江淑麗
(中國石油華北油田分公司第四采油廠 河北廊坊 065000)
華北油田主要以砂巖油田為主,隨著油田的長期開發(fā),各采油廠大部分油田均存在地層出砂的問題。出砂不僅容易引起采油井卡泵、砂埋油層、注水井注不進(jìn)等問題,嚴(yán)重還會導(dǎo)致地層坍塌引起套變,最終造成井筒報廢,油水井長期停產(chǎn)。由于出砂井太多、井況復(fù)雜、防砂資金有限,而一般的機(jī)械防砂對套管要求較高,后期井筒處理難度大,且施工費(fèi)用高,無法大面積推廣應(yīng)用。而化學(xué)防砂技術(shù)施工簡便,不需留下任何裝置,但因化學(xué)劑在油層條件下隨著時間會老化,有效期較短。該廠引進(jìn)泛溫涂敷砂防砂工藝技術(shù),初見成效,有效期較長。筆者通過綜合評價方法對應(yīng)用井效果進(jìn)行分析評價,并對防砂后的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,為該技術(shù)的推廣應(yīng)用提供決策依據(jù)。
在一定粒徑的石英砂表面通過物理化學(xué)方法分別均勻涂敷一層樹脂和固化劑,形成雙組份砂。樹脂砂及固化砂通過混砂車攪拌均勻后,由清水或攜砂液攜帶泵入地層,在地層溫度、壓力等條件作用下,樹脂砂外表面的樹脂和固化砂發(fā)生作用,使接觸的顆粒相互粘結(jié)并逐漸固化,形成具有高強(qiáng)度和良好滲透性的人工井壁,從而起到防砂作用。
圖1 雙組份砂膠結(jié)示意圖
選用石英砂粒徑范圍在0.4~0.8mm,膠結(jié)后井壁滲透率在20~40 Darcy,可適應(yīng)環(huán)境溫度30℃~200℃范圍內(nèi)的化學(xué)防砂。實(shí)驗不同溫度下覆膜砂固化時間及抗剪切強(qiáng)度變化情況(表1)。
表1 不同溫度下覆膜砂固化時間及強(qiáng)度變化統(tǒng)計表
2017年在華北油田某采油廠實(shí)驗1口井取得成功,2018年推廣應(yīng)用6口井,均取得不同成效,其中3口井為出砂停產(chǎn)井,累計恢復(fù)油量508噸,最長有效期已達(dá)368天。
為了能進(jìn)一步直觀地看出防砂效果,采用防砂效果評價體系分別從擋砂效果、增產(chǎn)效果、改善井底流動條件三個方面進(jìn)行綜合評價,計算得出每口井防砂效果綜合評價指標(biāo)M,并繪制出綜合評價結(jié)果示意圖,4口井效果很好,1口井效果一般,1口井時間短無法評價,防砂有效率71.4%。
臨界流速超過臨界出砂流速后,出砂量隨流速增加而增加。因此,有必要對油井產(chǎn)量進(jìn)行控制。油井防砂后的日產(chǎn)液量應(yīng)滿足兩個條件:一是要大于最小攜砂排量;二是要小于臨界出砂產(chǎn)量,這樣才能達(dá)到既可以排出井筒內(nèi)浮砂,避免卡泵,又能夠防止地層大量吐砂,延長防砂有效期的目的。通過最小攜砂排量及臨界出砂產(chǎn)量計算并結(jié)合單井實(shí)際生成狀況綜合考慮,選擇合適的生成參數(shù),確定小泵徑:一般采用d32mm或d38mm抽油泵;小沖次:一般為2次/分,不超過4次/分。
表2 防砂作業(yè)井效果統(tǒng)計表
防砂后井口體積和含砂率均得到控制,無需再采用防砂泵生產(chǎn),但考慮到防砂施工后,井筒內(nèi)殘留的覆膜砂不能保證全部排出,為防止隨著油流進(jìn)入泵筒,造成卡泵現(xiàn)象,可以考慮采用縫寬為0.2mm的割縫篩管或濾砂除氣裝置作為進(jìn)油口,將覆膜砂擋在井筒以外。
W20-1井,2014年7月投產(chǎn),產(chǎn)量6.7/0.9t。2015年11月18日因井卡作業(yè),作業(yè)發(fā)現(xiàn):泵筒及泵上第1根油管內(nèi)堵滿地層砂,砂埋全部油層。沖砂井段1807.6~1897.37m。2016年1月19日再次井卡,因無合適的防砂措施,已關(guān)井910天。
2018年確定采用泛溫涂敷砂防砂工藝技術(shù)實(shí)施地層防砂,經(jīng)過沖砂、打鉛印、撈砂、驗套等一系列工序后,9月28日正式防砂施工?,F(xiàn)場施工中發(fā)現(xiàn)該井漏失嚴(yán)重,當(dāng)正注攜砂液入52 m3后,最高泵壓僅為1MPa,而此時已使用砂子4.1m3,因此現(xiàn)場及時調(diào)整方案,加大砂比,將砂比由5%上調(diào)至15%,之后泵壓上升,同時套壓也上升至20MPa,判斷砂子進(jìn)入油套環(huán)空,立即采用套管反擠,用液1.2方后洗通。最后接管線進(jìn)15m3池子,反循環(huán)洗井,替出井內(nèi)多余的石英砂后關(guān)井候凝48小時,防砂施工。10月13日開井,因該井井漏嚴(yán)重,作業(yè)過程入井液較多,經(jīng)過21天的排液期后,油量基本恢復(fù)正常水平,目前日產(chǎn)5.7方,日產(chǎn)油0.7噸,累計117噸,防砂成功。
為了驗證涂敷砂的膠結(jié)性及滲透性,技術(shù)人員做了簡易的室內(nèi)實(shí)驗,對涂敷砂砂柱進(jìn)行性能測定。將涂敷砂灌入容器中,加水候凝后觀察半年,涂敷砂柱仍然膠結(jié)致密,無松散現(xiàn)象。將容器中剩余水排出,在容器底部鉆出多個孔眼,從容器上方倒入250ml清水,記錄水全部流出時間需54秒,可見涂敷砂對滲透率幾乎無影響。
通過效果分析評價確立了一條防砂新途徑,為該項技術(shù)的推廣應(yīng)用提供了理論支撐。同時得出以下結(jié)論:
(1)泛溫涂敷砂防砂工藝技術(shù)能夠滿足現(xiàn)場需求,具有良好的擋砂、增產(chǎn)等效果。
(2)實(shí)施后對油層滲透率影響很低。
(3)涂敷砂膠結(jié)性能好,不易松散,較其他化學(xué)防砂方法有效期長。
(4)防砂施工后要優(yōu)選合理生產(chǎn)參數(shù)和管柱結(jié)構(gòu),保證施工效果。