姚麗紅(大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠)
2015年新《環(huán)境保護(hù)法》實(shí)施后,國家對(duì)環(huán)保工作的重視程度和監(jiān)管力度前所未有,大慶油田提出了“井口不出液、地層無傷害、地面無污染”的綠色作業(yè)發(fā)展方案,要求在油水井作業(yè)過程中必須避免對(duì)環(huán)境造成污染。而大慶油田年作業(yè)超過5.7萬井次,由于地層壓力高,作業(yè)過程中井筒流體溢出或噴出,不但影響人員安全,而且污染環(huán)境[1-5]。目前,? 57 mm及以下抽油機(jī)井主要采用活堵或帽型活門實(shí)現(xiàn)初次下入時(shí)防噴,但無法實(shí)現(xiàn)二次作業(yè)時(shí)防噴[6-8]。
為了解決初次下入和二次起出時(shí)油管液體噴濺的問題,開展了抽油機(jī)井油管雙次防噴技術(shù)研究,研制了雙次防噴固定閥,利用內(nèi)部設(shè)計(jì)的活堵機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)下泵時(shí)防噴;利用壓差滑套啟動(dòng)二次防噴機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)起泵時(shí)防噴。
油管雙次防噴工藝管柱由抽油泵、雙次防噴固定閥、篩管、尾管、絲堵等部分組成(圖1)。其中,技術(shù)核心是雙次防噴固定閥的設(shè)計(jì),集一次防噴和二次防噴功能于一體,下管柱時(shí)將其連接在泵筒下端代替固定閥,利用內(nèi)置活堵密封油管通道,實(shí)現(xiàn)一次下井防噴;完井時(shí),將柱塞提出泵筒,通過油管打低壓,憋掉活堵,開啟生產(chǎn)通道;二次作業(yè)時(shí),通過油管打高壓,啟動(dòng)二次防噴機(jī)構(gòu),再次密封油管通道,實(shí)現(xiàn)防噴。
圖1 油管雙次防噴工藝管柱結(jié)構(gòu)示意圖
雙次防噴固定閥由上接頭、壓差滑套、二次防噴銷釘、鎖環(huán)、鎖環(huán)套、擋板、連接套、上閥座套、閥、閥座銷釘、閥座、下閥座套、活堵、一次防噴銷釘、彈簧、下接頭等組成(圖2)。其中,上接頭內(nèi)部設(shè)有臺(tái)階,防止調(diào)防沖距時(shí),柱塞下行將二次防噴銷釘剪斷,導(dǎo)致工藝失效;閥、閥座與抽油泵原裝固定閥、閥座的規(guī)格型號(hào)相同,確保抽油泵在抽吸過程中的泵效;壓差滑套底端擋板設(shè)計(jì)足夠大的進(jìn)液孔,保證生產(chǎn)時(shí)過流量滿足泵抽液量,實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn);二次防噴銷釘?shù)募羟辛π柽h(yuǎn)遠(yuǎn)大于一次防噴銷釘?shù)募羟辛?,防止憋堵時(shí)二次防噴銷釘剪斷;同時(shí)閥座銷釘與二次防噴銷釘,需設(shè)計(jì)足夠大的剪切力,防止在正常生產(chǎn)時(shí)受力剪斷,導(dǎo)致泵失效。
圖2 雙次防噴固定閥結(jié)構(gòu)示意圖
1)一次防噴原理。初次下泵作業(yè)時(shí),將抽油泵原有固定閥拆除后,泵筒下端連接雙次防噴固定閥,內(nèi)置活堵與下閥座套通過O型盤根密封,封堵生產(chǎn)通道,實(shí)現(xiàn)一次油管內(nèi)防噴;按設(shè)計(jì)要求下至泵掛深度,調(diào)好防沖距后,將柱塞提出泵筒,通過井口油管正打壓至5 MPa,剪斷一次防噴銷釘,憋掉活堵,使油套連通,實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)。
2)二次防噴原理。二次起泵作業(yè)時(shí),先將柱塞提出泵筒,通過井口油管正打壓至15 MPa,二次防噴銷釘剪斷,壓差滑套下行,下端的擋板將閥壓緊在閥座上;同時(shí)鎖環(huán)與鎖環(huán)套咬合鎖緊,通過閥與閥座配合密封,再次封堵油管通道,從而實(shí)現(xiàn)二次作業(yè)時(shí)油管內(nèi)防噴。
通過單個(gè)工具的一次反向承壓、各銷釘剪斷力、二次反向承壓等原理性試驗(yàn),驗(yàn)證了雙次防噴固定閥一次防噴,固定閥、二次防噴等性能。
將組裝好的雙次防噴固定閥夾緊在臺(tái)鉗上,下端連接打壓頭,施加液壓至15 MPa,穩(wěn)壓5 min,觀察到工具上端無出液情況,說明一次防噴效果良好。
卸掉打壓頭,連接于上端,施加液壓至5.2 MPa時(shí),一次防噴銷釘剪斷,活堵憋掉;卸掉打壓頭,連接于下端,施加液壓,觀察到上端出液正常,說明滿足固定閥功能。
卸掉打壓頭,連接于上端,施加液壓至15.5 MPa時(shí),二次防噴銷釘剪斷;卸掉打壓頭,連接于下端,施加液壓至15 MPa,穩(wěn)壓5 min,工具上端無出液情況,說明二次防噴效果良好。
在模擬井中模擬現(xiàn)場試驗(yàn)過程,驗(yàn)證工藝管柱的可行性及現(xiàn)場適用性。將組裝好的雙次防噴固定閥連接于? 57 mm泵筒下端代替原有固定閥,下入100 m深模擬井中,坐油管掛,關(guān)閉套管閘門。
通過套管施加液壓至15 MPa,穩(wěn)壓5 min,觀察到工具上端無出液情況,說明一次防噴有效。
油管連接打壓頭,施加液壓至4.8 MPa 時(shí),壓力突降后上升,說明活堵憋掉;卸掉打壓頭,通過套管施加液壓,觀察到上端出液正常,說明滿足固定閥功能。
油管再次連接打壓頭,施加液壓至18 MPa,穩(wěn)壓5 min;卸掉打壓頭,施加液壓至15 MPa,穩(wěn)壓5 min,工具上端無出液情況,說明二次防噴有效。
室內(nèi)單個(gè)工具試驗(yàn)與整體管柱模擬試驗(yàn)結(jié)果表明,雙次防噴工藝可以有效控制抽油機(jī)井油管內(nèi)溢流,實(shí)現(xiàn)一次、二次作業(yè)防噴,達(dá)到反向承壓15 MPa的技術(shù)指標(biāo)。
截至2018 年底,油管雙次防噴工藝用于現(xiàn)場19口井中,防噴工藝管柱下入時(shí)套管有溢流,油管均無溢流,一次作業(yè)均防噴有效。其中二次作業(yè)8口井,起出時(shí)套管有溢流,油管均無溢流,防噴成功率達(dá)100%。現(xiàn)場試驗(yàn)表明,油管雙次防噴工藝現(xiàn)場應(yīng)用效果良好,可以有效解決? 57 mm及以下抽油機(jī)井作業(yè)過程中油管出液問題,減少對(duì)環(huán)境的污染,施工簡單方便,可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
1)針對(duì)? 57 mm 及以下抽油機(jī)井油管無法二次防噴的問題,研制了油管雙次防噴工藝管柱,解決了檢泵作業(yè)過程中油管液體噴濺時(shí)污染環(huán)境問題,為大慶油田綠色清潔作業(yè)提供了有效的技術(shù)支持。
2)雙次防噴固定閥集一次防噴、固定閥、二次防噴三種功能于一體,具有功能全面、結(jié)構(gòu)簡單、布局合理、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。
3) ? 57 mm 及以下抽油機(jī)井油管雙次防噴工藝現(xiàn)場已取得較好的應(yīng)用效果,但憋堵和二次防噴是通過油管打高、低壓實(shí)現(xiàn);現(xiàn)場憋堵時(shí)有可能存在誤操作導(dǎo)致二次防噴機(jī)構(gòu)啟動(dòng),從而造成工藝失敗。下一步將在工具上端增加平衡滑套機(jī)構(gòu),提高工具及工藝可靠性。