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        電廠水平衡測試分析與廢水綜合利用研究

        2019-09-10 07:16:22胡亮

        胡亮

        【摘 ?要】隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和社會的進(jìn)步,人們對資源和環(huán)境的保護(hù)意識也逐漸提高。近年來,國家對水資源管理要求越來越高,陸續(xù)頒布了最嚴(yán)格水資源管理制度法律法規(guī),并實施最嚴(yán)格的水資源管理,電廠作為用水大戶,是國家重點監(jiān)管的對象,電廠如何進(jìn)行廢水綜合利用,對系統(tǒng)進(jìn)行了水平衡測試和水質(zhì)分析,結(jié)合各用水系統(tǒng)的水質(zhì)要求,提出了實現(xiàn)廢水回用的方法與工藝流程,可以回收大量廢水,實現(xiàn)節(jié)水的目的.

        【關(guān)鍵詞】燃煤電廠;廢水;水平衡測試

        火力發(fā)電的用水項目主要有凝汽器及輔機(jī)冷卻器的冷卻水、沖灰及沖渣水、鍋爐補(bǔ)給水、工業(yè)冷卻水以及生活用水等。耗水主要包括循環(huán)水的蒸發(fā)、排污、沖灰水的消耗、廢水排放及煤場噴淋等,各用水項目對水質(zhì)要求不同,水量差別大,火電廠消耗大量的水資源,節(jié)水要求較為迫切。在目前開展節(jié)水的工作中,主要在水平衡測試的基礎(chǔ)上,綜合采取提高循環(huán)水濃縮倍率、降低水灰比等措施,實現(xiàn)分級使用和廢水回收。該電廠機(jī)組投產(chǎn)早,在用水量控制方面比較粗放,存在用水效率低的問題,因此需要進(jìn)行廢水綜合利用和“零排放”技術(shù)研究,以滿足國家對電廠取、用水管理的要求。

        一、電廠廢水系統(tǒng)介紹

        電廠的廢水主要有:一是電廠生產(chǎn)過程使用的純水、工業(yè)水等經(jīng)過機(jī)組使用后產(chǎn)生的廢水;二是化學(xué)制水車間取長江原水制生產(chǎn)用的工業(yè)水、純水過程中產(chǎn)生的廢水;三是脫硫工藝系統(tǒng)廢水. 第1 部分和第2 部分廢水集中排放到化學(xué)水處理站集中處理達(dá)標(biāo)后排放,第3部分廢水經(jīng)過脫硫區(qū)域pH 值調(diào)整、絮凝、沉淀以及中和等步驟處理達(dá)標(biāo)后,合并前兩路廢水,從電廠廢水排口排入長江. 早期的系統(tǒng)設(shè)計沒有考慮到廢水回用廢水排入長江. 廢水檢測指標(biāo)主要包括化學(xué)需氧量COD、石油類污染物含量、氨氮、鈣、鎂等,目前電廠廢水全部達(dá)標(biāo)排放,幾乎沒有廢水回收再利用。

        二、電廠水平衡測試和水質(zhì)分析

        水平衡測試是客觀反映電廠實際用水需求和管理水平的必要環(huán)節(jié),對電廠生產(chǎn)用水和生活用水進(jìn)行了水平衡測試,水平衡測試通過對全廠各系統(tǒng)供用水管網(wǎng),以及取、用、排、耗水量和水質(zhì)進(jìn)行檢測分析,掌握全廠取用水、排水現(xiàn)狀,評估現(xiàn)有用水狀況及相應(yīng)水平。根據(jù)現(xiàn)有用水和排廢水狀況,結(jié)合廢水處理新技術(shù),研究和制定節(jié)水措施和復(fù)用適用技術(shù),編制節(jié)水規(guī)劃,研究排廢水復(fù)用的途徑與方案以及廢水零排放的可行性方案。通過水平衡測試梳理了全廠取用水、廢水現(xiàn)狀,同時對各路廢水進(jìn)行了水質(zhì)檢測,主要的廢水水量和水質(zhì)情況,通過水質(zhì)檢測發(fā)現(xiàn),真空脫碳器冷卻水排水水質(zhì)與原水相同,僅溫度升高,可降溫后回用;循泵冷卻用水排水水質(zhì)為工業(yè)水,可直接回用;化學(xué)制水系統(tǒng)中含泥廢水、反洗水、RO 濃水水質(zhì)相對較好,可簡單處理后回用;鍋爐排污水水質(zhì)優(yōu)于工業(yè)水,可直接回用;機(jī)組公共及雜用排水水質(zhì)較復(fù)雜,需集中處理;脫硫廢水雖經(jīng)單獨處理,但是水質(zhì)仍然很差,需進(jìn)一步集中處理。

        三、電廠廢水綜合利用

        水平衡測試全廠用水水平盡管符合國家標(biāo)準(zhǔn)的用水定額,但與優(yōu)等用水水平相比仍有差距. 根據(jù)現(xiàn)有用水、排水狀況,結(jié)合電廠現(xiàn)有用戶對水量、水質(zhì)的需求,廢水綜合利用可以分近期措施和遠(yuǎn)期措施來實施.

        1、近期廢水綜合利用方案

        (1)沉淀池溢流改造。對沉淀水池進(jìn)、出水量的不平衡狀況進(jìn)行計算,水池溢流損失的水量約為800m3 /d. 溢流原因是沉淀水泵的吸水口設(shè)置的位置較高,為保證水泵不抽空,要經(jīng)常保持沉淀水池的高水位,因而有時出現(xiàn)溢流造成損失.解決方法可有:更換水泵,選用合適的水泵以增加吸水口的深度;安裝可靠的水位計,保持沉淀水池的水位不出現(xiàn)溢流;將溢流水收集回用至原水槽.其中,第一種方法較徹底;第二種方法會影響沉淀池的運行連續(xù)性;第三種方法浪費已凈化的沉淀水,且增加沉淀池運行負(fù)荷,經(jīng)濟(jì)性較差.因此,建議采用第一種方法. 此措施可直接減少新水取水量800m3 /d。

        (2)含泥廢水外排方式改造。電廠化學(xué)水系統(tǒng)中澄清器及沉淀池的含泥廢水排出量約為530m3 ?/d. 含泥廢水的主要污染物是懸浮物,檢測顯示廢水懸浮物濃度達(dá)到377mg /L,是原水的3~4 倍,而其他組分與原水相近.采用干法排泥的方式替代現(xiàn)有水力排泥方式,可回收90% 水量,澄清水可直接回用至沉淀池,此措施可減少新水取水量約為470m3 /d.

        (3)化學(xué)水系統(tǒng)反洗水回用。化學(xué)水系統(tǒng)中,1 期濾池的反洗水約為18m3 /d,3 期濾池反洗水約為170m3 ?/d,超濾反洗水約為440m3 ?/d,3 期精密過濾器和活性炭過濾器的反洗水約為100m3 /d,合計650m3 /d. 濾池反洗水的水質(zhì)測量顯示,反洗水中主要污染物是懸浮物,經(jīng)過對3 期反洗水的檢測,懸浮物濃度為92 mg /L. 長江原水的懸浮物濃度測試值為115mg /L,兩者結(jié)果相近. 因此,可將電廠化學(xué)水系統(tǒng)中反洗水回用至原水池,減少新水取水量約為660 m3 /d。

        (4)循泵冷卻水改造。從化學(xué)自制過濾水(濾池產(chǎn)水)經(jīng)工業(yè)水泵供給取水循泵房的工業(yè)水為426m3 /d,從3#工業(yè)水管網(wǎng)供給循泵房工業(yè)水約為246m3 ?/d,從4#工業(yè)水管網(wǎng)供給循泵房工業(yè)水約為257m3 /d,合計為929m3 /d. 經(jīng)現(xiàn)場觀察,在循泵房,工業(yè)水用于軸封和冷卻,水質(zhì)基本不受污染,與工業(yè)水相近.因此,可將循泵冷凝水回用至脫硫系統(tǒng),減少公司供工業(yè)水約為929m3 /d。

        (5)真空脫碳器冷卻水計量及排放方式改造。新增真空脫碳器的冷卻使用原水,經(jīng)測量平均水量為3400 m3 /d。這部分用水僅有溫升,排入雨排水管網(wǎng),進(jìn)入護(hù)廠河。根據(jù)目前計量方式,該用水不屬于直流冷卻水,需要計入電廠用水指標(biāo),其水量約占電廠取水量(除直流冷卻水的35%,對用水指標(biāo)計算有較大影響.因此,可以將原水取水管流量計測點移至脫碳器冷卻支管后,對新增真空脫碳器的冷卻使用原水單獨計量,且其排水并入電廠直流冷卻水排放系統(tǒng),此措施可減少電廠新水取水量約為3400m3 /d.

        2、遠(yuǎn)期廢水綜合利用方案

        (1)機(jī)組排水槽排水回用機(jī)組排水槽有一部分排水的水質(zhì)較好,如擴(kuò)容膨脹箱排水、蒸汽疏水、應(yīng)急時爐水排放、機(jī)械軸冷排水等,4 臺機(jī)組的這部分水量估算約為200m3 /d. 可采用分隔排水槽的方式,按照水質(zhì)分別放置,水質(zhì)好的可以直接回用至原水槽,水質(zhì)較差的可回用至煤場系統(tǒng).

        (2)RO濃水回收利用化學(xué)水系統(tǒng)中,3期反滲透產(chǎn)生濃水約為370m3 /d,新增反滲透產(chǎn)生濃水約為520 m3 /d,二者合計為890 m3 /d. RO 濃水外觀清澈透明,水質(zhì)的主要特征是含鹽量較高,氯根含量高. 經(jīng)檢測,3期RO 濃水的全固型物含量為975mg /L,氯根含量為141mg /L,濃縮倍率約為原水的4 倍,電廠對RO 濃水已設(shè)置了回收設(shè)施,將濃水回收至工業(yè)水箱,再回用到機(jī)組雜用。由于1 期機(jī)組的工業(yè)水用量較少,摻入后會影響工業(yè)水的水質(zhì),目前基本停止使用??蓪⑺|(zhì)較好的回用至脫硫系統(tǒng)用水,水質(zhì)差的回用至煤場系統(tǒng). 實施后可減少工業(yè)水約為1100m3/d,單位發(fā)電量取水量可從0.40m3 /MWh 降低至0.39m3 /MWh.

        通過綜合利用方案,在回用過程中充分考慮到系統(tǒng)用戶對水質(zhì)和水量的要求,改造工程較小,工藝技術(shù)相對成熟對于剩下的少量廢水和脫硫廢水,在后續(xù)工作中將進(jìn)一步研究處理方案,擬通過采用“軟化預(yù)處理+ 膜法高鹽水濃縮正滲透濃縮+ 結(jié)晶干燥”的工藝最終實現(xiàn)電廠廢水零排放,從而滿足國家最嚴(yán)格水資源管理要求,使電廠成為環(huán)保電廠。

        (作者單位:安徽皖能電力運營檢修有限公司)

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