劉心想
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴冶電解車間二系列生產(chǎn)系統(tǒng)自2003年投產(chǎn)以來(lái),已經(jīng)運(yùn)行了16年。隨著工廠生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,二系列作業(yè)量逐年升高,生產(chǎn)系統(tǒng)長(zhǎng)周期的運(yùn)行導(dǎo)致生產(chǎn)條件劣化現(xiàn)象嚴(yán)重,特別是在進(jìn)行外購(gòu)復(fù)雜物料反復(fù)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)時(shí)[1],導(dǎo)致殘極斷落現(xiàn)象異常增多。這樣需要頻繁對(duì)斷落殘極進(jìn)行處理,一方面人為處理斷耳殘極增加了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,存在著極大的安全隱患;另一方面斷耳殘極造成了電解設(shè)備的損壞,增加了故障的頻率,降低了設(shè)備的使用壽命,對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和系統(tǒng)作業(yè)率產(chǎn)生直接的影響。從生產(chǎn)過程中看,降低殘極斷落數(shù)量在穩(wěn)定系統(tǒng)作業(yè)率中起到極大的作用。
ISA法銅電解精煉是采用純凈316L不銹鋼陰極板作陰極,陽(yáng)極銅板作陽(yáng)極,電解液主要為含有游離硫酸的硫酸銅溶液[2]。銅電解精煉過程示意圖,如圖1所示。
在陰極銅銅電解精煉過程中,兩極上的主要反應(yīng)是粗銅在陽(yáng)極上的溶解和銅離子在陰極上的析出。粗銅在電解液中,經(jīng)過電離作用后所剩余的部分稱作殘極。
圖1 銅電解精煉過程示意圖
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況,對(duì)貴冶電解車間二系列2018年斷落殘極的情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),其中全年累計(jì)斷落殘極塊數(shù)1689塊,因陽(yáng)極物料偏差、電解電流過大、電解通電時(shí)間較長(zhǎng)、電解液位控制不當(dāng)因素影響造成殘極斷落1482塊,占全部影響因素的87.74%。殘極斷落因素分析表,如表1所示。
表1 殘極斷落因素分析
從殘極斷落因素分析表中可以看出陽(yáng)極物理規(guī)格偏差[3]、電解過程中電流密度過大[4]、通電時(shí)間過長(zhǎng)、電解液液位控制時(shí)間不當(dāng)四個(gè)方面,是造成殘極大量斷落的主要因素。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際從這四個(gè)方面著手分析,提出可行的解決方法,從而達(dá)到減少殘極斷落的目的。
ISA陽(yáng)極加工機(jī)組,它具有對(duì)毛刺面朝北的陽(yáng)極耳部及板面壓平、測(cè)重,測(cè)厚、銑耳(側(cè)銑和底銑)、排距及極距矯正、廢品輸出五大功能。機(jī)組作業(yè)中在控制好銅陽(yáng)極中各元素的化學(xué)成分的前提下,陽(yáng)極銅化學(xué)成分,如表2所示。
表2 陽(yáng)極銅化學(xué)成分
要求機(jī)組加工工段嚴(yán)格按照工廠通用型陽(yáng)極銅物理規(guī)格數(shù)據(jù),通用陽(yáng)極銅物理規(guī)格,如表3所示。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求進(jìn)行機(jī)組基準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置,實(shí)現(xiàn)對(duì)每一塊上機(jī)陽(yáng)極板物理規(guī)格的在線監(jiān)測(cè),對(duì)其中不符合工藝要求的陽(yáng)極板自動(dòng)拒收并進(jìn)行集中單獨(dú)堆放,同時(shí)對(duì)物理規(guī)格異常的陽(yáng)極板及時(shí)進(jìn)行原因分析,積極與熔煉車間溝通使問題在前端得到處理,從而確保每一塊電解陽(yáng)極銅達(dá)到生產(chǎn)的工藝要求。通過規(guī)范機(jī)組拒收參數(shù)設(shè)置,基本上消除了前端因物料物理規(guī)格差,造成的殘極大量斷耳的情況。
表3 通用陽(yáng)極銅物理規(guī)格
在銅電解生產(chǎn)實(shí)際過程中,電流效率是衡量電解過程的一項(xiàng)重要指標(biāo),而電流強(qiáng)度的大小對(duì)電流效率指標(biāo)好壞產(chǎn)生直接影響[5]。由電流效率的定義知,電流效率是指銅電解精煉過程中,陰極上實(shí)際析出的銅量與理論析出銅量的百分比。
即 :η =M/(Q·I·T·N×10-6)*100%
式中:η-電流效率(%),M-當(dāng)日出銅電解槽實(shí)際陰極析出量(t),Q-銅的電化當(dāng)量(1.18548g/A·h),I-電流強(qiáng)度(A)(平均),T-通電時(shí)間(h),N-電解槽個(gè)數(shù)(當(dāng)日出銅槽數(shù))。
推導(dǎo)得出當(dāng)日出銅電解槽實(shí)際陰極析出量M=Q·I·T·N·η×10-6。在其他條件不變的情況下,電流強(qiáng)度I增加時(shí),單位時(shí)間內(nèi)在陰極上析出銅量亦隨之增加,導(dǎo)致陽(yáng)極銅電離作用加快,陽(yáng)極銅的不斷溶解造成了殘極的不斷變薄,出現(xiàn)的殘極的大量斷落。
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要,在槽面電解生產(chǎn)管理的過程中,應(yīng)隨時(shí)關(guān)注陽(yáng)極銅的電解溶解態(tài)勢(shì),當(dāng)陽(yáng)極銅溶解較快時(shí),及時(shí)調(diào)整電流大小,從而減少出槽作業(yè)時(shí)殘極的大量斷落。
由公式:當(dāng)日出銅電解槽實(shí)際陰極析出量M=Q·I·T·N·η×10-6得知,在其他條件不變的情況下,隨著通電時(shí)間t的增加,陽(yáng)極上放電溶解銅量亦隨之增加,從而導(dǎo)致殘極不斷變薄,系統(tǒng)作業(yè)時(shí)殘極出現(xiàn)大量斷落。
由于諸多作業(yè)因素的影響,導(dǎo)致電解槽通電時(shí)間長(zhǎng)短不一,應(yīng)在日常作業(yè)中建立系統(tǒng)作業(yè)送電時(shí)間記錄表。槽面出槽作業(yè)停電時(shí),根據(jù)裝槽送電時(shí)間表以裝槽作業(yè)送電時(shí)間早晚來(lái)調(diào)整出槽作業(yè)停電時(shí)間長(zhǎng)短。在陽(yáng)極銅電解后期,要密切關(guān)注殘極的變化,當(dāng)發(fā)現(xiàn)殘極普遍偏薄時(shí),應(yīng)做到提前停電,可以有效地減少出槽作業(yè)時(shí)大量殘極斷落。
在電解過程中,電解液必須不斷地循環(huán)流通,以保持電解槽內(nèi)電解液溫度均勻,濃度均勻。貴冶電解車間槽面循環(huán)方式為采用電解液與陰極板面平行流動(dòng)的循環(huán)方式[6],即槽底中央進(jìn)液、槽上兩端出液的新“下進(jìn)上出”循環(huán)方式,它是在電解槽底中央沿著槽的長(zhǎng)度方向設(shè)一個(gè)進(jìn)液管(PVC硬管)或在槽底兩側(cè)設(shè)兩個(gè)平行的進(jìn)液管,通過沿管均布的小孔(孔距與同名極距相同)給液。排液漏斗安放在槽兩端壁上預(yù)留的出液口上,并與槽內(nèi)襯連成整體,電解液循環(huán)方式示意圖,如圖2所示。
圖2 電解液循環(huán)方式示意圖
通過在電解槽槽體兩端的出液位置安裝液位計(jì)即可調(diào)整電解液液位的高低,并按指定的提放液位時(shí)間和提放液位高度進(jìn)行槽面液位提放。電解液在高液位時(shí)間過長(zhǎng),會(huì)導(dǎo)致陽(yáng)極銅橫梁頂部溶解過多,殘極頂部太薄,在重力影響下造成殘極從橫梁處斷裂;電解液在低液位時(shí)間過長(zhǎng),會(huì)導(dǎo)致陽(yáng)極銅上部溶解過少,造成殘極率偏大,殘極率太高就會(huì)造成返爐費(fèi)用增加成本升高。因此控制好電解液在高低液位的時(shí)間至關(guān)重要。
在實(shí)際生產(chǎn)中,通過實(shí)驗(yàn)效果對(duì)比來(lái)探尋最合適的電解液液位提放時(shí)間。貴冶電解車間二系列生產(chǎn)系統(tǒng)陽(yáng)極銅電解周期為20天,經(jīng)2次電解后經(jīng)行車吊運(yùn)至殘極機(jī)組排出。我們以陽(yáng)極銅電解半周期10天為例,分別以4個(gè)電解槽為一組進(jìn)行分類實(shí)驗(yàn)。 其中數(shù)據(jù)如下:試驗(yàn)一:4槽陽(yáng)極銅單塊均重397.5kg,216塊,電解液液位提放時(shí)間為前5天高液位、中間4天低液位、最后1天高液位;試驗(yàn)二:4槽陽(yáng)極銅單塊均重396.8kg,216塊,電解液液位提放時(shí)間為前4天高液位、中間5天低液位、最后1天高液位;試驗(yàn)三:4槽陽(yáng)極銅單塊均重397.4kg,216塊,電解液液位提放時(shí)間為前3天高液位、中間6天低液位、最后1天高液位,三組試驗(yàn)在同一條件下同時(shí)進(jìn)行。經(jīng)過20天電解后得出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表,如表4所示。
殘極率定義為返回冶煉部分的殘極重量與同塊數(shù)的陽(yáng)極重量的百分比[7]。根據(jù)殘極率定義計(jì)算殘極率,通過上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出試驗(yàn)一較試驗(yàn)二、試驗(yàn)二會(huì)出現(xiàn)殘極大量斷落,試驗(yàn)二和試驗(yàn)三比較,結(jié)合貴溪冶煉廠殘極率的標(biāo)桿指標(biāo)數(shù)據(jù),綜上數(shù)據(jù)得出試驗(yàn)二是最合理的電解液液位提放時(shí)間,即電解液液位提放時(shí)間為前4天高液位、中間5天低液位、最后1天高液位。通過合理控制電解液液位在不同位置的停留時(shí)間,有效地減少了殘極的大量斷落。
表4 實(shí)驗(yàn)對(duì)比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
通過以上生產(chǎn)措施實(shí)踐后,再次對(duì)貴冶電解車間二系列2018-2019年1-4月同期斷耳殘極總量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如圖3所示。從圖中可以看出,2019年1-4月份斷耳殘極量,較2018年有了明顯的下降,因此上述改善措施是有效可行的。
經(jīng)過近4個(gè)月的生產(chǎn)實(shí)踐,通過對(duì)各生產(chǎn)工藝指標(biāo)和流程的優(yōu)化,極大的減少了殘極的斷落?;旧舷嗽谏a(chǎn)運(yùn)行過程中,因殘極斷落對(duì)作業(yè)率的影響。不僅降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了員工因處理故障帶來(lái)的不安全因素,杜絕了安全事故的發(fā)生,而且縮短了系統(tǒng)作業(yè)時(shí)間,降低了系統(tǒng)交流電單耗,提高了系統(tǒng)作業(yè)率,為完成電解全年的產(chǎn)量和能耗指標(biāo)提供了有利的保障。
圖3 殘極斷落總量同期對(duì)比圖