范慶鋼
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼煉鐵總廠北區(qū)A高爐于2007年2月開爐投產(chǎn),現(xiàn)已處于爐役后期,由于2019年元月4日鐵口泥包突然脫落,較長一段時間鐵口深度不夠、維護比較困難,嚴重威脅安全生產(chǎn)。高爐實施鈦球護爐、堵風口、降冶強等措施,改變高爐鐵口維護困難的現(xiàn)狀,并于元月6日利用鈦精炮泥在A高爐進行了試驗并取得了一定效果。
有針對性的對近期使用的炮泥進行了優(yōu)化調(diào)整,在炮泥中添加了更容易漲鐵口的高純含鈦原料,高純含鈦原料添加到炮泥中,改善了炮泥的漲鐵口性能。炮泥中引入含鈦原料達到易漲鐵口,降低鐵口區(qū)域爐缸溫度,保護鐵口區(qū)域爐缸磚襯的目的,其原理與高爐添加鈦礦、風口喂絲等措施護爐原理相似,護爐物質(zhì)TiO2在高溫熔融渣鐵中與C和N反應生成TiC(熔點3150℃)和TiN(熔點2950℃)以及Ti(C,N),其中TiC、TiN和Ti(C,N)在沉降中富集成長。鐵水中生成的Ti(C,N)易于向爐缸側(cè)壁及爐底移動聚集,Ti(C,N)及其附著物在爐缸侵蝕點累積并粘結(jié),直至這一點溫度恢復正常,從而達到護爐的目的[1]-[2]。
含鈦物料用量大,護爐有效成分TiO2被稀釋,大部分隨爐渣排出爐外,有效利用率降低,能達到護爐所需的時間較長,而且不能快速修復鐵口區(qū)域爐缸異常侵蝕部位[2]。而添加高純高鈦原料的炮泥形成穩(wěn)定的泥包,泥包中的TiO2在高爐冶煉過程中與C和N反應生成熔點達3000℃以上的TiC、TiN及Ti(C,N)彌散在渣鐵中, TiC、TiN和Ti(C,N)在沉降中富集成長,由于爐缸內(nèi)部耐火材料被侵蝕后形成凹坑,凹坑處冷卻強度大且溫度低,鐵水流動平緩,因此就會殘留以Ti(C,N)為主的高熔點、耐侵蝕的鈦沉積物,并逐步形成導熱系數(shù)小、耐侵蝕性能好的鈦積物耐磨保護層,從而起到保護爐缸及鐵口區(qū)域附近爐墻的作用,進而達到降低鐵口區(qū)域爐缸側(cè)壁溫度的目的,延長高爐爐缸和爐墻的使用壽命[3]。這種方法適用于在高爐爐缸鐵口及鐵口區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)局部侵蝕時,可以把含鈦物料按一定的比例加入炮泥中,使之隨炮泥打入鐵口區(qū),從而在鐵口區(qū)形成鈦的碳氮化合物,有效的保護鐵口區(qū)爐襯。實踐表明,炮泥中的含鈦物料可以還原到鐵水中,并在鐵水和炮泥接觸部位生成較多的鈦的碳氮化合物,這些高熔點化合物和渣鐵焦形成積層,起到保護鐵口區(qū)爐襯的作用[4],這種方法不會使爐渣及鐵水中鈦含量升高,也不會影響渣鐵水粘度使渣鐵水粘度升高產(chǎn)生爐缸堆積,而且這種方法靈活性較大,可以長期使用、短期使用,也可以臨時使用。
炮泥中氮化物的作用機理:高爐用炮泥加入氮化硅,其強度可達到18 MPa左右;國內(nèi)普通炮泥強度一般為5 MPa-8 MPa,而高強度炮泥要求強度不小于8 MPa[5]。
從結(jié)構(gòu)分析看,氮化硅中一般都含有少量的A1。氮化鋁硅的氧化過程,并非生成SiO,而是生成氮氧化物,然后逐步反應轉(zhuǎn)變?yōu)镾iO2。實際可能發(fā)生的反應為:
Si3N4(s)+xAl+yCO(g)=Si3-Alx-Oy-N(s)+yC+2N2(g)
1250℃左右開始緩慢生成氮、在1300℃以上時硅鐵化;在1400℃以上的溫度區(qū)間反應劇烈,產(chǎn)生大量氣體,從而炮泥在燒結(jié)過程中結(jié)構(gòu)微孔化,促進了透氣性能,炮泥的抗氧化性能得到提高。氮化硅鐵的反應產(chǎn)物有氮氧化物、硅與鐵的氧化物。因此,氮化硅鐵在1300℃以上高溫硅鐵化只是推測。相變化分析可以看出,由于活性不一樣,氮化硅鐵先分解生成Si3N4與含鐵物相Fe的活性促進了反應,最后形成硅鐵氧化物的固溶體,而分解后的氮化硅仍然會發(fā)生反應;高溫下生成氮氧化物,產(chǎn)生N2,可以避免碳素被氧化,也可以促進燒結(jié)過程中生成微小氣孔,有利于改善炮泥的透氣性能與開口性能[6]。
馬鋼A高爐2019年1月6日正式使用鈦精炮泥并在1#鐵口上單獨試用,使用的炮泥為高純高鈦炮泥,其理化指標和結(jié)焦性能指標如表1、表2所示。鈦精炮泥使用初期,1#鐵口全用鈦精炮泥,鐵口深度快速上漲,運行2天鐵口最深時達到了4.1-4.2 m,現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)開鐵口時硬度有所增加,鐵口耐沖刷能力提高,保持鐵速穩(wěn)定。由于鈦精炮泥抗渣鐵侵蝕性能強、漲鐵口性能良好,為防鐵口過深出現(xiàn)鐵口難開,后采用正常炮泥搭配鈦精炮泥使用。該加含鈦炮泥方法既不會對鐵口的深度造成影響,也不會造成鐵口難開。每天從鐵口加入的鈦量數(shù)公斤,通過加入鈦炮泥,增加鐵口區(qū)域的含鈦量,有利于鐵口區(qū)域鈦的富集,鐵口維護難的問題有所改善鐵口深度逐漸達到正常深度3.9-4 m并一直維持到1#鐵口休止。
表1 高純高鈦炮泥理化指標
表2 炮泥的結(jié)焦性能指標(僅實驗室條件下)
圖1 鈦精炮泥對出鐵時間影響
使用鈦精炮泥后,共出鐵104爐次,平均出鐵時間133 min,扣除有4爐次堵口重開異常外,大部分爐次次鐵時間在140 min以上水平,與使用鈦精炮泥前出鐵時間基本維持,可見鈦精炮泥的使用對鐵口出鐵時間幾乎無影響。同時調(diào)整鉆桿直徑,保持合理的出鐵時間。
圖2 鈦精炮泥對鐵口深度影響
使用鈦精炮泥的鐵口共出鐵104爐次,平均鐵口由3.8 m左右逐漸上升至深度4.0 m左右,鐵口孔道密實度明顯好轉(zhuǎn),滿足生產(chǎn)需求,利于保持穩(wěn)定狀況和高爐長壽。鈦精炮泥中鈦精粉的加入提升了鐵口泥包的密實度,維持了良好的鐵口深度,增強了鐵口泥包的抗沖刷性能,同時鈦精粉還原到鐵水中,形成保護層,減少了鐵口對爐缸側(cè)壁的沖刷。
馬鋼4000 m3高爐已進入爐役后期,爐缸安全是重點工作。A高爐爐缸1TH方向出現(xiàn)碳磚溫度快速上升、碳磚被嚴重侵蝕的現(xiàn)象,如圖3所示,在11月中旬C2點溫度達到350℃以上,在1月4日B2點溫度最高值達到600℃以上。在高爐采取控制冶煉強度、加入鈦球及采用鈦精炮泥的護爐措施,鈦精炮泥中的鈦精粉與氮化物等在爐內(nèi)沉積,形成以Ti(C,N)為主的高熔點、耐侵蝕的鈦沉積物,在爐缸側(cè)壁形成導熱系數(shù)小、耐侵蝕性能好的鈦積物耐磨保護層,起到保護爐缸及鐵口區(qū)域附近爐墻的作用。
圖3 鈦精炮泥對爐缸碳磚影響
采取護爐措施后,標高B2點溫度快速下降,至1月12日最低值140℃,高爐復風后溫度點有所上升但整體可控,后期逐漸開始下降并維持在100℃正常值,維護了爐缸的安全,護爐效果明顯。
①鈦護爐效果明顯。在采用控制冶煉強度、鈦礦護爐的同時,在炮泥中加入鈦精粉,形成鈦積物保護層,明顯提升護爐效果。且爐溫越高,鈦的還原越高,越有利于護爐,鐵水中含鈦在0.1%以上就有較好的護爐效果;
②使用含鈦炮泥與正常炮泥搭配使用,提高鐵口區(qū)域鈦化物濃度,在穩(wěn)定鐵口深度的同時提升了鐵口泥炮硬度,減少了鐵流的沖刷,有效保護鐵口區(qū)域和爐缸側(cè)壁;
③組織好爐前出鐵工作。護爐期間爐溫偏上限,又因鐵水含鈦高,鐵水粘,易粘鐵溝。大大增加了爐前勞動強度。要根據(jù)高爐爐況穩(wěn)定出鐵次數(shù),對特護鐵口控制好每爐出鐵時間,是保證正常出鐵爐缸安全的的關鍵,也是護爐工作的基礎。
(1)鈦精炮泥可以降低鐵口區(qū)爐缸側(cè)壁溫度,能提高鐵口孔道抗鐵水爐渣的沖刷能力,有良好的漲鐵口性能。
(2)對冶煉強度大、利用系數(shù)高、爐缸侵蝕快的高爐,使用鈦精炮泥是有效的。
(3)高純高鈦炮泥在馬鋼2#高爐、梅鋼4#高爐、沙鋼等高爐上獲得了很好的應用效果,高純高鈦炮泥尤其是在漲鐵口、保護爐缸磚襯、解決漏鐵等方面有諸多優(yōu)勢,高純高鈦炮泥的使用與常規(guī)炮泥無異,對爐前的操作沒有任何影響,而且炮泥中的鈦沉積到鐵口區(qū)域爐缸內(nèi)的含量也不會太多,使用安全,對爐內(nèi)操作也不會產(chǎn)生影響。