的情況下,才能落下夾緊套筒,直至上聯(lián)鎖板的凹槽對(duì)準(zhǔn)聯(lián)鎖滾柱,自鎖機(jī)構(gòu)解除,聯(lián)鎖滾柱可在下聯(lián)鎖板的推動(dòng)下向外移動(dòng)至上聯(lián)鎖板的凹槽中。此時(shí)操作壓縮空氣驅(qū)動(dòng)氣缸活塞上移,螺桿帶動(dòng)滑動(dòng)套筒和控制套筒一起上升,控制套筒的法蘭通過(guò)抓爪上部的斜面將四個(gè)鉤爪向內(nèi)收縮,從而完成釋放動(dòng)作。

        2 問(wèn)題描述

        燃料組件無(wú)法脫扣故障是指在裝卸料過(guò)程中,裝卸料機(jī)抓取燃料組件在堆芯或燃料轉(zhuǎn)運(yùn)裝置傾翻機(jī)承載器中就位準(zhǔn)備脫扣時(shí),由于某種故障原因?qū)е伦ゾ邭鈩?dòng)脫扣功能失效,進(jìn)一步的情況,當(dāng)應(yīng)急脫開(kāi)機(jī)構(gòu)也發(fā)生故障時(shí),將導(dǎo)致抓具與燃料組件無(wú)法脫扣,此時(shí)正常的燃料操作程序無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。秦山核電站M310機(jī)組歷次大修中,抓具與燃料組件無(wú)法脫扣典型故障見(jiàn)表1。

        表1 抓具與燃料組件無(wú)法脫扣典型故障

        根據(jù)結(jié)構(gòu)特性和秦山核電站M310機(jī)組此類(lèi)設(shè)備的歷史運(yùn)行情況,抓具運(yùn)動(dòng)部件接觸面卡澀及氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)回路部件失效是導(dǎo)致燃料組件無(wú)法脫扣故障的主要因素。同時(shí),抓具與燃料組件對(duì)中度、氣缸支撐法蘭中心孔與活塞連接軸接觸面等也存在一定的失效風(fēng)險(xiǎn)。

        3 原因分析

        3.1 抓具運(yùn)動(dòng)副配合面卡澀

        裝卸料機(jī)抓具夾緊套筒、聯(lián)鎖板和聯(lián)鎖滾柱的配合動(dòng)作實(shí)現(xiàn)抓具的聯(lián)鎖和解鎖,氣缸帶動(dòng)滑動(dòng)套筒、控制套筒的配合動(dòng)作實(shí)現(xiàn)抓爪的張開(kāi)和閉合。燃料組件在經(jīng)過(guò)一個(gè)或多個(gè)燃料循環(huán)后會(huì)產(chǎn)生輻照變形,抓具導(dǎo)向銷(xiāo)進(jìn)入組件上管座后,側(cè)向受力,即夾緊套筒與缸體軸線有趨向不同軸的趨勢(shì)。抓具聯(lián)鎖板及聯(lián)鎖滾柱設(shè)置在單一方向,在這種趨勢(shì)下,滑動(dòng)套筒動(dòng)作時(shí)受力不均,且滑動(dòng)套筒與缸體間配合間隙很小,容易導(dǎo)致滑動(dòng)套筒動(dòng)作阻力加大,甚至與缸體卡澀現(xiàn)象。根據(jù)故障抓具解體檢查情況,滑動(dòng)套筒及缸體拉傷部位多位于聯(lián)鎖板對(duì)側(cè),見(jiàn)圖2。

        圖2 抓具滑動(dòng)套筒外壁接觸面拉傷

        方家山核電站機(jī)組裝卸料機(jī)抓具的聯(lián)鎖板、控制套筒、滑動(dòng)套筒等運(yùn)動(dòng)部件均采用0Cr17Ni4Cu4Nb,該材質(zhì)屬于沉淀硬化馬氏體不銹鋼,具有高強(qiáng)度、高硬度和抗腐蝕等特性,但是防止粘著磨損的性能較差。抓具長(zhǎng)時(shí)間使用或進(jìn)行無(wú)水干試動(dòng)作,易造成部件磨損,導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)副配合面卡澀。聯(lián)鎖板與聯(lián)鎖滾柱卡澀會(huì)導(dǎo)致抓具聯(lián)鎖/解鎖功能失效,滑動(dòng)套筒與缸體卡澀會(huì)導(dǎo)致抓具脫扣功能失效。

        3.2 驅(qū)動(dòng)氣缸進(jìn)水和漏氣

        裝卸料機(jī)驅(qū)動(dòng)氣缸為出軸往復(fù)式,通過(guò)連接軸驅(qū)動(dòng)抓具進(jìn)行脫扣動(dòng)作,以釋放燃料組件。歷次大修多次發(fā)生氣缸進(jìn)水或軸封漏氣故障,導(dǎo)致抓具無(wú)法脫扣。一般來(lái)說(shuō),存在以下因素:

        1)氣缸不具備防水功能,在卸料后與裝料前的低低水位期間處于未供氣狀態(tài)且長(zhǎng)時(shí)間浸泡在硼酸水中,由于氣缸內(nèi)部未建立氣壓,硼酸水通過(guò)活塞軸封進(jìn)入氣缸。一旦硼酸水進(jìn)入氣缸,容易在缸體內(nèi)腔形成硼結(jié)晶,見(jiàn)圖3,在氣缸往復(fù)式動(dòng)作過(guò)程中加速活塞密封的磨損;

        2)活塞密封為橡膠材質(zhì),在反應(yīng)堆運(yùn)行期間處于高輻照、高溫工況下,長(zhǎng)時(shí)間造成密封老化;

        3)氣路系統(tǒng)壓縮空氣中夾雜的粉塵等細(xì)小顆粒進(jìn)入氣缸,加速活塞密封的磨損;

        4)氣缸供氣尼龍管老化或折彎損傷,產(chǎn)生細(xì)裂縫,硼酸水從裂縫處滲進(jìn)氣管,產(chǎn)生背壓,導(dǎo)致抓具脫扣動(dòng)作時(shí)活塞上行程不能完全到位。

        圖3 氣缸內(nèi)壁硼結(jié)晶

        3.3 氣缸活塞連接軸與支撐架法蘭孔卡澀

        圖4 氣缸活塞連接軸與支撐架法蘭孔卡澀

        氣缸活塞連接軸與支撐架法蘭材質(zhì)同為0Cr18Ni10Ti,在過(guò)定位狀態(tài)下連接軸在法蘭孔中直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),存在同種不銹鋼材質(zhì)相對(duì)運(yùn)動(dòng)接觸面產(chǎn)生拉傷、咬死現(xiàn)象,這是導(dǎo)致氣缸活塞連接軸與支撐架法蘭孔卡澀的根本原因。

        3.4 氣路控制閥不動(dòng)作

        氣路控制閥主要包括電磁換向閥、調(diào)壓閥和截止閥等,通常造成故障主要有以下因素:

        1)反應(yīng)堆運(yùn)行期間高輻照、高溫工況下,氣路控制閥內(nèi)部密封件老化,密封失效導(dǎo)致閥體漏氣;

        2)電磁換向閥的控制線路出現(xiàn)故障,導(dǎo)致無(wú)電信號(hào)不動(dòng)作;

        3)壓縮空氣中夾雜的粉塵等細(xì)小顆粒未被完全過(guò)濾,堵塞電磁換向閥氣孔,導(dǎo)致閥門(mén)動(dòng)作異常。

        3.5 抓具與燃料組件不對(duì)中

        每次大修卸料前需要對(duì)裝卸料機(jī)大車(chē)零位進(jìn)行重新標(biāo)定,操作員通過(guò)對(duì)大車(chē)物理坐標(biāo)的檢查以及遠(yuǎn)程觀察抓具與模擬組件上管座的嚙合情況進(jìn)行確認(rèn)。由于輻照后的乏燃料組件會(huì)產(chǎn)生不規(guī)則的變形,出現(xiàn)上管座相對(duì)燃料組件中心的同心度偏差,因此裝卸料期間抓具與燃料組件的對(duì)中確認(rèn)并不能完全參考初始的坐標(biāo)標(biāo)定。

        同時(shí),裝卸料機(jī)大車(chē)行走并非同步驅(qū)動(dòng),運(yùn)行過(guò)程中可能發(fā)生大車(chē)跑偏現(xiàn)象,而目前沒(méi)有監(jiān)控抓具和燃料組件對(duì)中情況的監(jiān)測(cè)設(shè)備。當(dāng)裝卸料機(jī)大車(chē)存在零位偏差或者運(yùn)行跑偏情況,結(jié)合燃料組件的輻照變形就會(huì)出現(xiàn)抓具與燃料組件不對(duì)中的現(xiàn)象,導(dǎo)致抓具在脫扣動(dòng)作過(guò)程中滑動(dòng)套筒受力不均,增加抓具運(yùn)動(dòng)部件之間的咬死概率。

        3.6 應(yīng)急脫開(kāi)機(jī)構(gòu)失效

        應(yīng)急脫開(kāi)工具帶動(dòng)裝卸料機(jī)套筒內(nèi)的齒輪機(jī)構(gòu),旋轉(zhuǎn)抓具驅(qū)動(dòng)叉桿,實(shí)現(xiàn)抓爪控制套筒的上下運(yùn)動(dòng)。抓具應(yīng)急脫開(kāi)螺桿軸肩尺寸為φ35h8,控制套筒上端軸孔尺寸為φ35F8,理論間隙只有0.025~0.089 mm。兩個(gè)零部件均為不銹鋼材質(zhì),存在同種材料運(yùn)動(dòng)副相對(duì)摩擦情況,若配合接觸面光潔度差或殘留雜質(zhì),易產(chǎn)生咬死現(xiàn)象。故障抓具解體檢查時(shí)均發(fā)現(xiàn)兩者配合面存在輕微咬痕。因此,應(yīng)急脫開(kāi)螺桿軸肩與控制套筒上部軸孔咬死是導(dǎo)致抓具應(yīng)急脫開(kāi)機(jī)構(gòu)失效的根本原因。

        4 改進(jìn)措施

        根據(jù)以上分析,為消除隱患,應(yīng)采取針對(duì)性對(duì)策加以改進(jìn),主要關(guān)注以下方面并采取相應(yīng)措施:

        4.1 加強(qiáng)抓具解體檢修質(zhì)量控制

        在大修裝料工作結(jié)束后應(yīng)將抓具從裝卸料機(jī)上拆除,進(jìn)行預(yù)防性的全面解體檢修,第2年大修卸料前再將抓具安裝到裝卸料機(jī)上并確認(rèn)試驗(yàn)合格。抓具解體檢修工作需加強(qiáng)以下內(nèi)容的質(zhì)量控制:

        1)清洗檢查各零部件,處理磨損、拉毛和劃痕等缺陷,各運(yùn)動(dòng)副配合面必須滿足光潔度要求;

        2)確認(rèn)鎖緊螺栓、墊片彎折、開(kāi)口銷(xiāo)等與抓具各運(yùn)動(dòng)副配合面無(wú)干涉;

        3)檢查確認(rèn)爪鉤的鉤口直角處和附近區(qū)域無(wú)裂紋或其他異常;

        4)檢查抓具鉤爪、導(dǎo)向輪等運(yùn)動(dòng)部件動(dòng)作靈活無(wú)卡澀;

        5)檢查應(yīng)急脫開(kāi)功能完好,螺桿配合面及螺紋副完好;

        6)通過(guò)抓具試驗(yàn)臺(tái)架對(duì)檢修后的抓具進(jìn)行功能再鑒定,檢查鉤爪張開(kāi)和閉合的尺寸合格。

        4.2 抓具運(yùn)動(dòng)部件材質(zhì)變更

        秦二廠1/2號(hào)機(jī)組裝卸料機(jī)抓具的結(jié)構(gòu)與尺寸與方家山核電站較為相似,但是主要部件的材料選擇方面區(qū)別較大,其缸體、控制套筒、滑動(dòng)套筒等運(yùn)動(dòng)部件采用的是Cr20Mn10Ni4Si3N不銹鋼,聯(lián)鎖板、聯(lián)鎖滾柱和螺桿采用的是0Cr17Ni7Al不銹鋼。Cr20Mn10Ni4Si3N不銹鋼添加了Mn和Si元素,在防粘著磨損性能方面較普通Cr-Ni不銹鋼有一定的優(yōu)勢(shì)。因抓具負(fù)載約700 kg,對(duì)強(qiáng)度要求不高,且抓具故障多為運(yùn)動(dòng)副配合面咬合所致,因此抓具運(yùn)動(dòng)部件材質(zhì)選用Cr20Mn10Ni4Si3N抗咬合材料,能在現(xiàn)有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上提升抓具的可靠性及耐久性。

        4.3 優(yōu)化氣路驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)維修大綱

        1)每次裝卸料前對(duì)氣路驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,包括氣管接頭和氣缸軸封部位的檢漏及電磁換向閥和氣缸的動(dòng)作試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)漏氣、卡澀等缺陷及時(shí)處理;

        2)每四個(gè)燃料循環(huán)對(duì)裝卸料機(jī)氣缸及相連尼龍管、接頭進(jìn)行預(yù)防性更換;

        3)每六個(gè)燃料循環(huán)對(duì)大小車(chē)、主提升氣路系統(tǒng)的氣管進(jìn)行預(yù)防性更換;

        4)卸料完成后的低低水位期間,操作主提升上升至零標(biāo)高,避免氣缸長(zhǎng)時(shí)間浸泡在硼酸水中。

        4.4 氣缸支撐架法蘭孔結(jié)構(gòu)改造

        將氣缸支撐架法蘭孔尺寸適當(dāng)擴(kuò)大,由φ35H10變更為φ47,并在孔中鑲嵌材料為QSn7-0.2的銅套過(guò)渡,法蘭與銅套過(guò)盈配合0.05 mm,兩者之間使用騎縫螺釘連接并點(diǎn)焊處理。最終避免裝卸料機(jī)氣缸活塞連接軸與支撐架法蘭的直接接觸,改善該結(jié)構(gòu)的抗咬合性。

        4.5 增設(shè)抓具與燃料組件對(duì)中檢查裝置

        增設(shè)反應(yīng)堆廠房?jī)A翻機(jī)位置可移動(dòng)式的水下電視裝置,裝卸料期間對(duì)抓具的對(duì)中情況進(jìn)行實(shí)時(shí)觀察及檢查,確保整個(gè)裝卸料期間抓具與燃料組件的對(duì)中度符合要求。

        研制抓具對(duì)中檢查裝置,在卸料前燃料轉(zhuǎn)運(yùn)裝置傾翻機(jī)垂直度檢查過(guò)程中,將抓具對(duì)中裝置安裝在傾翻機(jī)的承載器喇叭口,下降裝卸料機(jī)伸縮套筒,確認(rèn)抓具定位銷(xiāo)與裝置定位銷(xiāo)孔對(duì)中完好并標(biāo)定坐標(biāo),避免裝卸料機(jī)大車(chē)初始零位出現(xiàn)偏差。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        本文對(duì)秦山核電站M310堆型歷次大修出現(xiàn)的裝卸料機(jī)抓具無(wú)法脫扣故障進(jìn)行了原因分析,并制定了具有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施。通過(guò)采用這些改進(jìn)和控制措施,秦山核電站在近幾次大修中,裝卸料機(jī)未再出現(xiàn)過(guò)抓具無(wú)法脫扣的故障現(xiàn)象,證明相關(guān)分析及所采取的應(yīng)對(duì)措施起到了良好的效果,同時(shí)也為裝卸料機(jī)類(lèi)似故障的判斷和處理提供了借鑒和參考。

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