甘濤 郭維夏 姜磊
摘 要:目前汽車(chē)制造主機(jī)廠的輪胎總成裝配,主流方式是在總裝車(chē)間建立輪胎裝配線(xiàn),完成輪胎總成裝配后通過(guò)輸送鏈輸送至總裝生產(chǎn)線(xiàn)旁進(jìn)行裝配。輪胎線(xiàn)設(shè)備故障處理通常耗時(shí)較長(zhǎng),在設(shè)備故障時(shí),如何利用輪胎線(xiàn)的柔性及最優(yōu)庫(kù)存保障總裝生產(chǎn)線(xiàn)效率不受影響,是總裝車(chē)間長(zhǎng)期研究的課題。本文通過(guò)對(duì)輪胎線(xiàn)的常見(jiàn)故障進(jìn)行分析,給出輪胎線(xiàn)常見(jiàn)設(shè)備故障后的效率解決方案。
關(guān)鍵詞:輪胎主線(xiàn);輪胎輔線(xiàn)(備胎線(xiàn));總裝生產(chǎn)線(xiàn);設(shè)備故障;生產(chǎn)線(xiàn)效率;庫(kù)存
1 前言
某合資企業(yè)輪胎線(xiàn)線(xiàn)首為兩條較小的支線(xiàn),L側(cè)線(xiàn)員工將輪胎取件放到輸送線(xiàn),R側(cè)線(xiàn)員工將輪轂取件放到輸送線(xiàn),兩分支線(xiàn)在抓胎機(jī)器人處匯合,此時(shí)潤(rùn)滑機(jī)器人在輪胎上噴潤(rùn)滑液,再由抓胎機(jī)器人將輪胎和輪轂抓放到一起,輸送至壓胎機(jī)器人處,由壓胎機(jī)器人壓成輪胎總成件并進(jìn)行自動(dòng)充氣,充氣合格后輪胎送至輪胎主線(xiàn)中段的初檢平衡機(jī)做動(dòng)平衡檢測(cè),檢測(cè)不合格由初檢平衡機(jī)后的員工裝配平衡塊進(jìn)行動(dòng)平衡補(bǔ)償,最后經(jīng)過(guò)復(fù)檢平衡機(jī)檢查合格,由輸送鏈輸送至總裝生產(chǎn)線(xiàn)裝配,輸送鏈上最大可容納80個(gè)輪胎。
2 輪胎線(xiàn)常見(jiàn)故障
2.1 輪胎充氣機(jī)故障
輪胎線(xiàn)充氣設(shè)備受輪胎胎圈間距、胎側(cè)柔軟程度等因素影響,充氣不合格故障是輪胎線(xiàn)第一高頻故障點(diǎn),輪胎線(xiàn)充氣不合格時(shí),需要斷電、能量鎖定后,人員進(jìn)入充氣隔離區(qū)域,從輪胎充氣設(shè)備上取下輪胎總成后,重新通電才能恢復(fù)運(yùn)行,由于輪胎注塑成型及批量裝框的特點(diǎn),一旦出現(xiàn)輪胎充不上氣的情況,通常會(huì)在一批零件中持續(xù)發(fā)生充不上氣的情況,能量鎖定及設(shè)備修復(fù)、物料更換過(guò)程平均需要70分鐘,輪胎線(xiàn)主線(xiàn)將處于持續(xù)停機(jī)狀態(tài),見(jiàn)圖1。
2.2 輪胎線(xiàn)動(dòng)平衡機(jī)故障
輪胎動(dòng)平衡機(jī)受動(dòng)平衡機(jī)抓胎卡爪動(dòng)作參數(shù)和輪轂尺寸偏差的影響,平衡機(jī)卡爪與輪轂的配合經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)偏差,動(dòng)平衡機(jī)故障是輪胎線(xiàn)第二高頻故障點(diǎn),輪胎動(dòng)平衡機(jī)設(shè)備故障時(shí),通常需要進(jìn)行卡爪參數(shù)與當(dāng)前使用批次輪轂尺寸進(jìn)行適配調(diào)整。針對(duì)卡爪動(dòng)作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整通常需要60min以上,期間輪胎線(xiàn)主線(xiàn)處于停機(jī)狀態(tài),會(huì)對(duì)總裝生產(chǎn)線(xiàn)造成停線(xiàn)損失,見(jiàn)表1。
3 解決措施和效果分析
3.1 輪胎充氣機(jī)故障
輪胎主線(xiàn)充氣機(jī)故障后,輪胎主線(xiàn)停線(xiàn)??梢詫⑤喬パb配及充氣工序轉(zhuǎn)移至輪胎輔線(xiàn),在輪胎輔線(xiàn)完成壓胎、充氣后,將輪胎總成從主線(xiàn)充氣機(jī)后側(cè)轉(zhuǎn)移至主線(xiàn)做動(dòng)平衡測(cè)試,后工序同理在主線(xiàn)完成后正常輸送至總裝裝配線(xiàn)。整個(gè)過(guò)程中輔線(xiàn)裝配1個(gè)輪胎與完成一個(gè)輪胎總成充氣的時(shí)間均為30秒,現(xiàn)場(chǎng)裝胎與充氣均為2臺(tái)裝胎機(jī)配備兩名工人同時(shí)工作,相當(dāng)于15秒鐘完成一個(gè)輪胎裝配及充氣工藝。按前面的分析,輪胎充氣設(shè)備修復(fù)通常需要70分鐘處理時(shí)間,總裝車(chē)間實(shí)際單件工時(shí)為ATT,輪胎線(xiàn)庫(kù)存為N,輸送鏈緩沖區(qū)上滿(mǎn)時(shí)有22臺(tái)車(chē)的輪胎,為了保證70分鐘不影響總裝裝配線(xiàn)生產(chǎn),必須保證輪胎輸送鏈上的輪胎總成70分鐘不斷供。70min×60s/ATT≤3600s/(15s×5)+22+N,得出:N≥4200s/ATT-70,采用這種方法,配合庫(kù)存N,可保證充氣機(jī)故障不會(huì)造成總裝裝配線(xiàn)效率損失(多數(shù)主機(jī)廠ATT大于60,所以采用這種柔性生產(chǎn)方式,通常可將輪胎庫(kù)存降低至0),見(jiàn)圖2。
3.2 動(dòng)平衡機(jī)故障
動(dòng)平衡機(jī)故障后,將輪胎主線(xiàn)所有工藝完全轉(zhuǎn)移至備胎線(xiàn)生產(chǎn)。備胎線(xiàn)生產(chǎn)輪胎主胎時(shí),按照總裝生產(chǎn)車(chē)型排序單進(jìn)行上線(xiàn)生產(chǎn),可采取4個(gè)主胎+1個(gè)備胎五個(gè)一組的上線(xiàn)方式;也可以采用4個(gè)主胎生產(chǎn)一批,然后一個(gè)備胎生產(chǎn)一批的方式,兩種生產(chǎn)方式比較靈活,視車(chē)型復(fù)雜程度而定。前面介紹了輔線(xiàn)裝胎和充氣的單件工時(shí)為15秒,在輔線(xiàn)裝胎充氣完成后,進(jìn)行動(dòng)平衡測(cè)試,完成一個(gè)輪胎總成測(cè)試需要24秒(輔線(xiàn)瓶頸工位)。按前面的分析,動(dòng)平衡機(jī)設(shè)備故障的修復(fù)時(shí)間為60分鐘,60min×60s/min/ATT≤60×60/(24*5)+22+N,得出:N≥3600s/ATT-52。采用這種柔性生產(chǎn)策略,配合庫(kù)存N(≥3600s/ATT-52),可保證動(dòng)平衡機(jī)故障時(shí)不影響總裝車(chē)間裝配線(xiàn)生產(chǎn)。
4 結(jié)語(yǔ)
如何消除和減少設(shè)備故障,是制造企業(yè)長(zhǎng)期、持續(xù)攻關(guān)難題,在設(shè)備故障無(wú)法消除的現(xiàn)狀下,企業(yè)應(yīng)該充分發(fā)掘線(xiàn)體柔性?xún)?yōu)勢(shì),調(diào)整生產(chǎn)策略。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)的柔性分析及設(shè)備故障時(shí)的生產(chǎn)策略規(guī)劃,不僅可以減少設(shè)備故障對(duì)效率的影響,還能使備件、備品量降低到最低。
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