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        3#雙氧水裝置高負(fù)荷長周期運(yùn)行研究

        2019-09-10 10:16:05朱家娥
        關(guān)鍵詞:觸媒高負(fù)荷雙氧水

        朱家娥

        摘要:我部雙氧水3#裝置裝置日產(chǎn)27.5%濃度雙氧水產(chǎn)品可達(dá)到350噸/天,最高達(dá)到365噸/天,因催化劑活性下降,氧化塔超溫、設(shè)備換熱效率下降等原因,致使裝置日產(chǎn)量下降,高負(fù)荷維持時間不長。隨著催化劑活性下降,裝置產(chǎn)量下降。活性氧化鋁粉塵微小顆粒未被過濾器攔截進(jìn)入氫化塔,催化劑活性下降快;裝置提產(chǎn)后氫效提高,氫化反應(yīng)熱增加,氫化溫升提高,氫化液冷卻器冷卻能力不足,導(dǎo)致氧化塔超溫,直接限制裝置高負(fù)荷長周期運(yùn)行。通過增加一臺氫化液冷卻器、一臺循環(huán)氫化液過濾器和一個工作液二級過濾器提高裝置高負(fù)荷長周期運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:雙氧水;長周期;高負(fù)荷;觸媒;氧化鋁

        生產(chǎn)雙氧水方法有:蒽醌法、電解法、氫氧合成法、工業(yè)生產(chǎn)主要使用蒽醌法。以蒽醌類化合物作為氫載體(或工作載體),使氫和氧反應(yīng)生成雙氧水.此方法主要分為五個部分:氫化、氧化、萃取、凈化、后處理。

        蒽醌法生產(chǎn)雙氧水是以蒽醌、芳烴、磷酸三辛酯一定的配比(芳烴:磷酸三辛酯75:25)配制成工作液,經(jīng)氫化單元加氫后生成氫化液,送至氧化塔氧化生成氧化液,在經(jīng)萃取塔萃取,利用過氧化氫難溶工作液中的,能與水無限比例相溶的性質(zhì),將過氧化氫從氧化液中提取出來,得到27.5%以上的雙氧水。

        1.裝置及流程概述

        我部3#雙氧水裝置也是使用蒽醌法生產(chǎn)雙氧水,供給下游己內(nèi)酰胺部。以氫氣為原料在氫化塔內(nèi)與工作液混合流經(jīng)催化劑床層,在一定的壓力、溫度、鈀催化劑的條件下發(fā)生氫化反應(yīng),生產(chǎn)氫蒽醌的溶液,稱之為氫化液。氫化液經(jīng)氫化液過濾器過濾(部分氫化液經(jīng)氫化白土床再生后再混合進(jìn)入氫化液過濾器),除去氫化液中的部分降解物和粉塵,經(jīng)氫化冷卻器控制溫度后,進(jìn)入氫化液受槽。

        氫化液由氫化液泵輸送到氧化塔底部,氫化液與壓縮空氣在一定溫度、壓力條件下在氧化內(nèi)發(fā)生氧化反應(yīng),將氫氫化液中的氫蒽醌還原為蒽醌同時生成了雙氧水,將含有雙氧水的溶液稱之為氧化液。經(jīng)氧化液氣液器分離后,經(jīng)氧化冷卻器控制氧化液溫度后,進(jìn)入氧化液受槽。

        氧化液由氧化液泵輸送至氧化液過濾器過濾,除去氧化液中的部分降解物和粉塵,過濾后的氧化液進(jìn)入萃取塔,在萃取塔內(nèi)與脫鹽水充分接觸后,底部得到雙氧水,頂部是含有少量雙氧水的工作液,稱之為萃余液。萃余液經(jīng)萃余液分離器,除去萃余液中夾帶的雙氧水后進(jìn)入干燥塔進(jìn)行后處理,經(jīng)碳酸鉀溶液處理后進(jìn)入碳酸鉀分離器分離出工作液中帶出的碳酸鉀溶液,再經(jīng)后處理白土床,進(jìn)一步再生、分離碳酸鉀溶液,得到新鮮的工作液,進(jìn)入工作液受槽。

        新鮮工作液經(jīng)工作液泵輸送工作液過濾器,除去后處理帶入的粉塵,經(jīng)液液換熱器和工作液預(yù)熱器和工作液冷卻器控制溫度在40℃~60℃進(jìn)入氫化塔。再次加氫、氧化、萃取、后處理,工作液循環(huán)使用生產(chǎn)雙氧水。具體的流程見下圖1。

        2.存在的主要問題

        為了提高三水裝置產(chǎn)能,主要通過提高工作液流量(由400 m3/h增加到550 m3/h)及氫化效率(6.5g/l增至7.5g/l),改變工作液體系,將蒽醌含量提高至140g/l,來實(shí)現(xiàn)的,此工程中,氫化反應(yīng)熱相應(yīng)增加,原氫化冷卻器換熱能力有限,導(dǎo)致氧化塔超溫。工作液后處理白土床裝填的活性氧化鋁球易掉落粉塵,工作液過濾器精度為5um,氧化鋁粉塵微小顆粒未被過濾器攔截,帶入氫化塔,在氫化塔內(nèi)附著在催化劑表面,導(dǎo)致催化劑活性下降,氫化塔進(jìn)床溫度和壓力升高,氧化塔超溫和催化劑活性的下降直接限制裝置的產(chǎn)能,影響裝置的長周期運(yùn)行。

        3.原因分析及改進(jìn)措施

        3.1 氫化液冷卻器冷卻能力不足問題:自裝置2017年5月投產(chǎn)高效催化劑和新工作液體系以來,將3#雙氧水裝置總蒽醌的含量由120g/l提高至145g/l以上,氫化效率由6.5-7.1g/l提高至7.2-8.0g/l,但由于氫化效率提高后,氫化反應(yīng)熱也隨之增加,氫化出床溫度也隨之增加。經(jīng)氫化冷卻器冷卻后的氫化化液溫度在49℃—52℃,氫化液冷卻器冷卻能力明顯不足,無法滿足生產(chǎn)要求,高負(fù)荷生產(chǎn)時或夏季時,氫化液溫度不能降至45℃以下,將導(dǎo)致氧化塔超溫,嚴(yán)重限制裝置保持高負(fù)荷長周期運(yùn)行,成為制約裝置高負(fù)荷長周期運(yùn)行的瓶頸。

        3.2 ?裝置現(xiàn)場布局及設(shè)備框架限制不能增設(shè)板式器。根據(jù)裝置氫化部分現(xiàn)場設(shè)備分布情況,新增一臺占地面積小的立管式冷卻器與原板式冷卻器串聯(lián)使用,可將氫化液溫度降至35-42℃,滿足裝置高負(fù)荷運(yùn)行,防止氧化塔超溫。

        3.3 ?催化劑活性下降問:目前3#雙氧水裝置催化劑為高效催化劑,工作液中有效蒽醌含量穩(wěn)定(145~148.7g/l),說明高效催化劑選擇性相對傳統(tǒng)催化劑要好。但顆粒小表面積大,易受外界因素影響。且3#雙氧水裝置后處理白土有5臺,大約每月需輪流更換兩臺,更換頻繁,每次將后處理白土床接入后,氫化條件不變的情況下,氫化效率由7.5g/l降至7.0g/l,氫化壓力上漲,加入氫氣量不能完全反應(yīng),需開提高進(jìn)床溫度才能滿足生產(chǎn)需求。投入后處理白土床后工作液過濾器的更換周期由10天縮短至4天。由于氧化鋁活性氧化鋁粉塵微小顆粒帶入氫化系統(tǒng)影響生產(chǎn)。只能通過提高氫化進(jìn)床溫度和壓力才能提高氫化效率達(dá)到生產(chǎn)要求,氫化溫度和壓力的提高縮短了裝置的運(yùn)行周期。

        3.4 ?行業(yè)內(nèi)目前新裝置工作液過濾器已設(shè)計(jì)2級過濾,新增一個循環(huán)氫化液過濾器和一個工作液二級過濾器,提高過濾等級,將過濾精度由0.5μ提高至0.1μ達(dá)到攔截氧化鋁微小顆粒粉塵的目的,防止高效催化劑活性下降。保證裝置的滿負(fù)荷長周期運(yùn)行。

        4.結(jié)論

        4.1在3#雙氧水裝置氫化部分增加一個氫化液冷卻器、一個循環(huán)氫化液過濾器和一個工作液二級過濾器后可降低氫化液溫度,防止催化劑活性下降,保持裝置高負(fù)荷長周期運(yùn)行。

        4.2 新增氫化液冷卻器投用后,可直接降低氫化液溫度,有效防止氧化塔超溫,解決氧化塔超溫瓶頸和解決裝置夏季高負(fù)荷運(yùn)行瓶頸,保障了裝置高負(fù)荷運(yùn)行。

        4.3 新增循環(huán)氫化液過濾器和工作液二級過濾器后,減少了氧化鋁微小顆粒帶入氫化塔,防止了氫化液過濾器使用周期的縮短,保持設(shè)備的穩(wěn)定長周期運(yùn)行,減少過濾袋的更換頻率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        (作者單位:中國石油化工股份有限公司巴陵分公司)

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