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        某高壓水除鱗系統(tǒng)電機軸瓦發(fā)熱故障處理探討

        2019-09-11 12:18:24趙雙濤
        設(shè)備管理與維修 2019年8期
        關(guān)鍵詞:故障

        趙雙濤

        (柳州鋼鐵股份有限公司中板廠,廣西柳州 545002)

        0 引言

        根據(jù)金屬加熱原理,板坯在加熱爐中加熱會發(fā)生氧化反應,會生成很厚的氧化鐵皮。另外,金屬在軋制過程中也會產(chǎn)生一層薄薄的二次氧化鐵皮。在軋制過程中,由于氧化現(xiàn)象的存在,不僅會使金屬受到損失,而且在金屬軋輥的輾壓下,一部分氧化鐵皮會被破碎成小片狀自動脫落,另一部分則在輾壓力的作用下被壓入金屬表面,形成夾雜和疤痕,成為影響軋材表面質(zhì)量的重要因素之一。同時,還會造成高壓水電機軸瓦發(fā)熱的故障長期不能有效解決。

        1 高壓水除磷系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象

        高壓水除磷系統(tǒng)主要由4 部分構(gòu)成:①動力元件,包括電機、液力耦合器、高壓離心泵等;②控制元件,包括最低流量閥、最低液面閥、電動送出閥、高壓止回閥、高壓噴射閥等;③執(zhí)行元件如噴嘴;④輔助元件,緩沖罐、蓄能罐、過濾器、空壓機、液壓站、潤滑站等。工作時,除磷用水通過自清洗過濾器過濾后由高壓泵加壓,進入高壓管路系統(tǒng),到蓄能器儲存起來或者由泵直供,以備鋼板除鱗時使用。

        中板廠高壓水3#電機自投運以來,一直未能解決前軸瓦溫升高、超過限值75 ℃的問題,只能帶病運行。投入變頻器降速使用,則設(shè)備運行狀況非常被動,并影響正常生產(chǎn)。期間對該軸瓦檢修過多次,包括外請某電修公司現(xiàn)場維修,均未能修復、解決。

        2 故障排除及處理

        經(jīng)綜合判斷認為,引起電機軸瓦發(fā)熱的原因有測溫元件故障、潤滑不到位或油品失效、軸瓦磨損或燒瓦、電機與耦合器安裝尺寸有誤等。

        2.1 檢查測溫元件

        拆開溫度傳感器用溫水進行檢測,檢查測量值是否準確。檢查結(jié)果顯示正常。

        2.2 檢查油路及油品

        這部分工作主要由兩部分組成:一是檢查油道是否暢通,潤滑是否良好;二是檢查油品各項參數(shù)是否達標,雜質(zhì)是否過多。檢查發(fā)現(xiàn),軸瓦處潤滑油量稍微偏少。采取的處理措施為:增大潤滑管路上的節(jié)流板油孔,由Φ3 mm 增大到Φ5 mm。

        2.3 檢查軸瓦

        (1)間隙測量。圖1 中,a 為頂間隙,b 為側(cè)間隙。頂隙檢查(即徑向間隙)的要求:①按圖紙技術(shù)要求確定;②圖紙沒做要求的,如果轉(zhuǎn)速≤1500 r/min,則頂間隙約為1.2d/1000;如果轉(zhuǎn)速≥3000 r/min,則頂間隙約為2.0d/1000;其他轉(zhuǎn)速情況下頂間隙約為1.5d/1000。其中,d 為軸徑。

        (2)軸瓦與瓦座和瓦蓋的接觸角檢查。這一檢查又可以分為2 種情況:①受力軸瓦,軸瓦與瓦座和瓦蓋的接觸角應大于150°,接觸面積大于70%;②不受力軸瓦,軸瓦與瓦座和瓦蓋的接觸角應大于120°,接觸面積大于60%。

        (3)軸瓦與軸的接觸角檢查。軸瓦與軸的接觸狀況用著色法檢查,接觸角度應在60°~90°,轉(zhuǎn)速高于1000 r/min 的取下限,轉(zhuǎn)速低于1000 r/min的取上限。接觸范圍內(nèi)均要求每平方厘米有2~4 個接觸點。

        軸瓦檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),軸瓦與軸接觸角不夠,接觸點過少且分布不均勻(圖2)。

        對此故障采取的處理措施是刮瓦。刮削工作從開始到完成,可以分為粗刮和細刮2 個步驟。

        圖1 頂隙檢查示意

        圖2 軸瓦與軸的接觸點過少且分布不均

        (1)粗刮。粗刮前,細心觀察和分析平面對磨后磨出的接觸情況。粗刮時,要刮去相當厚的切削(去粗皮),所以使用刮削壓力要大些,這樣去屑要快些,刮削時刀痕要連成一片,不可重復,防止弧面高低相差過多。經(jīng)粗刮后,接觸面達到60%以上,主要目的是保證接觸面角度>60°。

        (2)精刮。精刮是刮研的主要的工序,用力要均勻,把已經(jīng)貼合的點輕輕地、一個一個地刮去,不斷增加貼合面積,以達到所要求的表面質(zhì)量。每次將軸瓦放在軸上時,用銅棒輕輕敲打,增加軸瓦與軸的貼合,慢慢旋轉(zhuǎn)軸2~3 圈,觀察接觸面的面積。反復試驗,直到在接觸角度已經(jīng)接觸面積達到要求。在精刮將要結(jié)束時,將潤滑油楔(開瓦口)、側(cè)間隙刮削出來,使其達到軸瓦的使用性能。刮好后的軸瓦與端面成45 °來回交叉刮研,間隙均勻(圖3)

        圖3 刮好后的軸瓦

        2.4 檢查電機的安裝尺寸

        2014 年11 月,對電機的安裝尺寸進行檢查,主要檢查電機與液力偶合器的相對位置。檢查結(jié)果見表1,結(jié)果為正常。

        表1 電機的安裝尺寸檢查結(jié)果 mm

        3 試機

        軸瓦刮削好后,應將軸承座上零件清洗干凈,進行回裝。試機前檢查潤滑油路,保證油路暢通,油內(nèi)無雜質(zhì)。先人工盤車5~8 圈后空載試機試機,觀察軸瓦溫度上升情況:如果1 h以內(nèi)溫度趨于穩(wěn)定,并處正常范圍內(nèi),說明運行正常;同時測量軸向、徑向振動值是否正常。反之,重復上述步驟,反復調(diào)試直到正常為止。空載試機結(jié)束后再帶負荷試機,直到各項參數(shù)正常為止(圖4)。

        圖4 2014 年11 月試機時電機軸瓦溫度的變化曲線

        4 小結(jié)

        造成本次高壓水電機軸瓦發(fā)熱的原因主要有2個:一是節(jié)流板節(jié)流孔過小造成潤滑油不足;二是軸瓦與軸接觸角不夠且接觸點過少且分布不均勻。通過采取針對性的措施,最終有效解決了該問題,電機軸瓦溫度恢復正常,故障排除。

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