徐杰
米頓羅工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 上海 221008
隨著科技的發(fā)展,機(jī)械化工等行業(yè)在不斷的進(jìn)步與擴(kuò)展,如何快速查找設(shè)備故障,減少因?yàn)樵O(shè)備故障對(duì)生產(chǎn)的影響,如何利用質(zhì)量工具,來(lái)快速查找原因,提出解決方案,本文根據(jù)mRoy系列計(jì)量泵液壓測(cè)量原理及測(cè)試過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題,結(jié)合質(zhì)量工具的應(yīng)用,在搜尋大量的文獻(xiàn)資料,通過(guò)使用魚骨圖來(lái)分析測(cè)試過(guò)程中的不良現(xiàn)象來(lái)調(diào)查導(dǎo)致不良的原因,從而制定相應(yīng)的該措施,以提高產(chǎn)品測(cè)試一次通過(guò)率,達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的[1]。
mRoy系列計(jì)量泵是基于液壓旁路調(diào)節(jié)系統(tǒng)原理,其特點(diǎn)液壓驅(qū)動(dòng)隔膜-受力均勻,壽命長(zhǎng),無(wú)泄漏;液壓旁路設(shè)計(jì)-結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單耐用;內(nèi)置可調(diào)節(jié)壓力釋放閥-防止超壓;所有運(yùn)動(dòng)部件均為油浴潤(rùn)滑-減少機(jī)械摩擦,保證整體長(zhǎng)期運(yùn)行壽命等特點(diǎn),對(duì)于mRoy系列計(jì)量泵應(yīng)用非常廣泛,不僅應(yīng)用于電廠鍋爐水處理、石化煉油工藝應(yīng)用等應(yīng)用都非常廣泛。
計(jì)量泵原理圖
1953年,日本管理大師石川馨先生所提出的一種把握結(jié)果(特性)與原因(影響特性的要因)的極方便而有效的方法,故名“石川圖”。因其形狀很像魚骨,是一種發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“根本原因”的方法,是一種透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)的分析方法,也既稱為“魚骨圖”或者“魚刺圖”。
魚刺圖分析的步驟如下:
(1)確定分析對(duì)象,對(duì)所分析的事故要全面了解,深刻認(rèn)識(shí),找出問(wèn)題將產(chǎn)生的后果。
(2)分析原因,采用頭腦風(fēng)暴法,找出產(chǎn)生問(wèn)題或事故的所有可能原因(因素)。
(3)綜合分類,對(duì)各個(gè)因素進(jìn)行重要程度及彼此間的因果關(guān)系整理、分類,明確其從屬關(guān)系,并分析選取重要因素。
(4)分類填圖,檢查各要素的描述方法,確保用語(yǔ)簡(jiǎn)單明了。畫出主干線,主干線的箭頭指向事故,再在主干線的兩邊依次用不同粗細(xì)的箭頭線表示出大、中、小原因之間的因果關(guān)系,在相應(yīng)箭頭線旁邊標(biāo)注出原因內(nèi)容。
RH型號(hào)計(jì)量泵是一種技術(shù)含量較高的泵型,有壓力高,流量小的特點(diǎn)。采用雙隔膜液壓驅(qū)動(dòng)。生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)零件的要求較高,存在測(cè)試時(shí)間長(zhǎng),一次測(cè)試通過(guò)率較低,主要問(wèn)題是由于雙隔膜之間的空氣無(wú)法快速排凈,導(dǎo)致在測(cè)試時(shí),釋放閥無(wú)法封住,液壓不斷地進(jìn)行釋放,從而影響泵的性能,嚴(yán)重影響交期及銷售人員的選型信心。測(cè)試釋放問(wèn)題改進(jìn)工作對(duì)提高生產(chǎn),提高市場(chǎng)信息有極重要的作用[2]。
2.2.1 首次魚骨圖分析
針對(duì)測(cè)試過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題,工藝、生產(chǎn)、技術(shù)、供應(yīng)鏈及質(zhì)量代表組成改進(jìn)小組根據(jù)魚骨圖分析法從人機(jī)料法環(huán)測(cè)等方面分析,通過(guò)改進(jìn)小組頭腦風(fēng)暴分析原因,逐項(xiàng)的分析,裝配人員,裝配工藝沒(méi)有變更,沿用了十年,并不存在變化,測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)試環(huán)境對(duì)排氣沒(méi)有影響,最后確定應(yīng)該是零件的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的測(cè)試釋放的問(wèn)題。
2.2.2 二次魚骨圖分析
根據(jù)首次魚骨圖分析的結(jié)果,零件質(zhì)量是導(dǎo)致測(cè)試過(guò)程不斷釋放的主要原因,改進(jìn)小組再次頭腦風(fēng)暴,結(jié)合對(duì)泵運(yùn)行的原理進(jìn)行了分析,液壓油在柱塞的推動(dòng)下,通過(guò)箱體的補(bǔ)油斜孔,對(duì)隔膜進(jìn)行壓力推動(dòng),通過(guò)魚骨圖方法,將可能導(dǎo)致的測(cè)試過(guò)程釋放的零件羅列出來(lái)。
針對(duì)羅列的各個(gè)原因點(diǎn),下一步驟改進(jìn)小組開展調(diào)查落實(shí),技術(shù)部給出零件的關(guān)鍵控制點(diǎn),質(zhì)量部進(jìn)行落實(shí)驗(yàn)證,供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)。生產(chǎn)和工藝負(fù)責(zé)后續(xù)的測(cè)試驗(yàn)證過(guò)程。排氣閥和和迷宮密封已在測(cè)試后已經(jīng)進(jìn)行了更換,對(duì)于隔膜護(hù)盤,如何更利于氣體排出,技術(shù)部提出了隔膜護(hù)盤的排液孔的尺寸是否可以加大,通過(guò)加大排液量促進(jìn)液壓腔內(nèi)的空氣排出。建議由2.12mm增大至3.00mm,以提高補(bǔ)油量,提高空氣排出的壓力。對(duì)于箱體和泵頭,工程技術(shù)人員將所有重點(diǎn)的尺寸標(biāo)注出,由檢驗(yàn)人員對(duì)箱體的重點(diǎn)尺寸及外觀檢驗(yàn),尤其是有利于排除空氣時(shí)氣泡通過(guò)的尺寸和外觀。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn),尺寸符合要求,但補(bǔ)液斜孔與柱塞腔交叉的位置,遺留很多加工的毛刺。將毛刺用專有工具清除。
通過(guò)各個(gè)部門的積極配合最后問(wèn)題改進(jìn)點(diǎn)確定為箱體補(bǔ)液孔存在毛刺和隔膜護(hù)盤過(guò)液孔尺寸。
2.3.1 隔膜護(hù)盤孔加大
由供應(yīng)鏈協(xié)調(diào),供應(yīng)商提供一批加大過(guò)液孔的隔膜護(hù)盤,經(jīng)過(guò)安裝測(cè)試,測(cè)試通過(guò)率有很大程度的提高,但測(cè)試釋放問(wèn)題未完全解決,仍有產(chǎn)品在測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)釋放問(wèn)題。
2.3.2 清除補(bǔ)液斜孔與柱塞腔交叉位置的毛刺
針對(duì)補(bǔ)液斜孔與柱塞腔交叉位置的毛刺問(wèn)題,將在制品的箱體統(tǒng)一進(jìn)行了處理,并對(duì)裝配后測(cè)試結(jié)果進(jìn)行了跟蹤,效果十分明顯,經(jīng)過(guò)測(cè)試驗(yàn)證,在制RH雙隔膜小流量產(chǎn)品順利通過(guò)測(cè)試,測(cè)試時(shí)間由原來(lái)的4小時(shí)縮短至1.5小時(shí),為驗(yàn)證改進(jìn)措施,增大樣本量,項(xiàng)目跟蹤了后續(xù)40臺(tái)訂單,測(cè)試順利通過(guò)[3]。
對(duì)于后續(xù)的零件改進(jìn),隔膜護(hù)盤經(jīng)過(guò)國(guó)外統(tǒng)一,隔膜護(hù)盤排液空直接有2.12增大到2.54.箱體斜孔毛刺問(wèn)題,供應(yīng)商變更工藝。增加精車和專人檢驗(yàn)。以避免后續(xù)問(wèn)題再次發(fā)生。
由于導(dǎo)致設(shè)備故障的因素會(huì)有很多,各影響因素對(duì)故障的影響也不盡相同。本文采用魚刺圖法將可能導(dǎo)致計(jì)量泵測(cè)試釋放的問(wèn)題所有原因進(jìn)行分析,且不僅僅局限在人機(jī)料法環(huán)測(cè)等方面,而是通過(guò)不同階段的魚骨圖分析來(lái)確定最后的根本原因。由此證明魚骨圖不僅僅在質(zhì)量管理過(guò)程中有很大的作用,在設(shè)備故障排除過(guò)程中同樣可以起到很重要的作用。我們?cè)谶\(yùn)用魚骨圖時(shí)也要注意,問(wèn)題原因要展開分析,避免單一因素或“閉門造車”。