梁小娟
(西山煤電(集團(tuán))有限公司屯蘭選煤廠,山西 古交 030206 )
西山煤電(集團(tuán))有限公司屯蘭選煤廠是山西古交礦區(qū)設(shè)計規(guī)劃建設(shè)的一座特大型主焦煤選煤廠,年入洗原煤500萬t。屯蘭選煤廠洗選入廠毛煤后,產(chǎn)品根據(jù)不同的情況分類進(jìn)入到運銷車間,配煤后使用快速定量裝車站進(jìn)行單點裝車。當(dāng)前因運銷車間煤質(zhì)波動而檢測不準(zhǔn)的問題,導(dǎo)致商品煤裝車合格率較低,嚴(yán)重影響了該選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。
屯蘭選煤廠裝車合格率只有52%,分析原因如下:
(1)基于成煤環(huán)境和條件不同,形成了煤炭賦存狀況上的差異。屯蘭礦井田內(nèi),不同采區(qū),不同煤層,其煤質(zhì)的變化和區(qū)別也非常明顯。加之井下各采區(qū)工作循環(huán)進(jìn)度不同步,每個工作面在一個班的不同時間內(nèi),出煤量也有很大波動,故而致使井口出煤不論在數(shù)量上還是質(zhì)量上,都是不均勻的,因此毛煤熱值的波動較大,甚至于每個班的點樣在±600cal/g范圍內(nèi)波動。
(2)運輸車間產(chǎn)品化驗結(jié)果滯后,無法實時準(zhǔn)確掌握配煤結(jié)果。當(dāng)前選煤廠的系統(tǒng)洗選達(dá)700萬t/a,超過了500萬t/a的設(shè)計能力,導(dǎo)致運銷車間無法準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品存儲及化驗結(jié)果,從而出現(xiàn)盲裝現(xiàn)象,同時影響下一列車的配煤裝車。
(3)煤質(zhì)檢驗方法落后,無法適應(yīng)煤質(zhì)波動較大的檢測。該選煤廠生產(chǎn)及裝車都是基于自動采樣器在膠帶機中部進(jìn)行采樣,送化驗室常規(guī)化驗,生產(chǎn)及裝車點樣的結(jié)果都需要在1~2h內(nèi)報出,檢測結(jié)果要滯后生產(chǎn)1~2h。
以上原因?qū)е铝诉x煤廠運輸車間商品煤的質(zhì)量波動較大,商品煤配出熱值不準(zhǔn),造成了熱值的嚴(yán)重浪費,在經(jīng)濟(jì)損失的同時損害了選煤廠的產(chǎn)品形象。
為解決煤質(zhì)實時快速檢驗問題,選煤廠決定在運銷車間采用TG800快速工業(yè)分析儀進(jìn)行煤質(zhì)檢測的工業(yè)試驗。
圖1為TG800快速工業(yè)分析儀實施方式的結(jié)構(gòu)連接示意圖,圖2為水分測試單元實施方式的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖1 測試方法結(jié)構(gòu)連接示意圖
圖2 水分測試單元結(jié)構(gòu)示意圖
該設(shè)備包括水分測試單元、灰分測試單元和揮發(fā)分測試單元,利用獨立的設(shè)置技術(shù)測試樣品的水分、灰分和揮發(fā)分。該分析儀中的水分測試單元、灰分測試單元和揮發(fā)分測試單元之間,除了使用的傳感器以及加熱爐組件有所差別之外,其他的同類型部件可以相同,以水分測試單元為案例進(jìn)行分析。
水分測試單元包括第一加熱爐組件,通過第一天平對樣品進(jìn)行稱重。樣品放置在水分坩堝內(nèi),第一天平放置在第一升降平臺下部,水分坩堝放置在第一送樣盤機構(gòu),第一送樣桿安裝在第一天平的天平支架上,通過第一電機帶動第一升降平臺上升或下降,使水分坩堝進(jìn)入第一加熱爐組件進(jìn)行水分測試,或離開第一加熱爐組件。溫度傳感器設(shè)置在第一加熱爐組件,用于測試溫度,第一升降平臺通過第一絲桿被第一電機帶動進(jìn)行上下移動。水分測試單元,只需要通過第一加熱爐組件下部的開口通過第一送樣盤機構(gòu)將樣品送入即可,而無需將第一加熱爐組件進(jìn)行改造。
快速工業(yè)分析儀中,每一個測試單元均由天平、送樣桿、放樣盤機構(gòu)、坩堝、加熱爐組件和升降平臺組成,送樣桿安裝在天平支架上面,放樣盤機構(gòu)和加熱爐組件安裝在升降平臺上。有所不同的是,將水分測試傳感器、灰分測試傳感器以及揮發(fā)分測試傳感器分別獨立安裝在三個測試單元,每個測試單元僅僅負(fù)責(zé)測試樣品的三項測試內(nèi)容中的其中一項,而不像現(xiàn)有技術(shù)中使用低溫爐測試水分,使用高溫爐測試灰分和揮發(fā)分,測試灰分和揮發(fā)分使用同一高溫爐,不僅有先后順序,不能同時測量。另外,送樣桿無需穿過低溫爐,就無需對現(xiàn)有的低溫爐進(jìn)行改造,減少了改造成本,而且送樣桿無需穿過低溫爐就使得無需對低溫爐穿孔,使得其密閉性能更好,測試結(jié)果更加精確。
采用并行測試水分、灰分和揮發(fā)分,三個指標(biāo)測試時間等于水分、灰分和揮發(fā)分三個測試時間的最大值,三個指標(biāo)測試時間小于20min,比現(xiàn)有方案測試時間40min縮短了一半。
TG800快速工業(yè)分析儀檢驗設(shè)備引入后,前期進(jìn)行了安裝檢測位置的選擇試驗。經(jīng)過考察分析,制定了三個取樣安裝檢測方案:
(1)檢驗設(shè)備安裝在末煤膠帶中部采樣機的給料膠帶上,采集的煤樣經(jīng)破碎、縮分后,進(jìn)入到快速工業(yè)分析儀進(jìn)行檢測。初步試驗結(jié)果表明:檢驗設(shè)備經(jīng)靜態(tài)測試和動態(tài)測試的對比試驗發(fā)現(xiàn)測量值與化驗值誤差較大,不宜采用。
(2)檢驗設(shè)備安裝在裝車膠帶的端部采樣機上,經(jīng)破碎及二次采樣后進(jìn)行檢測。初步試驗結(jié)果表明:檢驗設(shè)備經(jīng)靜態(tài)測試和動態(tài)測試的對比試驗發(fā)現(xiàn)測量值與化驗值誤差較大,不宜采用。
基于以上兩種檢測方式中的測量值與化驗值誤差較大的結(jié)果,分析原因可能是由于采樣的頻率較低、周期較長而導(dǎo)致的,因此設(shè)計了第三種檢測方案。
(3)檢驗設(shè)備安裝在裝車膠帶采樣機棄樣端進(jìn)行取樣及檢測試驗。初步試驗結(jié)果表明:檢驗設(shè)備經(jīng)靜態(tài)測試和動態(tài)測試的對比試驗發(fā)現(xiàn)測量值與化驗值誤差較小,可以采用該種安裝辦法進(jìn)行設(shè)備的工業(yè)試驗。
采用皮帶端部采樣機采樣,優(yōu)點在于:大大提高了采樣頻率,采樣周期為55s,棄樣量約75kg,安裝溜槽棄樣落入裝車緩沖倉內(nèi)。
3.2.1 新型煤質(zhì)檢測設(shè)備的安裝
2017年1月開始進(jìn)行設(shè)備的改造和安裝。皮帶運輸上增設(shè)一條小膠帶和溜槽裝置,采樣后的棄樣順利落入緩沖倉中;在小膠帶上設(shè)置煤流成形裝置,同時預(yù)留檢驗設(shè)備的安裝空間,并留出安裝煤質(zhì)檢測設(shè)備的空間;小膠帶采用變頻驅(qū)動,保障小膠帶啟動、停止、運行的穩(wěn)定性,符合快速工業(yè)分析儀檢驗測量要求。2017年3月,TG800快速工業(yè)分析儀安裝并調(diào)整完畢,開始在運銷車間裝車配煤使用。
3.2.2 檢測結(jié)果對比分析
(1)TG800快速工業(yè)分析儀檢測結(jié)果與化驗結(jié)果對比分析
靜態(tài)煤樣的灰分對比測量數(shù)據(jù),經(jīng)擬合如圖3所示。
圖3 靜態(tài)煤樣的灰分對比數(shù)據(jù)擬合圖
2017年4月5日~4月6日測量數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 運銷車間裝車灰分儀熱值與實驗室化驗值對比分析
從表1數(shù)據(jù)知,裝車灰分儀和實驗室化驗熱值差距較小,測量效果比較理想。
3.2.3 運銷車間裝車合格率分析
針對運銷車間采用TG800快速工業(yè)分析儀檢測煤質(zhì)前后裝車的合格率進(jìn)行了對比分析。統(tǒng)計2017年3月1日至2017年8月31日、2016年9月1日至2017年2月28日屯2、屯3、屯4煤的熱值、合格率及比例,如表2所示。
表2 屯蘭選煤廠運銷車間裝車合格率對比分析
從表2可知,TG800快速工業(yè)分析儀應(yīng)用后,運銷車間裝車合格率從52.68%提高到了83.36 %,相較使用前提高30.68%,屯2、屯3和屯4煤的熱值共節(jié)約近110kcal/kg。因此可以推定TG800快速工業(yè)分析設(shè)備對于運銷車間的裝車合格率是有明顯效果的。
TG800快速工業(yè)分析儀檢測設(shè)備在屯蘭選煤廠已有近1年半的使用時間,整體來看該設(shè)備運行穩(wěn)定,檢測結(jié)果良好,能有效地提高運銷車間裝車合格率,能有效地節(jié)約各煤種熱值,對配煤裝車有很好的指導(dǎo)意義。該快速工業(yè)分析儀的應(yīng)用對于控制該選煤廠的產(chǎn)品質(zhì)量、提高洗選效率起到了積極的作用,同時還降低了化驗實驗室人員的勞動強度,可以起到減人增效的作用。