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        注氣防垢泵的研制及應用

        2019-06-12 07:11:32夏新躍王磊磊
        鉆采工藝 2019年5期
        關鍵詞:泵筒油閥油桿

        夏新躍,田 云,田 景,王磊磊

        (1中國石油化工股份有限公司西北油田分公司2中國石油集團東北煉化工程有限公司葫蘆島設計院)

        夏新躍等.注氣防垢泵的研制及應用.鉆采工藝,2019,42(5):108-109

        塔河油田為非均質性極強的奧陶系縫洞型碳酸鹽巖油藏,由于油質稠,采用套管摻入稀油方式進行降黏生產[1-4]。為有效解決稠油上返無法正注的難題,選用抽稠泵作為有桿泵生產的主要方式[5]。隨著氮氣替油成為油田增產的重要方式[6-11],現(xiàn)有抽稠泵在注氮氣過程中存在一定不適應性,主要表現(xiàn)為注氮氣后抽油桿無法順利下放[12],增大了檢泵風險,嚴重影響生產時效和采油成本,為此,需完善現(xiàn)有抽稠泵結構,提高適應能力。

        一、技術分析

        現(xiàn)場一般采用油管正注氮氣替油的方案,以避免套管損壞。馬德昌[5]闡述了抽稠泵的工作原理,抽稠泵泵筒直接連接油管,柱塞直接連接抽油桿,為確保油管暢通,一般提出2根抽油桿,使柱塞脫離泵筒,實現(xiàn)油管正注氮氣。由于采油廠使用抽稠泵為5級間隙(0.125 mm),柱塞表面或者泵筒內壁發(fā)生輕微腐蝕結垢就會嚴重阻礙柱塞順利下入泵筒,影響抽稠泵正常生產。唐海飛等人[12]分析了注氮氣造成結垢的主要原因,由于現(xiàn)場工藝條件限制,難以保證注氮氣期間不形成腐蝕結垢物,基于抽稠泵柱塞與泵筒間隙小,一旦柱塞或泵筒附著結垢物,柱塞難以下入泵筒的問題,設計了注氣防垢泵。

        二、注氣防垢泵

        1.結構

        注氣防垢泵結構如圖1所示,該泵由上、下兩支不同泵徑的抽油泵串聯(lián)而成,上部為大泵,下部為小泵,上下泵均采用長柱塞泵筒結構,在上泵筒上部開設注氣孔,在上泵筒外部設計存垢空間,在柱塞上部和泵筒下部設計刮垢環(huán),實現(xiàn)抽稠泵注氮氣后正常生產。

        圖1 注氣防垢泵結構示意圖

        2.工作原理

        工作時,柱塞總成隨抽油桿一起往復運動,上沖程時,出油閥受油管內液柱壓力作用而關閉,下柱塞與上泵筒之間的環(huán)形腔體積增大,壓力降低,進油閥在沉沒壓力的作用下打開,油液通過下柱塞內腔進入環(huán)形腔內;下沖程時,環(huán)形腔內體積減小,壓力增大,進油閥關閉,出油閥打開,環(huán)形腔內油液通過上柱塞內腔進入泵上油管內。此時,下柱塞上端承受油管液柱的壓力,下端是油井沉沒度壓力,在壓差作用下,下柱塞產生向下的液壓反饋力,拉動抽油桿柱下行,有效克服桿柱下行時稠油的黏滯阻力,從而保證抽油桿與抽油機同步運行。當油井需要注氣作業(yè)時,將抽油桿柱下放到底,形成碰泵,此時,上柱塞沉入到上泵筒下部,注氣孔與泵上油管連通,泵上下貫通,形成注氣和正洗井通道,即可注氣作業(yè)。注氣完畢,上提柱塞,使其封住注氣孔,就可恢復正常生產(見圖1)。

        3.技術優(yōu)勢

        注氣防垢泵集成了現(xiàn)有抽稠泵的特點,適合應用于稠油注氮氣井中,主要優(yōu)勢體現(xiàn)在:

        (1)減少注氮氣時氣、水直接作用在柱塞、泵筒表面。優(yōu)化設計的注氣孔位于上泵筒上部0.5 m處,注氣孔面積31 mm2,注氣通道內徑110 mm,有效保證注氣通道暢通;通過引入注氣孔,實現(xiàn)注氣時,泵筒總成與柱塞總成封閉,混注液不再從泵筒內部通過,而是經(jīng)注氣孔,從泵筒外壁與過橋管內壁間的注氣通道通過。

        (2)減少注氮氣時柱塞、泵筒腐蝕結垢或附著垢物。注氮氣時柱塞完全位于泵筒內,可以實現(xiàn):①降低氣、水腐蝕柱塞、泵筒程度,減少結垢發(fā)生;②降低油管、抽油桿的結垢物附著在柱塞、泵筒表面。

        (3)減少柱塞難以放入泵筒及卡泵風險。注氣防垢泵直接將柱塞放入泵筒,正常生產時只需將柱塞上提,減少柱塞放入泵筒難度;為進一步清理部分未受保護的柱塞、泵筒的結垢物質,設計刮垢環(huán)及存垢空間,即上提柱塞時上部刮垢環(huán)可清理注氣期間附著在上泵筒內壁上的垢物,推入到上泵筒外部存垢空間;同時,下部刮垢環(huán)可清理下柱塞外壁上附著垢物,使其掉入泵下油管內,防止卡泵發(fā)生。

        (4)減少作業(yè)費用及生產影響。注氣防垢泵可實現(xiàn)柱塞順利進入泵筒,減少因柱塞難以進入泵筒形成檢泵作業(yè);同時提高生產時效,及時進行抽稠泵生產,減少產量損失。

        4.技術指標

        ?70/44注氣防垢泵泵常數(shù)為3.35 m3/d,泵體最大外徑116 mm,最大下泵深度2 800 m。

        三、現(xiàn)場應用

        TH121XX井為塔河油田一口開發(fā)井,累計生產稠油3.5×104t,注水替油效果變差,日產液51 t,含水90%,日摻稀16 t,為提高開采效益,實施注氮氣替油生產。

        2018年3月組下注氣防垢泵配合注氮氣工藝,管柱結構:絲堵+油管×2根+篩管×10根+?88.9 mm油管×80根+變扣+70/44注氣防垢泵+?88.9 mm油管×2 000 m+雙公短節(jié)+油管掛,柱塞下放至泵筒直接注氮氣。注氮氣80×104m3后燜井19 d,開井泄壓后主動上提柱塞0.9 m,順利實現(xiàn)防垢泵正常生產,初期工作制度3.4 m×3 m/min,日產油14 t,含水0,日摻稀8 t,已平穩(wěn)運行70 d,有效避免抽稠泵下放柱塞困難導致無法正常生產的風險,TH121XX井注氮氣生產前后對比見表1。

        表1 TH121XX井注氮氣生產前后對比表

        四、結論

        (1)現(xiàn)有抽稠泵在注氮氣期間易產生結垢物質,柱塞下放困難影響生產時效,需要檢泵恢復生產,增加采油成本。

        (2)注氣防垢泵結構簡單,具有注氣、生產獨立通道,實現(xiàn)注氮氣期間柱塞置于泵筒內,不直接腐蝕柱塞、泵筒,消除柱塞下放泵筒失敗風險。

        (3)注氣防垢泵解決了注氮氣結垢無法正常生產的問題,但由于注氣孔位于泵筒上部,需要合理調整防沖距,一般碰泵后上提柱塞0.9~1.4 m,否則會影響泵效。

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