胡春力
摘 要:本文主要針對采油污水過濾器在運行過程中發(fā)生入口篩管偏流和濾料板結(jié)問題,通過分析原因和實施改造,提高了過濾器的運行效果。
關(guān)鍵詞:采油污水 過濾器 效果
前 言
錦州油田聯(lián)合站污水處理過濾裝置由六個核桃殼過濾器并聯(lián)組成。設(shè)計日處理量:14000m3/d、過濾罐壓差≤0.15MPa。設(shè)計出水指標(biāo):含油<5mg/L、含懸浮物<5mg/L。 近幾年,隨著油田污水處理難度增加,導(dǎo)致過濾出水指標(biāo)及處理量無法達(dá)到生產(chǎn)要求,經(jīng)統(tǒng)計過濾器內(nèi)存在頂部篩管布水不均、濾料板結(jié)情況日益嚴(yán)重。通過改造優(yōu)化頂部篩管布局,增加防濾料板結(jié)堿洗工藝,不僅改善了過濾效果,還解決了濾料板結(jié)的問題,縮短了反洗時間,降低了運行成本。
一、過濾器存在問題及改造
(一)過濾器存在問題
(1)入口篩管偏流
原因:過濾器進水水排以一根φ219,長3m的母管為依托,從母管上左、右方向分別支出60根φ108,長0.3m的篩管,篩管截面積過大。進水從母管到篩管流速迅速降低,使進水中的油、懸浮物、藥物垢以及細(xì)菌等物質(zhì)容易附著在篩管表面上,無法沖刷掉,日積月累,篩管將嚴(yán)重堵塞。
(2)過濾器內(nèi)濾料板結(jié)
原因:過濾器壓差大,過水量小,致使反洗次數(shù)增加,反洗效果卻并不理想,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)運行,同時使電量和自耗水量也相應(yīng)增加
(二)過濾器改造
入口篩管改造:將60根φ108篩管調(diào)整為10根φ159篩管,篩管的截面積等同于新加母管截面積,水中的含油懸浮物等不會附著在篩管表面上,且篩管分布角度更加合理,確保過濾器運行時布水均勻無死角,過濾效果及處理量達(dá)到生產(chǎn)要求。其改造結(jié)構(gòu)圖如下:
(三)防止濾料板結(jié)
(1)強化入口污水預(yù)處理控制。進入過濾器污水來自前級氣浮裝置,確保氣浮過程中絮凝劑的合理投加及溶氣正常是氣浮裝置穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,絮凝劑多加或溶氣不正常將會增加過濾器的板結(jié)。因此,加強來水預(yù)處理質(zhì)量管控是防止過濾器板結(jié)的重要措施。
(2)增加過濾罐自動加堿清洗裝置,將堿洗工藝加入到反洗流程中,破壞附著物的表面張力,降低其吸附性,有效解決濾料板結(jié)問題。
二、改造前后的效益比較
(一)經(jīng)濟效益
(1)改造前:由于出水指標(biāo)達(dá)不到生產(chǎn)需求,通過增加反洗頻次并增加藥量等措施,所以單方水處理價格上升為0.72元。
(2)改造后:單方處理價格降為0.50元。
節(jié)約成本=改造前后單方水處理價格差值×全年處理水量=(0.72-0.50)×6415941×10-4 =141.15萬元
(3)經(jīng)濟效益=節(jié)約成本-投入資金(141.15-70 )=71.15萬元
三、結(jié)論及建議
(一)結(jié)論:通過對過濾器頂部篩管合理改造,使其內(nèi)部達(dá)到布水均勻無死角。同時增加清洗工藝,改善了反洗效果,保證了過濾水質(zhì)和延長了使用周期,從而降低了運行成本。
(二)建議:強化過濾器前級預(yù)處理過程控制,通過組織試驗確保過濾器入口水質(zhì),將會進一步降低運行成本。