殷祿華 許金成
南通三圣石墨設(shè)備科技股份有限公司 (江蘇南通 226009)
近幾年,黏膠纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升優(yōu)化,單條生產(chǎn)線的規(guī)模也不斷擴(kuò)大。這對(duì)原液、紡練和酸站等配套設(shè)備均提出了更高的要求,既需要優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)以增加產(chǎn)能、降低能耗,又需要合理精準(zhǔn)地配置設(shè)備以提高裝置效率,從而幫助黏膠纖維生產(chǎn)廠家減少投資,適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。針對(duì)黏膠纖維行業(yè)的發(fā)展前景和改進(jìn)方向,艾伯納三圣(南通)環(huán)保有限公司開發(fā)出了新型高效酸浴結(jié)晶裝置并將其成功應(yīng)用于生產(chǎn),很好地解決了以上 問題[2]。
絕大部分黏膠纖維工廠目前運(yùn)行的結(jié)晶裝置以真空冷卻結(jié)晶為主,工藝原理如下:用于結(jié)晶的酸浴連續(xù)逐級(jí)通過不同的腔室,逐步降低操作壓力;在無需外部熱量的情況下,酸浴始終處于沸騰狀態(tài),從而使水分蒸發(fā)。酸浴在閃蒸過程中一邊濃縮一邊降溫,蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽通過硫酸冷凝器冷凝。當(dāng)酸浴溫度低于硫酸鈉結(jié)晶起始溫度之后,溶液中的硫酸鈉以芒硝晶體(Na2SO4·10H2O)的形式析出。
1.2.1 酸浴結(jié)晶工藝簡(jiǎn)述
普通黏膠纖維的酸浴進(jìn)料溫度一般低于48℃,酸浴連續(xù)喂入預(yù)冷卻器,在真空狀態(tài)下閃蒸濃縮,達(dá)到芒硝結(jié)晶溫度后進(jìn)入結(jié)晶器,此時(shí)酸浴溫度一般控制在28℃。通過不斷提高每級(jí)結(jié)晶器的真空度,酸浴在結(jié)晶器中連續(xù)產(chǎn)生結(jié)晶,為使晶體顆粒在酸浴中保持懸浮狀態(tài),在結(jié)晶器底部設(shè)有空氣攪拌器。含大量晶體的酸浴離開結(jié)晶器后,經(jīng)過增濃器到達(dá)離心機(jī)并分離出合格產(chǎn)品。結(jié)晶器末級(jí)的酸浴溫度控制在14℃左右,整個(gè)結(jié)晶過程的溫降大約為14℃,以較為普遍的4級(jí)真空結(jié)晶為例,每級(jí)結(jié)晶器的平均溫降為3.5℃。
與蒸發(fā)結(jié)晶明顯不同的是,真空冷卻結(jié)晶對(duì)溫降要求較高,如果溫降較大,可在瞬間形成大量的細(xì)小晶體,這種情況在操作中要極力避免。
1.2.2 酸浴結(jié)晶裝置的運(yùn)行現(xiàn)狀及常見問題
20世紀(jì)90年代初,我國工業(yè)基礎(chǔ)還比較薄弱,部分大型黏膠纖維生產(chǎn)企業(yè)從德國艾伯納公司引進(jìn)了多套酸浴閃蒸、結(jié)晶及焙燒裝置,通過借鑒學(xué)習(xí),雖然陸續(xù)將裝置應(yīng)用到國內(nèi)幾乎所有的黏膠纖維工廠,但并沒有真正掌握其工藝計(jì)算的核心。在后續(xù)的行業(yè)發(fā)展過程中,僅僅是同尺寸照搬或按比例將裝置放大。隨著黏膠纖維產(chǎn)能的持續(xù)提升,設(shè)備規(guī)格顯著增大,導(dǎo)致酸站廠房占地面積不斷擴(kuò)大,投資急劇增加[1]。
另外,在與國內(nèi)某些廠家交流溝通時(shí)了解到:結(jié)晶器末級(jí)的酸浴溫度一旦低于14℃,就容易導(dǎo)致晶體沉積,堵塞空氣攪拌器氣孔,甚至使空氣攪拌器無法工作;一些廠家結(jié)晶器的溫度控制不均勻,經(jīng)鹽漿泵輸送到增稠器的物料 (含有細(xì)小晶體的母液),有相當(dāng)一部分從增稠器上部溢出,最終的結(jié)果是產(chǎn)能下降,裝置產(chǎn)能無法滿足設(shè)計(jì)要求。
為彌補(bǔ)此類缺陷,通常的做法是提高結(jié)晶喂入酸浴量,其后果是酸浴在結(jié)晶器內(nèi)的停留時(shí)間縮短、液位過高,酸浴在結(jié)晶器內(nèi)閃蒸的二次蒸汽夾帶晶體量增加等。由于處理量較大,二次蒸汽冷凝量也相應(yīng)增加,當(dāng)夏天水溫較高時(shí),實(shí)際結(jié)晶產(chǎn)能顯著下降。少數(shù)廠家也嘗試過增加換熱器的方式,但是都不能解決根本問題。
目前世界上最大的酸浴結(jié)晶裝置分別應(yīng)用于賽得利(印尼)纖維有限公司項(xiàng)目和賽得利(江西)化纖有限公司項(xiàng)目,由艾伯納三圣(南通)環(huán)保有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)及建設(shè)。前者已于2018年順利開車,并已成功完成性能測(cè)試,72 h連續(xù)測(cè)試最高結(jié)晶生產(chǎn)能力達(dá)16.5 t/h,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)能力(15 t/h)。后者預(yù)計(jì)于2019年下半年開車,工藝上采用了更為環(huán)保的間接冷凝方法,改變了行業(yè)內(nèi)一直以來的冷卻水與酸性二次蒸汽直接接觸冷凝的方式,既避免了酸性涼水塔循環(huán)冷卻時(shí)造成的大氣環(huán)境污染,也避免了酸性冷凝液與冷卻水混合產(chǎn)生大量的酸性廢水。相比原先2套7.5 t/h產(chǎn)能的結(jié)晶裝置,新裝置投資低、占地少、設(shè)備數(shù)量少、維護(hù)費(fèi)用低,具有極大的性能和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
結(jié)合當(dāng)前酸浴結(jié)晶裝置存在的一些問題,設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮了以下2個(gè)方面。
2.2.1 優(yōu)化工藝控制參數(shù)及設(shè)備選型,提高產(chǎn)率
通過與德國艾伯納公司的長(zhǎng)期合作,學(xué)習(xí)并掌握了整個(gè)流程中的實(shí)際過程參數(shù)、物料特性數(shù)據(jù)以及整個(gè)工藝包的計(jì)算。根據(jù)真空蒸發(fā)的原理,優(yōu)化了真空度、蒸發(fā)速率與結(jié)晶器尺寸等相關(guān)參數(shù)間的關(guān)聯(lián),確定了最佳的高效傳質(zhì)方案。在保證結(jié)晶產(chǎn)量及其他性能的同時(shí),使部分主要設(shè)備的選型尺寸降至最低,從而節(jié)約裝置投資30%左右,縮小裝置占地面積25%以上[3-4]。以15 t/h結(jié)晶裝置為例,部分主要設(shè)備尺寸及選型對(duì)比如表1所示。
2.2.2 優(yōu)化工藝流程,使其簡(jiǎn)化及高效
(1)簡(jiǎn)化流程配置,提高產(chǎn)品品質(zhì)
在新型高效結(jié)晶裝置中,通過對(duì)物料平衡和熱平衡的精確計(jì)算,調(diào)整工藝流程,降低裝置總的熱負(fù)荷,減少現(xiàn)有設(shè)計(jì)配置中的酸浴換熱器,減少蒸汽噴射器及硫酸冷凝器的數(shù)量,增加結(jié)晶器的級(jí)數(shù),在同樣產(chǎn)能的情況下,裝置占地面積及單體設(shè)備尺寸大大縮小。主要計(jì)算依據(jù)及說明如下:
表1 優(yōu)化前后設(shè)備選型
Q=m·cp·(T0-t)+Rw
式中:Q為結(jié)晶過程總的熱負(fù)荷,kJ;
m為結(jié)晶裝置的進(jìn)酸量,kg/h;
cp為初始酸浴的比熱,kJ/(kg·K);
T0為初始酸浴的溫度,K;
t為出結(jié)晶器的酸浴溫度,K;
Rw為結(jié)晶熱,kJ。
同樣以15 t/h結(jié)晶裝置為例,其中恒定不變的參數(shù)為cp,T0和Rw。在現(xiàn)有裝置中,t=14℃,進(jìn)酸量需要60 m3/h;在新設(shè)計(jì)裝置中,t=10℃,進(jìn)酸量?jī)H需要40 m3/h。由此可知,在保持相同產(chǎn)能的條件下,現(xiàn)有裝置需要的總熱負(fù)荷Q遠(yuǎn)大于新型裝置所需要的熱負(fù)荷Q新,同樣也說明了裝置的熱效率(Rw/Q)得到有效提升。
優(yōu)化后的設(shè)計(jì)還可以降低每級(jí)結(jié)晶器的溫降,使得每級(jí)的酸浴溫降更為均勻,晶體停留時(shí)間延長(zhǎng),其生長(zhǎng)空間也相應(yīng)增大,從而有利于保證產(chǎn)能和晶體顆粒的均勻。具體的結(jié)晶流程如圖1所示。
圖1 結(jié)晶流程示意圖(間壁式)
(2)調(diào)整結(jié)晶工藝,優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)
結(jié)晶器不同于普通閃蒸蒸發(fā)器,其除了提供酸浴閃蒸的場(chǎng)所以外,更主要的功能是提供晶體形成、生長(zhǎng)以及維持晶體均勻懸浮的場(chǎng)所。在合理的結(jié)晶工藝和設(shè)備結(jié)構(gòu)條件下,末級(jí)結(jié)晶器的溫度可降低至10℃,即在現(xiàn)有裝置的基礎(chǔ)上降低4℃。與此同時(shí),酸浴進(jìn)料量由60 m3/h降低至40 m3/h。
優(yōu)化蒸噴設(shè)計(jì)與濃硫酸流量、溫度之間的匹配系數(shù)。很多廠家運(yùn)行的酸浴結(jié)晶裝置,其蒸噴工作性能較差,在此情況下,可能會(huì)通過提高硫酸濃度的方式維持真空度,但導(dǎo)致的結(jié)果是硫酸冷凝器的損壞率較高。濃硫酸氧化性較強(qiáng),當(dāng)濃度升高時(shí),其對(duì)膠板的損害呈指數(shù)上升。
設(shè)置必要的檢測(cè)儀表,更準(zhǔn)確地判斷物料的運(yùn)行狀態(tài)。部分廠家為了節(jié)約成本,在一些關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)未設(shè)置檢測(cè)儀表,極易導(dǎo)致誤操作或操作失控,損壞設(shè)備。例如在硫酸冷凝器出口未設(shè)定檢測(cè)硫酸濃度的儀器,僅通過觀察硫酸流量的方式來判斷并控制濃度,這種控制方式是很不科學(xué)的。
高濕高模量黏膠纖維是一種特殊的高品質(zhì)新一代黏膠纖維。與普通黏膠纖維類似,高濕高模量纖維的酸浴也需要保持組成相對(duì)穩(wěn)定。其酸浴組成與普通黏膠纖維差別較大——鈉離子濃度較低而鋅離子含量較高,導(dǎo)致酸浴中硫酸鈉達(dá)到其飽和溶解度的溫度較低。采用目前國內(nèi)通用的酸浴結(jié)晶工藝無法有效處理酸浴,得到芒硝晶體。為此開發(fā)了新型特種纖維酸浴結(jié)晶裝置,該裝置同時(shí)具備處理高濕高模量纖維酸浴和普通纖維酸浴的能力,也適用于國內(nèi)小型結(jié)晶裝置的技術(shù)改造。
重點(diǎn)介紹了新型高效酸浴結(jié)晶裝置的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況,同時(shí)針對(duì)現(xiàn)有結(jié)晶裝置出現(xiàn)的一些異常狀況給出了解決方法和思路,希望能夠給國內(nèi)黏膠纖維廠家提供一些幫助。