(重慶旗能電鋁有限公司,重慶 401420)
火力發(fā)電廠燃煤鍋爐中爐膛燃燒區(qū)域的溫度均衡對鍋爐效率有著重要影響,影響著煤粉的著火、燃盡以及污染物SO2和NOx的生成量,最終影響鍋爐的經(jīng)濟性和安全性。傳統(tǒng)的接觸式測溫技術,因為受限于測量元件的耐高溫性能,不適用于“W”鍋爐1 600 ℃左右的爐內(nèi)高溫和腐蝕性很強的惡劣環(huán)境。聲波測溫作為一種非接觸式、基于聲波理論的鍋爐燃燒在線監(jiān)測新型溫度測量技術,不受外部條件的影響,適應2 000 ℃以下各種高溫、腐蝕、多塵的惡劣環(huán)境,具有測量精度高、測量范圍廣、實時監(jiān)測和遠程控制等諸多優(yōu)點[1]。
鍋爐爐膛聲波測溫系統(tǒng)(ATMB)的技術原理是利用聲波在煙氣中傳播速度與溫度的物理學關系,通過檢測與數(shù)學分析手段得到聲波傳播路徑上的平均溫度[2]。在理想狀態(tài)下,聲波與溫度的關系為
(1)
(2)
式中:v為聲波速度,m/s,通過檢測長度除以傳播時間可得;γ為氣體比熱,在煙氣成分比較穩(wěn)定的狀況下為常數(shù);R為氣體常數(shù),J/mol·K;m為氣體摩爾質(zhì)量,kg/mol;Z為絕熱系數(shù);T為開爾文溫度,T。
重慶旗能電能有限公司鍋爐燃燒區(qū)長25 m、寬13 m ,在“W”型鍋爐爐膛煙氣出口層前后左右對稱布置10個測點,每個測點既是聲波發(fā)聲點,也是聲波接收測點,其中前后墻分別布置4個測點,左右墻布置1個測點。如圖1所示,聲波在爐膛中有25條固定的傳播路徑。比如兩點之間的距離為S(不變),一點發(fā)聲,另外一點接收,兩點進行同步采集,對兩個采集到的信號進行識別,可以得到兩點之間聲波的傳播時間,再結合計算公式,就得到該兩點傳播路徑上的平均溫度,以此類推得到25條平均溫度線。
圖1 鍋爐爐膛聲波測溫系統(tǒng)布置圖
重慶旗能電鋁有限公司的2×330 MW“W”型燃煤機組采用東方鍋爐產(chǎn)品,為亞臨界壓力中間一次再熱的自然循環(huán)鍋爐,單爐膛Π型露天島式布置,燃燒器布置于下爐膛前后拱上,“W”型火焰燃燒方式,于2013年年底投產(chǎn)。作為電解鋁的自備電廠,年運行時長超過8 100 h,自用負荷不低于560 MW,燃用低煤質(zhì)、高硫分煤炭。鍋爐拱形燃燒區(qū)長25 m、寬13 m,左右兩側進風,24組燃燒器前后墻方向對稱布置,大風箱貫穿前后水冷壁,存在各風量不均、搶風的現(xiàn)象。運行中存在鍋爐爐膛結焦、空預器堵塞、引風機失速、電除塵短路等現(xiàn)象,其中空預器由于硫酸氫銨堵塞,阻力最高達到3.2 kPa。機組投產(chǎn)以來先后由于高溫腐蝕、吹灰槍吹損、爐膛結焦等原因造成機組非停20次,出現(xiàn)水冷壁管道大面積高溫腐蝕,嚴重影響機組安全運行。分析原因是鍋爐燃燒調(diào)整不合理,導致高溫腐蝕或者局部溫度偏高、結焦,SO2、NOx等污染物生成量偏高。
2014年底重慶旗能電鋁有限公司與深圳東方鍋爐控制有限公司合作研發(fā)鍋爐爐膛聲波測溫系統(tǒng),在1#鍋爐上進行工業(yè)試驗。2018年12月通過中國動力工程學會產(chǎn)品鑒定,測量誤差小于1%,評定為國內(nèi)領先,具有國際先進水平。
1)基礎情況檢測
鍋爐磨煤機全投運。通過檢測發(fā)現(xiàn)鍋爐左右側氧量不均,為1%~6%,偏差比較大。左側第三測點的氧量為1%,煙氣中CO局部含量高達1.0×10-2mg/kg。右側第八測點氧量高達6%,煙氣中CO含量近零。缺氧燃燒,造成飛灰可燃物高。此工況下左側飛灰可燃物達到5.41%,右側飛灰可燃物1.96%,鍋爐效率為91.012%。分析鍋爐效率比較低的原因,主要有干煙氣熱損失、未燃盡碳熱損失及CO引起的熱損失。
通過鍋爐爐膛聲波測溫系統(tǒng)對比分析,認為該負荷下,爐膛左側區(qū)域燃燒劇烈,熱負荷高,基本判斷是此區(qū)域粉量偏大,需對風量進行調(diào)整。由圖2中可知,燃燒器A2、B1、A1和C5、D4、C4區(qū)域溫度最高,熱負荷最高。
圖2 燃燒器各區(qū)域溫度測試
2)二次風調(diào)整
通過以上分析可知,需要調(diào)整二次風,補充該區(qū)域風量,消除CO。開大C風門,使風和粉混合充分。燃燒調(diào)整對比了幾種工況:工況1是開大A2、B1、C5、D4燃燒器C風門,由10%開至50%;工況2是在工況1基礎上再開A1、C4燃燒器C風門;工況5的負荷較高,為315 MW,在開大C風門情況下,停掉B1、D4燃燒器。調(diào)整后趨勢降低明顯,最高點CO由1.0×10-2mg/kg降至2.0×10-2mg/kg左右。
負荷250 MW試驗主要是在停不同磨的情況下,進行鍋爐效率測試,并根據(jù)爐膛聲波測溫系統(tǒng)測試結果對煙溫區(qū)域進行分析,從而判斷不同磨對爐膛煙溫的影響。工況3為停C磨,工況4為停A磨,工況5在工況4基礎上減小50 t/h風量。250 MW試驗數(shù)據(jù)見表1。
表1 250 MW試驗數(shù)據(jù)
試驗證明,負荷在250 MW下鍋爐效率高于300 MW。300 MW負荷下排煙溫度高,且CO相對生成量較大,而250 MW負荷下CO引起的熱損失低。將停運C磨和停運A磨進行比較,停運A磨CO引起的熱損失更低,爐膛煙溫更均勻。通過觀察可知,只要投運A磨(滿負荷磨煤機全投,投運3臺磨),均存在左側區(qū)域靠中間位置煙溫偏高的現(xiàn)象。停運A磨后,煙溫則分布較均勻,平均溫度1 470 ℃左右。表明A磨的A1、A2燃燒器投入了過多煤粉,使該區(qū)域煙溫偏高,氧量更低,CO更高。對工況5和工況4比較可知,減少總風量后(1 080 t/h降至1 030 t/h),飛灰可燃物并未升高,同時NOx降低明顯,由448 mg/Nm3降至389 mg/Nm3,鍋爐效率較高。
1)對燃燒器運行監(jiān)控
根據(jù)測試結果,以及燃燒調(diào)整結果分析可知,燃燒器存在熱負荷分布不均的情況。長期運行可能存在結焦風險。根據(jù)結果及時做出調(diào)整,確保熱負荷分布更均勻。除了調(diào)整燃燒器熱負荷外,運行中也可經(jīng)常切換磨,減少鍋爐局部長期高溫,緩解結焦。
2)對鍋爐結焦監(jiān)控
在燃燒調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)爐膛聲波測溫系統(tǒng)右側區(qū)域處于長期高溫狀態(tài),各種方式均不能改變高溫狀態(tài),各種跡象表明此處結焦嚴重。通過看火孔觀察可知,此區(qū)域確實存在結焦嚴重現(xiàn)象。2019年1~2月鍋爐運行結焦嚴重,經(jīng)??宕蠼梗{鍋爐安全運行。經(jīng)過歷史曲線分析,結焦嚴重期間區(qū)域5和區(qū)域14的煙溫差長期在100 ℃以上。2019年2月中旬以來,區(qū)域5和區(qū)域14煙溫差有所降低,一般在50 ℃左右。兩區(qū)域溫差約60 ℃時,等溫線左右出現(xiàn)不對稱情況,但總體不嚴重。兩區(qū)域溫差超過100 ℃,等溫線則出現(xiàn)嚴重左右不對稱,表明爐膛右側結焦風險加重。
爐膛聲波測溫系統(tǒng)能連續(xù)、準確反映出爐膛燃燒調(diào)整前后的煙溫分布變化,滿足“W”鍋爐1 600 ℃高溫和腐蝕的測量環(huán)境,是對鍋爐燃燒斷面的二維溫度測量,不存在數(shù)據(jù)的延遲性,比接觸式測溫方式的局部溫度測量更實用、更科學。聲波測溫測得的爐膛溫度通過區(qū)域溫度和溫度場的二維形式直觀展現(xiàn),運行人員可根據(jù)爐膛溫度場判斷出鍋爐燃燒狀況,從而判斷鍋爐結焦區(qū)域,及時通過調(diào)整配風、燃燒器等措施改善鍋爐燃燒運行狀況,避免鍋爐局部產(chǎn)生大量CO、避免鍋爐嚴重結焦,提高鍋爐經(jīng)濟性、安全性。