劉和平
四川中煙綿陽卷煙廠 四川綿陽 621000
YB95硬盒條包機(jī)出口皮帶電機(jī)屬于后加設(shè)備,主要是為缺包檢測(cè)輸送煙條,通電運(yùn)行,究其原因是:電機(jī)只設(shè)定了一個(gè)空開,且安裝在上鎖的配電柜中,沒有其他形式的操作開關(guān)。通電后主機(jī)未運(yùn)行時(shí),出口輸送皮帶一直運(yùn)轉(zhuǎn),無效運(yùn)行時(shí)間為有效運(yùn)行時(shí)間的5倍以上。同時(shí),設(shè)備一通電,皮帶電機(jī)就啟動(dòng),存在一定的安全隱患,皮帶電機(jī)的啟動(dòng)也無法與主機(jī)同步運(yùn)行[1]。
基于上述現(xiàn)象,我想能否設(shè)計(jì)一種新的控制方法,滿足既不影響正常生產(chǎn),又能實(shí)現(xiàn)當(dāng)主機(jī)啟動(dòng)時(shí),皮帶電機(jī)才啟動(dòng);主機(jī)停止運(yùn)行時(shí),皮帶電機(jī)排空所有煙條再延時(shí)關(guān)閉。
YB95煙條輸送流程:
YB95硬盒條包機(jī)煙條包裝好后由出口皮帶將煙條輸送至臨時(shí)儲(chǔ)煙臺(tái),再由人工撿條完成裝箱。
圖 輸送電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路圖(改前)
從圖中1可以看出設(shè)備開電,3K12繼電器一直得電,電機(jī)驅(qū)動(dòng)器動(dòng)作,電機(jī)一直運(yùn)行,直至設(shè)備斷電才停止運(yùn)行,造成電機(jī)帶動(dòng)輸送皮帶在無效運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間過長(zhǎng)的最主要原因。
我們統(tǒng)計(jì)了5、6、7三個(gè)月平均每天YB95通電時(shí)間與出口輸送帶無效運(yùn)行時(shí)間,統(tǒng)計(jì)如下表1:餅圖如下圖3
從統(tǒng)計(jì)表可以看出:出口輸送帶無效運(yùn)行時(shí)間大約是正常運(yùn)行時(shí)間的4.6倍。出口輸送皮帶電機(jī)無效運(yùn)轉(zhuǎn)主要有以下幾點(diǎn)影響:
(1)增加電機(jī)、皮帶等零部件的損耗,降低零部件的使用壽命。
(2)增加能耗,違背煙廠節(jié)能增效的宗旨。
(3)產(chǎn)生噪音,影響操作工的身心健康。
(4)電機(jī)通電即啟動(dòng),增加安全隱患。
綜上所述:項(xiàng)目改進(jìn)勢(shì)在必行。
改進(jìn)出口皮帶電機(jī)運(yùn)行的控制方式,讓皮帶運(yùn)行的更智能。
目標(biāo)一:消除電機(jī)通電啟動(dòng)安全隱患
目標(biāo)二:出口皮帶電機(jī)無效運(yùn)行時(shí)間歸0
2.3.1 改進(jìn)皮帶電機(jī)的啟動(dòng)方式
YB95出口皮帶電機(jī)需在主電機(jī)啟動(dòng)設(shè)備正常運(yùn)行后才運(yùn)行,皮帶電機(jī)驅(qū)動(dòng)器得到主機(jī)啟動(dòng)信號(hào)之后才開始運(yùn)行。這種控制方法能消除通電啟動(dòng)所帶來的安全隱患,但也存在一定的弊端,主機(jī)停機(jī)后YB95通道和皮帶電機(jī)上的煙條不能完全排出來。
2.3.2 增加延時(shí)繼電器
在方案一的基礎(chǔ)上我想出了皮帶電機(jī)延時(shí)停機(jī)的方法,通過增加一個(gè)延時(shí)繼電器的方法,主機(jī)停機(jī)后皮帶電機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,把設(shè)備內(nèi)部的煙條全部排出后自動(dòng)停止運(yùn)行。這種控制方法簡(jiǎn)單易行,也能滿足我們的生產(chǎn)要求[2]。
在方案二的基礎(chǔ)上,增加一個(gè)手/自動(dòng)控制,讓皮帶電機(jī)隨時(shí)可以運(yùn)行。
我研究出一套新的出口皮帶電機(jī)運(yùn)行控制方案,如圖4所示:
圖4 輸送電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路圖(改后)
改進(jìn)后:當(dāng)YB95啟動(dòng)時(shí),3K12繼電器得電,時(shí)間繼電器得電,電機(jī)驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行,皮帶電機(jī)啟動(dòng),帶動(dòng)煙條輸送帶正常運(yùn)行。當(dāng)YB95停止工作時(shí),時(shí)間繼電器開始計(jì)時(shí),待到設(shè)定的時(shí)間后斷開線路,電機(jī)驅(qū)動(dòng)器斷電,皮帶電機(jī)停止運(yùn)行。同時(shí)這套程序設(shè)置了一套手工開啟皮帶電機(jī)的動(dòng)作,當(dāng)生產(chǎn)結(jié)束排空YB95內(nèi)部煙條時(shí),手動(dòng)啟動(dòng)皮帶電機(jī),排空煙條后打回自動(dòng),皮帶電機(jī)隨即延時(shí)關(guān)閉。
根據(jù)設(shè)計(jì)思路和圖紙購買相關(guān)元器件,布置線路,安裝各元器件。
YB95機(jī)在正常生產(chǎn)結(jié)束時(shí),最后一條煙從YB95機(jī)出口進(jìn)入皮帶,經(jīng)過缺包檢測(cè),到達(dá)煙條滑道,最后停在臨時(shí)出煙臺(tái)上。我們經(jīng)過多次觀察,無論設(shè)備在高低速運(yùn)轉(zhuǎn),所花時(shí)間大概在10S左右,故初步設(shè)定延時(shí)時(shí)間分別為5S、10S、15S、20S四種延時(shí)方式。
經(jīng)過分析比較上述4種延時(shí)設(shè)定效果,延時(shí)15S關(guān)閉最符合我們的設(shè)計(jì)要求,故延時(shí)繼電器設(shè)定延時(shí)15S斷開。
手自動(dòng)切換:手動(dòng)電機(jī)一直帶動(dòng)輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn),自動(dòng)隨YB95機(jī)器一起運(yùn)轉(zhuǎn)。
結(jié)論:手自動(dòng)切換正常。
項(xiàng)目實(shí)施后,通過跟蹤生產(chǎn),我檢查并記錄了實(shí)施的效果,結(jié)果如下:
改造前:輸送皮帶電機(jī)平均無效運(yùn)行時(shí)間有16.35小時(shí)
改造后:輸送皮帶電機(jī)無效運(yùn)行時(shí)間減少到0
綜合操作人員的反應(yīng)情況以及點(diǎn)檢記錄,設(shè)備運(yùn)行良好,完全到達(dá)改進(jìn)目標(biāo)。
通過對(duì)出口皮帶電機(jī)控制系統(tǒng)存在不足分析,我們找到了一種新的控制方法,用主電機(jī)啟動(dòng)信號(hào),代替原來常閉通電啟動(dòng)信號(hào)控制出口皮帶電機(jī)的啟動(dòng)信號(hào),同時(shí)加以時(shí)間繼電器延時(shí)關(guān)閉電機(jī),讓通道的煙條全部排出,消除了電機(jī)通電啟動(dòng)的安全隱患。同時(shí)煙條出口輸送皮帶無效運(yùn)行時(shí)間降為0,延長(zhǎng)相關(guān)電機(jī)、皮帶、軸承等元器件使用壽命,節(jié)約備件費(fèi)用,從而節(jié)能降耗,達(dá)到了既定目標(biāo)[3]。