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        無油潤滑空氣壓縮機(jī)故障分析及處理

        2019-09-19 02:07:16鵑,何
        裝備制造技術(shù) 2019年7期
        關(guān)鍵詞:氣閥聯(lián)軸器飛輪

        劉 鵑,何 忠

        (1.廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院,廣西 柳州 545000;2.柳州市城中區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 廣西 柳州545001)

        0 引言

        某公司生產(chǎn)的LW-42/8型無油潤滑空氣壓縮機(jī)具有運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、節(jié)能的特點(diǎn)。為了達(dá)到節(jié)能的目的,這一系列壓縮機(jī)采用部分頂開吸氣閥來調(diào)節(jié)氣量,負(fù)荷控制邏輯次序是先同時(shí)頂開一二級軸側(cè)吸氣閥,再頂開一二級蓋側(cè)吸氣閥,實(shí)現(xiàn)0%、50%、100%的氣量調(diào)節(jié)[1]。但在氣量調(diào)節(jié)時(shí)主電機(jī)電流會(huì)產(chǎn)生波動(dòng),特別是在50%負(fù)荷時(shí),主電機(jī)超電流跳閘。為使機(jī)組正常運(yùn)行,不得不放棄了50%氣量調(diào)節(jié)。本文從機(jī)組結(jié)構(gòu)以及動(dòng)力計(jì)算等方面進(jìn)行分析,確定故障原因,尋求解決方案。

        1 原因分析

        1.1 結(jié)構(gòu)

        LW-40/8型無油潤滑空氣壓縮機(jī)型式為L型、二級壓縮、往復(fù)活塞式、氣缸無油潤滑,電機(jī)為14極異步電機(jī),額定功率250 kW,轉(zhuǎn)速422 r/min,電壓380 V,主機(jī)與電機(jī)剛性直聯(lián),壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖

        氣體簡易流程為:空氣→進(jìn)氣消聲器→一級氣缸→中間冷卻器→二級氣缸→后冷卻器→儲(chǔ)氣罐→管網(wǎng),如圖2所示。

        圖2 氣體簡易流程圖

        氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)圖如圖3所示,氣量調(diào)節(jié)過程如下:當(dāng)系統(tǒng)壓力大于1.05倍排氣壓力時(shí),軸側(cè)電磁閥通電打開,一二級軸側(cè)吸氣閥停止進(jìn)氣,此時(shí)為50%氣量調(diào)節(jié);假如系統(tǒng)壓力繼續(xù)上升,大于1.1倍排氣壓力時(shí),蓋側(cè)電磁閥通電打開,頂開一二級蓋側(cè)吸氣閥,停止進(jìn)氣,此時(shí)為100%氣量調(diào)節(jié);同樣地,當(dāng)系統(tǒng)壓力小于0.95倍排氣壓力時(shí),軸側(cè)電磁閥通電關(guān)閉,一二級軸側(cè)吸氣閥打開,持續(xù)進(jìn)氣,此時(shí)為50%氣量調(diào)節(jié);假如系統(tǒng)壓力繼續(xù)下降,小于0.9倍排氣壓力時(shí),蓋側(cè)電磁閥通電關(guān)閉,一二級蓋側(cè)吸氣閥打開,持續(xù)進(jìn)氣,此時(shí)為100%氣量調(diào)節(jié)。系統(tǒng)就是在0.9~1.1倍排氣壓力的狀態(tài)下循環(huán),保持節(jié)能運(yùn)行。

        圖3 氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)圖

        1.2 動(dòng)力計(jì)算及確定飛輪矩

        飛輪是在旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)中用于儲(chǔ)存旋轉(zhuǎn)動(dòng)能的一種機(jī)械裝置,是一個(gè)沿著固定軸旋轉(zhuǎn)的輪子或圓盤,飛輪矩就是所儲(chǔ)存的旋轉(zhuǎn)動(dòng)能。飛輪傾向于抵抗轉(zhuǎn)速的改變,當(dāng)動(dòng)力源對旋轉(zhuǎn)軸作用有一個(gè)變動(dòng)的力矩時(shí),或是應(yīng)用在間歇性負(fù)載時(shí),飛輪可以減小轉(zhuǎn)速的波動(dòng),使旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)更加平順。

        經(jīng)動(dòng)力計(jì)算[1],機(jī)組要求飛輪矩GD2≥ 440 kg·m2(旋轉(zhuǎn)不均勻度δ約為1/100),壓縮機(jī)機(jī)組的飛輪矩由電機(jī)飛輪矩與主機(jī)飛輪矩兩部分組成,電機(jī)廠提供的配套電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為J≈50 kg·m2,則主電機(jī)飛輪矩GD2=4J≈200 kg·m2,由于聯(lián)軸器的直徑較?。ㄖ睆郊s為φ300),因此壓縮機(jī)飛輪矩可忽略不計(jì),實(shí)際飛輪矩只有200 kg·m2,比機(jī)組要求的440 kg·m2少了 240 kg·m2。

        1.3 故障原因

        壓縮機(jī)若以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),壓縮機(jī)的切向力圖即表示作用在電動(dòng)機(jī)軸上的旋轉(zhuǎn)阻力矩的變化,氣量調(diào)節(jié)時(shí)壓縮機(jī)會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),由于氣量突然變化,電機(jī)由勻速運(yùn)行突然提速或降速,破壞了平穩(wěn)運(yùn)行的狀態(tài),速度變化使電流產(chǎn)生波動(dòng)甚至超負(fù)荷(如速度變化太大),在50%氣量調(diào)節(jié)時(shí),轉(zhuǎn)速瞬時(shí)變化最大,因此50%氣量調(diào)節(jié)時(shí)電流最大。而飛輪作為一個(gè)儲(chǔ)能的裝置,在速度變化時(shí)釋放能量,起到了緩沖速度變化、保持機(jī)組平穩(wěn)的作用。機(jī)組的飛輪矩不夠,則旋轉(zhuǎn)阻力矩變化過大,會(huì)引起電動(dòng)機(jī)中的電流波動(dòng)和供電網(wǎng)中的電壓波動(dòng)[1],從而破壞了電網(wǎng)和電動(dòng)機(jī)的正常運(yùn)行。

        經(jīng)分析認(rèn)為,造成壓縮機(jī)氣量調(diào)節(jié)時(shí)主電機(jī)電流產(chǎn)生波動(dòng)甚至超負(fù)荷跳閘故障的主要原因是機(jī)組的飛輪矩不夠。壓縮機(jī)機(jī)組的飛輪矩由電機(jī)飛輪矩與主機(jī)飛輪矩兩部分組成,本機(jī)中主電機(jī)的飛輪矩僅為200 kg·m2,而壓縮機(jī)的飛輪矩又很小,整個(gè)機(jī)組的實(shí)際飛輪矩遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期要求的440 kg·m2。

        往復(fù)壓縮機(jī)飛輪矩與轉(zhuǎn)速及旋轉(zhuǎn)不均勻度的關(guān)系為

        一方面,飛輪矩與轉(zhuǎn)速n的平方成反比,由于壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速較低(422 r/min),轉(zhuǎn)速低,對飛輪矩要求就大。另一方面,飛輪矩與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)不均勻度δ成反比,傳動(dòng)方式為剛性聯(lián)軸器或懸臂電機(jī)時(shí)允許的旋轉(zhuǎn)不均勻度δ≤1/100。飛輪矩不夠造成機(jī)器的旋轉(zhuǎn)不均勻度δ增大(經(jīng)計(jì)算旋轉(zhuǎn)不均勻度δ約為1/45),在運(yùn)動(dòng)部件上產(chǎn)生的附加動(dòng)載荷,引起電機(jī)電流脈動(dòng)。

        而半負(fù)荷工況(50%氣量調(diào)節(jié))時(shí)轉(zhuǎn)速瞬時(shí)變化最大,需要的能量最大,對壓縮機(jī)機(jī)組的飛輪矩要求最高,因此在半負(fù)荷調(diào)節(jié)時(shí)會(huì)出現(xiàn)主電機(jī)超電流跳閘。

        2 解決辦法

        根據(jù)以上分析計(jì)算,機(jī)組飛輪矩不夠,是造成壓縮機(jī)氣量調(diào)節(jié)時(shí)主電機(jī)電流產(chǎn)生波動(dòng)故障的主要原因。解決故障最簡單的辦法是通過修改負(fù)荷控制邏輯將一、二級頂開吸氣閥的次序改為一、二級同時(shí)頂開一個(gè)軸側(cè)和一個(gè)蓋側(cè),經(jīng)過試驗(yàn),速度變化較同時(shí)頂開一、二級軸側(cè)吸氣閥小,飛輪矩較原設(shè)計(jì)減少,50%氣量調(diào)節(jié)時(shí)電機(jī)不超負(fù)荷,但電機(jī)電流波動(dòng)還是很大[2]。因此,要從根本上解決壓縮機(jī)氣量調(diào)節(jié)時(shí)主電機(jī)電流產(chǎn)生波動(dòng)的問題,必須增加壓縮機(jī)的飛輪矩。下面結(jié)合工程實(shí)際提供三種處理方案。

        (1)方案一:設(shè)計(jì)新飛輪

        本機(jī)為剛性直聯(lián),原聯(lián)軸器的飛輪矩很小,可忽略不計(jì),而機(jī)組現(xiàn)缺少的飛輪矩為240 kg·m2,為滿足機(jī)組所需飛輪矩,現(xiàn)設(shè)計(jì)大飛輪作為新聯(lián)軸器(外圓直徑約為φ900),使新聯(lián)軸器的飛輪矩滿足機(jī)組所缺少的飛輪矩240 kg·m2。如圖4所示。此方案可作為出廠機(jī)型的改造方案。

        圖4 設(shè)計(jì)大飛輪作為聯(lián)軸器

        工程上應(yīng)用如圖5所示。

        圖5 設(shè)計(jì)大飛輪作為聯(lián)軸器的機(jī)型

        (2)方案二:使用同步電機(jī)

        如圖6所示,該公司該系列壓縮機(jī)的另一機(jī)型,采用14極同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)LW-42/8型無油潤滑空氣壓縮機(jī),連接方式為轉(zhuǎn)子懸掛。同樣也進(jìn)行氣量調(diào)節(jié),但沒有出現(xiàn)此問題,按電機(jī)廠提供的數(shù)據(jù),所用同步電機(jī)飛輪矩為400 kg·m2,基本滿足機(jī)組所需飛輪矩。此方案的缺點(diǎn)是相對異步電機(jī)來說,同步電機(jī)價(jià)格較高。目前已較少采用。

        圖6 同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)示意圖

        (3)方案三:更換電機(jī),采用皮帶傳動(dòng)

        如圖7所示,改用6極異步電機(jī),額定功率250 kW,轉(zhuǎn)速985 r/min,電壓380 V,主機(jī)與電機(jī)通過皮帶傳動(dòng)聯(lián)接。皮帶傳動(dòng)時(shí)允許的旋轉(zhuǎn)不均勻度δ為1/30 ~ 1/40,則機(jī)組要求飛輪矩 GD2≥ 200 kg·m2。

        首先是按所需的飛輪矩(GD2≥ 200 kg·m2)進(jìn)行大皮帶輪的初步設(shè)計(jì),大皮帶輪兼做飛輪,選取盡可能大的皮帶輪直徑(外圓直徑約為φ900),保證飛輪矩滿足機(jī)組要求即可。然后通過設(shè)計(jì)合適的帶輪副使主機(jī)轉(zhuǎn)速降到422 r/min。此方案較前述方案一、二更優(yōu)化,電機(jī)價(jià)格最低,從而降低整機(jī)成本。在工程上得到推廣。

        圖7 大皮帶輪兼做飛輪

        工程上應(yīng)用如圖8所示。

        圖8 大皮帶輪兼做飛輪的機(jī)型

        3 結(jié)束語

        上述三個(gè)方案都在工程上實(shí)踐過,機(jī)組所需飛輪矩都能滿足,都可以從根本上解決氣量調(diào)節(jié)時(shí)主電機(jī)電流會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)的問題,機(jī)器性能得到保證,達(dá)到預(yù)期效果,成功實(shí)現(xiàn)0%、50%、100%的氣量調(diào)節(jié),機(jī)器運(yùn)行情況良好,用戶十分滿意,證實(shí)以上故障分析是正確的,處理方法是行之有效的。

        綜合比較三個(gè)方案,單從現(xiàn)有機(jī)型的改造來說,方案一改造成本最低,用戶只需更換新設(shè)計(jì)的聯(lián)軸器,壓縮機(jī)就可以實(shí)現(xiàn)可靠的氣量調(diào)節(jié)。如果是新設(shè)計(jì)的機(jī)器,則方案三成本最低,更值得推廣,該公司在新生產(chǎn)的類似機(jī)型中,均采用方案三來設(shè)計(jì)傳動(dòng)方式,在保證機(jī)組可靠性的基礎(chǔ)上,降低了成本,提高了產(chǎn)品的競爭力。

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