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        復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造綜放工作面停采撤架期間防火技術(shù)

        2019-09-27 06:26:48金永飛姜希印陶維國許延輝程小蛟
        煤礦安全 2019年9期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)筒綜放漏風(fēng)

        金永飛,程 明,姜希印,陶維國,許延輝,程小蛟,郭 軍

        (1.西安科技大學(xué) 安全科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安710054;2.西部礦井開采及災(zāi)害防治教育部重點實驗室,陜西 西安710054;3.兗州煤業(yè)股份有限公司 濟寧二號煤礦,山東 濟寧272000)

        煤火災(zāi)害是礦井五大災(zāi)害之一,不僅會造成大量資源損失,而且還會產(chǎn)生溫室氣體(CO2和CH4)[1-3]、有毒有害氣體(CO、SO2、H2S、N2O、NOx 等)和微量元素(As、F、Se、Hg 等)[4],對井下工作人員身體健康造成嚴重威脅。煤自燃過程主要是一個煤氧復(fù)合放熱、環(huán)境散熱的過程,在放熱和散熱這對矛盾中運動發(fā)展[5-6]。礦井生產(chǎn)過程中,煤層最易自燃的地點有2 處:一個是巷道周圍松散煤體;二是采空區(qū)松散煤體。綜放面采空區(qū)自然發(fā)火多出現(xiàn)在綜放面開切眼、停采線及兩巷遺煤區(qū)。近年來,關(guān)于工作面停采回撤期間遺煤自然發(fā)火防控技術(shù),許多學(xué)者已做了相關(guān)研究。文虎等[7]基于色連二礦12205 工作面頂板上部存在浮煤的特殊情況,提出了“減少采空區(qū)漏風(fēng)、降低采空區(qū)氧濃度”的防火原則,制定了頂板鋪設(shè)風(fēng)筒布、建黃土隔離墻、注高分子膠體材料、注氮等防火技術(shù)措施。鄧軍等[8]針對羊場灣Y212 工作面撤架期間采空區(qū)浮煤自燃特點與工作面實際開采條件,提出在工作面前方重新施工巷道,采用高位孔灌注膠體材料、封閉注氮相結(jié)合的降溫、降氧的防滅火方案,使工作面順利回撤;趙雷等[9]針對大傾角負煤柱綜放面采空區(qū)發(fā)火問題,制定了集“堵漏、降溫、惰化”于一體綜合性的防滅火措施,取得了較好效果;鄭忠亞等[10]針對下溝煤礦易自燃煤層下分層孤島綜放面尾采撤架防滅火技術(shù)研究,采取以膠體防滅火技術(shù)為主,其他防滅火技術(shù)為輔的綜合防滅火技術(shù)措施,保障工作面支架順利回撤。上述防火技術(shù)均以“降氧、降溫”為主旨展開,但不同環(huán)境條件采取技術(shù)措施不同。

        濟寧二號井10301 綜放工作面在停采線附近揭露斷層,地質(zhì)條件復(fù)雜。而目前關(guān)于復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造(如停采線附近揭露斷層)工作面停采撤架期間防滅火技術(shù)鮮有人研究。所以,針對10301 工作面的復(fù)雜地質(zhì)情況,提出了“深部控氧,淺部控溫,減氧抑溫”的防火總思路,制定綜合防滅火技術(shù)措施,效果顯著,順利完成工作面的撤架任務(wù)。

        1 工作面概況

        10301 綜放工作面位于十采區(qū)南部,為十采區(qū)首采工作面。工作面傾向長為231 m,走向長為1 060.45~1 137.43 m,煤層傾角3°~17°,工作面絕對標高為-670.8~-816.3 m,瓦斯絕對涌出量為2.4 m3/min。煤層為氣煤煤種,屬于Ⅱ類自燃煤層,最短自然發(fā)火期為47 d。工作面采用“U”型通風(fēng),運輸巷進風(fēng)、軌道巷回風(fēng),末采期間配風(fēng)量為1 100 m3/min。接近停采線時,工作面兩巷道陸續(xù)揭露斷層F100103、9F59、F100102。工作面軌道巷距十一采區(qū)采空區(qū)最窄煤柱為39.74 m,可能存在漏風(fēng)。工作面煤層產(chǎn)狀變化大,煤層傾角3°~15°,局部可達17°。

        2 工作面停采撤架期間煤自燃原因分析

        1)松散煤體。10301 綜放工作面的兩道和停采線附近都會留有大量遺煤。在停采線附近,頂煤平均厚度約7 m,而在末采階段,平均損失煤厚約0.03~7 m,損失煤量2.73 萬t。此外,工作面推進過程中遇F49斷層,上盤、下盤及地質(zhì)損失共丟煤16.8萬t;9F59斷層下盤丟頂煤(H=9.5~13 m),頂煤區(qū)域面積3 093 m2,平均損失煤厚約9.5 m,損失煤量4萬t。采空區(qū)遺煤情況既為自然發(fā)火提供物質(zhì)條件,又創(chuàng)造了良好的蓄熱環(huán)境。

        2)漏風(fēng)供氧。工作面末采及停采線附近均有斷層構(gòu)造,在斷層構(gòu)造附近的煤層,煤的物性發(fā)生了一些明顯變化,煤較為松軟破碎,易垮落,易氧化,形成漏風(fēng)帶,大大增加了斷層附近煤層的發(fā)火危險。對工作面通風(fēng)系統(tǒng)及周圍片區(qū)內(nèi)密閉墻內(nèi)外壓差分析,共判定此處采空區(qū)漏風(fēng)通道共2 條(圖1)。圖1(a)中,漏風(fēng)路線為:10301 軌道巷→10301 工作面采空區(qū)→10301 運輸巷;圖1(b)中,漏風(fēng)路線為:11310運輸巷→11310 面采空區(qū)→11310 軌道、運輸巷超前段→10301 工作面采空區(qū)→10301 運輸巷。

        圖1 漏風(fēng)通道

        3)氧化時間。10301 工作面煤層為氣煤煤種,屬于Ⅱ類自燃煤層,最短自然發(fā)火期為47 d,發(fā)火期較短,屬于自燃煤層。末采階段,綜放推進速度相對較慢,采空區(qū)氧化帶寬度大。其中,7—9 月間,月推進速度為1.06、0.94、0.795 m/d,推進速度緩慢;此外,由于10301 工作面煤層較厚,綜放面采空區(qū)空間較大,采空區(qū)自燃“三帶”(散熱帶、氧化帶、窒息帶)中散熱帶、氧化帶的分布范圍較廣,尤其是氧化帶寬度較一般工作面增加不少(如運輸巷側(cè)94#點束管、軌道巷的102#點束管,氧氣濃度一直較高,出現(xiàn)一氧化碳較早,沒有進入窒息帶),煤氧作用時間長?;爻菲陂g,10301 綜放工作面共134 套支架,拆卸困難,撤架時間較長。停采至封閉時間達到69 d,遠遠超過煤的自然發(fā)火期。因此,為保證10301 綜放工作面末采及回撤順利完成,從煤自燃條件和末采回撤煤自燃原因分析著手,基于降氧抑溫原則,制定了針對性的綜合防火技術(shù)。

        3 工作面停采撤架期間防滅火技術(shù)

        3.1 堵漏控氧防火

        工作面向采空區(qū)中的漏風(fēng)通道有2 個,分別是通過工作面支架間隙和進風(fēng)端頭向采空區(qū)中漏風(fēng)。封堵采空區(qū)的漏風(fēng)通道,減少空氣供給是堵漏防火工作的基準。

        1)架后鋪設(shè)風(fēng)筒布。停采前架后用風(fēng)筒布包裹,減少采空區(qū)漏風(fēng)氧化?;夭晒ぷ髅婢嗤2删€20 m 時,在工作面掛網(wǎng)時全部鋪費舊風(fēng)筒布,在支架前移停止時,架后風(fēng)布要落地1~2 m。架后風(fēng)筒鋪設(shè)如圖2。

        圖2 頂板鋪設(shè)風(fēng)筒布堵漏風(fēng)

        2)調(diào)整工作面風(fēng)量。工作面采用“U”型通風(fēng),工作面配風(fēng)量前期為1 500 m3/min 左右,后期為1 200 m3/min 左右,停采后為500 m3/min 左右;生產(chǎn)期間運輸巷進風(fēng),軌道巷回風(fēng),10 月20 日抽巷道支架時調(diào)整系統(tǒng),撤除后期改為局部通風(fēng)配合全風(fēng)壓通風(fēng)方式。具體調(diào)整如下:①末采階段通風(fēng)系統(tǒng):工作面通風(fēng)路線為運輸巷進風(fēng)、軌道巷回風(fēng),配風(fēng)量不小于1 100 m3/min,每周測風(fēng)1 次;②停采回撤前通風(fēng)系統(tǒng):在10301 軌道巷聯(lián)絡(luò)巷、10301 運輸巷聯(lián)絡(luò)巷分別安設(shè)好1 臺2×5.5 kW 局部通風(fēng)機敷設(shè)φ600 mm 風(fēng)筒至停采位置,并備留足夠風(fēng)筒以便風(fēng)量不足時將風(fēng)筒延接至回撤位置,過風(fēng)門墻體時必須使用鐵風(fēng)筒,而且鐵風(fēng)筒周邊必須密封嚴實,工作面回撤前,10301 面調(diào)整掩護支架前,利用10301 軌道巷機頭新建調(diào)節(jié)墻及10301 運輸巷聯(lián)絡(luò)巷新建風(fēng)門調(diào)整工作面為軌道巷進風(fēng)運輸巷回風(fēng),通過運輸巷機頭風(fēng)門控制10301 工作面風(fēng)量,將工作面的風(fēng)量控制在450~550 m3/min;③工作面回撤期間通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整:回撤前加工舊工字鋼斜撐預(yù)留回風(fēng)通道(圖3),當(dāng)工作面風(fēng)量因回撤小于300 m3/min 時,首先調(diào)整10301 運輸巷機頭調(diào)節(jié)風(fēng)墻,確保風(fēng)量滿足要求,在回撤過程中如發(fā)現(xiàn)風(fēng)量低于300 m3/min,通過調(diào)整運輸巷機頭風(fēng)門及通過增加軌道巷聯(lián)絡(luò)巷通風(fēng)斷面不能滿足要求時,將10301 軌道巷風(fēng)筒敷設(shè)至工作面內(nèi)回撤支架位置,同時開啟兩巷道風(fēng)機供風(fēng),工作面封閉完成后,及時回收兩巷道風(fēng)機。

        圖3 回撤期間風(fēng)量調(diào)整示意圖

        3)注水玻璃膠體材料。工作面停采前15 m,每推進5 m 在工作面上施工1 道碎煤墻,封堵采空區(qū)未跨落的巷道。向未垮落區(qū)壓注水玻璃膠體材料,對采空區(qū)遺煤裂隙進行封堵,形成隔離帶,控制采空區(qū)漏風(fēng)。鉆孔施工,深淺結(jié)合,工作面架后、架間使用FIV—S/L 型手持式氣動鉆機或幫部錨桿鉆機施工φ42 mm 鉆孔,鉆孔內(nèi)下φ25 mm 全程套管。10301 工作面回撤期間每組支架架間都要施工,累計施工此類鉆孔273 個。此外,工作面架間使用ZQJC-1000/11S 氣動柱式鉆機、φ50 mm 套管及φ50 mm 一次性防火鉆頭,施工φ50 mm 防滅火長距離鉆孔(一般深度為15~20 m)。10301 工作面回撤期間累計施工此類鉆孔22 個。端頭、支架后方注膠示意圖如圖4。

        3.2 惰化降氧防火

        1)注N2工藝。在進風(fēng)端頭埋處預(yù)埋φ108 mm管路,地面制氮機制氮后通過井下專用注惰氣管路輸送至壓注地點,氮氣量保持在800 m3/h,對采空區(qū)持續(xù)注氮惰化采空區(qū)。

        2)注CO2工藝。①將液態(tài)二氧化碳在地面灌注至型號為CPW-20 的液態(tài)二氧化碳儲氣罐內(nèi),將儲氣罐運輸至壓注地點后利用管路向工作面內(nèi)采空區(qū)內(nèi)壓注,通過此工藝,共向工作面采空區(qū)內(nèi)壓注二氧化碳8 罐車,合計18 t 液態(tài)二氧化碳;②在地面將液態(tài)二氧化碳槽車利用蒸發(fā)器氣化后輸送至儲氣罐內(nèi),然后通過井下注惰氣管路將氣化后的二氧化碳輸送至壓注地點,通過此工藝,共向工作面采空區(qū)內(nèi)壓注液態(tài)二氧化碳410 t,既實現(xiàn)了降溫效果,又達到減氧的目的。

        圖4 端頭、支架后方注膠示意圖

        3.3 監(jiān)測預(yù)報

        1)人工檢測。通過CO 便攜儀、CO 檢定管、瓦檢儀、四合一和紅外測溫儀等工具對下端頭支架后部、25#、45#、65#、85#、100#、110#、120#支架后部、回風(fēng)隅角(支架后部)等位置每天派專人分3 班進行氣體檢測。

        2)束管檢測。通過人工方式對回風(fēng)隅角(支架后部)、回風(fēng)流、進風(fēng)巷采空區(qū)隔30 m 的3 個埋點、回風(fēng)巷采空區(qū)隔30 m 的3 個埋點等位置進行氣樣采集,進行色譜分析,繪制氣體變化曲線圖,分析氣體變化采取相應(yīng)措施。

        3)安全監(jiān)控系統(tǒng)。對10301 綜放工作面進風(fēng)巷,120#架,回風(fēng)隅角,回風(fēng)出口,距工作面10 m,回風(fēng)流等位置的CO、CH4、O2等氣體及溫度進行實時監(jiān)測,每天查看各指標變化趨勢,對采空區(qū)煤自燃情況進行預(yù)測預(yù)報。

        4 應(yīng)用效果

        4.1 撤架防火過程

        末采階段(2017-07-15—2017-09-21),綜放工作面供風(fēng)量大于1 100 m3/min,工作面回風(fēng)流中CO濃度處于(5~10)×10-6之間。2017 年9 月25 日,工作面開始撤除設(shè)備。在09-25—10-17 期間,工作面軌道巷主要撤除134#架、133#架、前部運輸機及后部運輸機,回風(fēng)流中CO 濃度處于(5~11)×10-6之間,工作面氣體情況正常。在10-18—10-23 期間,軌道巷撤除切內(nèi)鋪滑板、調(diào)掩護架等設(shè)備。在此節(jié)點上,對工作面通風(fēng)系統(tǒng)進行調(diào)整,風(fēng)流方向為:軌道巷進風(fēng),運輸巷回風(fēng)?;仫L(fēng)流中CO 濃度出現(xiàn)異常,氣體濃度處于(5~129)×10-6之間,66#~67#架后出現(xiàn)高溫點,采取相應(yīng)措施,于22 日中班處理完畢。2017 年10 月23 日,工作面回風(fēng)流首次出現(xiàn)C2H6,采空區(qū)遺煤溫度已達到80℃以上。2017 年11 月5日左右,工作面回風(fēng)流中出現(xiàn)C2H4,采空區(qū)遺煤溫度已達到90℃以上。10-24—10-28 期間撤除支架,平均每天撤架3.7 組。10-28—10-30 期間,斷層面(高點)出現(xiàn)CO,其中29 日中班在97#~98#架間打出高溫點,出現(xiàn)焦油味。工作人員及時采取措施,在10301 運輸巷砸墻2 道各0.5 m3,并在工作面97#~101#架附近施工鉆孔10 個,并對上述鉆孔壓注膠體,其中小蘇打105 袋、水玻璃210 桶(0.22 m3/桶)。10 月29 日夜班,工作面注膠5 個孔,小蘇打78 袋、水玻璃78 桶。

        4.2 防火效果分析

        10 月30 日早班,通過95#~96#、97#~98#架間監(jiān)測孔CO 數(shù)據(jù)(圖5、圖6)可知,10-29—10-30 采取的局部預(yù)防措施效果顯著,后續(xù)對97#~98#附近持續(xù)注膠,CO 濃度呈減小趨勢,降低到24×10-6以下。

        圖5 進風(fēng)預(yù)埋束管CO 濃度變化

        回撤期間,從10 月23 日工作面回風(fēng)流CO 濃度呈指數(shù)遞增,工作面CO 濃度變化如圖7。產(chǎn)生上述情況的主要原因為:①10 月20 日風(fēng)流方向調(diào)整,且風(fēng)流從750 m3/min 降到340 m3/min,支架回撤時頂板垮落,風(fēng)流通過時帶出大量CO,如圖7(a);②采空區(qū)遺煤溫度達到臨界溫度以上,氧化反應(yīng)加劇,CO 產(chǎn)生量急劇上升,撤架期間,工作面回風(fēng)巷嚴禁行人。根據(jù)上述預(yù)防思路,對工作面采取相應(yīng)措施,11 月24 日,工作面所有支架撤出,11 月28 日,封閉工作面,回撤歷時69 d。

        圖6 回風(fēng)預(yù)埋束管CO 濃度變化

        圖7 工作面CO 濃度變化

        5 結(jié) 語

        1)通過對10301 工作面復(fù)雜地質(zhì)條件分析,圍繞“深部控氧、淺部控溫、減氧抑溫”的中心思想,采取可靠的具有針對性的綜合防滅火技術(shù)措施,實現(xiàn)工作面撤架工作的順利完成。

        2)10301 工作面地質(zhì)條件復(fù)雜,較一般工作面,自燃危險性更大。在預(yù)防及治理措施上,圍繞“整體/局部”的思想,對工作面重大自然發(fā)火隱患區(qū)進行重點防治,其他區(qū)域采取一般預(yù)防措施,保證工作面工作順利進行。

        3)10301 工作面停采回撤期間主要從堵漏控氧、惰化降氧、監(jiān)測預(yù)報3 個方面采取針對性的防火措施,現(xiàn)場實施效果顯著,保障了本工作面支架順利回撤。

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