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        除臭裝置尾氣非甲烷總烴超標(biāo)的原因分析及對策

        2019-09-23 06:35:54劉子飛鄒汶兵
        智富時代 2019年8期
        關(guān)鍵詞:溫升催化劑

        劉子飛 鄒汶兵

        【摘 要】烏石化公司供排水廠一車間除臭裝置自2009年建設(shè)完畢投運以來,裝置頻繁出現(xiàn)排放尾氣非甲烷總烴超標(biāo)的情況,摸索裝置運行的影響因素成為保持裝置長周期平穩(wěn)運行、尾氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵。本文分析裝置運行的影響因素并提出相應(yīng)的對策,提高了裝置的尾氣達(dá)標(biāo)率,保證了裝置的長周期平穩(wěn)運行。

        【關(guān)鍵詞】非甲烷總烴;催化氧化;入口溫度;溫升;催化劑

        一、概述及工藝簡介

        供排水廠一車間惡臭污染問題是車間職工、廠區(qū)所在地居民和有關(guān)環(huán)保部門關(guān)注的重點。供排水廠一車間的主要構(gòu)筑物有總進(jìn)口、調(diào)節(jié)池、隔油池、浮選池、曝氣池、浮渣池、污泥濃縮池和污泥脫水系統(tǒng)等。當(dāng)大氣中的這些污染物超過一定濃度,將違反國家《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554—93)的車間衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。人長期活動在被這些物質(zhì)污染的環(huán)境中,可能引發(fā)呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)等疾病,也可能引發(fā)機體病變和致癌;在污染嚴(yán)重時,還會使人產(chǎn)生頭暈、喉痛、惡心、嘔吐等急性中毒癥狀,甚至發(fā)生死亡事故。

        中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司,其供排水廠污水處理設(shè)施眾多,惡臭氣體散發(fā)嚴(yán)重,對現(xiàn)場職工和周圍居民的身體健康產(chǎn)生了很大不良影響,引起了烏魯木齊石化公司、地方環(huán)保局的高度重視,并將烏魯木齊石化公司供排水廠惡臭氣體治理列入計劃。

        除臭裝置包括:污水處理設(shè)施封閉及廢氣輸送系統(tǒng)、催化燃燒廢氣處理裝置、浮渣罐及配套浮渣輸送系統(tǒng)。廢氣原料主要為污水處理裝置二級隔油池、一級浮選池、二級浮選池逸散的含烴、硫化氫和有機硫的混合揮發(fā)性有機氣體,廢氣處理能力為4000Nm3/h,年操作時數(shù)為8000小時,連續(xù)操作。處理后的產(chǎn)物為水蒸汽、二氧化碳及少量的二氧化硫。處理后廢氣中的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴和硫化物指標(biāo)符合我國《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。

        除臭裝置采用催化氧化法,廢氣中的有機硫和H2S氣體等,通過脫硫預(yù)處理去除后,通過控制反應(yīng)器入口溫度,在Pt、Pd催化劑的作用下,將廢氣(含空氣)中的有機物氧化為CO2和H2O,達(dá)到凈化氣體的目的。工藝過程中主要反應(yīng)為烴的氧化反應(yīng),反應(yīng)方程如下:CmHn+(m+n/4)O2=mCO2+n/2H2O。

        二、影響因素分析

        通過對影響出口指標(biāo)的原因逐項進(jìn)行分析,具體影響因素可以分為以下幾個方面:反應(yīng)器進(jìn)、出口溫度,溫升;氧含量;進(jìn)口溫度;風(fēng)量;催化劑的性能;

        (一)進(jìn)、出口溫度、溫升的影響

        根據(jù)化劑性能分析結(jié)果,反應(yīng)器入口溫度控制在260-270℃最佳,裝置反應(yīng)器入口溫度從8月9日開始由原250℃升高至260-270℃,從數(shù)據(jù)可以看出,進(jìn)口溫度的升高后裝置的出口指標(biāo)明顯降低,平均值由398.5mg/m3降低至173mg/m3,去除率由93.4%升高至94.7%,且已連續(xù)3天達(dá)到合格狀態(tài)。但也發(fā)現(xiàn)問題:反應(yīng)器進(jìn)口溫度升高后,在其他因素不變的情況下,8月10日、11日出口指標(biāo)升高至490mg/m3,去除率降低至87%。

        從數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn):反應(yīng)器出口溫度超過430℃、相應(yīng)的溫升超過170℃時裝置的去除率最高值僅為91.7%,通過查找相關(guān)文獻(xiàn),反應(yīng)器溫升≤150℃效果最佳,所以12日開始將反應(yīng)器進(jìn)口溫度保持在260-270℃,出口溫度控制在430℃以下,保證溫升≤150℃情況下運行,綜上可以得出:反應(yīng)器入口溫度和溫升是影響裝置出口非甲烷總烴的重要因素。

        (二)氧含量的影響

        通過使用便攜式檢測氣水分離罐入口廢氣中氧含量22.1%,反應(yīng)器出口22%。當(dāng)天經(jīng)化驗室取樣分析結(jié)果為入口19.65%,反應(yīng)器出口18.74%。從上述分析結(jié)果可知,反應(yīng)過程為過氧狀態(tài),空氣調(diào)節(jié)閥TV306不是裝置運行的必要配風(fēng)條件。

        (三)進(jìn)口臭氣濃度的影響

        從7天運行數(shù)據(jù)可以得出初步結(jié)論:進(jìn)口濃度的變化對裝置的去除率和出口指標(biāo)無明顯的影響。

        (四)風(fēng)量的影響

        從7天運行數(shù)據(jù)可以得出初步結(jié)論:在一次風(fēng)機風(fēng)量不變(進(jìn)口臭氣濃度不變)的情況下,風(fēng)量升高后裝置的去除率也有所提高,所以適當(dāng)提高新風(fēng)的攙兌稀釋量可以提高系統(tǒng)的去除率,降低出口指標(biāo)。

        (五)催化劑的性能的影響

        工藝將流量FIT301調(diào)整在1436Nm3/h,反應(yīng)器入口溫度270℃,出口溫度TIC306控制在450℃。此期間,現(xiàn)場排氣筒冒青煙、有焦糊味,原因分析:判斷催化劑表面結(jié)焦,立即對結(jié)焦物燒除,復(fù)測分析結(jié)果降至168mg/m3,確認(rèn)有效,反應(yīng)前期反應(yīng)器入口溫度250℃波動運行,導(dǎo)致催化劑起燃溫度低,前期催化劑表面結(jié)焦,從而造成催化劑性能下降。

        綜上所述:出口非甲烷總烴的超標(biāo)的主要原因是反應(yīng)器入口溫度偏低、溫升過高。

        三、應(yīng)對措施

        (一)反應(yīng)器進(jìn)口溫度保持在260℃以上,溫升≤150℃情況下,催化劑反應(yīng)去除率最佳。

        (二)適當(dāng)摻兌新風(fēng),可以提高裝置出口的合格率。

        措施實施后,除臭裝置運行平穩(wěn)率達(dá)到了指標(biāo)>99%,通過控制溫升和進(jìn)口溫度,2018年至今,除臭裝置出口非甲烷總烴穩(wěn)定合格。

        四、總結(jié)及下一步工作

        出口非甲烷總烴的超標(biāo)的主要原因是反應(yīng)器入口溫度偏低、溫升過高;下一步的計劃是:

        收集摸索溫度大幅上升下降時進(jìn)口的烴類濃度變化,尤其是甲烷濃度波動情況,分析甲烷含量對除臭反應(yīng)器溫度波動的影響。繼續(xù)摸索提高除臭反應(yīng)器溫度至460℃清除催化劑表面附著焦質(zhì)雜質(zhì),是否提高催化劑反應(yīng)效率。繼續(xù)摸索均化罐運行情況,增加分析均化罐進(jìn)出口硫含量分析,避免硫含量超標(biāo)影響催化劑性能。

        【參考文獻(xiàn)】

        〔1〕蒲恩奇,《大氣污染治理工程》,2004-3-1

        〔2〕劉綺、石林、王振友,《環(huán)境污染控制工程》,2016

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