張正萌 張忠玉 王新
摘 要:以311307工作面為研究對象,分析了巷道發(fā)生底鼓的機理,并采用FLAC3D模擬巷道底板采用卸壓槽及注漿錨桿后底板應(yīng)力、位移及塑性區(qū)情況。根據(jù)模擬結(jié)果可知,采用聯(lián)合措施后底板最大底鼓量為105mm。此外,分別設(shè)計了卸壓槽及注漿錨桿參數(shù),通過監(jiān)測底鼓量對治理效果進行檢驗。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果可知,聯(lián)合治理措施取得了良好效果。
關(guān)鍵詞:底鼓;卸壓槽;注漿錨桿;底板位移
中圖分類號:TD353.5 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)22-0104-03
Study on Prevention Technology of Floor Heave in High
Stress Mining Roadway
ZHANG Zhengmeng ZHANG Zhongyu WANG Xin
Abstract: Taking 311307 working face as the research object, the mechanism of the bottom drum in the roadway was analyzed. The FLAC3D was used to simulate the stress, displacement and plastic zone of the backing plate and the backing plate of the grouting anchor. According to the simulation results, the joint was adopted. After the measure, the maximum bottom drum of the bottom plate was 105mm. The parameters of pressure relief groove and grouting anchor were designed separately. The effect of the bottom drum was monitored by monitoring the bottom drum. According to the monitoring results, the joint treatment measures had achieved good results.
Keywords: bottom drum;pressure relief groove;grouting anchor;floor displacement
由于礦井開采地質(zhì)條件復(fù)雜,巷道掘進后底板容易形成應(yīng)力集中現(xiàn)象,嚴重影響巷道的穩(wěn)定性[1-4]。底板為軟巖的巷道底板應(yīng)力顯現(xiàn)更劇烈,在高應(yīng)力作用下,底板發(fā)生塑性變形破壞,圍巖滑移變形運動,巷道底板出現(xiàn)底鼓[5,6]。如果不能及時進行治理,不但影響巷道的施工進度,在應(yīng)力集中到一定程度,還有可能發(fā)生底板型沖擊地壓。因此,對于高應(yīng)力回采巷道,應(yīng)及時采取有效的治理措施,加強底板支護強度,保證工作面安全高效回采。
1 工作面概況
巴彥高勒煤礦311307綜采工作面位于13盤區(qū)中北部,為13盤區(qū)第二個工作面,南部為311306工作面,西部為13盤區(qū)邊界,東部為13盤區(qū)大巷保護煤柱,北部為實炭區(qū)。地面標(biāo)高為+1 275.8~+1 285.2m,工作面標(biāo)高為+613.7~+638.6m。工作面開采煤層為3-1煤層,工作面寬度為299.5m,采高平均為5.94m。工作面巷道直接底為平均厚度5.76m的砂質(zhì)泥巖,巖層強度低,巷道底板容易形成應(yīng)力集中區(qū),當(dāng)集中應(yīng)力超過底板巖層所能承載的極限時,巷道發(fā)生底鼓。根據(jù)統(tǒng)計表明,膠帶巷至掘進完成后,底板鼓起平均速度為0.65mm/d,巷道多數(shù)區(qū)域底鼓量超過500m。由于底板變形速率及變形量大,導(dǎo)致巷道不停返修。
2 底鼓發(fā)生機理
由于311307工作面埋深600m以上,底板巖層強度相對較低。巷道掘進后,上覆巖層垂直應(yīng)力、底板水平應(yīng)力及構(gòu)造應(yīng)力等在巷道底板集中形成應(yīng)力密實區(qū),該區(qū)域內(nèi)底板巖層由彈性狀態(tài)轉(zhuǎn)化為塑性狀態(tài)。隨著應(yīng)力不斷增大,底板應(yīng)力密實區(qū)不斷膨脹擠壓破壞區(qū)巖層,使破壞區(qū)的巖層發(fā)生頻繁的剪切破壞,破裂面貫通敞開區(qū)并延伸到巷道底板,巷道發(fā)生底鼓,如圖1所示。
3 底鼓防治技術(shù)數(shù)值模擬
巷道掘進后受高應(yīng)力影響出現(xiàn)底鼓,常見的底鼓防治技術(shù)主要有加固法和卸壓法,多數(shù)礦井采用兩者相結(jié)合的治理措施。卸壓法是通過開挖底板卸壓槽、鉆孔爆破等措施來釋放底板積聚的能量;加固法主要是通過采用錨桿錨索支護、底板注漿等措施來提高底板的強度。
3.1 模擬方案
采用FLAC3D模擬311307工作面底板采用卸壓法和加固法聯(lián)合支護后巷道底板應(yīng)力、位移及塑性區(qū)情況。根據(jù)工作面地質(zhì)條件建立90m×50m×50m模型,材料參數(shù)如表1所示
3.2 模擬結(jié)果分析
311307工作面巷道底板采用開挖卸壓槽與底板注漿錨桿相結(jié)合的措施,底板開挖寬為0.5m、深為1.5m的卸壓槽;距兩幫1m安裝長度為6.0m的注漿錨桿,間排距800 mm×800 mm。通過FLAC3D模擬得到巷道底板垂直位移、應(yīng)力和塑性區(qū)分布圖,分別如圖1、圖2和圖3所示。
由圖1可知,采用聯(lián)合措施后,311307工作面巷道底板底鼓量明顯減小。巷道底板最大底鼓量為105mm,相對于未采用聯(lián)合措施最大底鼓量減小了79%。最大底鼓量出現(xiàn)在底板卸壓槽與巷道兩幫底角之間處。
由圖2可知,311307工作面巷道底板開挖卸壓槽后,巷道底板的應(yīng)力逐漸向卸壓槽底部轉(zhuǎn)移,在卸壓槽底部形成一個凹形應(yīng)力集中區(qū),應(yīng)力最大峰值為18MPa,從而導(dǎo)致巷道底板區(qū)域的應(yīng)力值減小。
由圖3可知,311307工作面底板最大塑性破壞深度為4.5m,巷道底板表面及卸壓槽兩幫發(fā)生拉伸破壞,底板深處發(fā)生剪切破壞。由此可知,巷道底板最大破壞深度相對于未采用聯(lián)合措施前有明顯減小。
根據(jù)模擬結(jié)果可知,311307工作面采用卸壓法與加固法的聯(lián)合措施后,不僅使巷道底板高集中應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移,還提高了底板的支護強度和巷道的穩(wěn)定性,避免巷道發(fā)生大范圍底鼓現(xiàn)象。
4 底鼓治理措施
4.1 卸壓法
311307工作面開挖卸壓槽可以使底板的應(yīng)力向卸壓槽深度轉(zhuǎn)移,從而避免巷道底板形成應(yīng)力集中區(qū)。沿著工作面兩巷走向開挖寬為0.5m、深為1.5m的卸壓槽,巷道掘進完畢后,需要采用矸石等及時對卸壓槽進行回填,避免影響行人及運輸貨物安全。
4.2 加固法
311307工作面兩巷底板采用錨網(wǎng)噴支護,提高巷道底板承載能力。
錨桿采用Φ43mm×1 800mm注漿錨桿,間排距800mm×800mm;底板兩角錨桿與垂直方向約成45°夾角,向內(nèi)依次約為30°、15°、0°,如圖4所示。錨桿外露不大于300mm;錨網(wǎng)采用Φ6mm鋼筋網(wǎng),規(guī)格1 700mm×900mm,網(wǎng)格間距100mm;巷道頂板布置2排Φ17.8mm×7300mm錨索,間排距為1 400mm×800mm。
巷道底板注漿采用注漿錨桿施工,將注漿孔與錨桿合二為一。選用QB152型便攜式注漿泵,注漿液由水泥、黃沙、石子配置而成,三者比例為1∶2∶2,水灰比為0.45∶1。注漿開始后緩慢增加壓力,正常注漿壓力為0.5~1.0MPa,終壓為2.0MPa。根據(jù)311307工作面底板巖層性質(zhì),確定注漿參數(shù),如表2所示。
5 支護效果檢驗
311307工作面兩巷采用卸壓法和加固法聯(lián)合治理底鼓后,對治理效果進行檢驗。在距工作面切眼100m處沿著工作面回采方向依次布置4個間距為50m的監(jiān)測點,監(jiān)測巷道底板位移量。
根據(jù)監(jiān)測結(jié)果可知,巷道底板采用聯(lián)合措施后底鼓量明顯減小,最大底鼓量為160mm。由此可知,巷道底板開挖卸壓槽及采用注漿錨桿聯(lián)合治理底鼓效果明顯,提高了巷道底板承載能力,保證巷道穩(wěn)定性。
6 結(jié)論
本文以巴彥高勒煤礦311307綜采工作面為研究對象,分析了巷道發(fā)生底鼓的原因,即底板應(yīng)力密室區(qū)擠壓破壞區(qū)巖層,導(dǎo)致其發(fā)生剪切破壞,貫通敞開區(qū)并延伸到巷道底板造成。由此,
采用FLAC3D模擬巷道底板采用卸壓槽及注漿錨桿后底板應(yīng)力、位移及塑性區(qū)情況。根據(jù)模擬結(jié)果可知,采用聯(lián)合措施后底板最大底鼓量為105mm,減小了79%;底板應(yīng)力向卸壓槽底部轉(zhuǎn)移,底板應(yīng)力值減小。此外,還分別設(shè)計了卸壓槽參數(shù)及注漿錨桿參數(shù)及注漿工藝、參數(shù),通過監(jiān)測底鼓量對治理效果進行檢驗。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果可知,采用聯(lián)合措施后底板最大底鼓量為160m,聯(lián)合措施取得了良好效果。
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