于明,王艷麗
(陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司,陜西 西安 710119)
變速器后軸承蓋油封是變速器上重要的密封原件之一,變速器的后軸承蓋油封的裝配質(zhì)量,是變速器質(zhì)量的保障之一,如果變速器油封裝配不當(dāng),會造成變速器輸出端滲漏油、油封脫落、油封燒蝕的主要原因。本文就是針對售后反饋的多起變速器后軸承蓋油封脫落導(dǎo)致的燒蝕問題,通過故障模式分析、裝配工藝過程中的關(guān)鍵步驟進行分析,得到了導(dǎo)致該故障的主要影響因素,并通過改進總裝氣密、油封壓裝等工藝過程,增加過程控制手段,解決了該故障,故在變速器密封問題上,油封裝配質(zhì)量及其的過程控制手段是非常重要的影響因素。
本文基于某主機廠家反饋,客戶商用車在行駛一段時間后,出現(xiàn)變速器燒箱,給客戶造成不便和經(jīng)濟損失,經(jīng)對故障件進行解析分析,初步斷定是變速器輸出軸軸承蓋油封發(fā)生了部分脫出,而脫出不明顯,不易被檢查出,而客戶在未發(fā)現(xiàn)輸出軸油封脫出的情況下繼續(xù)行駛,導(dǎo)致油封漏油,潤滑不良,最后導(dǎo)致變速器燒箱,影響惡劣。現(xiàn)場故障照片,如下圖所示:
圖1 油封局部脫出
圖2 油封局部脫出
針對以上故障,通過對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及裝配過程進行分析,初步鎖定油封初期裝配微量偏移,可能是該故障出廠后爆發(fā)的原因。通過對該變速器輸出軸后軸承蓋油封的裝配工藝過程進行分析,可能會引發(fā)以上初期裝配偏移的原因有以下幾個方面:
(1)油封裝配前涂油
由于鑄鐵變速器在裝配油封時需要給油封內(nèi)孔處涂抹潤滑脂,然后,在變速器材質(zhì)在輕量化提升后,沒有考慮此問題,在裝配過程中還繼續(xù)給油封內(nèi)孔處涂抹潤滑脂,導(dǎo)致油封和內(nèi)孔處的接觸摩擦力產(chǎn)生了變化,使得油封在受到外部力量時,油封很容易發(fā)生脫出故障,此原因是導(dǎo)致本文時效模式的主要原因之一。
(2)油封壓裝時偏移,導(dǎo)致壓裝過程中的軸承初損傷
在壓裝過程中,由于工裝磨損、偏心等問題,會引起油封在壓裝過程中產(chǎn)生早起破壞,經(jīng)過分析,這個原因不是本文故障的主要原因。
(3)油封裝配后有無裝配偏移量的檢測手段
由于油封裝配時一定要裝正,但是長久以來,沒有對壓裝精度進行檢測,因此,無法了解裝配精度是否滿足設(shè)計精度要求,經(jīng)過分析,本原因也不是本文故障的主要原因。
(4)油封裝配后的二次損傷
由于鋁合金后軸承蓋油封孔內(nèi),在裝配油封時涂抹潤滑脂,導(dǎo)致摩擦力大幅度下降,且在后續(xù)氣密過程中,由于充氣壓力的作用,導(dǎo)致油封被氣壓微量沖出,然而此時并不影響密封性能,故沒有辦法檢出,故導(dǎo)致油封密封早期破壞,此原因是本文故障的主要原因。
由于現(xiàn)存作業(yè)制度文件要求,在油封安裝前需要給唇口和油封安裝孔處涂抹潤滑脂,然而油封座孔的材質(zhì)是鋁合金的,涂抹潤滑脂后座孔表面和油封之間摩擦系數(shù)變小,故是氣密過程中導(dǎo)致油封蹦出的主要原因之一。
經(jīng)過分析后,制定工藝措施,取消鋁合金內(nèi)孔內(nèi)涂油工序,排除摩擦力消除造成油封脫出故障的風(fēng)險。
(1)個別變速箱需要進行2 次氣密試驗時,由于誤操作,第二次充氣時沒有將第一次充的氣壓排掉或者沒排干凈而直接充氣,造成第二次變速箱內(nèi)的保壓氣壓在60~80KPa 之間,造成油封脫出或者偏離原來的位置。脫出的油封可以直接看見,而偏離原來位置的油封在防塵罩的覆蓋下難以發(fā)現(xiàn),下線后流入主機廠,用戶使用后,容易造成油封脫出,嚴(yán)重者燒箱。
(2)要解決氣密儀二次加壓問題,有兩種可行方案,1)、氣密儀升級換代;2)、氣密儀改造。氣密儀升級換代費用太高,為了降低成本,采用氣密儀改造方案。通過多次多種方案的試驗,確定通過控制氣路來實現(xiàn)控制功能。二次加壓前變速箱腔體內(nèi)氣壓很大,可以考慮在充氣之前運用壓力傳感器檢測腔體內(nèi)的氣壓,氣壓大于一定數(shù)值時,說明未排氣或是排氣不徹底,通過控制手段使得此時不能啟動程序,進而避免二次加壓。具體實現(xiàn)時,如(圖1)在充氣氣路中增加一個三通,充氣氣路中的一路接壓力傳感器(圖2),即時檢測箱體內(nèi)壓力。通過氣密儀的I/O 端口為傳感器提供24V 工作電壓,通過壓力傳感器輸出的信號控制中間繼電器工作(圖3),把中間繼電器的常閉觸點串入啟動按鈕線路,當(dāng)壓力傳感器檢測到箱體內(nèi)氣壓大于某設(shè)定值時,斷開線路(圖4),使啟動信號屏蔽,氣密儀不能啟動;只有當(dāng)箱體內(nèi)壓力小于2KPa 時,中間繼電器不起作用,方可以啟動氣密儀。
圖3 三通接頭
圖4 壓力傳感器
(3)即:當(dāng)變速器腔體內(nèi)存余大于5KPa 的氣壓時,氣密儀將無法二次啟動。這種方案較易實現(xiàn),可靠性高,且能夠滿足生產(chǎn)節(jié)拍,徹底解決了氣密檢測時二次充氣的問題。
圖5 中間繼電器
圖7 ANSYS 建模分析
通過近期研究發(fā)現(xiàn),油封壓裝技術(shù)指標(biāo) 為:表盤讀數(shù):5Mpa 是不規(guī)范的;油封壓裝力大小應(yīng)根據(jù)不同壓力機,不同的油封有不同規(guī)定;通過壓裝試驗和ANSYS 建模分析,得出較合理的油封壓裝力;鑄鐵軸承蓋:F=10~15KN;鋁合金軸承蓋:F=15~20KN。此壓裝力可作為后期工藝參數(shù)設(shè)計提供數(shù)據(jù)支撐。
本文通過變速器輸出軸油封批量脫落、燒箱故障進行失效模式及影響因素進行分析,找到了導(dǎo)致故障的主要因素:(1)鋁合金孔內(nèi)涂抹潤滑脂,導(dǎo)致油封外圈和鋁合金內(nèi)孔處的摩擦系數(shù)產(chǎn)生了較大變化,導(dǎo)致油封的靜態(tài)摩擦力變??;(2)在做二次氣密時,沒有進行泄壓,導(dǎo)致氣密保壓壓力增 大,大于油封和孔之間的靜態(tài)摩擦力,最后導(dǎo)致油封前期脫出,且不易檢出,流出后造成了極大的損失,通過分析后,本文對整個油封裝配過程進行了分析,將會導(dǎo)致油封失效的主要過程進行了工藝改進,提高了油封的裝配質(zhì)量,并通過ANSYS 有限元分析和試驗相結(jié)合的方式,得到了該位置油封壓裝的工藝參數(shù),為后期工藝參數(shù)的制定提供了數(shù)據(jù)支撐。